宣鋼6號高爐的銅冷卻壁爐型管理與爐況順行
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4.6
通過對高爐爐型影響因素的分析及對銅冷卻壁的介紹,認為銅冷卻壁應用于高爐爐腰、爐腹和爐身下部等高熱負荷區(qū)域,是現(xiàn)代高爐的最佳爐體冷卻方案。同時結合宣鋼6號高爐爐型管理的實踐,總結出高爐爐型管理和正常維護的一些經(jīng)驗。
鞍鋼銅冷卻壁高爐操作爐型管理模型開發(fā)與應用
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對鞍鋼銅冷卻壁高爐操作管理模型的建立方法進行了闡述,并對在2號高爐上的實踐進行了總結。根據(jù)經(jīng)驗知識和實驗室熱態(tài)模擬實驗結果,利用傳熱模型反推計算,建立銅冷卻壁高爐操作爐型管理模型,可對銅冷卻壁熱面渣皮厚度進行實時計算,實現(xiàn)操作爐型管理。鞍鋼2號高爐應用結果表明,銅冷卻壁操作管理模型可對渣皮脫落部位、爐腰和爐身下部銅冷卻壁熱面溫度和渣皮厚度變化趨勢進行判斷,提示操作人員及時采取措施,控制渣皮厚度適宜并保持穩(wěn)定,減少銅冷卻壁區(qū)域熱損失,并保證高爐操作爐型合理。
鞍鋼高爐銅冷卻壁操作爐型管理系統(tǒng)的開發(fā)與實現(xiàn)
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在集成了plc、dsc、opc數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)庫技術、串口隔離技術、異步通信技術、web顯示技術、傳熱計算技術等手段的基礎上,開發(fā)出一套完整的高爐銅冷卻壁操作爐型管理系統(tǒng)。在高爐與主控室之間建立起一條高速銅冷卻壁操作爐型信息通道,設計三級預警機制,使工作人員在高爐主控室就可以有效地監(jiān)測高爐高熱負荷區(qū)內(nèi)的爐型,保證高爐爐況穩(wěn)定順行并且長壽。
鞍鋼銅冷卻壁高爐的熱負荷管理
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4.4
對鞍鋼2座相同銅冷卻壁結構高爐的熱負荷管理經(jīng)驗進行了總結。新2號高爐與新3號高爐的爐體結構、操作制度完全相同,但新3號高爐的熱負荷、渣皮穩(wěn)定性遠不如新2號高爐。為加強對銅冷卻壁渣皮穩(wěn)定性管理,鞍鋼開發(fā)銅冷卻壁爐型管理模型,重點監(jiān)視渣皮厚度與脫落情況變化,控制高爐熱負荷在合適范圍內(nèi),保證了高爐穩(wěn)定順行。
銅冷卻壁爐墻內(nèi)型管理傳熱學反問題模型
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4.4
銅冷卻壁要長期安全地工作,在其熱面必須有渣皮覆蓋;同時銅冷卻壁的高導熱能力很可能導致爐墻結瘤,因此,對爐墻監(jiān)控有利于高爐長壽,同時也是實現(xiàn)長壽和高效的結合點。結合首鋼高爐的現(xiàn)場實際情況,采用傳熱學反問題的方法,開發(fā)了銅冷卻壁爐墻內(nèi)型管理模型,對渣皮狀況進行跟蹤,從而為高爐操作提供依據(jù)和條件,有利于避免銅冷卻壁裸露、爐墻結瘤等異常發(fā)生。
本鋼5號高爐銅冷卻壁的設計、安裝和應用
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可滿足高爐嚴格使用要求的高性能MTT金屬管鑄銅冷卻壁
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4.7
達涅利康力斯推出一種新的冷卻概念,它將銅冷卻壁與澆鑄在其中的蒙乃爾銅-鎳合金管結合為一個整體。蒙乃爾銅-鎳合金管構成冷卻水通道。它不僅可使冷卻水擁有一條光滑的無泄漏通道,而且具有足夠的尺寸靈活性,以滿足躲避現(xiàn)有高爐爐殼開口的要求,還可以省去在高爐爐殼內(nèi)的任何焊接。
韶鋼8號高爐爐型的監(jiān)控與維護
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4.8
韶鋼8號高爐利用爐墻溫度對操作爐型進行監(jiān)測,根據(jù)溫度變化情況不斷調整風口面積、優(yōu)化裝料制度、穩(wěn)定操作參數(shù)等,將熱負荷穩(wěn)定在合理范圍內(nèi),并對監(jiān)測數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,尋找合理的爐襯溫度范圍。實踐表明,可以保持高爐長期穩(wěn)定順行,達到穩(wěn)產(chǎn)低耗的目的。
銅冷卻棒在廣鋼4號高爐中的應用
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4.5
廣鋼4號高爐爐役晚期先后在冷卻壁集中破損、爐皮變形嚴重的冷卻壁上安裝了44支銅冷卻棒,以代替破損冷卻壁,取得了良好的應用效果。
廣鋼4號高爐冷卻壁破損原因及維護措施
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4.8
對廣鋼4號高爐冷卻壁的破損狀況及主要原因進行分析,采取在冷卻壁上安裝微型冷卻器、加強高爐操作水平和水質管理的措施后,冷卻壁得到了有效的維護.
高爐冷卻壁技術協(xié)議
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4.8
鳳鋼450m3高爐冷卻壁技術協(xié)議 甲方:遼寧省鳳城市鳳輝硼業(yè)有限公司 乙方:河北宣化鋼鐵機械制造有限責任公司 一、設備技術參數(shù)與供貨范圍 1、第一段至第四段冷卻壁 a、圖號sf450.6備8-5至sf450.6備8-7 b、按圖紙要求及冷卻壁設備制造技術條件制造 c、冷卻壁外形尺寸必須按負公差制造,安裝孔按正公差制造 d、材質ht150吊環(huán)材質20 熱電偶保護管、套管 蛇形管材質為10 管帽材質為kth300-0.6 2、第五段至第十九段冷卻壁 a、圖號sf450.6備8-21至sf450.6備8-101 b、按圖紙要求及冷卻壁設備制造技術條件制造 c、冷卻壁外形尺寸必須按負公差制造,安裝孔按正公差制造 d、材質ht400-18吊環(huán)材質20 熱電偶保護管、套管、蛇形管材質為10 管帽材質為kth300-0.6 e、
水鋼集團金河公司1號高爐爐型改造
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4.6
1概述貴州省水城鋼鐵集團金河公司有兩座高爐,1號高爐55m~3,始建于50年代,1958年曾獲得"全國紅旗小高爐"的光榮稱號。隨著國家產(chǎn)業(yè)結構的調整,從以冶煉鑄造生鐵為
高爐鑄鐵冷卻壁鋼管處理新工藝
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4.4
通過對目前國內(nèi)高爐鑄鐵冷卻壁鋼管處理方法的三大類型進行細致的調查研究和綜合比較分析,探討了一種既能防滲碳又能防變形的,無需采用粘結劑,且涂層全部進行熱噴涂的鋼管處理新工藝,該工藝有可觀的發(fā)展前景
宣鋼4號高爐冷卻壁水管燒漏及維護實踐
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4.3
通過分析宣鋼4號高爐爐體熱負荷持續(xù)偏高、冷卻壁水管頻繁燒漏的原因,采取了上下部制度的調整、提高冷卻強度、精料、降低外圍條件對爐內(nèi)的影響等一系列措施,有效地減少了水管燒漏現(xiàn)象。
高爐新型冷卻壁制造技術
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4.7
高爐新型冷卻壁制造技術
高爐鑄鋼冷卻壁冷卻水管的優(yōu)化研究
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4.4
針對建立高爐鑄鋼冷卻壁的三維傳熱和熱應力模型,采用通用有限元軟件ansys計算了高爐鑄鋼冷卻壁的溫度場和應力場,通過數(shù)值計算分析了高爐鑄鋼冷卻壁冷卻水管形狀對冷卻壁熱面最高溫度和熱應力的影響。計算結果表明:冷卻水管改圓管為橢圓管后,冷卻壁熱面最高溫度有所下降。當橢圓管橫截面與圓管相同并且長短軸之比為0.6時,最高溫度降低了2.8%,熱面最大熱應力降低了7.5%。而周長不變的橢圓管降溫效果并不理想,但長短軸之比為0.4時最大熱應力降低了12.8%。綜合考慮各因素,把圓管做成面積相同的長短軸之比為0.55~0.65的橢圓管,可以取得比較好的冷卻效果。這對于減少冷卻水流量,減薄冷卻壁體厚度、降低煉鐵成本也有重大意義。
韶鋼1號高爐漏水冷卻壁穿管修復實踐
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4.3
韶鋼1號高爐大修投產(chǎn)后,陸續(xù)發(fā)現(xiàn)高溫區(qū)五層凸臺冷卻壁漏水,通過實施穿管灌漿修復后,漏水冷卻壁全部恢復正常,達到了修復的預期目標.
2000m3高爐爐型設計
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4.4
1 目錄 摘要..............................................................................................................................1 緒論..............................................................................................................................2 第一章高爐爐型...........................................................................................................3 1.1爐型的發(fā)
銅板鉆孔是銅冷卻壁制造的優(yōu)選技術
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4.6
1 圖1不同制造工藝的銅冷卻壁分布 銅板鉆孔 36162塊92.72% 埋管鑄造 206塊0.53% 連鑄成型 2634塊6.75% 銅板鉆孔 連鑄成型 埋管鑄造 銅板鉆孔是銅冷卻壁制造的優(yōu)選技術 汕頭華興冶金備件廠有限公司陳鋼李上吉 摘要:闡述了銅板鉆孔冷卻壁的綜合技術優(yōu)勢,表明了銅板鉆孔冷卻壁在高爐上運行的安全可靠性和 經(jīng)濟實用性,是適合冶金行業(yè)大力推廣的銅冷卻壁制造的優(yōu)選技術。 關鍵詞:優(yōu)勢銅板鉆孔焊接優(yōu)選技術 德國man.ghh是全世界最早研究發(fā)明銅冷卻壁的公司。1979年8月他們在蒂森 hambornno.4高爐的爐身下部進行了銅板鉆孔冷卻壁的試用,至1988年7月停爐的9年 服役期內(nèi),該高爐共產(chǎn)生鐵1422.7萬噸。停爐后的檢測表明,試用銅冷卻壁的狀態(tài)良好, 冷卻壁的肋(60mm)在不同部位上的最大侵蝕深度僅3mm,他們按侵蝕
新鋼10號高爐冷卻壁漏水治理實踐
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4.6
通過對新鋼10號高爐爐缸四段冷卻壁漏水的原因進行分析,發(fā)現(xiàn)熱應力是導致冷卻壁水管剪斷的主要原因。采用u型透明管檢漏及冷卻壁穿管修復技術后,冷卻壁漏水現(xiàn)象明顯改善。
重鋼高爐銅冷卻壁操作爐型管理實踐
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4.4
結合重鋼高爐的設計特點和目前的操作情況,分析了影響銅冷卻壁溫度變化的因素,提出了根據(jù)銅冷卻壁溫度管理操作爐型的措施。
天津鋼管1000m~3高爐銅冷卻壁結厚的處理
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4.3
對天津鋼管1000m3高爐銅冷卻壁結厚的處理和預防措施進行了總結,針對銅冷卻壁冷卻強度特點,探索出了適應爐況順行的操作制度及技術措施,有效改善了爐況順行,提高了技術經(jīng)濟指標。
5100m^3高爐鐵口鑄銅冷卻壁的質量管控措施
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4.5
高爐冷卻壁對高爐的使用壽命以及安全生產(chǎn)都起到至關重要的作用。為檢查鑄銅冷卻壁的內(nèi)部質量,對其進行解剖試驗,各項性能均符合協(xié)議要求。其次,詳細介紹了冷卻壁的安裝過程,并嚴格按照相關技術要求順利完成了鐵口區(qū)域鑄銅冷卻壁的安裝工作。
邯鋼8號高爐風口帶冷卻壁破損原因及對策
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4.4
介紹邯鋼公司8號高爐風口帶冷卻壁設計特點和損壞的情況,并從高爐設計、冷卻壁設計以及高爐的冶煉條件等多方面對冷卻壁損壞的原因進行分析,提出了板壁結合、銅冷卻壁等改進建議.
漣鋼8號高爐爐況失常的處理
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4.7
對漣鋼8號高爐兩次爐況失常處理實踐進行了總結。由于布料設備工作失常、頻繁休風、慢風及低料線、原燃料質量變差等原因引起煤氣流分布不合理,最終導致爐況失常。通過采取改善原燃料質量,調整各項操作制度等措施,高爐恢復正常生產(chǎn)。
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職位:主任給排水設計師(BIM)
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林