從宣鋼1260m^3高爐的建設論舊廠的總圖運輸技術改造
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, 、 ;總盈運-; 、_ _ _ _ _ —_ , 從宣鋼1 260m。高爐的建設論舊廠 的總圖運輸技術改造 事 平 事金鳳 充分挖掘現(xiàn)有企業(yè)的潛力,利甩舊廣已有l(wèi)的生產(chǎn)和公用設藏,逐步進行技術改造。用 較少的壹金以取得較好的技術效益,是我國現(xiàn)階段在經(jīng)濟建設上的一個重要 的 方 向.目 前,我國一些老的鋼鐵壘韭,由于歷史上造成的種種原因及缺乏長遠昀規(guī)刈,致蔗產(chǎn)品,由 構(gòu)、總圖布局都很不合理,技術經(jīng)濟指標也大大低于6O、70年代國內(nèi)斯建的企業(yè)及匱井一些 企業(yè)的水平。疊改變這些老企業(yè)的落后藹貌,必須首先做好老企業(yè)改.擴建的總體規(guī)劃, 并逐步有計劃地分期實施。以不斷地提高老企業(yè)的生產(chǎn)能力與經(jīng)濟效益。 我院受宣化鋼鐵公司 ‘以下簡稱宣鋼 )的委托,于1983年11月編制了《宣他鏑鐵公司 技術改造總體規(guī)劃 *,經(jīng)冶金部 批,同意宣鋼在“七五 期閶將西廠區(qū)1,2號兩窿 30
1260m3高爐試車方案
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臨沂江鑫鋼鐵二期 1260m3高爐工程 設備試車方案 編制: 審核: 批準: 2012—1--1 1260m3高爐工程設備試車方案目錄 1.1260m3高爐給排水系統(tǒng)水試壓 2.開口機試運轉(zhuǎn)方案 3.液壓系統(tǒng)及其控制設備試運轉(zhuǎn)方案 4.液壓泥炮試車方案. 5.上料主卷揚機試車方案 6.爐頂設備試車方案 7.礦槽設備試車方案 8.全干法布袋除塵器試車方案 9.熱風爐試車方案 10.水泵試車方案 11.空冷器試車方案 12.天車試車方案 13.出鐵場除塵試車方案 14.礦槽除塵試車方案 1260m3高爐給排水系統(tǒng)水試壓、試車方案 一、試壓前應具備的條件 1、1260m3高爐本體供排水系統(tǒng)已按設計圖紙全部完成, 安裝質(zhì)量符合規(guī)定,電氣及儀表接線已完成,附屬裝臵均 施工完畢,管道焊接無漏焊,各管道連接無誤,緊固件無 缺并全部緊固。 2、風口小套高壓進出水管
西林1260m3高爐結(jié)構(gòu)施工組織設計
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西鋼煉鐵工藝優(yōu)化升級系統(tǒng)改造工程1260m3高爐鋼結(jié)構(gòu)制作安裝施工組織設計 三冶結(jié)構(gòu)制造安裝工程公司以人為本恪守誠信追求卓越開拓創(chuàng)新1 目錄 1編制說明...........................................................3 1.1工程名稱:......................................................3 1.2工程性質(zhì):......................................................3 1.3編制依據(jù)........................................................3 2工程概況........................................
唐鋼1260m^3高爐內(nèi)襯結(jié)構(gòu)介紹及施工實跡
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唐鋼1260m^3高爐內(nèi)襯結(jié)構(gòu)介紹及施工實跡
宣鋼1260m~3高爐高壓調(diào)節(jié)閥組與塑料環(huán)脫水器改造
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分析了宜鋼126m3高爐高壓調(diào)節(jié)閥組結(jié)垢和二文氏管下部脫水器塑料環(huán)吹出的原因,介紹了對該兩種設備改造措施及其效果。
總圖運輸設計與太鋼4^#高爐改造性擴容大修新技術的應用
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本文總結(jié)了太鋼4^#高爐擴容大修工程設計中,合理進行選址,分類進行拆遷設計,充分利用現(xiàn)有設施,合理確定運輸方式及優(yōu)化設計方案等內(nèi)容。建議在公司今后的各類技改、技措工程設計中予以借鑒,以降低工程投資,為施工創(chuàng)造便利條件,進而確保新技術的應用和生產(chǎn)的順利。
承鋼1260m~3高爐煉鐵工藝與環(huán)保設計
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對承鋼1260m3高爐煉鐵工藝與環(huán)保設計進行了總結(jié)。設計采用了全冷卻壁、軟水密閉循環(huán)冷卻、新一代串罐無料鐘爐頂、頂燃式熱風爐、新型圖拉法水渣處理系統(tǒng)、鐵水直接進入混鐵爐、出鐵場除塵等一系列煉鐵工藝與環(huán)保新技術。
本鋼1號高爐大修改造工程總圖運輸設計特點
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詳細介紹了本鋼1號高爐工程總圖運輸布置方案在總圖布置、運輸設計、豎向等方面的特點以及所采取的設計方法及優(yōu)化措施,達到優(yōu)化總圖布置,節(jié)約用地,節(jié)省投資的目的。
萊鋼750m~3高爐噴煤系統(tǒng)技術改造
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萊鋼750m~3高爐噴煤系統(tǒng)改造采用了如下先進技術:中速磨制粉,布袋收粉器收粉,濃相輸送技術等。噴煤系統(tǒng)改造后。高爐煤比達到150kg/t以上,焦比降到400kg/t以下,取得了較好的效果。
安鋼高爐返礦運輸系統(tǒng)技術改造
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隨著安鋼3#大高爐(4700m3)的投產(chǎn),礦焦槽周邊運輸壓力明顯增加。3#高爐返礦計劃通過汽車運輸至原料場堆放,由于返礦量大,將占用較多原料場地,而安鋼原料場地本來就小,因此,擬采用高爐返礦直進燒結(jié)配料室,減少煉鐵廠周邊道路運輸壓力和解決返礦堆放場地的問題。
2000m~3高爐噴煤系統(tǒng)技術改造
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從2005年11月,安鋼1#2000m3高爐開始噴吹煤粉,高爐各項技術經(jīng)濟指標得到優(yōu)化。但隨著原燃料條件、高爐冶煉強度和操作技術水平的全面提高,原有的噴煤工藝和技術已不能滿足高爐生產(chǎn)的需要,對噴煤及其控制系統(tǒng)進行技術改造勢成必然。
石油化工廠技術改造中的總圖運輸設計
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隨著當前我國石油體系的日漸完備,企業(yè)總圖運輸設計也越來越被人們所關注,怎樣做好此項設計工作,現(xiàn)已成為廣大石化企業(yè)所面臨的一項主要困難挑戰(zhàn)。本文也將重點針對石油化工技術改造總圖運輸設計展開全面分析。
宣鋼360m~2燒結(jié)機燒技術改造
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針對燒結(jié)系統(tǒng)的混合機、單輥溜槽、成品篩分、單輥減速機、自循環(huán)返礦系統(tǒng)、成品輸出皮帶等制約環(huán)節(jié)進行了改造,穩(wěn)定了燒結(jié)生產(chǎn)。
石油化工廠技術改造中的總圖運輸設計
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一、歷史遺留的問題及改進意見(一)易燃易爆車間的配電間、儀表操作室應單獨配置我廠共有大小配電間三十四處,其中獨立設置的為十二處,其他均為混建在生產(chǎn)裝置內(nèi)或與生產(chǎn)裝置相鄰布置。有大小儀表控制室共三十六處,其中獨立設置的為七處,其他亦為混建或相鄰布置。由于配電間和儀表控制室混建或相鄰布置,由于它們與生產(chǎn)裝置無一定的安全間距,因而發(fā)生過四次較大爆炸火災事故。事故都是由于配電間和儀表間充滿石油氣,在配電屏及儀表元件動作時,產(chǎn)生火花,先后引起四次爆炸和燃燒。其中在乙丙烯氣體車間發(fā)生了三次,一次是石油氣進入配電間室內(nèi),正壓通風機停開,元件動作時發(fā)生火花而爆炸,燒毀門窗,損壞樓板。另
石油化工廠技術改造中的總圖運輸設計研究
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針對目前石油化工廠進行技術改造的總圖運輸設計過程存在的問題;文章從實踐角度出發(fā);分析了總圖運輸設計的基本特點;并提出了設計控制的方法對策;其目的是為相關建設者提供一些理論依據(jù).結(jié)果表明;總圖運輸設計需與化工廠所處的建設條件進行結(jié)合;以提高設計方案確定的科學合理性.
舞鋼1260m^3高爐電氣自動化控制系統(tǒng)的優(yōu)化實踐
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介紹舞鋼公司1260m^3高爐建設初期在電氣自動化控制系統(tǒng)方面存在的主要問題,對這些問題進行分析并制定改造方案,通過硬件網(wǎng)絡線路重新構(gòu)建和軟件程序優(yōu)化,實現(xiàn)了控制系統(tǒng)的可靠運行,保證了1260m^3高爐的安全、穩(wěn)定生產(chǎn)。
馬鋼—鋼廠平爐改造一期工程總圖運輸設計探析
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總結(jié)了馬鋼第一煉鋼廠平爐改造工程的總圖運輸設計,歸納出煉鋼廠總圖運輸工程設計的特點,并提出了值得探討的問題。
水鋼焦化成品運輸系統(tǒng)改造總圖運輸設計
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因地制宜地進行總圖運輸設計,統(tǒng)籌考慮,與相關專業(yè)密切配合,保證設計質(zhì)量,為生產(chǎn)順利進行奠定良好的基礎。
馬鋼一鋼廠平爐改造一期工程總圖運輸設計探析
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總結(jié)了馬鋼第一煉鋼廠平爐改造工程的總圖運輸設計,歸納出煉鋼廠總圖運輸工程設計的特點,并提出了值得探討的問題
包鋼高爐噴煤系統(tǒng)的技術改造
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本文介紹包鋼噴煤系統(tǒng)技術改造后,制粉工藝由多級收塵改為一級收塵;輸粉倉式泵由下出料改為上出料形式;噴吹工藝由串罐式改為并罐式。改造后的特點是工藝合理、生產(chǎn)能力提高、工序能耗降低、有利于安全生產(chǎn),經(jīng)濟效益與社會效益顯著。
重鋼1350m~3高爐水渣系統(tǒng)的改造
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通過對重鋼1350m~3高爐水渣系統(tǒng)的清水池、氣力提升機、返渣管及配套溝頭等的改造,提高了設備運轉(zhuǎn)率,降低備件消耗,使水渣系統(tǒng)滿足高爐生產(chǎn)的需要。
高爐技術發(fā)展現(xiàn)狀及濟鋼3200m3高爐的設計特點
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第34卷第4期 2012年8月 山東冶金 shandongmetallurgy vol.34no.4 august2012 摘要:介紹了國內(nèi)外高爐技術的發(fā)展現(xiàn)狀。大型化是高爐的發(fā)展趨勢,高爐的裝備技術、長壽技術、節(jié)能減排和能源利用 技術的研究也不斷有新突破。濟鋼3200m3高爐設計采用了帶耐火材料內(nèi)襯的高效荒煤氣螺旋筒式旋風除塵器、嘉恒法渣 處理工藝及渣余熱回收技術、自主創(chuàng)新開發(fā)的爐腹復合銅冷卻壁等“先進、實用、經(jīng)濟”的冶煉工藝和裝備技術,投產(chǎn)后,高 爐實現(xiàn)了安全、穩(wěn)定、可靠運行。 關鍵詞:高爐煉鐵;發(fā)展現(xiàn)狀;大型化;高爐設計;設計特點 中圖分類號:tf063文獻標識碼:a文章編號:1004-4620(2012)04-0016-04 收稿日期:2012-02-28 作者簡介:董寶利,男,1962年生,1984年畢業(yè)于山東冶金職工大學
濟鋼1750m~3高爐沖渣系統(tǒng)的優(yōu)化改造
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濟鋼1750mm~3高爐沖渣系統(tǒng)使用焦化水,造成粒化輪、脫水器內(nèi)部腐蝕嚴重,設備維護作業(yè)量大、安全施工難度高。為避免因沖渣系統(tǒng)設備故障對高爐正常生產(chǎn)造成影響,采用了一系列措施對沖渣系統(tǒng)進行設備改造,實現(xiàn)了沖渣設備的安全定期檢修,大大降低了日常的維護作業(yè)量,確保了設備的穩(wěn)定運行,有效保障了高爐正常生產(chǎn)。
天鋼3200m3高爐綜合長壽技術的特點
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天鋼3200m3高爐綜合長壽技術的特點 陸明春張學啟 (天津鋼鐵有限公司) 摘要:對天鋼3200m3高爐綜合長壽技術的特點進行了總結(jié)。通過采用高爐本體冷卻壁結(jié)構(gòu)和銅冷卻 壁、爐底爐缸結(jié)構(gòu)、軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)、自動化檢測系統(tǒng)等一系列技術,為天鋼煉鐵高爐的長壽 命奠定了良好的基礎。 關鍵詞:大型高爐銅冷卻壁軟水密閉循環(huán)冷卻 現(xiàn)代大型高爐的長壽技術是世界各國煉鐵界長期研究的課題。目前,采用較 多的綜合長壽技術是:爐體100%冷卻(包括上下部爐喉鋼磚);爐體關鍵部位選 用銅冷卻器;選用適合高爐不同部位、不同工況的內(nèi)襯結(jié)構(gòu);軟水密閉循環(huán)冷卻; 設置完善的自動化檢測系統(tǒng)等。采用上述技術一代爐役壽命可達15年,爭取20 年,一代爐役單位爐容累計產(chǎn)量達12000c/m3,爭取大于16000t/m3。這相當于 過去二代爐役壽命,減少一次大中修可節(jié)省上億元費用。 下面重點對天
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職位:消防主管工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林