NC型Ф1600mm氨合成系統(tǒng)改造總結(jié)
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4.4
我公司為把合成氨產(chǎn)能提高到200kt/a,于1999年新上了1套Ф1600mm氨合成系統(tǒng)。該氨合成系統(tǒng)是我公司“四·六”工程的重點項目,其Ф1600mm合成塔為全國中氮行業(yè)首家使用,該塔采用南化研究院提供的“二軸二徑”內(nèi)件。到目前為止,同型號的Ф1600mm合成塔內(nèi)件國內(nèi)只設(shè)計了2套,另1套因?qū)嶋H生產(chǎn)能力遠(yuǎn)低于設(shè)計能力,在南化集團公司僅用了6個月就退出生產(chǎn)系統(tǒng),繼而進行了改造。我公司Ф1600mm氨合成系統(tǒng)1999年9月投入運行后,
NC型φ1600mm氨合成系統(tǒng)改造總結(jié)
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第3期 2009年5月 中 氮 肥 m2sizednitrogenousfertilizerprogress no13 may2009 nc型<1600mm氨合成系統(tǒng)改造總結(jié) 康 利 (湖南智成化工有限公司,湖南株洲 412005) [收稿日期]2008209230 [作者簡介]康 利(1976—),女,湖南衡東人,工程師。 [中圖分類號]tq113126+6 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]b [文章編號]1004-9932(2009)03-0025-03 我公司為把合成氨產(chǎn)能提高到200kt/a,于 1999年新上了1套<1600mm氨合成系統(tǒng)。該 氨合成系統(tǒng)是我公司“四·六”工程的重點項 目,其<1600mm合成塔為全國中氮行業(yè)首家 使用,該塔采用南化研究院提供的“二
NC型Φ1600mm氨合成系統(tǒng)改造小結(jié)
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clo2能與非氧化性殺菌滅藻劑起到協(xié)同增 效作用,防止了藻類的大量滋生,使循環(huán)水系統(tǒng) 的水在正常的濁度范圍內(nèi)穩(wěn)定運行。 3 與其他水穩(wěn)劑的配伍共溶性 過去我公司由于水處理劑選擇不合理,在對 循環(huán)水進行處理的過程中,曾發(fā)生過多種水處理 劑不配伍共溶的情況:幾種藥劑投入水中后,水 的顏色立即渾濁不堪,尤如一潭泥水,險些釀成 停產(chǎn)事故。而clo2與多種水穩(wěn)劑同時投加,未 見水質(zhì)異樣。 4 與投加液氯對比 投加clo2時,能保證投加濃度始終一致, 投入水中后沒有氣體外逸,而且clo2殺菌效果 顯著,微生物對clo2的抗藥性較差。 液氯投加受瓶內(nèi)余氯量、大氣溫度所制約,不 能保證投加濃度始終一致,且投入水中后,氯氣外 逸是不可避免的,而且氯瓶操作存在不安全性因素。 另外,投加液氯的設(shè)備使用壽命短,需要
Ф1600mm氨合成系統(tǒng)改造小結(jié)
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4.4
針對氨合成系統(tǒng)存在的問題,采用將透平循環(huán)機的塔后流程改為塔前流程、氨合成塔內(nèi)件由二軸二徑式改造為三軸一徑式,并更換部分分離設(shè)備的內(nèi)件等措施進行改造。改造后,ф1600mm合成氨系統(tǒng)的產(chǎn)量達(dá)到約400t/d,透平循環(huán)機可以穩(wěn)定運行300d以上,各類消耗顯著下降。
Φ1600mm氨合成系統(tǒng)改造小結(jié)
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針對氨合成系統(tǒng)存在的問題,采用將透平循環(huán)機的塔后流程改為塔前流程、氨合成塔內(nèi)件由二軸二徑式改造為三軸一徑式,并更換部分分離設(shè)備的內(nèi)件等措施進行改造。改造后,φ1600mm合成氨系統(tǒng)的產(chǎn)量達(dá)到約400t/d,透平循環(huán)機可以穩(wěn)定運行300d以上,各類消耗顯著下降。
φ800氨合成系統(tǒng)完善改造總結(jié)
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4.3
通過對φ800氨合成系統(tǒng)存在的兩臺關(guān)鍵換熱設(shè)備、部分管道不匹配問題的分析,利用閑置設(shè)備進行完善改造,取得了明顯的經(jīng)濟效益。
Φ1200氨合成系統(tǒng)改造運行小結(jié)
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4.5
簡要介紹φ1200氨合成系統(tǒng)工藝流程、存在的問題和技術(shù)改造方案,實現(xiàn)后取得了較好的效果。
2×600kt/a合成氨裝置氨合成系統(tǒng)改造總結(jié)
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4.7
河南晉開化工投資控股集團有限責(zé)任公司二分公司2×600kt/a合成氨裝置氨合成系統(tǒng)采用瑞士卡薩利公司專利技術(shù)工藝包.簡述氨合成系統(tǒng)的工藝流程,著重介紹一、二期合成氨裝置氨合成系統(tǒng)近5a來所進行的低壓氨分氣氨管線聯(lián)通、合成氣壓縮機一段進口增設(shè)新鮮氣聯(lián)通管線、冰機干氣密封放空管線改造、壓縮機汽封漏汽冷凝液回收、冰機中間儲槽液氨壓送管路改造、壓縮機組軸封蒸汽管網(wǎng)改造等多項技術(shù)改造,一系列技改措施落實后,一期系統(tǒng)與二期系統(tǒng)緊密地聯(lián)系在一起,部分生產(chǎn)負(fù)荷可以在合成車間內(nèi)部自由調(diào)配,保證了氨合成系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效、長周期運行.
φ2200mm氨合成系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造總結(jié)
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4.5
0前言湖北三寧化工股份有限公司(以下簡稱三寧公司)尿素廠于2008年11月建成投產(chǎn),該氨合成系統(tǒng)配套的中壓醇烴化凈化流程包括2套醇化系統(tǒng)和1套烴化系統(tǒng),醇化塔和烴化塔均為中1600mm軸徑向塔,操作壓力為13mpa。
24萬t/a氨合成系統(tǒng)改造總結(jié)??
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4.6
通過對24萬t/a合成氨系統(tǒng)"六低六高"的經(jīng)濟生產(chǎn)模式的論證分析,指出利用不同工藝調(diào)整手段、設(shè)備配合方法從中查找影響其生產(chǎn)模式的瓶頸問題。對影響其生產(chǎn)模式的瓶頸問題利用系統(tǒng)大修期間進行集中改造,達(dá)到了系統(tǒng)經(jīng)濟運行的目的。
1600mm彩色鋁板涂層機列張力控制系統(tǒng)
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4.3
介紹了涂層機列電控系統(tǒng)的組成,簡述了系統(tǒng)各部分張力控制原理和方法,給出了相應(yīng)的控制框圖和結(jié)構(gòu)圖。
氨合成系統(tǒng)雙塔并聯(lián)改造運行總結(jié)
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4.7
簡要介紹氨合成雙塔并聯(lián)改造方案、工藝流程、操作方法及生產(chǎn)運行情況,指出氨合成雙塔并聯(lián)改造取得了良好的經(jīng)濟效益。
D=1600mm砼預(yù)制管吊裝方案
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4.7
砼預(yù)制管吊裝方案 一、施工現(xiàn)場情況及機械、構(gòu)件堆放位置安排 砼預(yù)制管裝范圍為七一路以東←→五臺山北路。溝槽南側(cè)全 都是莊稼地,無停放機械和堆放預(yù)制材料的空間,且有機械及待 吊構(gòu)件均停放在溝槽北側(cè)。 二、吊裝順序及施工流水工藝 1、吊裝順序為:從北環(huán)街七一路口以東k3+120至k4+280 開始自西向東吊裝砼構(gòu)件、吊裝停放位置、待吊構(gòu)件排放也按吊 裝進行方向、順序堆放。 2、施工流水工藝 基槽開挖→基底原土夯實→溝底中線及砼底位置邊線、管件接口 位置線等→吊裝管件預(yù)制砼支墊平板→吊裝砼管件及臨時校 正、固定→現(xiàn)澆砼底座支?!涌谔幥犊p及包箍處理→澆筑底座 砼→溝槽回填 三、吊裝施工組織 1、施工機械配置 ①15噸汽車1臺 ②構(gòu)件臨時移動機械(裝載機)1臺 ③大型構(gòu)件運輸車輛六輛 ④發(fā)電機各一臺照明燈具五套 2、施工人員配備 ①吊裝司機2人 ②起重工
NJ型Φ1200mm氨合成系統(tǒng)工藝流程改造小結(jié)
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介紹了合成氨系統(tǒng)由塔后流程改為塔前流程的情況。通過流程改造,降低了系統(tǒng)阻力和入塔氨含量;新增透平循環(huán)機減少了振動,降低了裝置能耗,實現(xiàn)了擴產(chǎn)的目的。
NJ型Ф1200mm氨合成系統(tǒng)工藝流程改造小結(jié)
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介紹了合成氨系統(tǒng)由塔后流程改為塔前流程的情況。通過流程改造,降低了系統(tǒng)阻力和入塔氨含量;新增透平循環(huán)機減少了振動,降低了裝置能耗,實現(xiàn)了擴產(chǎn)的目的。
DN2 200氨合成系統(tǒng)改造方案
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4.4
通過對河南心連心化肥有限公司dn2200氨合成系統(tǒng)運行現(xiàn)狀進行分析,提出改造的思路和方案,并對技改后的運行指標(biāo)與設(shè)計指標(biāo)進行比較。
氨合成系統(tǒng)節(jié)能改造研究
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4.6
目前,大型低壓合成氨流程已是非常成熟的工藝,生產(chǎn)中存在一系列的放熱反應(yīng),如何利用反應(yīng)副熱來優(yōu)化流程,以
合成氨凈化系統(tǒng)改造總結(jié)
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4.3
綠色環(huán)保工作是現(xiàn)代社會發(fā)展的重點工作,展望同期發(fā)展工作,環(huán)保工作對社會的發(fā)展意義最為重大。合成氨凈化系統(tǒng)就是一種專注于環(huán)境保護的一套現(xiàn)代化設(shè)備,其工作目的是對是下工業(yè)發(fā)展中有害物質(zhì)進行凈化,改善人們的生存環(huán)境目的,進而改善人們的生活條件,提高人們的生活質(zhì)量。正因為合成氨凈化系統(tǒng)工作的重要意義,所以其工作在實行中有較大的難度,有關(guān)合成氨凈化系統(tǒng)的研究是時下工作的重點,就以合成氨凈化系統(tǒng)改造為方向展開討論。
泰鋼200mm×1600mm不銹鋼板坯連鑄機
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4.4
依據(jù)泰鋼澆鑄不銹鋼種類、性能及其生產(chǎn)工藝,中國重型機械研究院股份公司為其研制開發(fā)了不銹鋼板坯連鑄機。該文介紹該連鑄機主要設(shè)備功能配置、主要工藝和參數(shù)等?,F(xiàn)場實際生產(chǎn)證明,該連鑄機生產(chǎn)的鑄坯質(zhì)量良好。
合成氨裝置氨回收系統(tǒng)改造運行總結(jié)
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4.5
由于氨回收系統(tǒng)的高壓洗氨泵和低壓洗氨泵故障頻繁,導(dǎo)致高壓弛放氣和低壓不凝氣因氨含量超標(biāo)而放空針對存在的問題,從中壓鍋爐給水泵出口管道引鍋爐水至高壓洗氨系統(tǒng)和低壓洗氨系統(tǒng),洗氨后的高壓弛放氣和低壓不凝氣中氨含量完全滿足設(shè)計指標(biāo)要求,取得了較好的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益。
氨合成系統(tǒng)輸氨流程節(jié)能改造簡介
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4.5
對氨合成系統(tǒng)輸氨流程中存在的問題進行探討,通過增設(shè)換熱器和優(yōu)化壓力輸氨系統(tǒng),解決了系統(tǒng)冷熱負(fù)荷不平衡的問題,從而降低了冰機能耗,達(dá)到了節(jié)能增效的目的。
1600KVA-800KV
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1 1600kva/800kv 調(diào)頻串聯(lián)諧振成套裝置 技 術(shù) 方 案 2 一、裝置適用范圍 1.滿足110kv、220kv、330kv、500kv電壓等級及以下輸變電等設(shè)備交流耐壓試驗。 2.滿足220kv鉸鏈電纜,電容量0.24μf,試驗電壓178kv; 3.滿足110kv鉸鏈電纜,電容量0.24μf,試驗電壓109kv; 負(fù)荷參數(shù)表(整套裝置滿足下表范圍內(nèi)電纜試驗): 電纜導(dǎo)體 單芯截面積 (平方毫米) yjv(22);yjlv(22) 64/110kv yjv(22);yjlv(22) 128/220kv 電容量 (uf/km) 試驗電壓 (kv) 允許試驗電 纜長度(km) 電容量 (uf/km) 試驗電壓 (kv) 允許試驗電 纜長度(km) 2400.136 109 1.760.1
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職位:專職安全管理人員
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林