500kV棒形懸式復合絕緣子芯棒脆斷的預防措施
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4.8
對500kV復合絕緣子芯棒脆斷事故的發(fā)生原因進行了分析,指出芯棒斷裂是由于絕緣子電壓分布嚴重不均及均壓環(huán)設計、安裝不規(guī)范引起導線端電場畸變所致。通過對原線路雙聯(lián)懸垂復合絕緣子下垂式線夾掛點進行"八"字形改造;利用下垂式線夾縮短的距離在導線側增掛玻璃絕緣子;新建線路采用特制復合絕緣子與玻璃絕緣子組合方式,使復合絕緣子均壓環(huán),接頭連接處遠離高壓端,改善了復合絕緣子的電場分布,降低了復合絕緣子導線端承受的電壓,消除了畸變電場,避免了棒形懸式復合絕緣子芯棒脆斷,取得了良好的效果。
棒形懸垂復合絕緣子芯棒脆斷的原因及預防對策
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通過對500kv棒形復合絕緣子高壓端芯棒脆斷事故發(fā)生原因的分析,指出其主要原因為絕緣子串電壓分布嚴重不均勻及均壓環(huán)設計、安裝不規(guī)范而引起導線端電場畸變,加速了硅橡膠護套的電蝕穿孔所致。提出了將原下垂式線夾更換為上扛式防電暈線夾,作導線掛點“八”字型改造,在復合絕緣子導線側加掛玻璃絕緣子;采用非標準長度的復合絕緣子與玻璃絕緣子組合成串等對策,以改善復合絕緣子的電場分布,降低導線端所承受的電壓,消除畸變電場,預防芯棒脆斷。實踐表明,改進效果良好。
復合絕緣子芯棒脆斷原因分析
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分析了河南省2起220kv輸電線路復合絕緣子芯棒斷裂掉串的原因。斷串均發(fā)生在絕緣子的高壓端,端口垂直于芯棒軸線,斷口大部分光滑平整;產品采用內鍥式連接工藝、室溫硫化硅橡膠封堵和普通芯棒;發(fā)生斷串的檔距都接近700m,屬于大檔距。結合拉力抽檢實驗,提出220kv以上輸電線路,應采用壓接式復合絕緣子,其端部采用高溫硫化硅橡膠、多層密封工藝,采用耐酸芯棒;對于大跨越線路段,全部采用雙懸垂串、"v"形串或"八"字形串絕緣子,并盡可能采用雙獨立掛點。
500kV合成絕緣子芯棒脆斷的分析及對策
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4.7
通過對一起合成絕緣子芯棒脆斷事故的分析以及同批次運行的500kv進口合成絕緣子的抽樣試驗,分析了合成絕緣子芯棒脆斷的原因,發(fā)現(xiàn)由于端部密封不良及界面結構設計不合理,造成酸蝕并最終導致芯棒機械性能下降而發(fā)生脆斷,同時,對合成絕緣子的使用提出了相應的對策和建議。
±800kV直流棒形懸式復合絕緣子的研究
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4.3
介紹了±800kv直流棒形懸式復合絕緣子的研究、設計及試驗等情況。研究的硅橡膠傘套材料直流配方,經1500h紫外線老化試驗,其性能指標均超過中國南方電網有限責任公司企標《±800kv直流輸電用線路棒形懸式復合絕緣子》的規(guī)定;采用低堿玻璃纖維芯棒制成的復合絕緣子,在長期直流電壓作用下不會因離子遷移導致其機械性能顯著下降;金屬附件鋅套按直流盤形懸式瓷絕緣子重量不小于5g要求設計,其使用壽命超過瓷絕緣子;通過對±800kv線路"i"形直流棒形懸式復合絕緣子的均壓特性研究,建議均壓環(huán)配置高壓側采用大小均壓環(huán)結構。
500kV葛雙一回復合絕緣子芯棒裂斷原因分析
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4.4
通過對一起復合絕緣子芯棒斷事故特征分析和同期運行在500kv輸電線路上的復合絕緣子抽樣試驗,初步判斷復合絕緣子芯棒斷裂原因屬酸蝕脆斷,并據此提出防止類似事故發(fā)生的措施,即廠商應改進金具接頭界面的密封工藝并注意復合絕緣子芯棒的抗蝕性能,而設計者也應改進復合絕緣子的技術參數
復合絕緣子芯棒脆斷原因分析及研究現(xiàn)狀綜述
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4.8
本文詳細介紹了復合絕緣子芯棒脆斷原因及主要影響因素,在此基礎上敘述了目前國內外為降低絕緣子脆斷發(fā)生率采取的一些措施,并有針對性的介紹了對芯棒耐應力腐蝕性的改進。
復合絕緣子芯棒脆斷故障調查及原因分析
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4.8
通過對2起復合絕緣子芯棒斷裂掉串事故的分析及同期運行的同批次220kv輸電線路復合絕緣子的抽樣試驗,初步分析了發(fā)生復合絕緣子芯棒脆斷的原因,并提出防止類似事故發(fā)生的主要措施:改進金具接頭界面的密封工藝并對檔距較大的跨越采取雙串。
預防懸垂復合絕緣子芯棒斷裂的對策
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4.4
通過對500kv棒形復合絕緣子高壓端芯棒脆斷事故發(fā)生原因的分析,指出其主要原因為絕緣子串電壓分布嚴重不及均壓環(huán)設計、安裝不規(guī)范引起導線端電場畸變,加速硅橡膠護套發(fā)生電蝕穿孔所致。提出將原下垂式線夾更換為上扛式防電暈線夾,導線掛點“八”字型改造,在復合絕緣子導線側加掛玻璃絕緣子;采用非標準長度的復合絕緣子與玻璃絕緣子組合成串等對策來改善復合絕緣子的電場分布,降低其導線端承受的電壓,消除畸變電場,達到預防芯棒脆斷目的
220kV坪核線復合絕緣子芯棒脆斷原因分析及對策
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4.4
通過對220kv坪核線復合絕緣子芯棒脆斷造成相間短路事故的原因分析,指出其主要原因是耐張絕緣子使用單串且沒有安裝均壓環(huán)連接方式的設計不合理,以及早期生產的復合絕緣子存在產品制造缺陷,芯棒不耐酸等原因所致。提出采用新工藝及材料制造的復合絕緣子,采用雙串帶均壓環(huán)設計,預防芯棒脆斷及造成掉線相間短路事故。
運行斷裂的500kV棒形懸式復合絕緣子蝕損試驗和電場計算分析
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4.6
應用有限元數值計算方法,依據實際運行中的工況,對運行環(huán)境相近的兩種典型結構500kv棒形懸式復合絕緣子,進行了電場和電位分布計算。得出受桿塔和高壓導線分布電容的影響,絕緣子導線側和接地側的電場畸變嚴重;導線側和接地側的電場強度均高出絕緣子中部十幾倍,電場分布極不均勻。結合運行實際,對復合絕緣子及傘套材料的耐漏電起痕和耐電蝕損性進行了試驗。發(fā)現(xiàn)500kv棒形懸式復合絕緣子斷裂掉線原因是硅橡膠傘套蝕損,內部芯棒暴露后經電暈燒蝕,進而水解引起脆斷;復合絕緣子出現(xiàn)的電蝕老化,外部因素主要是電場分布不均勻和大氣污濕,本體因素是傘套材料的耐漏電起痕及電蝕損性能較低。
500kV葛雙一回復合絕緣子芯棒斷裂原因分析
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4.6
通過對一起復合絕緣子芯棒斷事故特征分析和同期運行在500kv輸電線路上的復合絕緣子抽樣試驗,初步判斷復合絕緣子芯棒斷裂原因屬酸蝕脆斷,并據此提出防止類似事故發(fā)生的措施,即廠商應改進金具接頭界面的密封工藝并注意復合絕緣子芯棒的抗蝕性能,而設計者應改進復合絕緣子的技術參數。
棒形懸式復合絕緣子安裝注意事項
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4.4
(1)安裝時,先將兩端鎖緊銷拉至連接位置,裝好后再將鎖緊銷打回鎖緊位置。
棒形懸式復合絕緣子結構設計優(yōu)化
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4.4
針對輸電線路所用110kv棒形懸式復合絕緣子在運行中存在的問題,設計優(yōu)化復合絕緣子結構。在滿足規(guī)范及技術參數要求的前提下,通過改變復合絕緣子傘裙的結構和尺寸,來提高復合絕緣子的憎水性能和防覆冰性能,進一步提高其防污、耐污能力,保障輸電線路可靠、穩(wěn)定運行。
復合絕緣子用耐酸芯棒的脆斷性能研究
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4.6
研究了復合絕緣子用耐酸芯棒的性能,對4種芯棒在不同濃度的硝酸中的耐腐蝕性能進行了長期試驗。結果表明,各項指標都符合應力腐蝕試驗標準的耐酸芯棒其耐腐蝕性能也存在較大差別,性能好的耐酸芯棒即使在非常嚴酷的條件下也很難發(fā)生脆斷。為適應不同工程應用的要求,作者根據試驗結果討論了選擇優(yōu)良耐酸芯棒的試驗方法。
500kV進口合成絕緣子芯棒脆斷原因分析及對策
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4.6
通過對一起合成絕緣子芯棒脆斷事故的分析以及同批次運行的500kv進口合成絕緣子的抽樣試驗,分析了合成絕緣子芯棒脆斷的原因,發(fā)現(xiàn)該絕緣子芯棒脆斷主要是由于端部密封不良及界面結構設計不合理,造成酸蝕并最終導致芯棒機械性能下降而發(fā)生脆斷,同時,對該類運行中合成絕緣子的使用提出了相應的對策,以保證電網的安全可靠運行。
500kV V形復合絕緣子串芯棒斷裂故障分析
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4.6
介紹了500kv北增甲線59號塔l2相雙v形復合絕緣子串斷裂的故障情況,通過分析芯棒和護套的受損形貌,指出故障形成的主要原因是復合絕緣子受到局部放電腐蝕和化學腐蝕而使機械強度降低,次要原因是均壓環(huán)結構設計不合理。對此提出了反事故措施:加強復合絕緣子的紅外測溫普查以及時發(fā)現(xiàn)缺陷;改進制造工藝以減小芯棒表面的微裂紋深度;采用雙懸垂串、雙(或單)掛點、雙線夾的結構形式以防止復合絕緣子掉串;改善均壓環(huán)和線夾的結構使電場強度均勻和減小彎曲力。
500kV羅北甲線合成絕緣子芯棒脆斷原因分析
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4.3
文章分析了合成絕緣子芯棒脆斷的原因,芯棒脆斷是由端部密封不良造成酸蝕引起的,脆斷一般發(fā)生在合成絕緣子的高壓端。為防止脆斷事故的發(fā)生,廠家在選用良好耐酸蝕芯棒的同時,應改進端部密封結構和均壓環(huán)的設計,以防止密封失效。運行單位應對運行中的合成絕緣子加強檢測,以便及早發(fā)現(xiàn)有隱患的合成絕緣子。
一起復合絕緣子芯棒脆斷原因分析及對策
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4.5
介紹了一起復合絕緣子脆斷的發(fā)生過程,通過解剖和相關電氣、機械性能試驗,以及脆斷面形成機理等方面分析了脆斷原因,發(fā)現(xiàn)芯棒脆斷的原因是運行環(huán)境的惡劣加之結構的缺陷使得端部密封不良,造成酸蝕并最終導致芯棒機械性能下降而發(fā)生脆斷。為防止脆斷事故的發(fā)生,從加強檢驗、連接方式、材料工藝、存儲安裝等方面提出了相應的對策,保證電網的安全可靠運行。
±800kV特高壓直流棒形懸式復合絕緣子的研制
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4.6
山東泰光電氣有限公司研制的±800kv特高壓直流棒形懸式復合絕緣子系列產品是世界上用于特高壓輸電線路外絕緣的最新技術產品。文章介紹了±800kv特高壓直流棒形懸式復合絕緣子絕緣距離的2種推算方法,按已有直流線路推算和按試驗數據推算結果相差不大。此外還討論了復合絕緣子的老化問題及機械動載性能。
復合絕緣子運行過程中芯棒出現(xiàn)脆斷原因初析
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4.3
復合絕緣子在運行過程中,高壓端的芯棒與金具非聯(lián)接部位所出現(xiàn)的斷裂,不是純拉力造成的,而是耐酸性差的芯棒,被高場強下電暈產生的no2與水反應生成的硝酸緩慢腐蝕后在承擔正常載荷時造成的。文章分析了其斷裂原因和作用機理,并提出了預防措施。
超高壓線路用復合絕緣子芯棒脆斷原因及防范措施
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4.7
分析了復合絕緣子在超高壓線路運行中發(fā)生芯棒脆斷事故的原因,提出了利用玻璃絕緣子和復合絕緣子組合懸掛式解決方案。試驗表明,復合絕緣子第1傘群處分布電壓值在21~25kv之間,其中23~25kv的分布電壓值都發(fā)生在中相絕緣子的高壓端,滿足實際需要。
一種用于大噸位的復合絕緣子芯棒的制造設備和生產工藝
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4.5
一種用于大噸位的復合絕緣子芯棒的制造設備和生產工藝,放置在芳綸紗架、玻璃纖維紗架,將纖維穿過混雜纖維導紗架,密封好兩端端蓋,有序的將芳綸和玻璃纖維依次穿過輔層設計分紗器,帶溫控分區(qū)模具加熱系統(tǒng),帶溫控的二次固化加熱烘箱和機械牽引系統(tǒng),關閉帶溫控的環(huán)氧基膠料脫氣攪拌釜上的出膠閥門,加熱脫氣后,設定好各個加熱設備的控制溫度后,
玻璃纖維含量對復合絕緣子芯棒機械性能的影響
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4.4
特高壓復合絕緣子對于芯棒有較高的拉彎性能要求。通過對芯棒進行強度性能測試,研究了玻璃纖維紗含量對芯棒拉彎性能的影響。結果表明,當芯棒的纖維質量分數在79%~83%時,芯棒的機械性能最優(yōu)。復合絕緣子中的芯棒最終按照質量分數80%左右的纖維含量進行生產,產品順利通過了復合相間間隔棒產品定型試驗。
復合絕緣子耐酸芯棒的穩(wěn)定性能
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4.4
為了減少復合絕緣子脆斷而采用耐酸芯棒,耐酸芯棒是由無捻直接粗紗纖維浸漬起著粘合、保護纖維作用的樹脂經模具拉擠固化而成型的。通過分析論證無捻直接粗紗的特點和樹脂的防護性能,認為采用無捻直接粗紗纖維拉制的芯棒和提高芯棒纖維間樹脂的固化度,可以避免酸介質進入棒內腐蝕纖維,保證耐酸芯棒性能的穩(wěn)定性。并得出芯棒長期承受較大載荷對其樹脂防護性能影響不大的結論
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職位:普通監(jiān)理工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林