宣鋼2號(hào)高爐長(zhǎng)壽微水節(jié)能熱風(fēng)閥在線熱態(tài)測(cè)試
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宣鋼2號(hào)高爐長(zhǎng)壽微水節(jié)能熱風(fēng)閥在線熱態(tài)測(cè)試結(jié)果表明,閥體耐材的隔熱性能和內(nèi)部水道循環(huán)冷卻效果較好,能夠?qū)崿F(xiàn)長(zhǎng)壽微水節(jié)能熱風(fēng)閥長(zhǎng)壽。
微水節(jié)能熱風(fēng)閥的設(shè)計(jì)與試驗(yàn)
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對(duì)dn1800微水節(jié)能熱風(fēng)閥的工作原理、結(jié)構(gòu)以及dn500閥板加熱模擬試驗(yàn)進(jìn)行了闡述,并且對(duì)微水節(jié)能熱風(fēng)閥與傳統(tǒng)的襯里熱風(fēng)閥進(jìn)行了比較。
適應(yīng)高風(fēng)溫?zé)犸L(fēng)爐的關(guān)鍵設(shè)備——節(jié)能節(jié)水長(zhǎng)壽型熱風(fēng)閥
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提高熱風(fēng)爐送風(fēng)溫度是提高高爐產(chǎn)量的有效措施之一。熱風(fēng)閥是熱風(fēng)爐送風(fēng)管系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,節(jié)能節(jié)水長(zhǎng)壽命的熱風(fēng)閥是安全、高效、不間斷地將熱風(fēng)爐輸出的熱風(fēng)送往高爐的有力保證。文章對(duì)影響熱風(fēng)閥耐高溫、長(zhǎng)壽命、節(jié)能的各項(xiàng)因素進(jìn)行了詳盡的分析介紹,并根據(jù)分析結(jié)果對(duì)閥門的選材、結(jié)構(gòu)等提出改進(jìn)設(shè)計(jì),使秦冶熱風(fēng)閥耐高溫、長(zhǎng)壽命、節(jié)能效果更顯著。
有限元分析在高爐熱風(fēng)閥設(shè)計(jì)中的應(yīng)用
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利用solidworks和ansys軟件建立實(shí)體模型,對(duì)某dn1800微水節(jié)能型熱風(fēng)閥閥體進(jìn)行流體和熱分析;通過以上分析結(jié)果,可以對(duì)熱風(fēng)閥閥體結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)實(shí)現(xiàn)微水節(jié)能。
韶鋼7號(hào)高爐熱風(fēng)支管波紋補(bǔ)償器和熱風(fēng)閥更換施工技術(shù)
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鑒于韶鋼7號(hào)高爐熱風(fēng)支管波紋補(bǔ)償器和熱風(fēng)閥更換施工工期緊,任務(wù)復(fù)雜繁重,熱風(fēng)爐保溫影響施工等因素,采取了相應(yīng)施工技術(shù),圓滿解決了新波紋管設(shè)計(jì)尺寸與耐火組合磚砌筑設(shè)計(jì)尺寸不相符、熱風(fēng)爐要保持500~700℃致施工人員不能進(jìn)入熱風(fēng)支管內(nèi)施工等問題,確保了熱風(fēng)爐支管波紋補(bǔ)償器和熱風(fēng)閥更換按期順利完成,為今后的類似高危作業(yè)施工提供有益借鑒.
2500m~3高爐熱風(fēng)閥及波紋管更換
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介紹了馬鋼2500m3高爐2#熱風(fēng)閥及波紋管的更換全過程,由于準(zhǔn)備工作充分,提前完成了檢修任務(wù),施工方法值得借鑒。
高爐熱風(fēng)閥法蘭帶壓密封夾具的設(shè)計(jì)與應(yīng)用
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針對(duì)天鋼3200m3高爐熱風(fēng)閥法蘭出現(xiàn)的突發(fā)泄漏的現(xiàn)象,為了確保熱風(fēng)閥法蘭泄漏部位帶壓密封的可靠性,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的工況及閥門的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)設(shè)計(jì)制作出一套帶壓密封夾具,給出了密封夾具的施工方法以及帶壓密封封堵操作程序,取得了很好的帶壓密封效果,節(jié)約了檢修時(shí)間,減少了停產(chǎn)損失。
合金化水管鑄鐵冷卻壁、新型襯里熱風(fēng)閥、微水節(jié)能熱風(fēng)閥、新型節(jié)能進(jìn)風(fēng)裝置、新型三桿式切斷蝶閥通過科技成果鑒定
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2006年1月7—9日河南省科技廳、河南省教育廳組織專家對(duì)世林(漯河)冶金設(shè)備有限公司等單位承擔(dān)的河南省重大自選項(xiàng)目:合金化水管鑄鐵冷卻壁、新型襯里熱風(fēng)閥、微水節(jié)能熱風(fēng)閥、新型節(jié)能進(jìn)風(fēng)裝置、新型三桿式切斷蝶閥進(jìn)行了科技成果鑒定。與會(huì)專家認(rèn)為:
韶鋼2號(hào)高爐水冷撇渣器長(zhǎng)壽實(shí)踐
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通過精心維護(hù)和保養(yǎng),韶鋼2號(hào)高爐水冷撇渣器壽命得到了很大的提高,2個(gè)撇渣器分別取得了21個(gè)月和27個(gè)月的長(zhǎng)壽記錄,是正常使用壽命的3倍。通過對(duì)撇渣器的結(jié)構(gòu)、影響撇渣器壽命的因素、維護(hù)經(jīng)驗(yàn)等進(jìn)行分析,為以后延長(zhǎng)撇渣器使用壽命提供依據(jù)。
包鋼高爐長(zhǎng)壽風(fēng)口的研制
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文章論述了包鋼高爐長(zhǎng)壽風(fēng)口的的設(shè)計(jì)、研制及工業(yè)試驗(yàn)。該風(fēng)口在高爐上使用后,對(duì)爐缸初始煤氣流合理分布起到了較好的作用,共使用了250個(gè)長(zhǎng)壽風(fēng)口,最高使用壽命達(dá)618天。
高爐長(zhǎng)壽技術(shù)
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淺析高爐長(zhǎng)壽技術(shù) 【關(guān)鍵詞】高爐;長(zhǎng)壽;控制 0前言 高爐長(zhǎng)壽技術(shù)一直是煉鐵工作者努力專研的課題。一代爐齡的長(zhǎng) 短,一代爐齡內(nèi)高爐的生鐵產(chǎn)量,以及一代爐齡內(nèi)高爐是否進(jìn)行中 修,這些直接影響生鐵的成本和鋼鐵企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。特別是現(xiàn)在 鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)及其有限,甚至出現(xiàn)虧損,各鋼鐵企業(yè)都在尋求降本 增效的措施的情況下,高爐長(zhǎng)壽技術(shù)就尤為重要了。日本一高爐壽 命已達(dá)20多年,我們高爐的壽命照此有很大差距。高爐長(zhǎng)壽技術(shù) 是找出影響高爐壽命因素并嚴(yán)格控制好每一環(huán)節(jié)。 1高爐的設(shè)計(jì)及施工 高爐的內(nèi)型結(jié)構(gòu)、爐體內(nèi)襯結(jié)構(gòu)、爐體冷卻結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)是否合理 是高爐長(zhǎng)壽的關(guān)鍵。高質(zhì)量的施工是高爐長(zhǎng)壽的保障。 1.1高爐的內(nèi)型結(jié)構(gòu) 合理的內(nèi)型結(jié)構(gòu)必須適應(yīng)煤氣和爐料的體積變化和運(yùn)動(dòng)規(guī)律,并 能促使冶煉指標(biāo)得到改善。按照公式計(jì)算的內(nèi)型必須與同類型高爐 的生產(chǎn)效果進(jìn)行比較,并調(diào)整各部位尺寸。 高爐內(nèi)型要著重考慮風(fēng)口數(shù)目
韶鋼1號(hào)高爐熱風(fēng)爐改造實(shí)踐
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對(duì)韶鋼1號(hào)高爐熱風(fēng)爐大修改造進(jìn)行了總結(jié)分析.通過吸取國(guó)內(nèi)外熱風(fēng)爐的先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行合理改造:采用高效能陶瓷燃燒器、ds旋流格子磚、煙氣均勻配氣裝置、冷風(fēng)均勻配氣裝置等技術(shù),改造后在單燒高爐煤氣的情況下,送風(fēng)平均風(fēng)溫大于1100℃.
安陽鋼鐵2800m~3高爐熱風(fēng)爐系統(tǒng)熱風(fēng)閥及冷風(fēng)閥的控制方式改進(jìn)
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安鋼2800m3高爐熱風(fēng)爐共三座,在2008年建成并投入使用,自動(dòng)控制系統(tǒng)采用施耐德昆騰系列plc。本文主要結(jié)合一次高爐放風(fēng)事故來介紹原有熱風(fēng)閥及冷風(fēng)閥控制方式存在的弊端,并采取有效措施來消除該隱患。
熱風(fēng)閥采用水冷法蘭效果好
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鄂鋼620m~3高爐熱風(fēng)爐設(shè)計(jì)采用φ1100mm熱風(fēng)閥的法蘭是一般鋼法蘭。由于熱風(fēng)爐間斷作業(yè),設(shè)備長(zhǎng)期處于高、低溫差大的狀態(tài)下工作,熱脹冷縮頻繁。以致熱風(fēng)閥與法蘭之間產(chǎn)生微量相對(duì)運(yùn)動(dòng),密封遭到破壞造成泄漏。經(jīng)常需要作堵漏處理,有時(shí)還要高爐停產(chǎn)(6小時(shí))更換密封件。特別是到
武鋼8號(hào)高爐強(qiáng)化冶煉條件下的長(zhǎng)壽實(shí)踐
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武鋼8號(hào)高爐投產(chǎn)4年多來,實(shí)現(xiàn)了高利用系數(shù)下的長(zhǎng)期穩(wěn)定順行、冷卻壁零破損。就8號(hào)高爐如何解決強(qiáng)化冶煉與高爐長(zhǎng)壽這一矛盾進(jìn)行了較為全面的分析,通過加強(qiáng)原、燃料管理,優(yōu)化入爐配料結(jié)構(gòu),調(diào)整裝料制度,穩(wěn)定熱制度及造渣制度,提高爐型維護(hù)意識(shí)等,實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)化冶煉條件下的長(zhǎng)壽生產(chǎn)。
新型熱風(fēng)閥里法蘭的研制與應(yīng)用
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介紹了本鋼5號(hào)高爐2001年改造后的生產(chǎn)狀況,熱風(fēng)閥里法蘭的使用情況,對(duì)金相組織及受力情況進(jìn)行了分析,確定了破損原因,提出創(chuàng)新措施,并對(duì)法蘭材質(zhì)、結(jié)構(gòu)、冷卻方式進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)。新型熱風(fēng)閥里法蘭在熱風(fēng)爐應(yīng)用效果良好,達(dá)到了穩(wěn)定爐況,降低休風(fēng)率,增產(chǎn)、降耗的目的。
入磨熱風(fēng)閥門被物料壓死的原因分析
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中控室對(duì)立磨系統(tǒng)的各閥門進(jìn)行標(biāo)定,發(fā)現(xiàn)入磨熱風(fēng)閥門(高溫蝶閥)不動(dòng)作;現(xiàn)場(chǎng)崗位工進(jìn)行機(jī)旁操作,并使用大錘敲擊閥桿,閥門依然不動(dòng)。究竟發(fā)生了什么事?只好在閥門上部管道開一個(gè)大洞,大量的生料粉涌出來,足足30噸。
長(zhǎng)鋼4號(hào)和5號(hào)高爐1號(hào)熱風(fēng)爐改造實(shí)踐
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長(zhǎng)鋼4號(hào)、5號(hào)高爐1號(hào)內(nèi)燃拷貝式熱風(fēng)爐,通過更換五孔格子磚為優(yōu)質(zhì)耐火球,有效提高了熱風(fēng)爐的蓄熱面積,提高了送風(fēng)溫度,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,該技術(shù)在長(zhǎng)鋼的成功應(yīng)用,為內(nèi)燃拷貝式熱風(fēng)爐改造創(chuàng)造了新的道路。
長(zhǎng)鋼4號(hào)、5號(hào)高爐1號(hào)熱風(fēng)爐改造實(shí)踐
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長(zhǎng)鋼4號(hào)、5號(hào)高爐1號(hào)內(nèi)燃拷貝式熱風(fēng)爐,通過更換五孔格子磚為優(yōu)質(zhì)耐火球,有效提高了熱風(fēng)爐的蓄熱面積,提高了送風(fēng)溫度,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,該技術(shù)在長(zhǎng)鋼的成功應(yīng)用,為內(nèi)燃拷貝式熱風(fēng)爐改造創(chuàng)造了新的道路.
攀成鋼3號(hào)高爐熱風(fēng)爐改造實(shí)踐
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隨著高爐不斷強(qiáng)化冶煉,熱風(fēng)爐系統(tǒng)不能適應(yīng)這種變化,導(dǎo)致熱風(fēng)管道掉磚、串風(fēng)發(fā)紅等事故,嚴(yán)重影響高爐生產(chǎn)。本次大修對(duì)熱風(fēng)爐進(jìn)行了改造,效果良好。
首鋼4號(hào)高爐大修熱風(fēng)爐改造設(shè)計(jì)
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) f—f/妒.儀矽,,芝 首鋼4號(hào)高爐大修熱風(fēng)爐改造設(shè)計(jì) 馴舀 林起初陳炳霖恩發(fā)廠?.夕· 首鋼4號(hào)高爐1983年進(jìn)行了第一代大 修,1991年進(jìn)入第二代爐役后期,為適應(yīng)首 鋼生產(chǎn)大發(fā)展,總公司決定采用多種新技術(shù) 對(duì)該高爐進(jìn)行擴(kuò)容大修改造。利用此次大修 良機(jī),對(duì)熱風(fēng)爐也進(jìn)行改造。熱風(fēng)爐改造設(shè) 計(jì)難度大,通過多方案比較,確定采用首鋼 的專利技術(shù)一頂燃式熱風(fēng)爐,并且在現(xiàn)有 技術(shù)的基礎(chǔ)上又采用了一系列新技術(shù)、新工 藝、新材料、新設(shè)備,使首鋼這項(xiàng)專利技術(shù) 又上升到一個(gè)新的水平,處于國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先地 位。. 一 、改造方案的選定 4號(hào)高爐原有三座直徑為8.5m的內(nèi)燃 式熱風(fēng)爐,呈一列式布置,全高42m,熱風(fēng) 爐中心距10.5m。4號(hào)高爐大修擴(kuò)容改造要 求l容積由1200m。擴(kuò)大到21oom。,日產(chǎn)生 鐵
鞍鋼10號(hào)高爐熱風(fēng)爐長(zhǎng)周期保溫操作
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1前言鞍鋼10號(hào)高爐4座大型硅磚熱風(fēng)爐在為舊10號(hào)高爐送風(fēng)3個(gè)月后,按高爐改造工程進(jìn)度需停爐4個(gè)月后再與新10號(hào)高爐配套生產(chǎn)。由于硅磚具有低溫體積不穩(wěn)定性,在高爐停爐期間,為保證硅磚砌體溫度不低于600℃、廢氣溫度不高于350℃,經(jīng)論證決定采用燃燒加熱—送風(fēng)冷卻的保溫方法。通過
天鋼3200m3高爐綜合長(zhǎng)壽技術(shù)的特點(diǎn)
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天鋼3200m3高爐綜合長(zhǎng)壽技術(shù)的特點(diǎn) 陸明春張學(xué)啟 (天津鋼鐵有限公司) 摘要:對(duì)天鋼3200m3高爐綜合長(zhǎng)壽技術(shù)的特點(diǎn)進(jìn)行了總結(jié)。通過采用高爐本體冷卻壁結(jié)構(gòu)和銅冷卻 壁、爐底爐缸結(jié)構(gòu)、軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng)、自動(dòng)化檢測(cè)系統(tǒng)等一系列技術(shù),為天鋼煉鐵高爐的長(zhǎng)壽 命奠定了良好的基礎(chǔ)。 關(guān)鍵詞:大型高爐銅冷卻壁軟水密閉循環(huán)冷卻 現(xiàn)代大型高爐的長(zhǎng)壽技術(shù)是世界各國(guó)煉鐵界長(zhǎng)期研究的課題。目前,采用較 多的綜合長(zhǎng)壽技術(shù)是:爐體100%冷卻(包括上下部爐喉鋼磚);爐體關(guān)鍵部位選 用銅冷卻器;選用適合高爐不同部位、不同工況的內(nèi)襯結(jié)構(gòu);軟水密閉循環(huán)冷卻; 設(shè)置完善的自動(dòng)化檢測(cè)系統(tǒng)等。采用上述技術(shù)一代爐役壽命可達(dá)15年,爭(zhēng)取20 年,一代爐役單位爐容累計(jì)產(chǎn)量達(dá)12000c/m3,爭(zhēng)取大于16000t/m3。這相當(dāng)于 過去二代爐役壽命,減少一次大中修可節(jié)省上億元費(fèi)用。 下面重點(diǎn)對(duì)天
2#高爐熱風(fēng)爐檢修施工當(dāng)班質(zhì)檢表
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序號(hào)部位項(xiàng)目要求允許誤差 1垂直磚縫厚度3mm-1~+1mm 2灰漿飽滿度>95% 3水平縫3mm-1~+1mm 4垂直度±5mm 5平整度5mm ≤20mm-1,+2mm >20mm±2mm 7與大墻間隙20-30mm 8與隔墻間隙30-50mm 9同層膨脹縫8mm±1mm 寧鋼2#高爐1#熱風(fēng)爐檢修技改項(xiàng)目質(zhì)檢表 日期:班次: 施工部位: 實(shí)測(cè)值 記錄人: 6 隔墻與 大墻 格子轉(zhuǎn) 膨脹縫 表
濟(jì)鋼卡魯金熱風(fēng)爐熱平衡測(cè)試
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對(duì)濟(jì)鋼卡魯金熱風(fēng)爐進(jìn)行了熱平衡測(cè)試,包括熱風(fēng)爐頂部燃燒室出口溫度、壓力、co與o2濃度的測(cè)試和熱平衡測(cè)試兩部分內(nèi)容。結(jié)果表明,卡魯金熱風(fēng)爐燃燒室出口截面上煙氣溫度和壓力分布均勻,高爐煤氣燃燒完全,拱頂溫度低,熱效率高。
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職位:土建資料員
擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林