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江蘇晉煤恒盛化工有限公司150 kt/a甲醇系統(tǒng)于2009年5月投產后,系統(tǒng)整體運行比較平穩(wěn),但也暴露出一些問題。由于市場原因,2010年系統(tǒng)幾乎全年停產。在此期間,公司針對生產中暴露出的問題對系統(tǒng)進行了徹底的改造,特別是變壓吸附脫碳工段改造力度更大。改造后,整套系統(tǒng)于2011年2月16日重新投運,現(xiàn)已連續(xù)生產幾個月,脫碳工段運行十分穩(wěn)定,各項指標也比改造前提高了很多,達到了預期效果。以下就變壓吸附脫碳的改造進行總結。
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為了加工重整變壓吸附(PSA)解吸氣,中國石油四川石化公司對30000m^3/h干氣提濃乙烯裝置進行了技術改造。重整PSA解吸氣中C3及C3以上重組分的體積分數(shù)為13.52%,遠高于設計值(3%),使該裝置產生的凝液較多,凝液主要為C3~C5組分以及少量水分。改造中增設了管線將凝液送至催化裂化裝置,并將凝液管線增加伴熱設施,及時將凝液排出回收利用。改造后裝置運行效果良好,能將富含重組分的重整PSA解吸氣中的C2及C2以上組分高效回收,并有效脫除HzS,CO2,O2等雜質,為蒸汽裂解制乙烯裝置提供合格的原料氣,經濟效益可提高5063萬元/a。