更新日期: 2025-06-07

大顆粒尿素裝置節(jié)能增產(chǎn)改造總結

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大顆粒尿素裝置節(jié)能增產(chǎn)改造總結 4.5

我公司于2011年4月建成并投產(chǎn)的年產(chǎn)150 kt大顆粒尿素裝置采用荷蘭荷豐技術有限公司的流化床造粒專利技術,經(jīng)過近1 a的運行,根據(jù)大顆粒尿素市場銷售的實際情況,提出將大顆粒尿素裝置的產(chǎn)能提高到198 kt/a的設想,由荷蘭荷豐技術有限公司做具體改造的方案并予以實施。

巨力化肥尿素裝置增產(chǎn)節(jié)能改造總結 巨力化肥尿素裝置增產(chǎn)節(jié)能改造總結 巨力化肥尿素裝置增產(chǎn)節(jié)能改造總結

巨力化肥尿素裝置增產(chǎn)節(jié)能改造總結

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1概述陽煤集團煙臺巨力化肥公司(原萊陽化肥廠),尿素車間現(xiàn)有兩套尿素裝置,其中1。尿素裝置采用原化四院四萬噸通用設計,于1993年5月建成投產(chǎn)。2”尿素裝置采用原化四院六萬噸通用設計,于1997年7月建成投產(chǎn)。改造前兩套裝置總產(chǎn)能達到500t/d。

大型合成氨、尿素裝置增產(chǎn)技術改造

大型合成氨、尿素裝置增產(chǎn)技術改造

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簡要介紹大型合成氨、尿素裝置的節(jié)能增產(chǎn)改造目標、內(nèi)容和結果,供同類型裝置作類似改造時參考。

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川化合成氨及尿素裝置增產(chǎn)節(jié)能技術改造

川化合成氨及尿素裝置增產(chǎn)節(jié)能技術改造

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川化合成氨及尿素裝置增產(chǎn)節(jié)能技術改造 4.8

0前言川化第二化肥廠大型化肥裝置是上世紀70年代由日本引進的。該裝置合成氨采用的是美國凱洛格工藝,設計能力為日產(chǎn)合成氨1000t;尿素系統(tǒng)采用日本東洋工程公司溶液全循環(huán)改良c法工藝,設計能力為日產(chǎn)尿素1620t。該裝置投產(chǎn)至今已運轉(zhuǎn)25年,設備老化,能耗較高,進行技術改造十分必要和迫切。我國上世紀70年代引進的十三套大型化肥裝置大部分都采用了先進的增產(chǎn)節(jié)能新技術對原有裝置進行了部分技術改造,使裝置的技術水平、設備狀況上了一個新的臺階,取得了明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。同時,隨著科技的發(fā)展,合成氨及氨加工技術有了很大的提高,采

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尿素裝置擴產(chǎn)節(jié)能技術改造總結

尿素裝置擴產(chǎn)節(jié)能技術改造總結

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尿素裝置擴產(chǎn)節(jié)能技術改造總結 4.6

介紹了臨泉化工股份有限公司尿素裝置擴產(chǎn)節(jié)能技術改造的要求;論述了尿素裝置7個部分的改造內(nèi)容;提出了合成塔內(nèi)件采用新型gc型塔板、分解系統(tǒng)采用預分離—預精餾流程等項改造方案;總結了改造后生產(chǎn)運行效果。結果表明:放空氣中氨含量從8%降低到2%以下,在保證生產(chǎn)強度增加20%的情況下,co2轉(zhuǎn)化率從64%增加到68%,噸尿素節(jié)省蒸汽50kg,操作彈性在40%~100%范圍內(nèi),產(chǎn)品質(zhì)量達到優(yōu)等品標準。

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中化平原600t/d尿素裝置節(jié)能增產(chǎn)改造技術總結熱門文檔

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大顆粒尿素裝置擴產(chǎn)改造總結

大顆粒尿素裝置擴產(chǎn)改造總結

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大顆粒尿素裝置擴產(chǎn)改造總結 4.7

近年來,尿素市場持續(xù)低迷,日趨成熟的生產(chǎn)工藝使生產(chǎn)系統(tǒng)控潛能力越來越小,通過對裝置的擴產(chǎn)改造取得了良好的經(jīng)濟效益.

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尿素裝置擴產(chǎn)節(jié)能改造

尿素裝置擴產(chǎn)節(jié)能改造

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尿素裝置擴產(chǎn)節(jié)能改造 4.6

平煤神馬集團飛行公司老尿素裝置采用水溶液全循環(huán)工藝,隨著前系統(tǒng)合成氨裝置的擴能改造,尿素系統(tǒng)存在著co2轉(zhuǎn)化率偏低、蒸汽消耗較高、產(chǎn)品質(zhì)量不能保證等問題。對裝置實施了系統(tǒng)擴能改造,使產(chǎn)量達20萬t/a以上,氨耗能耗大幅降低,取得了增產(chǎn)降耗的效果。

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4萬t/a尿素裝置改造到15萬t/a技術總結

4萬t/a尿素裝置改造到15萬t/a技術總結

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4萬t/a尿素裝置改造到15萬t/a技術總結 4.6

4萬t/a尿素裝置改造到15萬t/a技術總結 江 華 (江蘇新沂恒盛化肥有限公司 221400) 0 前言 我公司尿素裝置是原化工部“七·五”第一批 布點的50套小尿素裝置之一,也是50套中唯一 的一套中壓聯(lián)尿工藝。裝置于1991年8月投產(chǎn), 1995年進行水溶液全循環(huán)工藝改造,1996年4月 完成并投入運行,日產(chǎn)尿素達到200t。經(jīng)過近年 的不斷改造,目前日產(chǎn)尿素達到500t,各項經(jīng)濟 指標均達到較好的水平。 1 中壓聯(lián)尿工藝的缺憾 中壓聯(lián)尿工藝是上?;ぱ芯吭鹤孕虚_發(fā)的 新型合成氨—尿素聯(lián)產(chǎn)的中壓變換氣氣提工藝。 該工藝在南京六合化肥廠完成1萬/a中試后,在 四川成都化肥廠完成4萬/a工業(yè)裝置,1985年建 成投產(chǎn)并達到設計指標。該工藝在以天然氣為原 料的合成氨裝置中顯示出較為明顯的優(yōu)點。 (

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4萬t/a尿素裝置改造到15萬t/a技術總結

4萬t/a尿素裝置改造到15萬t/a技術總結

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4萬t/a尿素裝置改造到15萬t/a技術總結 4.5

0前言 我公司尿素裝置是原化工部"七*五"第一批布點的50套小尿素裝置之一,也是50套中唯一的一套中壓聯(lián)尿工藝.裝置于1991年8月投產(chǎn),1995年進行水溶液全循環(huán)工藝改造,1996年4月完成并投入運行,日產(chǎn)尿素達到200t.經(jīng)過近年的不斷改造,目前日產(chǎn)尿素達到500t,各項經(jīng)濟指標均達到較好的水平.

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16萬 t/a尿素裝置節(jié)能技術改造

16萬 t/a尿素裝置節(jié)能技術改造

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16萬 t/a尿素裝置節(jié)能技術改造 4.4

從高壓合成系統(tǒng)、中壓系統(tǒng)、蒸發(fā)系統(tǒng)、dcs系統(tǒng)、主要動力設備等5個方面分析了16萬t/a尿素裝置節(jié)能技術改造的原因,介紹了尿素裝置的主要節(jié)能技術改造措施。結果表明:改造后的生產(chǎn)運行情況與原設計及國內(nèi)相同規(guī)模的企業(yè)相比,噸尿素的氨耗降低了13kg,電耗降低了34kw,優(yōu)級品率上升,各項指標達到了預期目標。

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中化平原600t/d尿素裝置節(jié)能增產(chǎn)改造技術總結精華文檔

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日產(chǎn)450t尿素裝置節(jié)能降耗技術改造總結

日產(chǎn)450t尿素裝置節(jié)能降耗技術改造總結

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日產(chǎn)450t尿素裝置節(jié)能降耗技術改造總結 4.7

1概述盤錦中潤化工有限公司由原盤錦化肥廠經(jīng)不停產(chǎn)于2003年8月轉(zhuǎn)制成立,原盤化建于1970年,1974年投入生產(chǎn)。該裝置采用了水溶液全循環(huán)生產(chǎn)工藝,設計生產(chǎn)能力為日產(chǎn)尿素400t。隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,能源危機日趨嚴重。國家對此十分重視,并制定了相關政策來扭轉(zhuǎn)行業(yè)高能耗及環(huán)境污染的被動局面。所以企業(yè)要生存、想發(fā)展,節(jié)能降耗勢在必行。

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用ACES21工藝對尿素裝置進行增產(chǎn)節(jié)能技術改造

用ACES21工藝對尿素裝置進行增產(chǎn)節(jié)能技術改造

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用ACES21工藝對尿素裝置進行增產(chǎn)節(jié)能技術改造 4.6

川化股份有限公司第二化肥廠采用aces21工藝對尿素裝置進行了增產(chǎn)節(jié)能技術改造。介紹技改方案、工藝流程、性能考核、裝置運行狀況及存在的問題,針對存在問題提出了整改措施。

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我公司專利技術在水溶液全循環(huán)尿素裝置節(jié)能增產(chǎn)改造中的成功應用

我公司專利技術在水溶液全循環(huán)尿素裝置節(jié)能增產(chǎn)改造中的成功應用

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我公司專利技術在水溶液全循環(huán)尿素裝置節(jié)能增產(chǎn)改造中的成功應用 4.5

介紹了山東華魯恒升化工股份有限公司應用中國寰球化學工程公司開發(fā)的"水溶液全循環(huán)尿素高壓系統(tǒng)節(jié)能增產(chǎn)新工藝"對2#尿素裝置各系統(tǒng)的改造情況。改造后裝置運行良好,產(chǎn)能增加了1倍,取得了明顯的增產(chǎn)、節(jié)能降耗效果。

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小尿素裝置技術改造總結

小尿素裝置技術改造總結

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小尿素裝置技術改造總結 4.4

介紹該廠小尿素裝置經(jīng)技術改造后,平均日產(chǎn)尿素達545~550t。并介紹主要設備的改造情況及改造后的運行效果。

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24萬t/a尿素裝置技術改造總結

24萬t/a尿素裝置技術改造總結

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24萬t/a尿素裝置技術改造總結 4.4

針對新化化肥有限公司尿素裝置存在的問題進行了技術改造,從尿素合成塔、中壓分解吸收、低壓分解吸收、閃蒸等方面分析了產(chǎn)生問題的原因,提出了改進措施和實施方案。對改造前后工藝指標、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益進行了對比和分析。改造結果表明.生產(chǎn)能力提高25%,5個月可收回全部投資。

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中化平原600t/d尿素裝置節(jié)能增產(chǎn)改造技術總結最新文檔

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15萬t/a尿素裝置技術改造總結

15萬t/a尿素裝置技術改造總結

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15萬t/a尿素裝置技術改造總結 4.8

分析了15萬t/a尿素試生產(chǎn)中暴露的工藝設計、設備方面存在的問題,結合實際生產(chǎn)操作,論證并實施了一系列技術改造,解決了影響裝置穩(wěn)定運行的關鍵問題。

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尿素裝置節(jié)能改造 尿素裝置節(jié)能改造 尿素裝置節(jié)能改造

尿素裝置節(jié)能改造

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尿素裝置節(jié)能改造 4.8

通過合成塔增加塔盤提高轉(zhuǎn)化率;高壓氨泵油氨分離器氨回收到工藝冷凝液槽;中壓甲銨冷凝器改為雙程換熱器;入界區(qū)氨管線增設過濾器;中壓吸收塔入口管由法蘭連接改為焊接連接;中壓吸收塔固定泡罩密封改造;氨升壓泵加副線,入界區(qū)氨直接用作回流氨;低壓甲銨液儲槽內(nèi)增設分布吸收管;增加解吸給料泵到氨預熱器的吸收液管線;蒸發(fā)系統(tǒng)二段蒸發(fā)分離器、收集器、二段蒸發(fā)加熱器改造。這樣解決了生產(chǎn)中的當務之急,消化了國外的先進技術,使尿素產(chǎn)量、質(zhì)量達到設計值,消耗指標也基本接近設計值。

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尿素裝置節(jié)能技術改造總結

尿素裝置節(jié)能技術改造總結

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尿素裝置節(jié)能技術改造總結 4.7

介紹中國石油化工股份有限公司湖北化肥分公司尿素裝置節(jié)能技術改造的工藝方案,改造后取得的效果,以及產(chǎn)生的新問題,提出相應的解決辦法。

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尿素裝置節(jié)能降耗技術改造總結

尿素裝置節(jié)能降耗技術改造總結

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尿素裝置節(jié)能降耗技術改造總結 4.7

介紹尿素裝置存在的問題,通過技改后收到了系統(tǒng)運行穩(wěn)定、產(chǎn)量提高、消耗下降、節(jié)能減排顯著等效果。

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160kt/a尿素裝置節(jié)能技術改造概況

160kt/a尿素裝置節(jié)能技術改造概況

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160kt/a尿素裝置節(jié)能技術改造概況 4.7

簡要介紹尿素裝置1999年以后的重大節(jié)能改造項目,以及改造后的對裝置能耗影響,并對裝置的歷年整體能耗變化情況進行匯總。改造后的生產(chǎn)運行情況表明:與原設計及國內(nèi)規(guī)模相同的企業(yè)相比,噸尿素的氨耗降低13埏,電耗降低34kw,蒸汽消耗基本扯平,優(yōu)級品率也隨之上升,各項指標基本達到預期目的。

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瀘天化中型合成氨裝置節(jié)能增產(chǎn)改造技術總結

瀘天化中型合成氨裝置節(jié)能增產(chǎn)改造技術總結

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瀘天化中型合成氨裝置節(jié)能增產(chǎn)改造技術總結 4.5

瀘天化(瀘州天燃氣化工廠)中型氨廠利用引進技術進行改造,產(chǎn)量從日產(chǎn)300噸增至450噸,噸氨能耗從47.7gj降至33.9gj,并已通過考核。本文介紹了該裝置節(jié)能增產(chǎn)技術改造的主要內(nèi)容,對引進技術進行剖析。指出在熱能綜合利用方面存在的問題,并提出改進意見。對改造成功的經(jīng)驗進行歸納整理、分析比較,提出了在國內(nèi)推廣采用的建議。

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尿素裝置節(jié)能降耗技改總結 尿素裝置節(jié)能降耗技改總結 尿素裝置節(jié)能降耗技改總結

尿素裝置節(jié)能降耗技改總結

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尿素裝置節(jié)能降耗技改總結 4.5

尿素裝置節(jié)能降耗技改總結

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尿素裝置蒸發(fā)系統(tǒng)改造總結

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尿素裝置蒸發(fā)系統(tǒng)改造總結 4.5

河南心連心化肥有限公司450kt/a合成氨、800kt/a尿素原料結構調(diào)整項目的尿素裝置采用二氧化碳汽提工藝?,F(xiàn)共有2套尿素裝置,首套裝置于2013年11月正式生產(chǎn)并投料成功,經(jīng)過2年的裝置優(yōu)化,2015年尿素產(chǎn)量突破1000kt。目前,尿素市場競爭激烈,為進一步降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量,于2015年3月對2套尿素裝置蒸發(fā)系統(tǒng)進行改造,將系統(tǒng)原有的尿液泵甩掉,閃蒸下液直接送入一段蒸發(fā)器,經(jīng)一段時間運行后,效果良好,經(jīng)濟效益顯著。

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尿素裝置蒸發(fā)系統(tǒng)聯(lián)產(chǎn)改造總結

尿素裝置蒸發(fā)系統(tǒng)聯(lián)產(chǎn)改造總結

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尿素裝置蒸發(fā)系統(tǒng)聯(lián)產(chǎn)改造總結 4.7

將c套尿素裝置尿液改造分流至兩套中顆粒尿素尿液槽,滿足中顆粒蒸發(fā)高負荷運行,降低中顆粒尿素產(chǎn)品縮二脲含量,并使尿素硝銨裝置滿負荷生產(chǎn),進而增加c套裝置高壓運行負荷,提高整體效益。

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尿素裝置節(jié)能降耗改造措施 尿素裝置節(jié)能降耗改造措施 尿素裝置節(jié)能降耗改造措施

尿素裝置節(jié)能降耗改造措施

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尿素裝置節(jié)能降耗改造措施 4.3

尿素裝置節(jié)能降耗改造措施

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郭希娥

職位:資源規(guī)劃師

擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林

中化平原600t/d尿素裝置節(jié)能增產(chǎn)改造技術總結文輯: 是郭希娥根據(jù)數(shù)聚超市為大家精心整理的相關中化平原600t/d尿素裝置節(jié)能增產(chǎn)改造技術總結資料、文獻、知識、教程及精品數(shù)據(jù)等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優(yōu)質(zhì)服務。手機版訪問: 中化平原600t/d尿素裝置節(jié)能增產(chǎn)改造技術總結