NC型Ф1600mm氨合成系統(tǒng)改造總結(jié)
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4.4
我公司為把合成氨產(chǎn)能提高到200kt/a,于1999年新上了1套Ф1600mm氨合成系統(tǒng)。該氨合成系統(tǒng)是我公司“四·六”工程的重點(diǎn)項(xiàng)目,其Ф1600mm合成塔為全國中氮行業(yè)首家使用,該塔采用南化研究院提供的“二軸二徑”內(nèi)件。到目前為止,同型號(hào)的Ф1600mm合成塔內(nèi)件國內(nèi)只設(shè)計(jì)了2套,另1套因?qū)嶋H生產(chǎn)能力遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)能力,在南化集團(tuán)公司僅用了6個(gè)月就退出生產(chǎn)系統(tǒng),繼而進(jìn)行了改造。我公司Ф1600mm氨合成系統(tǒng)1999年9月投入運(yùn)行后,
NC型φ1600mm氨合成系統(tǒng)改造總結(jié)
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第3期 2009年5月 中 氮 肥 m2sizednitrogenousfertilizerprogress no13 may2009 nc型<1600mm氨合成系統(tǒng)改造總結(jié) 康 利 (湖南智成化工有限公司,湖南株洲 412005) [收稿日期]2008209230 [作者簡(jiǎn)介]康 利(1976—),女,湖南衡東人,工程師。 [中圖分類號(hào)]tq113126+6 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]b [文章編號(hào)]1004-9932(2009)03-0025-03 我公司為把合成氨產(chǎn)能提高到200kt/a,于 1999年新上了1套<1600mm氨合成系統(tǒng)。該 氨合成系統(tǒng)是我公司“四·六”工程的重點(diǎn)項(xiàng) 目,其<1600mm合成塔為全國中氮行業(yè)首家 使用,該塔采用南化研究院提供的“二
NC型Φ1600mm氨合成系統(tǒng)改造小結(jié)
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clo2能與非氧化性殺菌滅藻劑起到協(xié)同增 效作用,防止了藻類的大量滋生,使循環(huán)水系統(tǒng) 的水在正常的濁度范圍內(nèi)穩(wěn)定運(yùn)行。 3 與其他水穩(wěn)劑的配伍共溶性 過去我公司由于水處理劑選擇不合理,在對(duì) 循環(huán)水進(jìn)行處理的過程中,曾發(fā)生過多種水處理 劑不配伍共溶的情況:幾種藥劑投入水中后,水 的顏色立即渾濁不堪,尤如一潭泥水,險(xiǎn)些釀成 停產(chǎn)事故。而clo2與多種水穩(wěn)劑同時(shí)投加,未 見水質(zhì)異樣。 4 與投加液氯對(duì)比 投加clo2時(shí),能保證投加濃度始終一致, 投入水中后沒有氣體外逸,而且clo2殺菌效果 顯著,微生物對(duì)clo2的抗藥性較差。 液氯投加受瓶內(nèi)余氯量、大氣溫度所制約,不 能保證投加濃度始終一致,且投入水中后,氯氣外 逸是不可避免的,而且氯瓶操作存在不安全性因素。 另外,投加液氯的設(shè)備使用壽命短,需要
Ф1600mm氨合成系統(tǒng)改造小結(jié)
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4.4
針對(duì)氨合成系統(tǒng)存在的問題,采用將透平循環(huán)機(jī)的塔后流程改為塔前流程、氨合成塔內(nèi)件由二軸二徑式改造為三軸一徑式,并更換部分分離設(shè)備的內(nèi)件等措施進(jìn)行改造。改造后,ф1600mm合成氨系統(tǒng)的產(chǎn)量達(dá)到約400t/d,透平循環(huán)機(jī)可以穩(wěn)定運(yùn)行300d以上,各類消耗顯著下降。
Φ1600mm氨合成系統(tǒng)改造小結(jié)
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針對(duì)氨合成系統(tǒng)存在的問題,采用將透平循環(huán)機(jī)的塔后流程改為塔前流程、氨合成塔內(nèi)件由二軸二徑式改造為三軸一徑式,并更換部分分離設(shè)備的內(nèi)件等措施進(jìn)行改造。改造后,φ1600mm合成氨系統(tǒng)的產(chǎn)量達(dá)到約400t/d,透平循環(huán)機(jī)可以穩(wěn)定運(yùn)行300d以上,各類消耗顯著下降。
Φ1200氨合成系統(tǒng)改造運(yùn)行小結(jié)
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4.5
簡(jiǎn)要介紹φ1200氨合成系統(tǒng)工藝流程、存在的問題和技術(shù)改造方案,實(shí)現(xiàn)后取得了較好的效果。
φ800氨合成系統(tǒng)完善改造總結(jié)
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4.3
通過對(duì)φ800氨合成系統(tǒng)存在的兩臺(tái)關(guān)鍵換熱設(shè)備、部分管道不匹配問題的分析,利用閑置設(shè)備進(jìn)行完善改造,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。
24萬t/a氨合成系統(tǒng)改造總結(jié)??
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通過對(duì)24萬t/a合成氨系統(tǒng)"六低六高"的經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)模式的論證分析,指出利用不同工藝調(diào)整手段、設(shè)備配合方法從中查找影響其生產(chǎn)模式的瓶頸問題。對(duì)影響其生產(chǎn)模式的瓶頸問題利用系統(tǒng)大修期間進(jìn)行集中改造,達(dá)到了系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目的。
2×600kt/a合成氨裝置氨合成系統(tǒng)改造總結(jié)
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4.7
河南晉開化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司二分公司2×600kt/a合成氨裝置氨合成系統(tǒng)采用瑞士卡薩利公司專利技術(shù)工藝包.簡(jiǎn)述氨合成系統(tǒng)的工藝流程,著重介紹一、二期合成氨裝置氨合成系統(tǒng)近5a來所進(jìn)行的低壓氨分氣氨管線聯(lián)通、合成氣壓縮機(jī)一段進(jìn)口增設(shè)新鮮氣聯(lián)通管線、冰機(jī)干氣密封放空管線改造、壓縮機(jī)汽封漏汽冷凝液回收、冰機(jī)中間儲(chǔ)槽液氨壓送管路改造、壓縮機(jī)組軸封蒸汽管網(wǎng)改造等多項(xiàng)技術(shù)改造,一系列技改措施落實(shí)后,一期系統(tǒng)與二期系統(tǒng)緊密地聯(lián)系在一起,部分生產(chǎn)負(fù)荷可以在合成車間內(nèi)部自由調(diào)配,保證了氨合成系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、高效、長周期運(yùn)行.
φ2200mm氨合成系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造總結(jié)
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4.5
0前言湖北三寧化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱三寧公司)尿素廠于2008年11月建成投產(chǎn),該氨合成系統(tǒng)配套的中壓醇烴化凈化流程包括2套醇化系統(tǒng)和1套烴化系統(tǒng),醇化塔和烴化塔均為中1600mm軸徑向塔,操作壓力為13mpa。
氨合成系統(tǒng)雙塔并聯(lián)改造運(yùn)行總結(jié)
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4.7
簡(jiǎn)要介紹氨合成雙塔并聯(lián)改造方案、工藝流程、操作方法及生產(chǎn)運(yùn)行情況,指出氨合成雙塔并聯(lián)改造取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
NJ型Φ1200mm氨合成系統(tǒng)工藝流程改造小結(jié)
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4.7
介紹了合成氨系統(tǒng)由塔后流程改為塔前流程的情況。通過流程改造,降低了系統(tǒng)阻力和入塔氨含量;新增透平循環(huán)機(jī)減少了振動(dòng),降低了裝置能耗,實(shí)現(xiàn)了擴(kuò)產(chǎn)的目的。
NJ型Ф1200mm氨合成系統(tǒng)工藝流程改造小結(jié)
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4.3
介紹了合成氨系統(tǒng)由塔后流程改為塔前流程的情況。通過流程改造,降低了系統(tǒng)阻力和入塔氨含量;新增透平循環(huán)機(jī)減少了振動(dòng),降低了裝置能耗,實(shí)現(xiàn)了擴(kuò)產(chǎn)的目的。
DN2 200氨合成系統(tǒng)改造方案
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4.4
通過對(duì)河南心連心化肥有限公司dn2200氨合成系統(tǒng)運(yùn)行現(xiàn)狀進(jìn)行分析,提出改造的思路和方案,并對(duì)技改后的運(yùn)行指標(biāo)與設(shè)計(jì)指標(biāo)進(jìn)行比較。
氨合成系統(tǒng)節(jié)能改造研究
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4.6
目前,大型低壓合成氨流程已是非常成熟的工藝,生產(chǎn)中存在一系列的放熱反應(yīng),如何利用反應(yīng)副熱來優(yōu)化流程,以
合成氨凈化系統(tǒng)改造總結(jié)
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4.3
綠色環(huán)保工作是現(xiàn)代社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)工作,展望同期發(fā)展工作,環(huán)保工作對(duì)社會(huì)的發(fā)展意義最為重大。合成氨凈化系統(tǒng)就是一種專注于環(huán)境保護(hù)的一套現(xiàn)代化設(shè)備,其工作目的是對(duì)是下工業(yè)發(fā)展中有害物質(zhì)進(jìn)行凈化,改善人們的生存環(huán)境目的,進(jìn)而改善人們的生活條件,提高人們的生活質(zhì)量。正因?yàn)楹铣砂眱艋到y(tǒng)工作的重要意義,所以其工作在實(shí)行中有較大的難度,有關(guān)合成氨凈化系統(tǒng)的研究是時(shí)下工作的重點(diǎn),就以合成氨凈化系統(tǒng)改造為方向展開討論。
合成氨裝置氨回收系統(tǒng)改造運(yùn)行總結(jié)
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4.5
由于氨回收系統(tǒng)的高壓洗氨泵和低壓洗氨泵故障頻繁,導(dǎo)致高壓弛放氣和低壓不凝氣因氨含量超標(biāo)而放空針對(duì)存在的問題,從中壓鍋爐給水泵出口管道引鍋爐水至高壓洗氨系統(tǒng)和低壓洗氨系統(tǒng),洗氨后的高壓弛放氣和低壓不凝氣中氨含量完全滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)要求,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。
合成氨裝置氨回收系統(tǒng)改造運(yùn)行總結(jié)
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4.6
由于氨回收系統(tǒng)的高壓洗氨泵和低壓洗氨泵故障頻繁,導(dǎo)致高壓弛放氣和低壓不凝氣因氨含量超標(biāo)而放空。針對(duì)存在的問題,從中壓鍋爐給水泵出口管道引鍋爐水至高壓洗氨系統(tǒng)和低壓洗氨系統(tǒng),洗氨后的高壓弛放氣和低壓不凝氣中氨含量完全滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)要求,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益。
氨合成系統(tǒng)輸氨流程節(jié)能改造簡(jiǎn)介
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4.5
對(duì)氨合成系統(tǒng)輸氨流程中存在的問題進(jìn)行探討,通過增設(shè)換熱器和優(yōu)化壓力輸氨系統(tǒng),解決了系統(tǒng)冷熱負(fù)荷不平衡的問題,從而降低了冰機(jī)能耗,達(dá)到了節(jié)能增效的目的。
氨合成系統(tǒng)蒸發(fā)冷運(yùn)行技術(shù)改造
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4.6
文章介紹了氮肥φ1600mm氨合成蒸發(fā)冷卻系統(tǒng)技術(shù)改造后,合成氨產(chǎn)量增加,用電量、除鹽水減少,冷卻效果明顯,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
N1601型160t鐵路起重機(jī)技術(shù)改造
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4.4
針對(duì)n1601型160t鐵路起重機(jī)運(yùn)用中存在的問題進(jìn)行全面分析和論證,制定切實(shí)可行的改造方案并實(shí)施,整機(jī)落成后,依據(jù)"鐵道部160t鐵路起重機(jī)"有關(guān)規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn),各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求,主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)處于國內(nèi)同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平,為該型鐵路起重機(jī)技術(shù)的改造提供了技術(shù)保障。
N1601型160t鐵路起重機(jī)技術(shù)改造??
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4.3
針對(duì)n1601型160t鐵路起重機(jī)運(yùn)用中存在的問題進(jìn)行全面分析和論證,制定切實(shí)可行的改造方案并實(shí)施,整機(jī)落成后,依據(jù)"鐵道部160t鐵路起重機(jī)"有關(guān)規(guī)定進(jìn)行試驗(yàn),各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求,主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)處于國內(nèi)同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平,為該型鐵路起重機(jī)技術(shù)的改造提供了技術(shù)保障。
我廠氨合成系統(tǒng)工藝流程改造小結(jié)
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4.7
面,并使表層溶解,從而互相粘結(jié)。所以,尿素 包裝前溫度必須冷卻至60℃以下。 近年來,國內(nèi)外對(duì)化肥結(jié)塊機(jī)理和原因進(jìn)行 了研究,關(guān)于結(jié)塊機(jī)理,目前主要有晶體架橋理 論和毛細(xì)管粘附理論。晶體架橋理論認(rèn)為,尿素 在下落過程中,顆粒表面和中心間存在著水分梯 度,水分不斷從內(nèi)部向顆粒表面擴(kuò)散,或因吸潮, 導(dǎo)致顆粒表面形成飽和溶液。當(dāng)溫度變化時(shí)形成 過飽和,析出細(xì)晶。因細(xì)晶的架橋作用,使晶體 產(chǎn)生粘結(jié)。 國外大型尿素廠采用在造粒塔底部的輸送帶 上噴防結(jié)塊劑的方法解決尿素的結(jié)塊問題,可以 達(dá)到較好的效果。防結(jié)塊劑的作用是通過改變尿 素顆粒的表面性質(zhì),使堆積顆粒之間產(chǎn)生隔離,即 使在濕度、溫度及壓力變動(dòng)的情況下也能較好地 保持尿素的松散性,使尿素顆粒之間不易結(jié)塊。我 國清華大學(xué)為改善尿素結(jié)塊狀況開發(fā)了ts-1 和ts-2型防結(jié)塊劑[3]。實(shí)驗(yàn)表明,該添
DN1500氨合成系統(tǒng)成套設(shè)備招標(biāo)文件
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dn1500氨合成系統(tǒng)成套設(shè)備招標(biāo)文件——3.有關(guān)要求 3.1對(duì)投標(biāo)人的要求:凡有能力提供“招標(biāo)設(shè)備及技術(shù)說明”的具有獨(dú)立法人資格的國內(nèi)制造商和代理商,均為合格投標(biāo)人?! ?.2交貨施工時(shí)間:2006年12月31日前交完(投標(biāo)人可報(bào)最短交貨期),以免延誤...
氨合成DCS系統(tǒng)改造小結(jié)
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2006.11·數(shù)字石油和化工 視點(diǎn)·自動(dòng)化專題 安陽化學(xué)工業(yè)集團(tuán)公司(原安陽化肥廠)是 1969年動(dòng)工興建,1973年正式投產(chǎn)的。是以生產(chǎn)尿 素為主的中型化肥企業(yè),原設(shè)計(jì)能力為6萬噸合成 氨,11萬噸尿素。經(jīng)過多年技術(shù)改造和擴(kuò)建,目前已 形成24萬噸合成氨/年、3萬噸甲醇/年、自發(fā)電裝 機(jī)容量27mka生產(chǎn)規(guī)模。針對(duì)目前我公司dcs應(yīng) 用的普及,以及生產(chǎn)系統(tǒng)的具體要求,為進(jìn)一步提高 dcs資源的利用率,優(yōu)化和完善工藝操作,降本增 效,計(jì)算中心經(jīng)過多次調(diào)研與分析,對(duì)新系統(tǒng)合成工 藝和dcs裝置存在的問題進(jìn)行了分析與研究,并歸 類匯總,提出了具體的解決辦法。 控制系統(tǒng)特點(diǎn)及構(gòu)成 tps系統(tǒng)是美國霍尼韋爾公司推出的一個(gè)大工 廠一體化集散控制系統(tǒng),主要由局域控制網(wǎng)和能用 控制網(wǎng)兩級(jí)網(wǎng)絡(luò)組成,tps系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)為雙冗 余的主網(wǎng)(lcn)和子網(wǎng)(ucn)并發(fā)
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職位:消防項(xiàng)目經(jīng)理
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林