工業(yè)有線對講系統(tǒng)在南鋼煉鋼廠轉爐區(qū)域的應用
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工業(yè)有線對講系統(tǒng)在南鋼煉鋼廠轉爐區(qū)域的應用
轉爐煉鋼廠設計
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內蒙古科技大學 本科生畢業(yè)設計說明書 題目:年產300萬噸合格連鑄坯轉 爐鋼廠設計 學生姓名:王建鵬 學號:0603102106 專業(yè):冶金工程 班級:冶金2006-1班 指導教師:董方教授 內蒙古科技大學畢業(yè)設計說明書 i 年產300萬噸合格連鑄坯轉爐鋼廠設計 摘要 根據(jù)設計任務書的要求,完成年產300萬噸合格鑄坯轉爐鋼廠設計。在設計中制定 了產品大綱,計劃生產的主要鋼種為普碳鋼、優(yōu)質碳素鋼、合金結構鋼、硅鋼等。設計 內容分為以下幾部分:150噸轉爐設計、氧槍、供料系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)設計,鐵水預處理 系統(tǒng)設計,爐外精煉系統(tǒng)設計,兩臺板坯連鑄機設計,車間設計等,完成全連鑄煉鋼廠 生產設備的選擇計算。根據(jù)所定的產品大綱,本次設計的全連鑄鋼廠采用的工藝流程為: 鐵水預處理—頂?shù)讖痛缔D爐—lf鋼包精煉爐—rh精煉爐—板坯連鑄機。采用了長壽復 吹、濺渣護爐、
煉鋼廠轉爐動態(tài)煉鋼控制系統(tǒng)
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煉鋼廠轉爐動態(tài)煉鋼控制系統(tǒng)
煉鋼廠轉爐區(qū)域設備點檢表
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編號項目點檢標準夜班 1、電源正常、通訊正常,按鈕、指示燈靈活可靠 2、變頻器參數(shù)設定一致、動作正常 3、外殼完好清潔,無破損,固定牢靠,接線緊固 4、接觸器觸點吸合正常,無明顯磨損、過熱 1、外殼完好清潔,無破損,固定牢靠 2、數(shù)顯表顯示與實際相符合 3、儀表顯示正常,反饋正常,接線牢固,無積灰 4、閥門動作靈活可靠、氣源正常 5、就地儀表顯示正常且顯示清晰無破損 3轉爐傾動系統(tǒng)爐前、爐后擋火門、罩裙升降正常,限位位置正確 升降、橫移電機工作正常,電纜拖鏈運行靈活,電纜 無破損,事故驅動系統(tǒng)正常 限位本位動作靈敏,定位合適,主令、編碼器正常 電機正常工作,連鎖正常 電振、皮帶工作正常,限位位置正確,靈活可靠 電機無振動、異音、異熱,電流平衡、無波動 電纜、氣管卷筒正常,電纜無損壞、漏電現(xiàn)象 7混鐵爐電源、plc通訊正常,電機運轉正常,無異音、異熱 操作箱按鈕動作靈活、可靠,
煉鋼廠轉爐系統(tǒng)自動化控制
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氧氣轉爐冶煉周期短、產量高、反應復雜,但人工控制鋼水終點溫度與含碳量的命中率低,精度差。完善的自動化系統(tǒng)能實現(xiàn)對轉化爐的動態(tài)控制,能充分發(fā)揮其快速冶煉優(yōu)勢,提高生產效率和質量。主要從轉爐自動化控制系統(tǒng)構成、系統(tǒng)功能、系統(tǒng)原理及系統(tǒng)工藝流程等方面介紹了煉鋼廠轉爐系統(tǒng)自動化控制。
廣鋼轉爐煉鋼廠連鑄坯質量研究
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本文介紹了轉爐煉鋼廠通過采取有效措施,減少退廢、脫方及橫向裂紋廢品,提高連鑄坯質量
廣鋼轉爐煉鋼廠負能煉鋼探索與實踐
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論述了廣鋼集團轉爐煉鋼總廠在實踐循環(huán)經濟過程中,通過技術攻關、科學管理,實現(xiàn)了在中小型煉鋼廠負能煉鋼的目標。
轉爐煉鋼廠4~#連鑄機冷床改造
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針對轉爐煉鋼廠4#連鑄機冷床跑偏問題,從重新澆注冷床混凝土基礎著手對冷床進行了徹底改造。改造后,不僅根除了冷床跑偏問題,還有效提高了冷床強度及傳動過程中的平穩(wěn)度。
轉爐煉鋼廠1~#連鑄機改造
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通過對轉爐煉鋼廠1#連鑄機的改造,轉爐煉鋼廠連鑄坯產量得到了保證,提高了連鑄坯質量,有效的降低了生產成本,取得了可觀的經濟效益。
重鋼-煉鋼廠優(yōu)化改造2#轉爐復吹控制系統(tǒng)
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近日,重鋼鋼鐵股份公司一煉鋼廠20轉爐復吹控制系統(tǒng)優(yōu)化改造項目順利完成。該項目的實施,不僅為一煉鋼廠新產品開發(fā)奠定了基礎,且對轉妒生產鋼鐵料消耗控制有極大的促進作用。
水鋼煉鋼廠轉爐自動化系統(tǒng)改造
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介紹了水鋼煉鋼廠轉爐自動化系統(tǒng)的改造,詳細闡述了該控制系統(tǒng)的設計思想、系統(tǒng)組成、功能特點和應用軟件開發(fā)及系統(tǒng)運行情況。這次改造體現(xiàn)了三電一體化系統(tǒng)在功能分配上的分級分層次結構,實現(xiàn)了水鋼煉鋼廠轉爐生產調度信息、生產過程控制、數(shù)據(jù)分析的計算機管理系統(tǒng)目標。
煉鋼廠轉爐煉鋼車間應急預案
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云南曲靖鋼鐵集團越鋼鋼鐵有限公司 云南曲靖鋼鐵集團越鋼鋼鐵有限公司 煉鋼廠轉爐煉鋼生產安全事故 應急救援預案 云南曲靖鋼鐵集團越鋼鋼鐵有限公司 2017年5月 云南曲靖鋼鐵集團越鋼鋼鐵有限公司 云南曲靖鋼鐵集團越鋼鋼鐵有限公司 云南曲靖鋼鐵集團越鋼鋼鐵有限公司 aq/yggt-2017 煉鋼廠轉爐煉鋼 安全生產事故專項應急救援預案 版本2017版 文本狀態(tài)受控★ 發(fā)放編號 2017-6-15發(fā)布2017-7-1實施 云南曲靖鋼鐵集團越鋼鋼鐵有限公司發(fā)布 云南曲靖鋼鐵集團越鋼鋼鐵有限公司 云南曲靖鋼鐵集團越鋼鋼鐵有限公司 《云南曲靖鋼鐵集團越鋼鋼鐵有限公司 煉鋼廠轉爐煉鋼生產安全事故專項應急救援預案》 的修編說明 為認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的 方針,規(guī)范云南曲靖鋼鐵集團越鋼鋼鐵有限公司安全生產事故 應急管理工作,提高應對風險和防范事故的能力,保證職
煉鋼廠轉爐系統(tǒng)優(yōu)化改造的技術要求
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煉鋼廠轉爐系統(tǒng)優(yōu)化改造的技術要求 一、項目名稱:煉鋼廠轉爐系統(tǒng)生產優(yōu)化改造 二、轉爐目前的基本情況和參數(shù) 公稱容量:55t 最大出鋼量:60t 耳軸軸承中心間距:7300 托圈高度:1600 耳軸軸承型號:30031/750 最大傾動力矩:85t.m 傾動角度:正負360度 傾翻速度:0.1—1r/min 總傳動比:802.3 電動機數(shù)量:4臺 功率:22.4kw 氧槍卷揚 形式:雙卷揚 電機型號:zzj—806功率:22.4kw 傾動、氧槍電氣控制:siemens直流調速裝置 plc系統(tǒng):ab公司logix5000,雙cpu雙網線冗余結構 計算機畫面軟件:ab公司rsview軟件 三、優(yōu)化改造內容及技術要求 1、工藝要求: 1.1冶煉周期:29.5分鐘以內; 1.2純吹氧時間:vd鋼種:11-12分鐘;不v
第一煉鋼廠轉爐計算機數(shù)采系統(tǒng)的改造
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本文敘述一種采用pc-286的煉鋼計算機數(shù)采系統(tǒng),介紹了數(shù)采系統(tǒng)的硬件配置及實現(xiàn)過程。運行情況表明,該系統(tǒng)操作方便,運行穩(wěn)定,以滿足生產需要。
煉鋼廠50噸轉爐動態(tài)煉鋼控制系統(tǒng)的開發(fā)與應用
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文章重點的分析了萊鋼煉鋼廠轉爐動態(tài)煉鋼控制系統(tǒng),認真的講述了轉爐動態(tài)煉鋼所具有的獨特性要素,而且對重要的工藝開展了全面的敘述。
煉鋼廠4#轉爐、連鑄機自控系統(tǒng)擴容改造
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**資訊http://www.***.***
煉鋼廠60噸轉爐廠崗位操作合訂本
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-0- 煉鋼廠安全技術操作規(guī)程 -1- 永鋒鋼鐵有限責任公司煉鋼廠 二零零九年八月十日 -2- 目錄 煉鋼廠綜述??????????????????????????????1 第一章原料車間安全技術操作規(guī)程?????????????????????5 第二章轉爐安全技術操作規(guī)程???????????????????????34 第三章渣跨工藝安全操作規(guī)程???????????????????????59 第四章合金微調車間安全技術操作規(guī)程???????????????????69 第五章連鑄車間安全技術操作規(guī)程????????????????????83 第六章機修車間安全技術操作規(guī)程?????????????????????116 第七章電氣車間安全技術操作規(guī)程?????????????????????130 第
轉爐煉鋼廠1^#連鑄機高效化改造
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本文對轉爐煉鋼廠生產現(xiàn)狀作了介紹,闡明了1^#連鑄機進行改造的必要,并提出了具體的改造措施,介紹了改造取得的效果。
第一煉鋼廠150噸轉爐連鑄事故預案
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第一煉鋼廠150噸轉爐連鑄事故預案 作業(yè)區(qū):連鑄作業(yè)區(qū)事故區(qū)域:火焰切割車 事故發(fā)生現(xiàn)象及事故原因 現(xiàn)象:切割車割不斷鑄坯,割傷 原因:氣源不正常、金屬軟管泄漏、槍嘴堵塞松動 事故處理方法及處理過程 1、氣源不正常,現(xiàn)象為氣壓時高時低壓力不穩(wěn)(注意應該是所有壓力全部不正常 才能判斷為氣源不正常)通知區(qū)域專業(yè)工程師。 2、對壓力進行調節(jié)時無法調節(jié)氣源壓力,判斷減壓閥損壞應更換減壓閥。 3、電磁閥不得電通知電工,得電不吸合更換電磁閥。 4、軟管破損,關閉氣源更換金屬軟管。 5、槍嘴堵塞清除槍嘴上的冷鋼,無法清除更換槍嘴,槍嘴松動進行緊固。 第一煉鋼廠150噸轉爐連鑄事故預案 作業(yè)區(qū):連鑄作業(yè)區(qū)事故區(qū)域:火焰切割車 事故發(fā)生現(xiàn)象及事故原因 現(xiàn)象:大包滑動機構拉不動,水口無法打開 原因:機構裝的過緊,水口液壓缸內泄,液壓閥卡阻,系統(tǒng)無壓力, 電氣故障 事故處理方法及處理過程 事故
轉爐煉鋼廠水泵節(jié)能改造與分析
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轉爐煉鋼廠水泵節(jié)能改造與分析
轉爐煉鋼廠1號連鑄機高效化改造
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本文對轉爐煉鋼廠生產現(xiàn)狀作了介紹,闡明了1號連鑄機進行改造的必要,并提出了具體的改造措施,介紹了改造取得的效果。
改善轉爐煉鋼廠三區(qū)二冷水水質實踐
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1前言連鑄生產過程中,二冷噴淋系統(tǒng)各鋼種自有冷卻模型,且是預先設計好的,一旦出現(xiàn)噴嘴堵塞,必然會破壞冷卻模型,不但影響鑄坯的質量與產量,嚴重時甚至導致漏鋼、非計劃停機等生產事故。柳鋼連鑄三車間現(xiàn)有1臺兩機兩流的板坯連鑄機和1臺七機七流的方坯連鑄機,在生產過程中噴嘴容易堵塞,引起二冷系統(tǒng)供水不足或不均勻,頻現(xiàn)鑄坯質量問題,增加維修成本和質量成本。
馬鋼第三煉鋼廠轉爐煤氣凈化回收系統(tǒng)現(xiàn)狀分析及改造措施
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根據(jù)國家能源、環(huán)保政策的要求及目前馬鋼發(fā)展形勢,對馬鋼三鋼廠轉爐煤氣凈化回收系統(tǒng)現(xiàn)狀進行分析,并提出改造措施。
攀鋼釩煉鋼廠2^#轉爐除塵系統(tǒng)技術改造
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煉鋼廠2^#轉爐一次除塵系統(tǒng)的現(xiàn)狀及問題,論述國內比較流行的3種轉爐一次除塵工藝的技術特點。煉鋼轉爐的一次除塵系統(tǒng)改造采用半千法除塵技術,將轉爐出口煙氣的粉塵濃度降低到30g/m^3以下,滿足國家標準規(guī)范。
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職位:2021屆MIDAS軟件工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林