新鋼新高爐爐頂煤氣噴霧降溫打水槍裝置技術(shù)規(guī)格
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新余 8#高爐易地大修工程 爐體系統(tǒng)爐內(nèi)爐頂噴霧 打水設(shè)備技術(shù)規(guī)格書(shū) 項(xiàng)目經(jīng)理: 審核人: 頁(yè)數(shù): 8#高爐易地大修工程煉鐵項(xiàng)目部 (第二煉鐵廠) 2011年 月 日 設(shè)備技術(shù)規(guī)格書(shū) 一、概況:新余鋼鐵有限公司 8#高爐易地大修工程爐頂采用煤氣 噴霧降溫(含降料線工況降溫)設(shè)備, 降低爐體爐頂內(nèi)非正常高 溫,保護(hù)爐頂設(shè)備及干法煤氣除塵布袋。 二、設(shè)備及控制要求: (一)系統(tǒng)功能 使用單流體霧化噴嘴向高爐內(nèi)噴射經(jīng)過(guò)霧化的、顆粒細(xì)小的水 滴,與高溫煤氣結(jié)合后,迅速蒸發(fā)并且?guī)ё邿崃?,?shí)現(xiàn)高溫煤氣的 降溫。高爐正常生產(chǎn)時(shí),對(duì)爐頂設(shè)備和布袋除塵設(shè)備進(jìn)行保護(hù),高 爐大中修及爐內(nèi)噴涂耐材時(shí),直接使用本系統(tǒng)進(jìn)行降料線爐頂煤氣 噴霧降溫,避免因氫氣濃度過(guò)高產(chǎn)生煤氣爆震,無(wú)需全過(guò)程煤氣對(duì) 大氣放散。系統(tǒng)設(shè)有安全旁路,當(dāng)出現(xiàn)故障(比如水泵故障)時(shí), 系統(tǒng)會(huì)以預(yù)先設(shè)定的切換壓力切換到備用水源回路來(lái)保障系統(tǒng)的安 全
玉鋼3#高爐爐頂煤氣分析系統(tǒng)優(yōu)化改造
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高爐爐頂煤氣成分是直接反映高爐冶煉過(guò)程的狀態(tài)參數(shù),對(duì)高爐正常生產(chǎn)起著至關(guān)重要的作用,而爐頂煤氣分析系統(tǒng)是保證測(cè)量準(zhǔn)確性和及時(shí)性的前提。文章介紹了高爐爐頂煤氣分析系統(tǒng)在玉鋼3#高爐中的應(yīng)用,以及應(yīng)用以來(lái)在實(shí)際生產(chǎn)中存在的問(wèn)題,提出了優(yōu)化改造的措施,實(shí)現(xiàn)了高爐爐頂煤氣取樣點(diǎn)、煤氣成分及煤氣利用率的實(shí)時(shí)檢測(cè),對(duì)操作者及時(shí)了解爐內(nèi)工況、優(yōu)化操作提高了強(qiáng)有力的數(shù)據(jù)支撐。
3#高爐煤氣噴淋降溫裝置控制系統(tǒng)改造及應(yīng)用
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本文通過(guò)3#煤氣噴淋降溫裝置的改造和在生產(chǎn)上的實(shí)際應(yīng)用,介紹了噴淋裝置的控制原理、組成、測(cè)量方式及現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。
3#高爐煤氣噴淋降溫裝置控制系統(tǒng)改造及應(yīng)用
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通過(guò)對(duì)重鋼3#煤氣噴淋降溫裝置的改造,介紹了噴淋裝置的控制原理、組成、測(cè)量方式及現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。將高爐產(chǎn)生的煤氣通過(guò)在管道噴淋灑水進(jìn)行降溫后,保證了煤氣管網(wǎng)出口溫度滿足后續(xù)工藝生產(chǎn)的要求。
新鋼8號(hào)高爐提高爐頂壓力的操作實(shí)踐??
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針對(duì)8號(hào)高爐(1050m3)提高爐頂壓力后的影響,主要是從爐內(nèi)氣流的變化;爐頂溫度的變化;燃料比的降低,trt發(fā)電量的增加;爐頂設(shè)備情況;爐內(nèi)操作的變化等方面來(lái)說(shuō)明。
新鋼8號(hào)高爐提高爐頂壓力的操作實(shí)踐??
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針對(duì)8號(hào)高爐(1050m3)提高爐頂壓力后的影響,主要是從爐內(nèi)氣流的變化;爐頂溫度的變化;燃料比的降低,trt發(fā)電量的增加;爐頂設(shè)備情況;爐內(nèi)操作的變化等方面來(lái)說(shuō)明。
武鋼8號(hào)高爐新兩罐無(wú)料鐘爐頂技術(shù)
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4.5
結(jié)合武鋼的原燃料條件和高爐操作習(xí)慣,從無(wú)料鐘爐頂設(shè)備的選型、新兩罐爐頂設(shè)備的組成及特性、有關(guān)爐頂系統(tǒng)工藝設(shè)計(jì)、爐頂框架和平臺(tái)的設(shè)計(jì)、爐頂附屬設(shè)施的設(shè)計(jì)等方面,對(duì)武鋼8號(hào)高爐新兩罐無(wú)料鐘爐頂技術(shù)的特點(diǎn)進(jìn)行了闡述。
高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣和焦?fàn)t煤氣
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高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣和焦?fàn)t煤氣的區(qū)別? 冶金企業(yè) 一、高爐煤氣(高爐煉鐵,轉(zhuǎn)爐煉鋼) 高壓鼓風(fēng)機(jī)鼓風(fēng),并且通過(guò)熱風(fēng)爐加熱后進(jìn)入了高爐,這種熱風(fēng)和焦炭助燃,產(chǎn) 生的是co2和co,co2又和炙熱的焦炭產(chǎn)生co,co在上升的過(guò)程中,還原了鐵礦石中的鐵 元素,使之成為生鐵,這就是煉鐵的化學(xué)過(guò)程。鐵水在爐底暫時(shí)存留,定時(shí)放出用于直接煉 鋼或鑄錠。 這時(shí)候在高爐的爐氣中,還有大量的過(guò)剩的co,這種混和氣體,就是高爐煤氣。每煉1 噸鐵可產(chǎn)生2100-2200立方米的高爐煤氣。 這種含有可燃co的氣體,是一種低熱值的氣體燃料,可以用于冶金企業(yè)的自用燃?xì)猓?如加熱熱軋的鋼錠、預(yù)熱鋼水包等。也可以供給民用,如果能夠加入焦?fàn)t煤氣,就叫做“混 和煤氣”,這樣就提高了熱值。 高爐煤氣為煉鐵過(guò)程中產(chǎn)生的副產(chǎn)品,主要成分為:co,c02,n2、h2、ch4等,其中 可燃成分co含
新鋼10號(hào)高爐煤氣放散塔改造
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4.5
通過(guò)降低點(diǎn)火管中焦油含量、在點(diǎn)火管上增加蒸汽加熱吹掃裝置并定期對(duì)點(diǎn)火管進(jìn)行吹掃、選用新型的引火控制閥閥門(mén)后,新鋼10號(hào)高爐煤氣放散塔運(yùn)行穩(wěn)定,杜絕了運(yùn)行過(guò)程中因熄火而導(dǎo)致煤氣直接向空中放散的現(xiàn)象。
高爐煤氣凈化系統(tǒng)新技術(shù)研究與應(yīng)用
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4.3
高爐煤氣凈化系統(tǒng)新技術(shù)研究與應(yīng)用 閆永章,劉兆興,陳祥花,孔令榮 (濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司,山東濟(jì)南250101) 摘要:濟(jì)鋼第二煉鐵廠針對(duì)原高爐煤氣凈化系統(tǒng)處理能力不足等問(wèn)題,研制了 新的煤氣凈化系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用單根文氏管、串聯(lián)花環(huán)、絲網(wǎng)脫水器濕法除塵, 取代原串聯(lián)文氏管電除塵凈化工藝。應(yīng)用表明,新系統(tǒng)運(yùn)行安全,凈煤氣含塵量 小于10mg/m3,含水量小于5g/m3,高爐風(fēng)溫提高90℃。 關(guān)鍵詞:煤氣凈化系統(tǒng);文氏管;脫水器;絲網(wǎng)脫水器 中圖分類(lèi)號(hào):tf547.2文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:b文章編號(hào):1004-4620(2003)02-0068-03 researchandapplicationofnewtechnology onbfgaspurificationsystem yanyong-zhang,liuzhao-xing,chen
高爐煤氣方案
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4.4
大型高爐煤氣取樣分析遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng) 目前,大型煉鐵高爐煤氣取樣分析控制系統(tǒng)大多是人工裝置,人工取樣不僅勞動(dòng)條件惡 劣,而且分析結(jié)果很難代表某一時(shí)間高爐煤氣成分實(shí)際的徑向分布。為此筆者設(shè)計(jì)了大型煉 鐵高爐遠(yuǎn)程煤氣自動(dòng)取樣分析監(jiān)控系統(tǒng)。本系統(tǒng)采用安裝組態(tài)軟件mcgs的工控機(jī)為上位機(jī) 和plc為下位機(jī)來(lái)對(duì)大型煉鐵高爐(2200m3)遠(yuǎn)程煤氣取樣現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控,取代了目 前的人工取樣分析裝置。 1系統(tǒng)組成 本系統(tǒng)由工控機(jī)、煤氣取樣現(xiàn)場(chǎng)控制柜、煤氣取樣機(jī)和紅外在線分析裝置組成。工控機(jī) 安裝在主控室,用以收發(fā)取樣分析系統(tǒng)的遠(yuǎn)程信號(hào),記錄、儲(chǔ)存、顯示和處理各項(xiàng)分析結(jié)果。 煤氣取樣現(xiàn)場(chǎng)控制拒安裝在取樣裝置平臺(tái)上,在控制柜上可以手動(dòng)操作也可以自動(dòng)操作,煤 氣取樣機(jī)安裝在取樣平臺(tái)上,受現(xiàn)場(chǎng)控制柜控制,是直接驅(qū)動(dòng)采樣桿從爐中取氣的機(jī)械裝置。 紅外在線分析裝置安裝在取樣平
高爐煤氣除塵系統(tǒng)
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高爐煤氣處理系統(tǒng) 一.煤氣處理包括:(1)除塵;(2)脫水。 二.煤氣除塵設(shè)備及原理 (1)除塵流程 a.除塵的原因及目的; 高爐冶煉過(guò)程中,從爐頂排出大量煤氣,其中含有co、 h2、ch4等可燃?xì)怏w,可以作為熱風(fēng)爐、焦?fàn)t、加熱爐等的燃 料。但是由高爐爐頂排出的煤氣溫度為150~300oc,標(biāo)態(tài)含有 粉塵約40~100g/m3。如果直接使用,會(huì)堵塞管道,并且會(huì) 引起熱風(fēng)爐和燃燒器等耐火磚襯的侵蝕破壞。因此,高爐煤 氣必須除塵后才能作為燃料使用。 b.煤氣除塵設(shè)備:濕法除塵、干法除塵。 濕法除塵: 干法除塵: 干法除塵有兩種,一種是用耐熱尼龍布袋除塵器,另一種是干式電 除塵器。 (2)設(shè)備 a.粗除塵設(shè)備:重力除塵器、旋風(fēng)除塵器 重力除塵器: 利用自身的重力使塵粒從煙塵中沉降分離的裝置。 重力除塵器除塵原理是突然降低氣流流速和改變流向,較大顆粒的灰 塵在重力
高爐煤氣除塵
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高爐煤氣除塵 目錄 摘要............................................................1 引言............................................................1 1煤氣除塵主要設(shè)備................................................2 1.1高爐煤氣除塵的意義和目的.........................................................................2 1.2除塵設(shè)備的分類(lèi)........................................................................................
宣鋼8號(hào)高爐爐頂攝像技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用
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4.4
介紹了宣鋼8號(hào)高爐攝像裝置的技術(shù)原理,系統(tǒng)安裝,運(yùn)行情況以及實(shí)施后取得的效果。
鞍鋼10號(hào)高爐無(wú)鐘爐頂設(shè)計(jì)
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4.4
鞍鋼10號(hào)高爐在移地改造大修設(shè)計(jì)中采用了串罐水冷無(wú)鐘爐頂,并根據(jù)鞍鋼11號(hào)高爐串罐無(wú)鐘爐頂?shù)膶?shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)對(duì)有關(guān)設(shè)備作了改進(jìn)。自高爐1995年2月投產(chǎn)以來(lái),爐頂設(shè)備基本上工作正常。
淺談漣鋼8號(hào)高爐爐頂布料控制
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4.4
高爐爐頂布料通??蛇x重量法和時(shí)間法。重量法的關(guān)鍵設(shè)備是爐頂料罐稱。如果料罐稱能長(zhǎng)期穩(wěn)順工作,重量法比時(shí)間法更受歡迎,但是料罐稱一旦出了故障,重量法則無(wú)法運(yùn)行;時(shí)間法則不受爐頂料罐稱的影響。漣鋼8號(hào)高爐主要使用重量法布料,然而當(dāng)料罐稱出故障時(shí),時(shí)間法也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
水鋼高爐煤氣洗滌系統(tǒng)的改造
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4.4
為配合水鋼高爐爐頂余壓回收透平發(fā)電裝置(trt)的建設(shè),對(duì)高爐煤氣洗滌系統(tǒng)進(jìn)行了改造。經(jīng)過(guò)1年多的運(yùn)行,高爐煤氣洗滌系統(tǒng)及trt運(yùn)行正常,凈煤氣含塵量小于10mg/m3,改造效果良好。
3號(hào)焦?fàn)t增設(shè)高爐煤氣富化裝置改造
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4.8
介紹了新鋼焦化廠3號(hào)焦?fàn)t在高爐煤氣富化改造中,采用插入式連接的新型的煤氣混合器。技術(shù)實(shí)用、安全,低成本,生產(chǎn)使用效果良好。
高爐爐頂水冷氮?dú)庀到y(tǒng)改造
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4.5
針對(duì)某用戶高爐爐頂設(shè)備運(yùn)行不平穩(wěn),使用過(guò)程中冷卻水量較小,氮?dú)庀牧枯^大的問(wèn)題,進(jìn)行了檢查和分析,發(fā)現(xiàn)該高爐爐頂水冷氮?dú)庀到y(tǒng)部分元件損壞,大量氮?dú)馔ㄟ^(guò)閥箱消耗,利用爐頂休風(fēng)檢修期進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)氮?dú)庀到y(tǒng)改造,通過(guò)聯(lián)合調(diào)試,系統(tǒng)改造后的爐頂設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定、性能優(yōu)越,同時(shí)冷卻水量提高,氮?dú)庀牧看蠓档?解決了用戶現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了降本增效。
高爐爐頂料罐回壓管脫水改造
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4.6
對(duì)武鋼煉鐵廠某高爐無(wú)鐘爐頂料罐上密封閥結(jié)瘤嚴(yán)重導(dǎo)致密封圈頻繁損壞的原因進(jìn)行了分析,并采取了回壓管脫水的改造措施,改造后效果明顯。
高爐煤氣除塵技術(shù)
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4.8
高爐煤氣除塵技術(shù)
鍋爐燃燒高爐煤氣改造
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4.7
鞍鋼新軋鋼第一發(fā)電廠對(duì)中央電站2號(hào)鍋爐高爐煤氣燃燒器、高爐煤氣管道進(jìn)行了改造,實(shí)現(xiàn)了多燒高爐煤氣、減少高爐煤氣放散、降低燃料成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。改造后,可以根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、負(fù)荷變化、設(shè)備檢修等情況,及時(shí)調(diào)整燃料結(jié)構(gòu)及運(yùn)行方式。
1800m3高爐新并罐無(wú)料鐘爐頂技術(shù)
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4.6
1800m3高爐新并罐無(wú)料鐘爐頂技術(shù) 酒鋼1800m3高爐新并罐無(wú)料鐘論文爐頂設(shè)備論文爐頂技術(shù)摘要:從無(wú)料鐘爐頂設(shè)備的 選型、新兩罐爐頂設(shè)備的組成及特性、有關(guān)爐頂系統(tǒng)工藝設(shè)計(jì)、爐頂框架和平臺(tái)的設(shè)計(jì)、 爐頂附屬設(shè)施的設(shè)計(jì)等方面,對(duì)酒鋼1800m3高爐新并罐無(wú)料鐘爐頂技術(shù)的特點(diǎn)進(jìn)行了闡 述。關(guān)鍵詞:高爐;無(wú)料鐘爐頂;設(shè)計(jì)1爐頂設(shè)備的選型無(wú)料鐘爐頂具有良好的高壓密 封性能,靈活的布料手段,能使高爐充分利用煤氣能,保持高爐順行;同時(shí)運(yùn)行可靠,易 損部件少,檢修方便快捷,有利于高爐實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)、低耗和長(zhǎng)壽。無(wú)料鐘爐頂設(shè)備已 在全世界大中型高爐上得到廣泛應(yīng)用。無(wú)料鐘爐頂設(shè)備有串罐、并罐和三罐之分,但應(yīng)用 較多的主要是串罐和并罐2種。老式并罐無(wú)料鐘爐頂設(shè)備由于存在布料時(shí)易產(chǎn)生圓周偏 析,下閥箱及中心喉管內(nèi)耐磨襯易磨損、壽命短等不足,近年來(lái),國(guó)內(nèi)
宣鋼8號(hào)高爐煤氣除塵及余壓發(fā)電技術(shù)
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4.3
介紹了宣鋼8號(hào)高爐煤氣除塵系統(tǒng)和高爐煤氣余壓發(fā)電系統(tǒng)(trt)的構(gòu)成,并詳細(xì)介紹了各分系統(tǒng)的技術(shù)參數(shù)。宣鋼進(jìn)行trt改造后取得了顯著效果。
馬鋼2500m~3高爐爐頂灑水裝置吹掃系統(tǒng)改造
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4.7
通過(guò)對(duì)高爐爐頂灑水裝置氮?dú)獯祾呦到y(tǒng)進(jìn)行改造,實(shí)現(xiàn)了高爐爐頂灑水槍氮?dú)忾g歇吹掃,節(jié)省了吹掃氮?dú)饬?一年節(jié)約成本230萬(wàn)元左右。
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職位:消防造價(jià)員
擅長(zhǎng)專(zhuān)業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林