4~#高爐熱風爐閥門軸頭密封改進
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4.5
針對4#高爐熱風爐閥門軸頭密封存在的泄漏問題進行了深入的分析,提出了解決方案。改進密封結(jié)構(gòu),增加傳動軸外置密封體,選用美國1500EN石墨盤根為軸頭密封填充材料。通過改進,消除了設備存在的故障,為高爐正常冶煉創(chuàng)造了條件。
高爐熱風爐爐殼制作工藝
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攀鋼2#高爐熱風爐爐殼制作工藝 徐小勇(攀冶修建分公司機械工程項目部郵編617023) 摘要:介紹了2#高爐熱風爐爐殼的特點,制作熱風爐爐殼的工藝流程和制作工藝。認為借鑒轉(zhuǎn)爐 爐殼的制作工藝,再輔之以切合實際的技術(shù)措施,能夠保證熱風爐爐殼的制作質(zhì)量。 關(guān)鍵詞:熱風爐爐殼制作流程成型校正 1.引言 在高爐生產(chǎn)過程中,熱風爐設備是高爐生產(chǎn)系統(tǒng)的重要設備。修建公司自從1996年年 初開始承擔了煉鐵廠2#高爐3座熱風爐爐殼結(jié)構(gòu)制作安裝任務以來,依次進行了煉鐵廠三 座高爐的熱風爐爐殼的制作安裝。在首次承擔的爐殼制作量就達537t,其中2#高爐的1#熱 風爐僅制作爐帽部分,共計四帶;2#和3#熱風爐為整座爐皮制作(兩座爐結(jié)構(gòu)完全一樣), 每座共計二十四帶。三座熱風爐均由圓錐體、圓筒體和雙曲面體組成。就修建公司而言,當 時制作2#高爐熱風爐
韶鋼1號高爐熱風爐改造實踐
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對韶鋼1號高爐熱風爐大修改造進行了總結(jié)分析.通過吸取國內(nèi)外熱風爐的先進技術(shù)進行合理改造:采用高效能陶瓷燃燒器、ds旋流格子磚、煙氣均勻配氣裝置、冷風均勻配氣裝置等技術(shù),改造后在單燒高爐煤氣的情況下,送風平均風溫大于1100℃.
2#高爐熱風爐檢修施工當班質(zhì)檢表
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序號部位項目要求允許誤差 1垂直磚縫厚度3mm-1~+1mm 2灰漿飽滿度>95% 3水平縫3mm-1~+1mm 4垂直度±5mm 5平整度5mm ≤20mm-1,+2mm >20mm±2mm 7與大墻間隙20-30mm 8與隔墻間隙30-50mm 9同層膨脹縫8mm±1mm 寧鋼2#高爐1#熱風爐檢修技改項目質(zhì)檢表 日期:班次: 施工部位: 實測值 記錄人: 6 隔墻與 大墻 格子轉(zhuǎn) 膨脹縫 表
攀成鋼3號高爐熱風爐改造實踐
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隨著高爐不斷強化冶煉,熱風爐系統(tǒng)不能適應這種變化,導致熱風管道掉磚、串風發(fā)紅等事故,嚴重影響高爐生產(chǎn)。本次大修對熱風爐進行了改造,效果良好。
安鋼六號高爐熱風爐的改造
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介紹了安鋼煉鐵廠6#高爐熱風爐中修中的一些技術(shù)改造。通過合理的改造,熱風溫度有了明顯的提高,熱風爐壽命大大延長,取得了良好效果。
改造后調(diào)節(jié)系統(tǒng)在高爐熱風爐中的應用
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4.6
本文介紹了高爐熱風爐煤氣自動調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)的原理。由于在現(xiàn)場存在著電動執(zhí)行機構(gòu)損壞不能正常使用的缺陷,有無正常的備件,無法滿足煤氣正常調(diào)節(jié)需要,影響正常高爐生產(chǎn),進而對高爐熱風爐煤氣自動調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)裝置進行改造.因為角行程和直行程執(zhí)行器大部分是在多轉(zhuǎn)式的基礎之上改造而來的:以多轉(zhuǎn)式為基礎,配以渦輪渦桿二級減速箱組成0—90°角行程電動執(zhí)行機構(gòu);配以絲桿部件組成直行程電動執(zhí)行機構(gòu)。根據(jù)現(xiàn)有的一套直行程電動執(zhí)行機構(gòu),通過加工一套連接軸套,使直行程電動執(zhí)行機構(gòu)安裝在原有的角行程電動執(zhí)行機構(gòu)上,使煤氣自動調(diào)節(jié)調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)能正常的工作。保證了熱風爐煤氣正常調(diào)節(jié),滿足了高爐正常生產(chǎn)。
津西鋼鐵8號高爐熱風爐的改造
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4.3
津西鋼鐵8號(1280m~3)高爐卡魯金改進型熱風爐大修改造期間,采用高輻射覆層技術(shù)和直肋19孔格子磚兩項節(jié)能技術(shù),以改善蓄熱體傳熱,提高熱風爐熱效率。生產(chǎn)實踐表明,應用高輻射覆層技術(shù)的1號、2號熱風爐,與3號熱風爐相比,單位風量煤氣消耗量減少了7.52%,平均風溫提高了2.7℃,平均廢氣溫度降低了7.5℃,可產(chǎn)生節(jié)約煤氣和焦炭效益271.4萬元/a。
高爐熱風爐系統(tǒng)施工組織設計
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施工組織總設計 mcc*********建設有限公司 施工組織總設計 工程名稱:首鋼****聯(lián)合有限責任公司一期項目鋼鐵廠1#高 爐熱風爐系統(tǒng) 工程編號: 批準:副總經(jīng)理總工程師:*** 審核:公司施工生產(chǎn)部:*** 公司生產(chǎn)部總工:*** 公司技術(shù)質(zhì)量處:*** 公司首鋼經(jīng)理部:*** 編制:***、*** 受控編號: 共?。?1份 ****有限公司 二○○七年一月十八日 施工組織總設計 mcc*****建設有限公司2 目錄 1編制說明????????????????????第4頁 2工程概況????????????????????第4頁 3施工條件????????????????????第6頁 4施工方案????????????????????第7頁 5施工部署????????????????????第9頁
高爐熱風爐修補焊接方案
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2#高爐熱風爐焊縫裂紋修復及挖補施工方案 一、工程概述 京唐2#高爐1#-4#熱風爐主體焊縫發(fā)現(xiàn)多處漏點,焊縫 問題均發(fā)現(xiàn)在爐殼的第十三帶、十四帶、十五帶等熱變形較 大的區(qū)域內(nèi)。主體母材材質(zhì)q345c,板材厚度36mm、45mm、 60mm。屬于中厚板焊接,焊接應力大,另外清除裂紋過程中, 裂紋有可能繼續(xù)延展,造成裂紋擴大,處理難度很大。另外 1#熱風爐現(xiàn)有三處因爐殼溫度較高本體現(xiàn)已變型,需要進行 挖補更換。為確保返修質(zhì)量,特編制處理方案如下,要求返 修人員必須嚴格按返修工藝執(zhí)行,最終按質(zhì)按量完成返修。 二、焊縫裂紋施工方法及步驟 1、對各焊縫裂紋的處理,首先通過超聲波檢測,確定各焊 縫裂紋源的長度及深度,在裂紋源前10mm-20mm處打φ10mm 左右的止裂孔,如現(xiàn)場鉆孔有困難,可采用碳弧氣刨在焊縫 裂紋端源處起往回進行清根,可以防止裂紋擴展。如裂紋長 度較長,可將裂紋
酒鋼450m~3高爐熱風爐拱頂砌筑工藝改進應用
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4.6
根據(jù)多年熱風爐拱頂砌筑的施工經(jīng)驗,對以往沿用傳統(tǒng)的全拱胎砌筑施工工藝中存在的缺點進行總結(jié)分析,改進全拱胎砌筑工藝,采用金屬卡鉤、半拱胎和與之相配套的回轉(zhuǎn)輪桿檢測砌筑工藝,使拱頂砌筑便于控制,從而解決了滿鋪拱胎砌筑熱風爐拱頂時存在的缺陷。
漣鋼6號高爐熱風爐液壓系統(tǒng)設計缺陷分析與改進
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本文對漣鋼6號高爐熱風爐液壓系統(tǒng)在設計方面存在的缺陷和問題進行了系統(tǒng)的分析論證,并對改進的解決方案進行了詳細的闡述,對改進的效果進行了比較和總結(jié)。
高爐工程熱風爐殼體施工
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秦皇島安豐450m3高爐工程 熱風爐殼體施工方案 一、工程概況: 本工程是安豐450m3高爐二期工程的一個單項工程,單座制作安裝量約為 150噸,總高度為24米,爐殼的下部直徑為φ7310mm,最大直徑為φ8290mm, 頂部為半徑r=2650mm球帽,其中有爐底弧段、下s段、爐體過渡弧、上s段、 拱頂需外委加工,使用鋼板厚度分別為δ30,δ25,δ20,δ14。整個爐體有24個 地腳螺栓(m36)、1個煙氣出口、2個人孔、1個頂部人孔、2個卸球孔、2個 空氣、煤氣口、1個熱風出口、3個裝球孔。本工程共有3個爐體,本施工方 案中有數(shù)據(jù)除特殊說明外均為一個爐體用量。 二、編制依據(jù) 1、《熱風爐爐殼施工圖》rfs450土1及變更。 2、《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50205-2001。 3、《冶金機械設備安裝工程施工驗收規(guī)范》ybj208-
五礦營口4號高爐熱風爐系統(tǒng)技術(shù)改造??
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4.4
為了滿足高爐強化冶煉對高風溫的需求,并延長熱風爐的使用壽命,對五礦營口4號高爐熱風爐進行了大修技術(shù)改造。通過提高廢氣溫度、預熱空氣和煤氣,使送風溫度達到1200℃;使用不同種類的耐高溫和熱穩(wěn)定性好的耐材,提高熱風爐使用壽命;19孔格子磚作為砌體,不僅提高了傳熱面積和送風溫度,而且提高了熱風爐使用壽命,達到了大修技術(shù)改造的預期目的。
五礦營口4號高爐熱風爐系統(tǒng)技術(shù)改造
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為了滿足高爐強化冶煉對高風溫的需求,并延長熱風爐的使用壽命,對五礦營口4號高爐熱風爐進行了大修技術(shù)改造。通過提高廢氣溫度、預熱空氣和煤氣,使送風溫度達到1200℃;使用不同種類的耐高溫和熱穩(wěn)定性好的耐材,提高熱風爐使用壽命;19孔格子磚作為砌體,不僅提高了傳熱面積和送風溫度,而且提高了熱風爐使用壽命,達到了大修技術(shù)改造的預期目的。
高爐熱風爐分離式熱管換熱器的改造實踐
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4.3
分離式熱管換熱器最大特點是煙氣和煤氣可相互獨立布置,有效地進行分隔,依靠外連管路實現(xiàn)遠程傳熱,便于現(xiàn)場的靈活布置。生產(chǎn)過程中煤氣換熱器頂部和底部長期受高爐煤氣腐蝕出現(xiàn)煤氣泄漏,結(jié)合現(xiàn)場實際對煤氣換熱器頂部密封型式進行優(yōu)化,對煤氣換熱器底部結(jié)構(gòu)和密封型式進行改造,減少煤氣冷凝水對鋼結(jié)構(gòu)的腐蝕,對煤氣換熱器內(nèi)部管束進行改造,增強管束耐腐蝕能力,消除煤氣泄漏隱患。
熱風爐論文
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4.8
1 “卡魯金”頂燃式熱風爐筑爐施工技術(shù)淺析 彭強 摘要熱風爐是為高爐提供高溫熱風的主要附屬設備。筑爐專業(yè)的施工對 確保一代爐齡具有非常重要的作用。本文主要介紹“卡魯金”頂燃式熱風爐筑爐 施工技術(shù)。 關(guān)鍵詞熱風爐頂燃式筑爐施工 一、前言 熱風爐是高爐的主要附屬設備。它是利用高爐煤氣燃燒的熱量,借助磚格子 的熱交換作用為高爐提供高溫的熱風。由俄羅斯kalugin公司設計的稱為“卡魯 金”頂燃式熱風爐??諝狻⒚簹庾詿犸L爐頂部的空氣支管及煤氣支管進入預燃室 混合均勻后,在熱風爐頂部燃燒。由于熱風爐在高溫條件下工作,爐料砌筑施工 質(zhì)量要求較高。如:砌縫、泥漿的飽滿度,膨脹縫的合理留設等。各種耐火材料 之間銜接部位縫隙處理,特別是爐頂、熱風口等區(qū)域的施工質(zhì)量對保證爐襯的整 體質(zhì)量至關(guān)重要。因此,只有采用科學合理的施工方法,才能達到降低成本、縮 短工期、確保質(zhì)量和安全的目的。 二、
首鋼4號高爐大修熱風爐改造設計
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4.8
) f—f/妒.儀矽,,芝 首鋼4號高爐大修熱風爐改造設計 馴舀 林起初陳炳霖恩發(fā)廠?.夕· 首鋼4號高爐1983年進行了第一代大 修,1991年進入第二代爐役后期,為適應首 鋼生產(chǎn)大發(fā)展,總公司決定采用多種新技術(shù) 對該高爐進行擴容大修改造。利用此次大修 良機,對熱風爐也進行改造。熱風爐改造設 計難度大,通過多方案比較,確定采用首鋼 的專利技術(shù)一頂燃式熱風爐,并且在現(xiàn)有 技術(shù)的基礎上又采用了一系列新技術(shù)、新工 藝、新材料、新設備,使首鋼這項專利技術(shù) 又上升到一個新的水平,處于國內(nèi)外領(lǐng)先地 位。. 一 、改造方案的選定 4號高爐原有三座直徑為8.5m的內(nèi)燃 式熱風爐,呈一列式布置,全高42m,熱風 爐中心距10.5m。4號高爐大修擴容改造要 求l容積由1200m。擴大到21oom。,日產(chǎn)生 鐵
邯鋼3200m~3高爐熱風爐雙預熱器的改造
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4.3
通過對邯鋼西區(qū)煉鐵廠3200m~3高爐的熱風爐煤氣、空氣雙預熱系統(tǒng)在應用中存在的問題及原因進行分析,采取相應的措施進行改造,取得了明顯的效果,滿足了生產(chǎn)的要求。
武鋼5號高爐熱風爐大修后風管材料的結(jié)構(gòu)分析
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4.6
對武鋼5號高爐經(jīng)過16年爐役后的風管材料進行了取樣分析。研究發(fā)現(xiàn)主風管、支管內(nèi)表面有鋅的富集層,雖然對風管性能結(jié)構(gòu)影響不大,但對了解高爐內(nèi)鋅的平衡與富集現(xiàn)象有一定參考作用。
高爐下密封閥軸頭密封的改進
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4.4
不休風對高爐下密閥驅(qū)動軸軸頭密封進行處理,在原密封的基礎上,另加裝一對半圓附加壓蓋加硅膠圈的方式進行密封,并用螺栓壓緊壓蓋,使?jié)櫥錆M密封腔,密封圈膨脹,密封唇和軸頸貼合更好,密封效果良好。
1號高爐熱風爐余熱回收工程正處于緊張施工中
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由寶鋼設計院設計和寶冶施工的1號高爐熱風爐余熱回收工程是寶鋼當前的重大技措改造項目之一。此項目的最大特點是采用水作熱媒、雙預熱。它將排出的煙氣(平均流量43.9×10~4m~3/h,平均溫度255℃,最高320~350℃)經(jīng)過換熱器使其溫度降到140℃,同時把燃燒用空氣從26℃、高爐煤氣從38℃預熱到140℃。這樣可使焦爐煤氣的混燒比從目前的
萊鋼2~#1080m~3高爐熱風爐動力系統(tǒng)優(yōu)化改造
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4.8
山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠2#1080m3高爐熱風爐采取提高熱風爐預熱器換熱效率、優(yōu)化改造熱風爐助燃風、廢氣回收系統(tǒng)、應用局部加壓技術(shù)、改造熱風爐助燃風機等措施,使高爐動力系統(tǒng)與當前的高爐爐容進一步匹配,平均風溫由983.67℃上升至1007.33℃,燃料比由545.07kg/t下降至539.45kg/t,高爐年節(jié)約動力成本1000余萬元。
高爐熱風爐棧橋系統(tǒng)鋼結(jié)構(gòu)制作、安裝方案
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4.4
高爐熱風爐棧橋系統(tǒng)鋼結(jié)構(gòu)制作、安裝 施工方案 一、編制依據(jù) 1.北京鋼鐵設計研究部院《6#高爐熱風爐棧橋系統(tǒng)鋼結(jié)構(gòu)設計圖》 (67.514j92)。 2.《新鋼建設公司6#高爐大修工程施工組織設計》。 3.《鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范》(gb50205-2001)。 4.《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接規(guī)程》(jg81-91)。 二、工程概況 6#高爐熱風爐棧橋系統(tǒng)處在熱風爐南側(cè),包括熱風爐棧橋框架、平臺 及其吊車梁等,其中棧橋框架焊接h型鋼柱最高的為▽+51.200米,重量 為29.987t,需在車間分為3段來制作,然后在現(xiàn)場地面上將▽32.600米 以下的兩段鋼柱拼裝成整體吊裝,接著將▽32.600米以上那一段鋼柱吊上 去,與其下部鋼柱進行空中對接。棧橋框架由七層鋼平臺構(gòu)成,最高層為 爐頂平臺,標高為▽44.050米,框架柱之間用柱間支撐、聯(lián)系梁及平臺梁 聯(lián)接。棧橋鋼
萊鋼型鋼煉鐵廠2^#高爐熱風爐塌磚處理實踐
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萊鋼型鋼煉鐵廠為解決2^#高爐1^#熱風爐空氣入口內(nèi)部耐火磚脫落問題,在空氣環(huán)腔與煤氣環(huán)腔之間隔墻的三層磚以及爐殼處的外環(huán)磚部位,用插板的方法隔開空氣環(huán)腔和煤氣環(huán)腔貫通,使煤氣、空氣不在此混合燃燒。系統(tǒng)改造后,確保了熱風爐正常運行,風溫提高20-30℃,延長了熱風爐壽命,年增加效益1000萬元以上。
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職位:巖土中級工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林