更新日期: 2025-06-04

吹風(fēng)氣余熱回收過程的安全性與經(jīng)濟性探討

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吹風(fēng)氣余熱回收過程的安全性與經(jīng)濟性探討 4.5

對固定層煤氣發(fā)生爐吹風(fēng)氣余熱回收過程的安全性與經(jīng)濟性進行了簡要的探討,同時也對影響其安全、經(jīng)濟運行的因素進行了分析,指出了開好、開穩(wěn)吹風(fēng)氣余熱回收裝置的重要性。

吹風(fēng)氣余熱回收系統(tǒng)的節(jié)能改造

吹風(fēng)氣余熱回收系統(tǒng)的節(jié)能改造

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1改造前系統(tǒng)工藝狀況山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司化肥分公司2~#吹風(fēng)氣余熱回收系統(tǒng)(15t/h)原回收6臺φ2610mm的造氣爐吹風(fēng)氣。因燃燒爐燃燒空間不足、氣體燃燒不充分、在設(shè)計時沒有考慮到系統(tǒng)排灰裝置,尤其在造氣系統(tǒng)改燒型煤后,原除塵設(shè)備已遠不能滿足生產(chǎn)需要,造成換熱器、鍋爐列管堵塞,換熱效果差,排煙溫度高達200℃,系統(tǒng)正壓嚴(yán)重,粉塵含量超標(biāo),無法滿足生產(chǎn)和環(huán)保要

吹風(fēng)氣余熱回收系統(tǒng)改造總結(jié)

吹風(fēng)氣余熱回收系統(tǒng)改造總結(jié)

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前言山西蘭花科創(chuàng)化肥分公司造氣車間現(xiàn)有吹風(fēng)氣余熱回收裝置兩套,其中1#吹風(fēng)氣回收裝置概況為:φ3800×13625燃燒爐配10t/h余熱鍋爐,配套造氣風(fēng)機為d450型,一臺風(fēng)機配3臺φ2610造氣爐生產(chǎn),制氣循環(huán)時間為120秒,吹風(fēng)時間為25-27秒,設(shè)計回收4臺造氣爐吹風(fēng)氣余熱,但實際只能回收3臺爐左右,2008年以后造氣由原來的小籽煤改燒煤球,制氣循環(huán)時間為130秒,吹風(fēng)時間為28-30

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吹風(fēng)氣余熱回收系統(tǒng)改造總結(jié)

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吹風(fēng)氣余熱回收系統(tǒng)改造總結(jié) 4.5

山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司化肥分公司造氣車間有吹風(fēng)氣余熱回收裝置2套,其中1#吹風(fēng)氣回收裝置為:ф3800mm×13625mm燃燒爐配10t/h余熱鍋爐,配套造氣風(fēng)機為d450型,1臺

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吹風(fēng)氣余熱回收裝置改造總結(jié)

吹風(fēng)氣余熱回收裝置改造總結(jié)

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吹風(fēng)氣余熱回收裝置改造總結(jié) 4.5

2~#造氣系統(tǒng)配有6臺造氣爐,但因吹風(fēng)氣余熱回收裝置積灰過多,近年來只能回收其中4臺爐的吹風(fēng)氣,導(dǎo)致粉塵含量超標(biāo)嚴(yán)重、蒸汽產(chǎn)量降低。針對該問題,依據(jù)增加燃燒爐燃燒空間、選用專利技術(shù)以提高設(shè)備使用壽命的思路進行改造,成功解決了該問題。改造后,2~#造氣系統(tǒng)可回收6臺造氣爐全部吹風(fēng)氣,可多產(chǎn)蒸汽5t/h,1年內(nèi)即可收回全部投資。

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吹風(fēng)氣余熱回收系統(tǒng)改造總結(jié)

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吹風(fēng)氣余熱回收系統(tǒng)改造總結(jié) 4.4

簡要介紹對吹風(fēng)氣余熱回收系統(tǒng)進行工藝、設(shè)備改造,通過改造后取得明顯效果。

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吹風(fēng)氣余熱回收舊系統(tǒng)改造小結(jié)

吹風(fēng)氣余熱回收舊系統(tǒng)改造小結(jié)

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吹風(fēng)氣余熱回收舊系統(tǒng)改造小結(jié) 4.7

本文闡述了小氮肥φ3200燃燒爐吹風(fēng)氣余熱回收系統(tǒng)配套φ2610造氣爐改造和使用情況。

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吹風(fēng)氣余熱回收裝置改造總結(jié)

吹風(fēng)氣余熱回收裝置改造總結(jié)

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吹風(fēng)氣余熱回收裝置改造總結(jié) 4.6

1存在問題江蘇阜寧雙多化工有限公司于2010年建成2套配置φ6500mm吹風(fēng)氣燃燒爐和30t/h余熱鍋爐的吹風(fēng)氣余熱回收裝置,單套裝置設(shè)計回收8臺造氣爐產(chǎn)生的吹風(fēng)氣。運行初期燃燒爐溫度和壓力均比較穩(wěn)定,余熱鍋爐產(chǎn)蒸汽量約20t/h,工藝指標(biāo)均在設(shè)計參數(shù)之內(nèi),基本達到設(shè)計要求;該吹風(fēng)氣余熱回收裝置運行半年后,余熱鍋爐逐漸出現(xiàn)以下問題。(1)余熱鍋爐積灰嚴(yán)重,造成燃燒爐爐內(nèi)的

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造氣吹風(fēng)氣余熱回收裝置改造與應(yīng)用

造氣吹風(fēng)氣余熱回收裝置改造與應(yīng)用

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造氣吹風(fēng)氣余熱回收裝置改造與應(yīng)用 4.7

水蒸氣是合成氨的主要原料之一,以往是由燃煤鍋爐來聯(lián)合供氣,通過對原有吹風(fēng)氣余熱回收裝置進行改造,充分回收潛熱、使生產(chǎn)蒸氣自足,徹底停用燃煤鍋爐。本文分析改造后的吹風(fēng)氣余熱回收裝置運行情況,并對出現(xiàn)的問題提出處理辦法。

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造氣吹風(fēng)氣余熱回收裝置改造小結(jié)

造氣吹風(fēng)氣余熱回收裝置改造小結(jié)

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造氣吹風(fēng)氣余熱回收裝置改造小結(jié) 4.6

對原有造氣吹風(fēng)氣余熱回收裝置存在問題進行分析,提出改造思路和實施方案,并對裝置改造后的運行效果進行簡要的介紹。

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吹風(fēng)氣余熱回收裝置節(jié)能技術(shù)改造總結(jié)

吹風(fēng)氣余熱回收裝置節(jié)能技術(shù)改造總結(jié)

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吹風(fēng)氣余熱回收裝置節(jié)能技術(shù)改造總結(jié) 4.7

簡要介紹三廢流化混燃爐系統(tǒng)的工藝流程、設(shè)備選型,并介紹采用該系統(tǒng)對原吹風(fēng)氣余熱回收裝置進行技術(shù)改造后取得的經(jīng)濟效益。

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吹風(fēng)氣余熱回收系統(tǒng)技術(shù)改造總結(jié)

吹風(fēng)氣余熱回收系統(tǒng)技術(shù)改造總結(jié)

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吹風(fēng)氣余熱回收系統(tǒng)技術(shù)改造總結(jié) 4.6

簡要介紹原吹風(fēng)氣余熱回收系統(tǒng)存在的問題,針對存在的問題進行了技術(shù)改造。并介紹了改造后的工藝、設(shè)備及運行情況,還進行了效益分析。

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吹風(fēng)氣余熱回收裝置節(jié)能技術(shù)改造

吹風(fēng)氣余熱回收裝置節(jié)能技術(shù)改造

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吹風(fēng)氣余熱回收裝置節(jié)能技術(shù)改造 4.4

針對造氣工段吹風(fēng)氣裝置燃燒爐熱點溫度下移、有時燃燒爐溫度保不住,需補入一定量的半水煤氣助燃,排煙溫度高、熱量損失嚴(yán)重的問題。通過改造燃燒爐內(nèi)部結(jié)構(gòu)、增加高溫二次空氣預(yù)熱器、二氣燃燒器等技術(shù)改造,達到節(jié)能降耗、安全運行的目的。

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鍋爐與吹風(fēng)氣余熱回收裝置超低排放改造小結(jié)

鍋爐與吹風(fēng)氣余熱回收裝置超低排放改造小結(jié)

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鍋爐與吹風(fēng)氣余熱回收裝置超低排放改造小結(jié) 4.6

面對日益嚴(yán)峻的環(huán)保形勢;特別是山西省《山西省大氣污染防治2018年行動計劃》的發(fā)布和《排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范》的提出;山西豐喜華瑞煤化工有限公司積極響應(yīng)相關(guān)環(huán)保政策的要求;對其循環(huán)流化床鍋爐系統(tǒng)和吹風(fēng)氣余熱回收裝置按超低排放指標(biāo)的要求進行了提標(biāo)改造;簡介提標(biāo)改造前循環(huán)流化床鍋爐和吹風(fēng)氣余熱回收裝置的運行狀況;詳細(xì)介紹循環(huán)流化床鍋爐與吹風(fēng)氣余熱回收裝置超低排放改造的方案、具體內(nèi)容;以及改造后試生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題及其解決措施;改造后的實際運行情況表明;脫硫塔出口煙氣顆粒物折算濃度為3.8~4.7mg/m~3;凈煙氣中的so2折算濃度為15~19mg/m~3;凈煙氣中的no_x折算濃度為32~39mg/m3;污染物排放濃度均達到了超低排放的要求;提標(biāo)改造達到了預(yù)期的目的和效果;

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造氣吹風(fēng)氣余熱回收裝置技術(shù)改造方案優(yōu)化

造氣吹風(fēng)氣余熱回收裝置技術(shù)改造方案優(yōu)化

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造氣吹風(fēng)氣余熱回收裝置技術(shù)改造方案優(yōu)化 4.7

針對某化工集團吹風(fēng)氣余熱回收裝置的現(xiàn)狀,提出合理、切實可行的改造方案。試運行證明改造后實現(xiàn)了吹風(fēng)氣余熱回收裝置的長期、安全穩(wěn)定運行,獲得了良好的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益。

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造氣吹風(fēng)氣余熱回收及環(huán)保裝置技術(shù)改造小結(jié)

造氣吹風(fēng)氣余熱回收及環(huán)保裝置技術(shù)改造小結(jié)

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造氣吹風(fēng)氣余熱回收及環(huán)保裝置技術(shù)改造小結(jié) 4.4

概述了新建造氣吹風(fēng)氣余熱回收及環(huán)保裝置工藝選擇、系統(tǒng)控制、投資、效益等;重點闡述了利用合成氨生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的稀氨水作為吸收液并采用scr工藝成熟的中溫(即溫度在320~420℃)催化劑技術(shù)的煙氣脫硝系統(tǒng);通過對造氣吹風(fēng)氣余熱回收系統(tǒng)改造,提高了蒸汽產(chǎn)量及品位。

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油田注汽鍋爐煙氣余熱回收節(jié)能經(jīng)濟性分析

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油田注汽鍋爐煙氣余熱回收節(jié)能經(jīng)濟性分析 4.5

簡要介紹了目前油田注汽鍋爐煙氣余熱回收節(jié)能中的兩種技術(shù)方案。通過以貨幣作為統(tǒng)一的度量單位,對兩種技術(shù)方案的投資效果進行量化計算,以期合理決策取得最佳經(jīng)濟效果的技術(shù)方案。

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煙氣余熱回收利用與節(jié)能分析 煙氣余熱回收利用與節(jié)能分析 煙氣余熱回收利用與節(jié)能分析

煙氣余熱回收利用與節(jié)能分析

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煙氣余熱回收利用與節(jié)能分析 4.6

從熱力學(xué)理論上系統(tǒng)分析鍋爐煙氣回收的合理性及經(jīng)濟性,得出理論節(jié)煤量及出水溫度,對dzl4-1.25-aii鍋爐進行實測分析,其結(jié)果與理論分析相吻合,這對鍋爐在煙氣余熱回收的設(shè)計及改造上具有重要的參考價值。

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換填墊層的經(jīng)濟性與安全性研究 換填墊層的經(jīng)濟性與安全性研究 換填墊層的經(jīng)濟性與安全性研究

換填墊層的經(jīng)濟性與安全性研究

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換填墊層的經(jīng)濟性與安全性研究 4.8

在外荷載作用下,換填墊層法處理的軟土地基不僅受到周邊軟土體側(cè)向約束作用,而且具有明顯的雙層地基應(yīng)力分布特征,因此當(dāng)換填墊層的厚度超過基礎(chǔ)寬度的0.5倍時,采用傳統(tǒng)的擴散角法設(shè)計,明顯偏于保守.本文從上述兩方面著手,結(jié)合工程實例,論述換填墊層設(shè)計的經(jīng)濟性與安全性.

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吹風(fēng)氣余熱鍋爐排灰口的改造 吹風(fēng)氣余熱鍋爐排灰口的改造 吹風(fēng)氣余熱鍋爐排灰口的改造

吹風(fēng)氣余熱鍋爐排灰口的改造

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吹風(fēng)氣余熱鍋爐排灰口的改造 4.5

山西蘭花科創(chuàng)田悅化肥有限責(zé)任公司現(xiàn)有2套規(guī)模相同的造氣吹風(fēng)氣余熱回收裝置。該裝置中的余熱鍋爐采用q60/900-25-2.45/280型余熱鍋爐,其排灰口原設(shè)計用排灰門加配重密封。

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煙氣余熱回收換熱器的換熱及經(jīng)濟性研究 煙氣余熱回收換熱器的換熱及經(jīng)濟性研究 煙氣余熱回收換熱器的換熱及經(jīng)濟性研究

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煙氣余熱回收換熱器的換熱及經(jīng)濟性研究 4.4

隨著工業(yè)的迅速發(fā)展,大大小小的工廠隨處可見.工業(yè)生產(chǎn)的廢物排放導(dǎo)致了很嚴(yán)重的環(huán)境問題,其中煙氣對環(huán)境的破壞主要體現(xiàn)在對大氣的污染上,因此,對煙氣的處理引起了各方的重視.論文主要針對煙氣余熱換熱器的選材和種類做了研究分析,并對其經(jīng)濟性做了相應(yīng)的剖析,希望具有一定的參考價值.

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煙氣余熱回收系統(tǒng)講座 煙氣余熱回收系統(tǒng)講座 煙氣余熱回收系統(tǒng)講座

煙氣余熱回收系統(tǒng)講座

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煙氣余熱回收系統(tǒng)講座 3

煙氣余熱回收系統(tǒng)講座——煙氣余熱回收系統(tǒng)講座,摘要:設(shè)置煙氣余熱回收系統(tǒng)的目的,是讓燃燒空氣吸收煙氣余熱,降低排煙溫度,提高加熱爐熱效率,大芳烴加熱爐除f-2201~2204爐子外均設(shè)有煙氣余熱回收系統(tǒng)回收煙氣余熱?! 煔庥酂峄厥障到y(tǒng)由高、低溫兩段...

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吹風(fēng)氣回收系統(tǒng)改造總結(jié)

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吹風(fēng)氣回收系統(tǒng)改造總結(jié) 4.6

簡要介紹吹風(fēng)氣余熱回收系統(tǒng)的改造經(jīng)驗及運行情況。

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空調(diào)系統(tǒng)冷凝熱回收及其經(jīng)濟性分析

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空調(diào)系統(tǒng)冷凝熱回收及其經(jīng)濟性分析 4.5

空調(diào)冷凝熱回收不僅可以節(jié)約能源,減輕城市熱島效應(yīng),而且可以降低熱水供應(yīng)系統(tǒng)的運行費用,具有一定的實際意義。介紹了冷凝熱回收系統(tǒng)的原理、熱回收機組的特點,并對熱回收機組的經(jīng)濟性進行了研究分析。

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熱軋加熱爐煙氣余熱回收的節(jié)能改造

熱軋加熱爐煙氣余熱回收的節(jié)能改造

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熱軋加熱爐煙氣余熱回收的節(jié)能改造 4.3

某鋼廠蓄熱式加熱爐大量高溫?zé)煔?經(jīng)常規(guī)煙道直接排入大氣,造成能源浪費及環(huán)境污染,通過余熱回收方法利用此部分煙氣的熱量,產(chǎn)生一定參數(shù)的蒸汽并入廠區(qū)管網(wǎng)進行綜合利用,達到節(jié)約能源、保護環(huán)境的目的。

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葉鑫

職位:房建工程材料員

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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