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更新時(shí)間:2025.06.14
乙烯裝置事故案例.

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案例 1 鍋爐給水調(diào)節(jié)閥故障導(dǎo)致全裝置停車 事故經(jīng)過(guò): 2001 年 5 月 12 日 20 時(shí) 11 分,某裝 置室內(nèi) 操作人 員發(fā)現(xiàn) BA-106 爐汽包 液位高 報(bào) (LICA10601 PV=73.1%),當(dāng)時(shí)液面調(diào)節(jié)閥處于自動(dòng)調(diào)節(jié)狀態(tài)。 20 時(shí)14 分,汽包液面高高 報(bào)( LICA10601 PV=80.2%),當(dāng)班人員立即現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)汽包液面,同時(shí)室內(nèi)發(fā)現(xiàn)鍋爐給水流量 達(dá)到 32455.3KG/H,儀表狀態(tài)開(kāi)路。 20 時(shí)16 分,汽包液面 105.9%,現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)汽包玻璃板液 面100%,鍋爐給水進(jìn)料調(diào)節(jié)閥現(xiàn)場(chǎng)全開(kāi)。 在當(dāng)班人員現(xiàn)場(chǎng)關(guān)閉該閥下游閥的過(guò)程中, BA-106 出口高壓蒸汽溫度下降。 20 時(shí)28 分,室內(nèi)人員發(fā)現(xiàn)丙烯壓縮機(jī) (GB-501)和裂解氣壓縮機(jī) (GB-201)的驅(qū)動(dòng)透平( GT-501 /GT-201 )軸位移上升。 20 時(shí)31 分, GT-201 軸

乙烯裝置裂解爐區(qū)域儀表改造

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乙烯裝置裂解爐凝液系統(tǒng)低壓和常壓閃蒸罐的液位計(jì)變送器引壓管易堵塞,造成凝液外送泵抽空,將液位計(jì)變送器改造為雙法蘭毛細(xì)管差壓變送器后,液位和凝液外送能夠穩(wěn)定控制。開(kāi)工初期由于原料和稀釋蒸汽流量表不穩(wěn)定,經(jīng)常觸發(fā)SD-1和SD-2聯(lián)鎖,增加流量偏差報(bào)警能夠避免此類現(xiàn)象發(fā)生。以裂解原料為加氫尾油的原料流量計(jì),由于加氫尾油雜質(zhì)較多、組分較重,流量顯示不準(zhǔn)且偏差較大,將流量計(jì)變送器改造為雙法蘭毛細(xì)管變送器后,流量趨勢(shì)穩(wěn)定。急冷系統(tǒng)稀釋蒸汽發(fā)生器2#進(jìn)料加熱器發(fā)生泄漏,污染了乙烯裝置的低壓蒸汽管網(wǎng)和外送凝液,系統(tǒng)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間置換恢復(fù)常態(tài),在凝液外送管線上增加一塊TOC在線分析儀表,能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)裝置有無(wú)泄漏,確保第一時(shí)間處理,從而保證生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行。

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