響洪甸水電站大壩左壩肩F2斷層處理與效果分析
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響洪甸壩基F2斷層的性質與產(chǎn)狀對大壩左岸座的穩(wěn)定不利,經(jīng)兩次加固處理,取得顯著防滲效果,提高了左壩頭的安全度。
響洪甸水電站大壩左壩肩F_2斷層處理與效果分析
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響洪甸壩基f_2斷層的性質與產(chǎn)狀對大壩左岸拱座的穩(wěn)定不利,經(jīng)兩次加固處理,取得顯著防滲效果,提高了左壩頭的安全度.
響洪甸水電站左壩頭F_2斷層灌漿成果分析
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響洪甸水電站左壩頭f2斷層對壩肩穩(wěn)定不利,為防止斷層惡化,減少繞壩滲漏,采取了灌漿等方案進行處理
響洪甸水電站在壩頭F2斷層灌漿成果分析
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響洪甸水電站左壩頭f2斷層對壩戶穩(wěn)定不利,為防止斷層惡化,減少繞壩滲漏,采取了灌漿等方案進行處理。
云峰水電站大壩左壩肩滲漏處理
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近年來,云峰大壩壩體滲水問題一直比較嚴重,特別是左壩頭即2號壩段。經(jīng)過地質勘探、芯樣分析及壓水試驗等,左壩頭壩基揚壓力大,基礎巖石破碎,滲水比較嚴重,壩體應力超標。針對左壩肩滲漏問題,采取\"堵、攔、排\"等綜合治理方法,兼顧壩基加固和降低揚壓力,使問題得到了徹底解決。
響洪甸水電站大壩裂縫初步分析
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發(fā), 飄 《安徽電力11996年第3期 v/夭擺裂縫 響洪甸水電站大壩裂縫初步分析 響洪甸水電站書常新 1概況 響洪甸水電站大壩于1954年4月動工- 1958年7月大壩澆筑到頂,是等半徑(r= 180m)同中心(a一115。)的砼重力拱壩,最 大壩高87.5m.壩頂弧長367.5m,自右向 左分24壩段,共澆砼28萬m’,每壩段的 140.4m~143.4m為加高部分。 2裂縫的檢查和觀測 大壩裂縫檢查較早始于1962年3月,查 出大小裂縫173條,并發(fā)現(xiàn)一塊貫穿性裂縫, 縫寬1.2ram。其余大都在0.5ram以下。 1964年3月“迎峰戰(zhàn)”大檢查。查出上游面有 豎直縫l3條,水平縫一條。下游面裂縫255 條,并發(fā)現(xiàn)右岸壩基有一些裂縫明顯是新開 的.1973年訊前大檢查.查出上游面縱縫
壽寧縣牛頭山水電站大壩壩肩斷層帶組合體處理
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大壩壩基開挖常遇到軟弱夾層、斷層破碎帶等復雜的地質條件。斷層破碎帶強度低,彈性模量小,易使壩基產(chǎn)生不均勻沉降,引起不利的應力分布,導致壩體開裂,因此壩基斷層破碎帶的正確處理非常重要,處理效果直接關系到整個大壩建成后的安全運行。壽寧縣牛頭山水電站大壩壩基有多條斷層帶,該文以大壩左岸f2斷層與f16斷層帶組合體為典型實例,分析壩肩斷層帶組合體處理方法,供參考。
洪口水電站大壩建基面優(yōu)化處理
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洪口水電站是閩東霍童溪水資源開發(fā)第六級梯級的高壩、中型水電站。該文對其壩基流紋巖巖體的硬、脆、碎的特點及其物理力學特性進行定量化工程地質分析研究及壩基穩(wěn)定和變形分析計算,充分利用加強處理后的弱風化流紋巖作為壩基,提高和優(yōu)化了建基面,減少了工程量,降低了工程投資,取得可觀的社會經(jīng)濟效益,可供類似工程借鑒。
陳村水電站大壩壩基F_(32)斷層的補強處理
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4.8
陳村水電站大壩曾因壩基f_(32)斷層等因素可能引起深層滑動,1984年前被迫長期壓低水位運行。本文簡要介紹了采用剛體極限平衡理論和平面有限元法計算分析f_(32)斷層危害性的不同結論;比較了大口徑鉆孔開挖斷層、洞挖斷層、深孔固結灌漿等各種處理措施的利弊。有限元分析表明,壩基無整體滑動條件,最大可能是f_(32)斷層產(chǎn)生較大壓縮變形;在大壩建成并已有一定蓄水位情況下,不宜在壩基對斷層洞挖處理。深孔固結灌漿的壓水試驗、水泥單耗分析和聲波測試證實,f_(32)斷層破碎帶得到有效充填,斷層部位平均彈模有所提高。4年多的倒垂線實測位移資料顯示,目前f_(32)斷層壓縮變形量很小,壩基運行正常穩(wěn)定。
水豐,云峰水電站大壩加固及其效果
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中國和朝鮮在界河鴨綠江上已修建成云峰,渭原,水豐和太平灣水電站,水豐水電站始建于1937年,云峰于1958年開始施工,由于大壩存在一些問題,先后經(jīng)過加固和修復,本文將介紹加固方法,修復過程及其效果。
構皮灘水電站左壩肩地質缺陷深層處理
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構皮灘水電站左壩肩地質缺陷深層處理置換洞井屬永久工程,地質條件復雜、工程等級和質量要求高、施工干擾大、安全隱患多。因此,必須進行左壩肩地質缺陷的深層處理。地質缺陷的深層處理是設置換洞和置換斜井,使置換洞井形成\"井\"型布置,以增強巖體整體傳力效果。分析了工程特點,介紹了處理方法、保證措施以及控制的主要爆破技術參數(shù)等。
構皮灘水電站左壩肩地質缺陷深層處理
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構皮灘水電站左壩肩地質缺陷深層處理——構皮灘水電站左壩肩地質缺陷深層處理置換洞井屬永久工程,地質條件復雜、工程等級和質量要求高、施工干擾大、安全隱患多。因此,必須進行左壩肩地質缺陷的深層處理。地質缺陷的深層處理是設置換洞和置換斜井,使置換洞井...
托海水電站大壩右岸繞壩滲漏與處理
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托海水電站大壩右岸繞壩滲漏與處理——托海水電站建于1984年,投運至今已運行13a2000年開展了首次大壩安全定期檢查,發(fā)現(xiàn)右岸繞壩滲漏水量較大。根據(jù)定檢要求需處理。為使處理工作達到經(jīng)濟、有效的目的,采取維持現(xiàn)有帷幕范圍,加深帷幕深度至8300m高程,以起...
托海水電站大壩右岸繞壩滲漏與處理
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托海水電站建于1984年,投運至今已運行13a。2000年開展了首次大壩安全定期檢查,發(fā)現(xiàn)右岸繞壩滲漏水量較大。根據(jù)定檢要求需處理。為使處理工作達到經(jīng)濟、有效的目的,采取維持現(xiàn)有帷幕范圍,加深帷幕深度至830.0m高程,以起到防滲補漏的效果。
托海水電站大壩壩面保溫措施及效果
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托海拱壩地處西北嚴寒、干旱地區(qū),氣候條件非常惡劣。為防止溫度應力引起壩體裂縫,在施工期混凝土表面全部采取保溫措施;運行期壩體下游面采取保溫措施,獲得了良好的效果。
洪門水電站壩基F_(23)斷層帶化灌處理及效果探討
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洪門水電站大壩為土壩,壩長278m,壩高38.7m.1958年興建時,壩基未設混凝土蓋板,其粘土心墻直接座落在基巖上.1964年鉆孔時,發(fā)現(xiàn)在大壩軸線0+074和0+109樁號附近,分別有貫穿大壩上下游的f_(11)和f_(23)斷層破碎帶(見圖1).其中f_(23)為平移斷層,產(chǎn)
洪門水電站壩基F23斷層帶化灌處理及效果探討
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洪門水電站大壩為土壩,壩長278m,壩高38.7m.1958年興建時,壩基未設混凝土蓋板,其粘土心墻直接座落在基巖上.1964年鉆孔時,發(fā)現(xiàn)在大壩軸線0+074和0+109樁號附近,分別有貫穿大壩上下游的f11和f23斷層破碎帶(見圖1).其中f23為平移斷層,產(chǎn)
華鏡水電站大壩基礎地質及處理
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該文根據(jù)寧德市蕉城區(qū)華鏡水電站攔河壩基礎地質實際情況,依據(jù)基礎不同位置存在的地質構造,提出相應的處理意見。工程建成后運行表明處理措施正確。
虎盤水電站大壩裂縫成因分析與處理
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虎盤水電站大壩裂縫成因分析與處理——虎盤水電站大壩竣工后,經(jīng)過第1次寒流后產(chǎn)生了4條裂縫。經(jīng)過分析其形成的原因是多方面的,主要可能是環(huán)境溫差、溫控措施、約束條件、間歇施工、間斷養(yǎng)護、保溫條件、空庫施工、水泥用量、骨料性質等。自采用水泥漿灌注后,...
平利縣古仙洞水電站大壩右壩肩基礎處理
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大壩第一期工程于1993年12月動工,為使大壩在枯水期砌出河床基坑,壩肩開挖未按自上而下進行。1995年大壩砌至472.5m完成第一期工程。第二期施工時,壩肩進行了全面開挖,發(fā)現(xiàn)大壩右壩肩在高程472.5m以上地質條件變差,需對大壩右壩肩進行基礎處理。
安寧水電站大壩滲流分析
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針對安寧水電站大壩的滲流穩(wěn)定問題,在典型剖面概化處理的基礎上,建立反映主要地質構造的計算模型,采用二維有限元滲流分析,得到不同防滲墻防滲深度下壩體和壩基各部位的滲透比降、浸潤線高度及滲流量。通過分析比選,得到安寧水電站大壩防滲墻合理的防滲方案為覆蓋層全封閉87m防滲墻且墻下基巖不設置帷幕。
大朝山水電站大壩基礎固結灌漿處理與效果分析
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4.6
大朝山水電站大壩基礎固結灌漿處理與效果分析 1.前言 大朝山水電站大壩基礎固結灌漿于1998年9月9日開始施工,2000年11月11日完工,主要完成工程量 為:1)固結:鉆孔2759個,鉆孔進尺48599.6m,其中砼鉆孔22520.2m,巖石鉆孔26079.4m,灌漿27809m, 純灌入水泥量1042.4t,平均單位注入量為37.47kg/m;2)完成固結檢查孔124個,鉆孔進尺3134.85m, 其中砼鉆孔1951.75m,巖石鉆孔1183.1m,壓水223段,灌漿1272m;3)灌前聲波測試孔76個(其中不 包括13#壩段利用的4個固結灌漿孔兼聲波孔),灌后82個,計鉆孔進尺3283.5m;4)抬動觀測孔11個, 鉆孔進尺112m,安裝抬動觀測裝置11套。灌后檢查孔壓水試驗孔段合格率100%,灌后聲波平均波速大于 4
龍首水電站大壩穩(wěn)定分析及其處理設計
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龍首水電站大壩采用碾壓混凝土半重半拱方案,結構布置復雜,對壩基和壩肩穩(wěn)定和變形、變位要求嚴格,而工程區(qū)地質構造復雜,巖層斷裂發(fā)育,對大壩進行穩(wěn)定分析,并采取必要的措施,確保大壩安全十分重要。
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職位:港口與巷道監(jiān)理工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林