500萬(wàn)t/a常減壓蒸餾裝置減壓爐施工技術(shù)
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結(jié)合華北石化500萬(wàn)t/a常減壓蒸餾裝置的核心設(shè)備即減壓爐的施工實(shí)踐,闡述了該工程的特點(diǎn)和總體施工程序。減壓爐施工分為鋼結(jié)構(gòu)安裝、爐管組焊和襯里施工3部分,文章分別從這幾方面介紹了具體施工方法和關(guān)鍵技術(shù)。針對(duì)該爐體襯里在冬季施工的情況,通過(guò)分析設(shè)計(jì)采用的襯里材料的特性,對(duì)襯里結(jié)構(gòu)進(jìn)行了合理優(yōu)化,并采取了有效的冬季施工措施,簡(jiǎn)化了施工程序,提高了施工速度,保證了質(zhì)量,減壓爐烘爐、試運(yùn)、投產(chǎn)一次成功,并一直安全平穩(wěn)運(yùn)行。
常減壓蒸餾裝置500萬(wàn)t/年技術(shù)改造
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針對(duì)常減壓蒸餾裝置500萬(wàn)t/a設(shè)計(jì)缺陷和原油性質(zhì)差主要進(jìn)行了三個(gè)部分的改造,改造后裝置運(yùn)行平穩(wěn),產(chǎn)品質(zhì)量合格,收到了預(yù)期效果。
常減壓蒸餾裝置節(jié)能優(yōu)化改造
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4.8
分析了某煉油廠100萬(wàn)t/a常減壓蒸餾裝置的能耗狀況,針對(duì)加熱爐、換熱網(wǎng)絡(luò)、減壓塔頂抽真空系統(tǒng)等采取了節(jié)能優(yōu)化改造措施.結(jié)果表明,通過(guò)采取改造加熱爐煙氣和熱媒水流程,使用螺旋折流板式高效換熱器,將減壓塔頂抽真空系統(tǒng)由蒸汽泵抽真空改造為機(jī)械泵抽真空等措施,使加熱爐熱效率提高了8.22個(gè)百分點(diǎn),裝置能耗(以標(biāo)準(zhǔn)油計(jì))由12.39kg/t下降至9.30kg/t.
常減壓蒸餾裝置減壓系統(tǒng)管道設(shè)計(jì)
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4.5
針對(duì)常減壓蒸餾裝置中減壓系統(tǒng)的工藝特點(diǎn),著重探討常減壓蒸餾裝置中減壓系統(tǒng)配管設(shè)計(jì)需要注意的問(wèn)題,并提出該部分管道配管設(shè)計(jì)的要點(diǎn)。
常減壓蒸餾裝置加工輕質(zhì)原油技術(shù)改造
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4.3
第28卷 第2期 2010年3月 石化技術(shù)與應(yīng)用 petrochemicaltechnology&application vol.28 no.2 mar.2010 工業(yè)技術(shù)(134~138) 常減壓蒸餾裝置加工輕質(zhì)原油技術(shù)改造 侯復(fù)儒 (中國(guó)石油蘭州石化公司煉油廠,甘肅蘭州730060) 摘要:介紹了中國(guó)石油蘭州石化公司500萬(wàn)t/a常減壓蒸餾裝置加工輕質(zhì)原油時(shí)存在的運(yùn)行問(wèn)題 及采取的改造措施。運(yùn)行數(shù)據(jù)分析結(jié)果表明,影響裝置加工量的“瓶頸”主要集中在初餾系統(tǒng)和加熱 爐。通過(guò)采取增大初餾塔塔盤(pán)開(kāi)孔率,增大初餾塔塔頂換熱器及空冷器的面積,更換加熱爐的高低壓瓦 斯聯(lián)合燃燒器及在其對(duì)流室、空氣預(yù)熱器新增吹灰器等改造措施,使裝置的加工能力由改造前的 1.4萬(wàn)
常減壓蒸餾裝置的技術(shù)改造
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介紹中國(guó)石化股份有限公司武漢分公司常減壓蒸餾裝置的技術(shù)改造特點(diǎn)及工藝流程,針對(duì)常壓塔各側(cè)線(xiàn)分離效果差、能耗高、產(chǎn)品分布不合理、輕質(zhì)油收率低等問(wèn)題,分別對(duì)常壓系統(tǒng)、減壓系統(tǒng)、電脫鹽與精制系統(tǒng)進(jìn)行改造。裝置改造后,總拔出率提高了4.84%,輕油收率提高了3.59%,能耗降低了150.65mj/t,產(chǎn)品分布趨于合理。
常減壓蒸餾裝置加工輕質(zhì)原油技術(shù)改造
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4.3
介紹了中國(guó)石油蘭州石化公司500萬(wàn)t/a常減壓蒸餾裝置加工輕質(zhì)原油時(shí)存在的運(yùn)行問(wèn)題及采取的改造措施。運(yùn)行數(shù)據(jù)分析結(jié)果表明,影響裝置加工量的"瓶頸"主要集中在初餾系統(tǒng)和加熱爐。通過(guò)采取增大初餾塔塔盤(pán)開(kāi)孔率,增大初餾塔塔頂換熱器及空冷器的面積,更換加熱爐的高低壓瓦斯聯(lián)合燃燒器及在其對(duì)流室、空氣預(yù)熱器新增吹灰器等改造措施,使裝置的加工能力由改造前的1.4萬(wàn)t/d提高到1.6萬(wàn)t/d,加工損失量降低,裝置運(yùn)行平穩(wěn)。
常減壓蒸餾裝置減壓深拔技術(shù)改造及工藝優(yōu)化
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針對(duì)中國(guó)石油化工股份有限公司廣州分公司加工能力為8mt/a的ⅲ套常減壓蒸餾裝置存在的常壓塔操作壓力高、減壓塔塔底渣油泵容易抽空等影響常、減壓深拔的現(xiàn)狀,采取了降低常壓塔塔頂系統(tǒng)壓力降、增加減壓急冷油系統(tǒng)等措施。結(jié)果表明:減壓渣油500℃餾出率從改造前的3.20%降低至2.67%,常壓塔塔底油350℃餾出率從改造前的9.0%降低至4.3%,高價(jià)值蠟油收率提高了2.95個(gè)百分點(diǎn)。
常減壓蒸餾裝置減壓深拔技術(shù)改造及工藝優(yōu)化
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4.3
近年來(lái),國(guó)內(nèi)外原油變得越來(lái)越重,如何采用新技術(shù)來(lái)減壓拔深受到社會(huì)各界人士的重視。常壓蒸餾裝置便是在這種時(shí)代背景下產(chǎn)生的常見(jiàn)原油提煉方式,本文就這技術(shù)改造以及工藝優(yōu)化做了簡(jiǎn)單的分析。
原油常減壓蒸餾裝置設(shè)計(jì)
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_ 成人高等教育 畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文) 題目_________________________________ _________________________________ 學(xué)生_________________________________ 聯(lián)系電話(huà) 指導(dǎo)教師_________________________________ 評(píng)閱人_________________________________ 教學(xué)站點(diǎn)_________________________________ 專(zhuān)業(yè)_________________________________ 完成日期_______________________________ 1 摘要 石油是一種主要由碳?xì)浠衔锝M成的復(fù)雜混合物。石油中的烴類(lèi)和非烴類(lèi)化合物, 相對(duì)分子質(zhì)量從幾十到幾千,相應(yīng)的沸點(diǎn)從常溫到500
500萬(wàn)常減壓蒸餾裝置—變電所高壓二次部分(審)
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工程名稱(chēng):中國(guó)石油長(zhǎng)慶石化公司500萬(wàn)噸常減壓蒸餾裝置—變電所高壓二次部分 序 號(hào) 基價(jià)人工費(fèi)材料費(fèi)機(jī)械費(fèi)合計(jì)人工費(fèi)材料費(fèi)機(jī)械費(fèi) 13-154免維護(hù)鉛酸電池直流屏臺(tái)1281.52178.457.7645.36281.52178.4057.7645.36 23-155免維護(hù)鉛酸電池直流饋電屏安裝臺(tái)1164.7196.5933.6534.47164.7196.5933.6534.47 33-149后臺(tái)主機(jī)及rtv監(jiān)視屏2360*800*800臺(tái)1624.89274.28190.04160.57624.89274.28190.04160.57 43-122免維護(hù)鉛酸蓄電池安裝電壓/容量12v/100ah組/件843.7315.74621.99349.84125.9248.0
常減壓蒸餾裝置適應(yīng)原油輕質(zhì)化的技術(shù)改造
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4.6
介紹了中海煉化惠州煉化分公司120萬(wàn)t/a常減壓蒸餾裝置加工原油輕質(zhì)化后存在的技術(shù)瓶頸以及采取的改造措施.結(jié)果表明,通過(guò)采取增大常壓塔塔盤(pán)開(kāi)孔率,放大機(jī)泵輸送能力,提高常壓塔中段取熱負(fù)荷以及產(chǎn)品分流等措施,使裝置在加工30%(摻煉質(zhì)量分?jǐn)?shù))輕質(zhì)原油時(shí),加熱爐排煙溫度降低了9℃,自產(chǎn)蒸汽量增加了15t/h,輕質(zhì)油收率提高了2.48個(gè)百分點(diǎn),總液體收率提高了3.33個(gè)百分點(diǎn).
XX萬(wàn)噸年原油常減壓蒸餾裝置常壓塔工藝設(shè)計(jì)
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4.7
廣東石油化工學(xué)院 課程設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū) 題目xx萬(wàn)噸原油常減壓蒸餾裝置常壓塔工藝設(shè)計(jì) 學(xué)院:化工學(xué)院專(zhuān)業(yè):化學(xué)工程與工藝班級(jí):**** 學(xué)生:3c514指導(dǎo)教師**** 完成時(shí)間:20**年*月*日至2***年*月*日 1 目錄 第一章總論 1.1概述,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 1.1.1設(shè)計(jì)方案,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 1.1.2生產(chǎn)規(guī)模,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 1.1.3工藝技術(shù)路線(xiàn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 1.1.4工藝技術(shù)特點(diǎn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 1.2
更新常減壓蒸餾裝置減壓塔設(shè)計(jì)及使用效果
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4.8
更新常減壓蒸餾裝置減壓塔設(shè)計(jì)及使用效果
常減壓蒸餾裝置換熱網(wǎng)絡(luò)的節(jié)能技術(shù)改造
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為提高原油的換熱終溫,中國(guó)石油長(zhǎng)慶石化公司通過(guò)模擬計(jì)算,采用夾點(diǎn)技術(shù)對(duì)500萬(wàn)t/a常減壓蒸餾裝置換熱網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了節(jié)能技術(shù)改造。主要改造內(nèi)容是調(diào)整換熱網(wǎng)絡(luò)和新增換熱面積。與改造前相比,改造后原油的換熱終溫達(dá)到297℃,提高了14℃;加熱爐燃料單耗[m(標(biāo)準(zhǔn)油)/m(原油)]下降了0.8kg/t。
常減壓蒸餾裝置節(jié)能降耗技術(shù)改造措施研究
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4.7
常減壓蒸餾裝置的能量消耗相對(duì)不小,通常能占到煉油生產(chǎn)過(guò)程中能量損失的百分之三十上下.所以怎樣有效實(shí)施節(jié)能降耗工作,是石油行業(yè)始終需要應(yīng)對(duì)的關(guān)鍵問(wèn)題.使用有效的方法對(duì)用能結(jié)構(gòu)開(kāi)展優(yōu)化,能夠很好地降低能量損失,有助于切實(shí)提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益.下文將從以山東某公司80萬(wàn)噸/年常減壓蒸餾裝置基本結(jié)構(gòu)研究出發(fā),在這一基礎(chǔ)上闡述節(jié)能降耗技術(shù)改造所具有的意義和行之有效的節(jié)能降耗技術(shù)改造措施,從而進(jìn)一步達(dá)到理想的效果.
常減壓蒸餾裝置節(jié)能降耗技術(shù)改造措施研究
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4.7
常減壓蒸餾裝置對(duì)能量的消耗是極其的大,一般會(huì)在煉油生產(chǎn)過(guò)程中占到三分之一的比重。因此,如何將常減壓蒸餾裝置進(jìn)行有效的降耗節(jié)能工作,是當(dāng)下石油領(lǐng)域需要解決的問(wèn)題。通過(guò)科學(xué)的的方法對(duì)其進(jìn)行能源結(jié)構(gòu)的方式進(jìn)行改變,能夠最大程度的是能源的消耗量得到降低,使石油行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益得到顯著的提高。而以下就是對(duì)各省的常減壓蒸餾裝置的基本構(gòu)成為出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行研究,并對(duì)其能源降耗技術(shù)改造措施的重要性進(jìn)行分析,使節(jié)能降耗改造措施達(dá)到理想的降耗狀態(tài)。
常減壓蒸餾裝置消除瓶頸擴(kuò)能技術(shù)改造
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4.6
介紹鎮(zhèn)海煉化公司ⅰ套常減壓蒸餾裝置由400kt/a改造為500kt/a過(guò)程中采用的先進(jìn)技術(shù)與主要措施。通過(guò)一個(gè)周期的運(yùn)行,裝置的主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)了設(shè)計(jì)要求,并有多項(xiàng)指標(biāo)處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。
10.0Mt/a常減壓蒸餾裝置減壓轉(zhuǎn)油管道的設(shè)計(jì)
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4.4
中國(guó)石油大連石化分公司10.0mt/a常減壓蒸餾裝置是國(guó)內(nèi)最大的常減壓蒸餾裝置,其減壓轉(zhuǎn)油管道的設(shè)計(jì)有以下特點(diǎn):①為滿(mǎn)足減壓深拔的要求,管道從減壓爐內(nèi)到減壓轉(zhuǎn)油管道共進(jìn)行了13次擴(kuò)徑;②轉(zhuǎn)油管道高速段對(duì)稱(chēng)插入過(guò)渡段;③高速段、過(guò)渡段間沒(méi)有明顯的界限;④低速段管道較長(zhǎng)。該減壓轉(zhuǎn)油管道設(shè)計(jì)與傳統(tǒng)設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)不同:傳統(tǒng)設(shè)計(jì)強(qiáng)調(diào)在滿(mǎn)足熱補(bǔ)償及安裝空間位置的前提下,盡量減少長(zhǎng)度和轉(zhuǎn)彎次數(shù),以降低轉(zhuǎn)油管道的壓力降和溫降;該減壓轉(zhuǎn)油管道的設(shè)計(jì)以滿(mǎn)足減壓深拔工藝要求為出發(fā)點(diǎn),整個(gè)設(shè)計(jì)均圍繞保證油品在低速段充分汽化以及油氣分離的中心點(diǎn)。在選材方面,該轉(zhuǎn)油管道直徑在500mm及以下時(shí)選用純316l無(wú)縫鋼管;管道直徑500mm以上時(shí)選用20r+316l復(fù)合鋼板卷管。該管道高速段繞了許多"蛇形"彎,以解決管系的熱膨脹問(wèn)題。該裝置自2006年3月開(kāi)工以來(lái),運(yùn)行正常,說(shuō)明減壓轉(zhuǎn)油管道的設(shè)計(jì)達(dá)到了預(yù)期要求。
常減壓蒸餾裝置中段回流泵振值超高處理
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4.3
大慶石化分公司煉油廠600萬(wàn)噸/年常減壓蒸餾裝置于2012年10月建成投產(chǎn)。裝置中的兩臺(tái)中段回流泵常壓系統(tǒng)二中段回流泵p108ab和減壓系統(tǒng)二中段回流泵p203ab在常減壓蒸餾操作是重要設(shè)備。自投產(chǎn)以來(lái)運(yùn)行狀況一直不理想存在振值超標(biāo),效率下降的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)反復(fù)查找問(wèn)題與廠家探討后決定對(duì)此兩臺(tái)機(jī)泵采取小葉輪及附件改造,解決振值超標(biāo),效率下降的問(wèn)題,以保證裝置生產(chǎn)安全平穩(wěn)運(yùn)行。
降低常減壓蒸餾裝置加熱爐NOx排放的技術(shù)改造分析
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4.7
山東昌邑石化有限公司500萬(wàn)t/a常減壓蒸餾裝置加熱爐一直存在煙氣中nox濃度排放較高的問(wèn)題,通過(guò)采用超低氮燃燒技術(shù),有效降低了煙氣中nox濃度,實(shí)現(xiàn)了達(dá)標(biāo)排放.
550萬(wàn)t/a常減壓蒸餾技術(shù)裝置工程HSE監(jiān)理實(shí)踐
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4.3
550萬(wàn)t/a常減壓蒸餾技術(shù)裝置為蘭州石化公司2009年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,從招標(biāo)階段hse監(jiān)理、施工準(zhǔn)備階段hse監(jiān)理、施工階段hse監(jiān)理3個(gè)階段,對(duì)本項(xiàng)目如何較好地開(kāi)展hse監(jiān)理實(shí)踐進(jìn)行了論述。
常減壓蒸餾裝置減壓塔填料運(yùn)行故障原因分析及處理對(duì)策
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4.4
常減壓蒸餾裝置減壓塔填料運(yùn)行故障原因分析及處理對(duì)策
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職位:消防產(chǎn)品技術(shù)員
擅長(zhǎng)專(zhuān)業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林