影響高爐爐底爐缸炭磚使用壽命的因素
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4.8
對影響高爐爐底、爐缸炭磚使用壽命的因素進行了分析,認為作為長壽高爐爐底、爐缸炭磚必須具備高抗熱應力、高抗堿金屬侵蝕、高抗CO分解侵蝕、高抗鐵水滲透、高抗氧化性能以及高抗鐵水溶蝕性能
鉛對高爐爐底炭磚的侵蝕機制
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為了防治鉛對爐底襯磚的侵蝕,對被鉛侵蝕的高爐爐底炭磚殘磚試樣進行了性能測試和顯微結(jié)構(gòu)分析,并重點分析了含鉛量高的爐底炭磚的顯微結(jié)構(gòu),研究了鉛在炭磚中的存在形式和分布狀態(tài)。結(jié)果表明:金屬鉛可以滲入爐底炭磚的氣孔中;鉛滲入炭磚對炭磚強度、抗氧化性、抗堿性等性能有明顯的不利影響;鉛對炭磚的侵蝕機制是鉛滲透到炭磚的孔隙中氧化膨脹而破壞磚體;防治鉛害的措施是盡量少用鉛含量高的入爐原料,爐缸爐底采用超微孔炭磚,強化爐缸爐底冷卻。
高爐爐缸炭磚環(huán)裂機理初探
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提出了爐缸炭磚環(huán)裂的機理。通過熱力學計算,論述了高爐爐缸僅存在純的堿金屬蒸氣,不存在堿金屬的氧化物和碳酸鹽,并且堿金屬蒸氣壓很低,不是對爐缸炭磚進行侵蝕的直接原因。炭磚傳熱性能較差時炭磚內(nèi)部熱應力較大,誘發(fā)炭磚產(chǎn)生微裂紋,純的堿金屬蒸氣通過炭磚的微裂紋,不斷向炭磚低溫區(qū)進行流動和擴散,微裂紋是環(huán)裂產(chǎn)生的誘因。鉀蒸氣在爐缸的高壓環(huán)境下于800~900℃溫度區(qū)間內(nèi)液化,并逐漸富集形成純的液態(tài)堿金屬,液態(tài)堿金屬與炭磚的硅鋁質(zhì)灰分反應,造成灰分體積膨脹30%-50%,加劇炭磚微裂紋擴展,為堿蒸氣流動和擴散提供更有利條件,是環(huán)裂產(chǎn)生的必要條件。計算表明,只有堿蒸氣液化后才能與一氧化碳共同作用,在微裂紋里形成活性炭沉積,活性炭在形成石墨過程中體積膨脹,這種反應持續(xù)不斷地進行,對炭磚微裂紋進行持續(xù)地膨脹擠壓,炭磚微裂紋不斷擴展,最終割裂炭磚形成環(huán)裂。提高炭磚傳熱效果和阻止爐缸co竄氣是避免炭磚產(chǎn)生環(huán)裂的根本措施。
高爐爐缸炭磚環(huán)裂機制初探
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4.4
熱力學計算表明,高爐爐缸僅存在純的堿金屬蒸氣,不存在堿金屬的氧化物和碳酸鹽,并且堿金屬蒸氣壓很低,不是對爐缸炭磚進行侵蝕的直接原因,而當前大多文獻認為環(huán)裂是堿蒸氣侵蝕的結(jié)果。炭磚傳熱性能較差時炭磚內(nèi)部熱應力較大,誘發(fā)炭磚產(chǎn)生微裂紋,純的堿金屬蒸氣通過炭磚的微裂紋不斷向炭磚低溫區(qū)流動和擴散,微裂紋是環(huán)裂產(chǎn)生的誘因。在爐缸的高壓環(huán)境下,800~900℃時鉀蒸氣在微裂紋中液化,然后與炭磚的硅鋁質(zhì)灰分反應,造成灰分體積膨脹30%~50%,加劇炭磚微裂紋擴展,形成裂紋,是環(huán)裂產(chǎn)生的必要條件。計算表明,只有堿蒸氣富集液化后才能與一氧化碳共同作用,在裂紋里形成活性炭沉積,這種反應持續(xù)不斷地進行,對炭磚裂紋進行持續(xù)的膨脹擠壓,炭磚裂紋不斷擴展,最終割裂炭磚形成環(huán)裂。提高炭磚傳熱效果和阻止爐缸co竄氣是避免炭磚產(chǎn)生環(huán)裂的根本措施。
高爐用炭磚
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高爐用炭磚 高爐用炭磚 高爐用炭磚超微孔炭磚超微孔炭磚是以高溫電煅無煙煤為主要原料,加入多種添加劑,以瀝 青為粘結(jié)劑,成型后經(jīng)高溫焙燒,精加工而成。它的主要性能具有較高的導熱系數(shù),有較高的微 孔指標和透氣性指標,可降低高爐爐體侵蝕速度,有效的防止鐵水滲透侵蝕。超微孔炭磚可以滿 足在大型高爐爐缸使用的需求 微孔炭磚微孔炭磚是以高溫電煅無煙煤為主要原料,加入少量添加劑,以中溫瀝青為粘結(jié)劑,成 型后經(jīng)高溫焙燒,精加工而成。它的主要性能具有較好的微孔性和透氣性,抗鐵水侵蝕性能好, 適用于高爐爐缸部位。 半石墨質(zhì)炭磚半石墨質(zhì)炭磚是以高溫電煅無煙煤為主要原料,以中溫瀝青為粘結(jié)劑,成型后經(jīng)高 溫焙燒,精加工而成。主要是具有一定的導熱系數(shù),抗堿性優(yōu)良。經(jīng)濟實用,滿足高爐的基本需 求,主要適用于高爐爐底部位。 超高導石墨磚超高導石墨磚是以低灰分的優(yōu)質(zhì)石油焦為主要原料,以瀝青為粘結(jié)劑,成型后經(jīng)
炭磚爐缸側(cè)壁異常侵蝕診斷研究
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4.6
利用炭磚爐缸爐底侵蝕計算模型,結(jié)合爐缸側(cè)壁填料及耐火材料導熱系數(shù)的化驗結(jié)果,對某鋼廠高爐爐缸異常侵蝕進行了診斷和模擬研究。得出,由于爐缸填料導熱系數(shù)過低,導致開爐后陶瓷杯侵蝕過快,陶瓷杯基體被侵蝕光后,碳磚熱面溫度達到其脆化溫度,且冷熱面溫差較大時,導致環(huán)裂;風口漏水使鋅堿金屬及渣鐵滲入繼續(xù)加劇了環(huán)裂;爐缸側(cè)壁竄氣使靠近冷面的電偶異常升溫;環(huán)縫分布在距碳磚冷面300~550mm范圍,爐缸形成較明顯的"象腳狀"侵蝕,碳磚最薄剩余厚度為644mm。通過診斷和模擬試驗,采取了灌漿、加強風口漏水巡檢、改換長風口等有效護爐措施,使得電偶溫度控制在低于歷史最高值的情況下,保持高爐正常運行。
鋼廠高爐爐底砌筑工藝介紹
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4.6
以某鋼廠高爐爐底砌筑施工為例,對大型高爐爐底立砌炭磚砌筑工藝作了詳細介紹,對類似工程施工有一定借鑒和啟發(fā)作用。
有害元素對高爐爐缸側(cè)壁碳磚的侵蝕
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4.4
對湘鋼2號高爐爐缸七個有代表部位的樣品進行掃描電鏡、能量色散譜、x射線衍射和原子吸收光譜分析,研究有害元素對高爐爐缸側(cè)壁碳磚的侵蝕以及粉化斷裂機理.結(jié)果表明,高爐爐缸不同部位的碳磚侵蝕機理不同.第一層以有害元素在碳素熔損反應中的催化作用及生成白榴石為主;上部碳磚侵蝕以k滲透到磚縫中,改變磚質(zhì)為主;風口以zn侵蝕為主;鐵口k含量較多,另有pb富集.同種有害元素在不同部位侵蝕碳磚的機理有所不同.k元素在最上部以催化作用為主,在下部以滲透到碳磚內(nèi)部使碳磚改性為主;zn在風口碳磚有明顯的結(jié)晶,在爐缸爐底上部含有大量的zn并沒有結(jié)晶,而是附著在磚表面上部.
處理廣鋼4~#高爐爐缸堆積的實踐
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4.5
對廣鋼4#高爐爐缸堆積的原因、征兆和處理過程進行分析總結(jié)。介紹了廣鋼通過調(diào)整風口布局和洗爐等措施減少風口破損,保持爐況穩(wěn)定順行,消除爐缸堆積的生產(chǎn)實踐。
新高爐爐缸陶瓷杯及施工
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4.5
梅山高爐爐缸首次引進法國陶瓷杯技術(shù),在施工中積極采用技術(shù),確保了耐材的砌筑質(zhì)量,抽檢合格率為100%。
大型高爐爐底板的焊接及變形控制
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4.6
大型高爐爐底板的焊接及變形控制
鞍鋼10號高爐爐缸凍結(jié)及處理
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4.3
1997年3月,鞍鋼10號高爐(2580m~3)熱風圍管爆裂鼓開將高壓水總管折斷,大量冷卻水從圍管開口處灌入爐內(nèi),造成了爐缸凍結(jié)。在處理爐缸凍結(jié)過程中,我們堅持鐵口出鐵,采用鐵口吹氧法使高爐迅速恢復到了正常爐況,沒有給高爐長壽和強化留下隱患。本文著重介紹這次事故的經(jīng)過及處理。
鞍鋼10號高爐爐缸凍結(jié)及處理
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4.6
1997年3月6日,鞍鋼10號高爐熱風爐圍管爆裂鼓開將高壓水總管(φ400mm)折斷,大量的水從圍管開口處(1200mm×6000mm)灌入爐缸,造成高爐爐缸凍結(jié)。在處理過程中,堅持鐵口出鐵,并成功地使用鐵口吹氧法,使高爐迅速恢復正常生產(chǎn)。在處理爐缸凍結(jié)事故中,不但沒有給高爐長壽和強化留下隱患,而且提高了修復速度,降低了費用。
高爐爐缸安全幾個相關(guān)問題的探討
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4.8
重點對高爐爐缸安全的相關(guān)問題進行了探討,認為:①應建立對爐缸重點區(qū)域的點、線、面全方位的監(jiān)測體系;②將冷卻壁熱流強度作為爐缸安全事故臨界值指標;③應努力將爐缸安全事故臨界狀態(tài)轉(zhuǎn)為護爐生產(chǎn)狀態(tài);④要努力防止送風、供水形成的三岔口渦流與鐵口區(qū)域渦流三重疊加;⑤應盡早根治高爐早期的竄煤氣現(xiàn)象,尤其要注意過去曾經(jīng)有過的竄煤氣的高溫區(qū)域,不僅關(guān)注炭磚溫度,更應關(guān)注冷卻壁的熱流強度和爐殼溫度。
韶鋼6號高爐爐缸側(cè)壁溫度升高的治理
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4.3
韶鋼6號高爐大修投產(chǎn)后爐缸溫度逐步升高,爐缸碳磚溫度最高達800℃,個別冷卻壁水溫差及熱流強度超標.本文對爐缸冷卻壁水溫差偏高及側(cè)壁溫度上升原因進行了分析,通過強化冷卻、采取爐缸壓漿,適當抑制邊緣氣流,合理調(diào)整風口布局等綜合治理措施,爐缸冷卻壁水溫差及側(cè)壁溫度逐步下降并趨于穩(wěn)定,為治理高爐側(cè)壁溫度升高積累經(jīng)驗.
淺議爐缸采用美國ucar炭磚砌筑的施工工藝
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4.7
近年來隨著鋼鐵市場的升溫,鋼鐵冶煉技術(shù)的發(fā)展,國內(nèi)各大鋼鐵廠均紛紛上馬大容積高爐,國外的各種新設計、新材料紛紛引人,在國內(nèi)市場形成了百花齊放的局面。但不管哪種方案要達到的目的都是一個,那就是為達到高爐長壽、低耗、節(jié)能的目的。針對這種局面,對我們施工企業(yè)來講就一定要抓住這個機遇,迅速理解各種設計的設計理念、掌握各種材料的施工工藝,并逐漸并入工法,提高高爐的砌筑施工質(zhì)量,增強我們企業(yè)的競爭力、生命力。
酒鋼1號高爐爐缸環(huán)狀死料柱的形成
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4.8
闡述了酒鋼1號高爐爐缸環(huán)狀死料柱的形成位置和基本特征,分析了死料柱的形成原因,并對提出了應對措施。
韶鋼7號高爐爐缸側(cè)壁溫度異常的處理
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頁數(shù):3P
4.6
對韶鋼7號高爐爐缸側(cè)壁溫度異常升高的現(xiàn)象進行了分析,認為主要原因是由于陶瓷杯壁脫落等造成。為此,不斷完善高爐爐缸操作管理制度,使處理該類現(xiàn)象更加穩(wěn)妥、合理。
鞍鋼新3200m~3高爐爐缸大修工程實踐
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頁數(shù):4P
4.3
針對鞍鋼股份公司煉鐵總廠新3200m3高爐爐缸燒穿情況,提出了爐缸大修技術(shù)方案,如選用優(yōu)質(zhì)耐火材料、全面改造爐缸冷卻系統(tǒng)等。同時對爐缸大修工程進行了詳細介紹,并對采用整體澆注的施工方式后產(chǎn)生的效果進行了分析,為鞍鋼3200m3高爐大修提供了借鑒。
高爐爐缸用熱模壓小炭磚的性能與使用
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本文論述了我國高爐炭磚的現(xiàn)狀,分析了炭磚破損的主要原因,介紹了熱模壓小炭磚的性能、特點及使用情況,并指出了改進我國炭磚質(zhì)量的主要途徑。
改進高爐爐缸爐底磚襯結(jié)構(gòu)提高高爐壽命的探討
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4.8
改進高爐爐缸爐底磚襯結(jié)構(gòu)提高高爐壽命的探討
高爐爐缸炭磚脆化層的形成及防止
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4.8
高爐爐缸炭磚脆化層的形成是危及高爐壽命的重要原因之一。調(diào)查表明,脆化層處于環(huán)裂縫外側(cè),環(huán)裂縫與熱面間炭磚結(jié)構(gòu)致密。脆化層中滲鐵量低、孔隙度高、灰分未增加、碳結(jié)構(gòu)的晶面距小。研究指出,脆化層是由于炭磚中的瀝青粘結(jié)劑炭化后的炭框架氧化所致。為提高炭質(zhì)耐火材料質(zhì)量,除采用高溫煅燒無煙煤,改進生產(chǎn)工藝外,應開發(fā)新型粘結(jié)劑。
武鋼4號高爐爐底爐缸安全熱流強度的計算
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以武鋼4號高爐作為研究對象,以傳熱學為理論基礎,建立了爐底爐缸安全熱流強度的計算模型,并計算出4號高爐爐底爐缸熱流強度的安全值、報警值、警戒值、事故值,為高爐的安全生產(chǎn)提供了參考依據(jù)。對比4號高爐爐底爐缸的實際熱流強度與安全熱流強度,實際熱流強度均比安全熱流強度小,說明爐底爐缸1150℃鐵水凝固線位于陶瓷墊內(nèi),4號高爐處于安全生產(chǎn)狀態(tài)。
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職位:房建市政造價工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林