更新日期: 2025-04-28

宣鋼煉鐵廠9號高爐噴煤系統(tǒng)改造及生產(chǎn)實踐

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宣鋼煉鐵廠9號高爐噴煤系統(tǒng)改造及生產(chǎn)實踐 4.6

宣鋼9號高爐2005年10月投產(chǎn),高爐有效容積為1800m3,噴煤系統(tǒng)采用了ZGM123N中速輥式磨煤機,大布袋一次收粉、兩罐交叉并聯(lián)倒罐噴吹、罐中央氮氣流化板和罐底氮氣流化裝置等設(shè)備和工藝技術(shù),設(shè)計制粉能力60t/h。在生產(chǎn)過程中,由于原煤煤質(zhì)硬、煤質(zhì)差、煤種雜以及設(shè)備存在的缺陷、設(shè)備關(guān)鍵部位磨損嚴(yán)重等原因,中速磨的臺時產(chǎn)量沒有達(dá)到60t/h的設(shè)計要求。通過對原煤配比比例、制粉各工藝參數(shù)的及時、有效的調(diào)整,原煤輸送、中速磨磨機本體、制粉、噴吹等設(shè)備一系列改造后,提高了臺時產(chǎn)量,截止2007年3月,9號高爐中速磨臺時產(chǎn)量均達(dá)到了35t/h以上,故障發(fā)生率明顯降低、提高了高爐噴吹煤粉量,提高噴煤比節(jié)焦降耗,確保了高爐順行,達(dá)到了預(yù)期的效果。

宣鋼煉鐵廠10號高爐噴煤系統(tǒng)改造及生產(chǎn)實踐

宣鋼煉鐵廠10號高爐噴煤系統(tǒng)改造及生產(chǎn)實踐

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宣鋼10號高爐2008年3月投產(chǎn),高爐有效容積為2500m3,噴煤系統(tǒng)采用了zgm133g中速輥式磨煤機,大布袋一次收粉、三罐交叉并聯(lián)倒罐噴吹、罐中央氮氣流化板和罐底氮氣流化裝置等設(shè)備和工藝技術(shù),設(shè)計制粉能力74~78t/h。在試生產(chǎn)過程中,存在著由于設(shè)計和設(shè)備存在的缺陷等原因,設(shè)備故障率高,生產(chǎn)不穩(wěn)定;通過對原煤配比比例、制粉各工藝參數(shù)的及時、有效的調(diào)整,原煤輸送、中速磨磨機本體、制粉、噴吹等設(shè)備一系列改造后,使噴煤量有了很大的提高,截止2008年6月,10號高爐中速磨臺時產(chǎn)量均達(dá)到了45t/h以上,故障發(fā)生率明顯降低、提高了高爐噴吹煤粉量,提高噴煤比節(jié)焦降耗,確保了高爐順行,達(dá)到了預(yù)期的效果。

宣鋼煉鐵廠1800m~3高爐噴煤系統(tǒng)改造及生產(chǎn)實踐

宣鋼煉鐵廠1800m~3高爐噴煤系統(tǒng)改造及生產(chǎn)實踐

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介紹了宣鋼煉鐵廠東鐵區(qū)9號高爐噴煤系統(tǒng)改造完善的過程及生產(chǎn)實踐和效果

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濟鋼一煉鐵廠高爐噴煤系統(tǒng)粗粉分離器的改造

濟鋼一煉鐵廠高爐噴煤系統(tǒng)粗粉分離器的改造

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濟鋼一煉鐵廠高爐噴煤系統(tǒng)粗粉分離器的改造 4.8

1引言濟鋼一煉鐵廠高爐噴煤系統(tǒng)建于1991年9月,承擔(dān)著向6座350m~3高爐噴吹煤粉的任務(wù)。在制粉系統(tǒng)中,球磨機的臺時產(chǎn)量和煤粉的粒度是兩項重要指標(biāo),它們會對高爐噴煤產(chǎn)生影響。然而,影響球磨機臺時產(chǎn)量和煤粉粒度的關(guān)鍵設(shè)備是制粉系統(tǒng)中的粗粉分離器。粗粉分離器的作用是將球磨機制出的煤粉分離為成品粉供給噴吹,以及將大顆粒的煤粉返回球磨機再磨。粗粉分離器篩分效率的高低,將決定返粉中合格粉的多少和循環(huán)倍率的大小,從而直接影響球磨機的出力。由于我廠制粉系統(tǒng)中采用的是老式粗粉分離

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太鋼3號高爐噴煤系統(tǒng)改造實踐

太鋼3號高爐噴煤系統(tǒng)改造實踐

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太鋼3號高爐噴煤系統(tǒng)改造實踐 4.4

在不影響正常生產(chǎn)的條件下,采用科學(xué)的施工方法,將多支管噴煤方式改為總管加分配器的方式,并應(yīng)用了部分新設(shè)備,使噴煤濃度由原來的20kg/kg增加為70kg/kg以上,實現(xiàn)了連續(xù)、穩(wěn)定、均勻的濃相噴煤。

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青鋼高爐噴煤系統(tǒng)設(shè)計及生產(chǎn)實踐

青鋼高爐噴煤系統(tǒng)設(shè)計及生產(chǎn)實踐

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青鋼高爐噴煤系統(tǒng)設(shè)計及生產(chǎn)實踐 4.4

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太鋼4號高爐噴煤系統(tǒng)改造

太鋼4號高爐噴煤系統(tǒng)改造

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太鋼4號高爐噴煤系統(tǒng)改造 4.6

太鋼4號高爐噴吹系統(tǒng)原設(shè)計為雙系列多支管噴吹方式,噴吹系統(tǒng)改造時改為總管加分配器噴吹方式,操作上由原來的兩個系列同時噴煤改為兩個系列交替噴煤。改造取得了較好的效果,噴煤量由70~80kg/t提高到100kg/t以上,壓縮空氣消耗量降低了90%,噴吹濃度由原來的6~10kg粉/kg氣提高到40kg粉/kg氣以上。

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新鋼二鐵廠8號高爐噴煤噴吹系統(tǒng)的改造

新鋼二鐵廠8號高爐噴煤噴吹系統(tǒng)的改造

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新鋼二鐵廠8號高爐噴煤噴吹系統(tǒng)的改造 4.7

通過對8號高爐噴煤噴吹系統(tǒng)的改造,解決了系統(tǒng)噴吹與輸送煤粉不能同時進行的問題,完善了噴煤噴吹工藝,實現(xiàn)了各高爐噴吹站大聯(lián)網(wǎng),提高了經(jīng)濟效益。

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安鋼2000m~3級高爐噴煤系統(tǒng)改造與生產(chǎn)實踐

安鋼2000m~3級高爐噴煤系統(tǒng)改造與生產(chǎn)實踐

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安鋼2000m~3級高爐噴煤系統(tǒng)改造與生產(chǎn)實踐 4.7

針對安鋼2200m3高爐噴煤系統(tǒng)投產(chǎn)后,噴煤系統(tǒng)噴吹能力不足、瞬時噴吹量波動較大等的問題進行了系統(tǒng)分析與設(shè)備改造,取得較顯著的成效。噴吹能力由原來的20t/h提高到45t/h以上,瞬時煤量波動由原來的1t/h穩(wěn)定在300kg/h以下,并依此指導(dǎo)了后期投產(chǎn)的2800m3高爐噴煤系統(tǒng)的設(shè)計,使得2800m3高爐的噴煤按計劃順利投產(chǎn)并達(dá)到設(shè)計指標(biāo)。

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宣鋼煉鐵廠7號高爐爐前設(shè)備改造實踐 宣鋼煉鐵廠7號高爐爐前設(shè)備改造實踐 宣鋼煉鐵廠7號高爐爐前設(shè)備改造實踐

宣鋼煉鐵廠7號高爐爐前設(shè)備改造實踐

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宣鋼煉鐵廠7號高爐爐前設(shè)備改造實踐 4.7

介紹了宣鋼7號高爐開口機和爐前泥炮的工作原理和應(yīng)用改造的實踐

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鋼煉鐵廠9號高爐噴煤系統(tǒng)改造及生產(chǎn)實踐精華文檔

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杭鋼煉鐵廠改造后的一號高爐

杭鋼煉鐵廠改造后的一號高爐

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杭鋼煉鐵廠改造后的一號高爐 4.5

§霈黲一一。*l霧爨 豢 一 k a **資訊http://www.***.*** 凝 ℃州鋼鐵集團公司煉鐵廠1號. i 高 i 爐主控室 **資訊http://www.***.***

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三明鋼廠高爐噴煤系統(tǒng)改造工程順利投產(chǎn) 三明鋼廠高爐噴煤系統(tǒng)改造工程順利投產(chǎn) 三明鋼廠高爐噴煤系統(tǒng)改造工程順利投產(chǎn)

三明鋼廠高爐噴煤系統(tǒng)改造工程順利投產(chǎn)

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三明鋼廠高爐噴煤系統(tǒng)改造工程順利投產(chǎn) 4.4

1964年三明鋼鐵廠開始噴煤,噴煤系統(tǒng)曾有過改造,但因裝備落后制粉能力低,同時,計量準(zhǔn)確性差,污染也嚴(yán)重,已不能滿足生產(chǎn)發(fā)展的需要。為了解決上述問題,提高噴煤量,總廠決定對噴煤系統(tǒng)進行大修,投資1400多萬元,1996年11月6日停機,拆除舊的制粉、噴吹系統(tǒng)設(shè)備,經(jīng)廠修建部等單位職工精心施工,于12月27日順利投產(chǎn),工期50天時間。經(jīng)調(diào)試后。于1月6日試噴系統(tǒng)運行正常。1月21日

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方大特鋼新2號高爐噴煤系統(tǒng)改造

方大特鋼新2號高爐噴煤系統(tǒng)改造

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方大特鋼新2號高爐噴煤系統(tǒng)改造 4.7

對方大特鋼新2號高爐噴煤系統(tǒng)改造的設(shè)計思路進行了總結(jié),將準(zhǔn)備退出生產(chǎn)線的噴煤系統(tǒng)進行改造,充分利舊使用,以滿足新2號高爐正常噴煤需求。

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廣鋼3號高爐噴煤定噴吹量生產(chǎn)實踐 廣鋼3號高爐噴煤定噴吹量生產(chǎn)實踐 廣鋼3號高爐噴煤定噴吹量生產(chǎn)實踐

廣鋼3號高爐噴煤定噴吹量生產(chǎn)實踐

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廣鋼3號高爐噴煤定噴吹量生產(chǎn)實踐 4.3

為提高高爐煤比,降低焦比,穩(wěn)定爐溫,3號高爐進行了噴煤定噴吹量技術(shù)攻關(guān)。通過控產(chǎn)階段的摸索試驗及全風(fēng)操作階段的攻關(guān),取得了較好效果,綜合焦比下降20kg/t、煤比提高35kg/t。

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包鋼煉鐵廠四號高爐環(huán)形吊車控制系統(tǒng)改造

包鋼煉鐵廠四號高爐環(huán)形吊車控制系統(tǒng)改造

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包鋼煉鐵廠四號高爐環(huán)形吊車控制系統(tǒng)改造 4.5

重點介紹了西門子simatics7-300plc替代包鋼煉鐵廠四號高爐環(huán)形吊車siemenss5115u控制系統(tǒng)的過程,在整個控制系統(tǒng)的替代中,進行了硬件組成重新配置、s5控制程序到s7控制程序的轉(zhuǎn)換及原s5控制軟件加密部分的破譯和功能的完全恢復(fù)性編制。新系統(tǒng)完成環(huán)形吊車多維空間動作、走行回路速度調(diào)節(jié)、與上位機通信等功能。本文給出了這個系統(tǒng)的主要硬件構(gòu)成和軟件功能的實現(xiàn)方法;重點闡述了環(huán)形吊車控制系統(tǒng)改造方案。

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鋼煉鐵廠9號高爐噴煤系統(tǒng)改造及生產(chǎn)實踐最新文檔

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第二煉鐵廠9#高爐培訓(xùn)考勤表

第二煉鐵廠9#高爐培訓(xùn)考勤表

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第二煉鐵廠9#高爐培訓(xùn)考勤表 4.5

第二煉鐵廠8#高爐標(biāo)準(zhǔn)化專項培訓(xùn)考勤表 教師:王亞坤(丁班)教師:付偉(丙班)教師:王亞坤(乙班) 姓名 2014年月日 姓名 2014年月日 姓名 2014年月日 開始結(jié)束成績開始結(jié)束成績開始結(jié)束成績 王爾強劉明虎肖真 蒲旺旺杜軍峰陳琪 任沁史駿馬程曦南 王志威韓自鵬鐘幸 郭曉東張國來段瑞強 王洋洋周海龍李浩 孫煒張森謝志龍 謝行王久軍曹勇泉 張新朋歐利平肖化勇 謝成龍郝長城王世平 葛光星柏德欽曹全才 張茂現(xiàn)沈德洪曹立民 姚云成林正剛辛學(xué)良 周明波王廣星宿瑞凱 教師:楊力平(甲班)2014年月日 黃翔佩莫鼎飛 胡為寶劉志強 王晨封名喜 施磊晏興銀 簡群群陳強 常宏宇陳付余 徐勇劉群科 注:按廠部考勤表符號進行考勤 考勤員:考勤員:考勤員: 考勤員:

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鋼鐵廠高爐噴煤操作

鋼鐵廠高爐噴煤操作

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鋼鐵廠高爐噴煤操作 4.7

鋼鐵廠高爐噴煤操作

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本鋼煉鐵廠新1號高爐煙氣回收閥改造

本鋼煉鐵廠新1號高爐煙氣回收閥改造

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本鋼煉鐵廠新1號高爐煙氣回收閥改造 4.5

本鋼煉鐵廠新1號高爐煙氣回收閥閥座積灰板結(jié),阻礙閥開關(guān)動作,造成閥泄漏,潤滑不好,冬季積水冰凍,降低閥使用周期,經(jīng)改造后,上述現(xiàn)象得到根除,降低了故障率,提高了閥的使用周期。

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承鋼高爐噴煤系統(tǒng)二次改造

承鋼高爐噴煤系統(tǒng)二次改造

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承鋼高爐噴煤系統(tǒng)二次改造 4.7

噴煤系統(tǒng)經(jīng)過系列改造,已經(jīng)滿足了承鋼高爐要求的噴煤要求。

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濟鋼高爐噴煤系統(tǒng)中速磨的改造

濟鋼高爐噴煤系統(tǒng)中速磨的改造

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濟鋼高爐噴煤系統(tǒng)中速磨的改造 4.3

濟鋼高爐中速磨制粉系統(tǒng)投運后,由于中速磨本體的缺陷,導(dǎo)致該系統(tǒng)不能正常生產(chǎn)。通過對中速磨設(shè)備本體的改造和對各工藝參數(shù)的調(diào)節(jié),中速磨臺時產(chǎn)量得到了提高。

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濟鋼高爐噴煤系統(tǒng)優(yōu)化改造

濟鋼高爐噴煤系統(tǒng)優(yōu)化改造

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濟鋼高爐噴煤系統(tǒng)優(yōu)化改造 4.8

濟鋼第一煉鐵廠針對原噴煤系統(tǒng)存在的制粉設(shè)備產(chǎn)能低、耗能大,設(shè)備故障多,不能進行煙煤、無煙煤混噴等問題,采取了一系列優(yōu)化改造措施:擴建煤場,實現(xiàn)了原煤儲備量充足、給料快、達(dá)標(biāo);引進高產(chǎn)能中速磨煤機,并對其分離器結(jié)構(gòu)和氣流噴嘴的導(dǎo)流方式及收粉設(shè)備進行優(yōu)化改造,保證了煤粉的產(chǎn)質(zhì)量,消除了安全隱患;改用臥筒式煙氣發(fā)生爐,確保系統(tǒng)壓力、溫度、流量符合混噴工藝要求;完善煤粉輸送系統(tǒng)配置等,實現(xiàn)了煤粉的平穩(wěn)均勻輸送,實現(xiàn)了高爐高煤比噴煤。

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三鋼高爐噴煤系統(tǒng)的改造

三鋼高爐噴煤系統(tǒng)的改造

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三鋼高爐噴煤系統(tǒng)的改造 4.7

1概述三明鋼鐵廠原噴煤系統(tǒng)于1974年建成投產(chǎn),是與原2座255m~3高爐相配套的。投產(chǎn)22年來,已向高爐噴吹無煙煤55萬t,節(jié)焦41.2萬t,取得了良好的節(jié)能效果。隨著三鋼的發(fā)展,高爐已增至3座,爐容擴大到958m~3,原噴煤系統(tǒng)只能勉強維持低量噴煤。在年產(chǎn)70萬t生鐵時,要達(dá)到噴吹65kg/t的煤粉就有相當(dāng)?shù)碾y度。另外,1995年系統(tǒng)

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柳鋼高爐噴煤系統(tǒng)的改造

柳鋼高爐噴煤系統(tǒng)的改造

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柳鋼高爐噴煤系統(tǒng)的改造 4.5

1改造前狀況柳鋼煉鐵廠第二代制粉噴吹系統(tǒng)是在1992年建設(shè)投產(chǎn)的,噴吹煤種為無煙煤。該系統(tǒng)采用老流程,即兩次風(fēng)機、兩級旋風(fēng)帶布袋收塵,工藝流程見圖1。原料貯運部分:設(shè)有72×24m干煤棚一座,最大貯煤能力近4000t,輸送及初加工采用2條皮帶機和1臺齒輥破碎機,小時輸煤能力為30t。

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包鋼高爐噴煤系統(tǒng)的技術(shù)改造

包鋼高爐噴煤系統(tǒng)的技術(shù)改造

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包鋼高爐噴煤系統(tǒng)的技術(shù)改造 4.5

本文介紹包鋼噴煤系統(tǒng)技術(shù)改造后,制粉工藝由多級收塵改為一級收塵;輸粉倉式泵由下出料改為上出料形式;噴吹工藝由串罐式改為并罐式。改造后的特點是工藝合理、生產(chǎn)能力提高、工序能耗降低、有利于安全生產(chǎn),經(jīng)濟效益與社會效益顯著。

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萊鋼銀山型鋼煉鐵廠1880m^3高爐進風(fēng)系統(tǒng)改造

萊鋼銀山型鋼煉鐵廠1880m^3高爐進風(fēng)系統(tǒng)改造

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萊鋼銀山型鋼煉鐵廠1880m^3高爐進風(fēng)系統(tǒng)改造 4.3

針對銀山型鋼煉鐵廠2座1880m^3高爐進風(fēng)系統(tǒng)存在的問題進行了分析,并組織力量進行了相應(yīng)的技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改造,使2座高爐進風(fēng)系統(tǒng)發(fā)紅、漏風(fēng)現(xiàn)象得到明顯改善,保證了高爐的順產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)。

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丁琳

職位:資深建筑設(shè)計師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

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