將空氣由酸性爐襯的轉(zhuǎn)爐爐底吹入鐵水以氧化其中的雜質(zhì)元素并發(fā)生大量的熱,借以煉成鋼水的轉(zhuǎn)爐煉鋼方法。又稱為酸性底吹轉(zhuǎn)爐煉鋼法。在19世紀(jì)中葉,歐洲資本主義工業(yè)蓬勃發(fā)展,當(dāng)時已有的普德林法和坩堝煉鋼法等古代煉鋼方法已無法滿足社會對鋼日益增長的需要。
中文名稱 | 貝塞麥法 | 發(fā)明者 | 英國人貝塞麥 |
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別????名 | 酸性底吹轉(zhuǎn)爐煉鋼法 | 發(fā)明時間 | 1855 |
通過向鐵水吹風(fēng),將鐵中雜質(zhì)燒掉??諝庵械难鹾筒糠骤F結(jié)合產(chǎn)生"氧化鐵"。氧化鐵又將硅、錳氧化,生成的物質(zhì)和氧化鐵一起形成爐渣。氧化鐵還和碳化合,產(chǎn)生一氧化碳和二氧化碳煤氣。這就是為什么說這種方法叫氧化法的。硅、錳、碳都被氧化了。這些雜質(zhì)變成爐渣或煤氣時,就可使之與鐵分離。倒出來的金屬就是鋼。
貝塞麥法用的爐子叫轉(zhuǎn)爐。爐子的外殼由鋼板制成。里面襯有一層耐火磚。轉(zhuǎn)爐向一邊傾斜,熔鐵從頂部倒進(jìn)去。然后再將轉(zhuǎn)爐豎起??諝鈴霓D(zhuǎn)爐底部的風(fēng)眼中吹進(jìn)。這叫"吹煉??諝鈮哼M(jìn)鐵水。氧化過程開始。氧化過程產(chǎn)生熱。溫度從開始的1300℃上升到后來的1600℃。不從外部加熱。
(貝塞表當(dāng)時還不知道怎樣從鐵里除磷.磷是鋼中的一種雜質(zhì)。1878年,石灰石和熔鐵第一次一起倒進(jìn)轉(zhuǎn)妒頂部,耐火磚爐襯也參進(jìn)了白云石。石灰石、白云石與磷化合變成爐渣。正如你在前面已經(jīng)讀到的,在鋼水流進(jìn)鋼水桶之前,熔渣就已從轉(zhuǎn)爐倒出。)
在轉(zhuǎn)爐里冶煉時.所有的碳都從鐵中清除。但是鋼里沒有一點碳,就太脆了,不好用。而且在轉(zhuǎn)爐中冶煉時,鋼中已形成了一些氧化物和氣休。這些東西必須除去。為了在鋼中加進(jìn)必要數(shù)量的碳,除去不需要的氧化物和氣體,人們在鋼水從轉(zhuǎn)爐倒進(jìn)鋼水桶時,放進(jìn)一些鐵鋁合金。
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麥塞博水泥廠 2000t/d 生產(chǎn)線介紹 引言 麥塞博水泥廠位于埃塞俄比亞北部 Mekelle 市,廠區(qū)海拔約 2km ,占地面積 257950m 2。由丹麥 FLS 公司提供全套設(shè)備,土耳 其 ENKA 公司安裝,于 1999 年 2 月完工。該生產(chǎn)線總投資 1.3 億 美元,設(shè)計能力為年產(chǎn) 60 萬 t 熟料,熟料熱耗 3050kJ/kg ,水泥 綜合電耗 115kWh/t ,以重油為燃料。 中國建材總公司 (簡稱 CBMC) 與埃方簽署了為期 2 年的合同, 期限由 1999 年 12 月 18 日至 2001 年 12 月 18 日。中方主要負(fù) 責(zé)生產(chǎn)線調(diào)試和組織生產(chǎn)、生產(chǎn)管理、設(shè)備維修和生產(chǎn)培訓(xùn)。 CBMC 與我公司達(dá)成協(xié)議由我公司派出生產(chǎn)維修技術(shù)人員和崗位人員, 共同 完成合同中規(guī)定任務(wù)。 1999 年 11 月中旬中方人員開始陸續(xù)抵達(dá)現(xiàn) 場,逐步展開各項工作。通過調(diào)試我們感覺
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本文介紹了作者研制的鑄態(tài)貝氏體球墨鑄鐵活塞環(huán)材料,分別從材料性能、鑄造工藝、材料控制、成本分析等方面進(jìn)行了論述。
小型貝塞麥轉(zhuǎn)爐用酸性耐火材料制作爐襯,吹空氣冶煉。爐子容量很小。一般只有幾噸,在機(jī)械制造廠鑄鋼車間使用。爐子小則熱損失大,而鑄鋼要求鋼水溫度高一些,這就產(chǎn)生了困難。后來有人發(fā)現(xiàn)將底吹風(fēng)嘴改為由側(cè)方排列,在鐵水面上吹煉,可以提高鋼水溫度,于是小的貝塞麥轉(zhuǎn)爐煉鋼就改造成側(cè)吹酸性轉(zhuǎn)爐煉鋼,廣泛用于鑄鋼車間。中國于20世紀(jì)30~40年代在青島、上海、重慶、昆明、大冶和唐山等地也建設(shè)了一些小貝塞麥轉(zhuǎn)爐,爐容量為1.5~3.0t,主要用于供給鑄鋼鋼水。圖1為小型貝塞麥轉(zhuǎn)爐示意圖。鼓風(fēng)風(fēng)嘴的高度恰好位于熔池表面,鼓入的空氣將鐵水中的硅、錳和碳氧化,反應(yīng)放出熱量使溫度升高。碳氧化生成的CO在熔池面上又繼續(xù)氧化生成CO2,放出更多的熱量,于是碳的發(fā)熱能力顯著增大。另外熔池表面吹煉也使鐵氧化,生成的FeO迅速進(jìn)入渣中,這個反應(yīng)也放出一些熱量。渣中的(FeO)含量比底吹轉(zhuǎn)爐中也高一些。小型貝塞麥法的吹煉操作基本上和貝塞麥法相同,第1期是硅、錳的氧化期,第2期是碳的氧化期,碳氧化完后爐口火焰收縮即可以停吹,然后脫氧出鋼。吹煉時間大約在10~15min。
介紹
貝塞麥法靠鼓風(fēng)(風(fēng)壓達(dá)2.5大氣壓)中的氧,使生鐵的雜質(zhì)(主要為硅、錳)和少量鐵氧化,并靠氧化放出的熱量使鋼水溫度升高到出鋼的要求。貝塞麥轉(zhuǎn)爐爐襯為硅質(zhì)耐火材料,由于無法造堿性渣以去除生鐵中的磷、硫,而使它所用的原料來源受到限制,現(xiàn)已被淘汰。2100433B
貝塞麥轉(zhuǎn)爐煉鋼法概述
隨著工業(yè)革命的勝利,工場手工業(yè)轉(zhuǎn)向了機(jī)器大工業(yè)。機(jī)器的大量發(fā)明和廣泛使用,使鋼鐵成了最基本的工業(yè)材料。從前的煉鋼方法已經(jīng)不能滿足工業(yè)和技術(shù)發(fā)展的急需,尋找新煉鋼法最早獲得成就的是英國的威廉·凱利。19世紀(jì)40年代末他在肯特郡自己開辦的工廠里發(fā)現(xiàn),精煉生鐵時,少加一些木炭,多往爐內(nèi)鼓進(jìn)些空氣,能使?fàn)t溫升高。此法不僅節(jié)約了木炭,而且可以把鐵煉成鋼。1851年凱利建成了新的煉鋼爐,但他嚴(yán)格保密,不向外公布。(圖)(中國本
貝塞麥轉(zhuǎn)爐煉鋼法
溪鋼鐵廠內(nèi)的120噸氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐)
首先公布轉(zhuǎn)爐煉鋼法是英國發(fā)明家貝塞麥。直接導(dǎo)致他尋找新煉鋼法的契機(jī)是軍備和戰(zhàn)爭的需要。1854年底,在阿薩斯諾靶場試射貝塞麥研制的新型炮彈時,軍官們擔(dān)心:用生鐵鑄造的舊炮發(fā)射這種新型炮彈,它是否承受得了炮彈的爆炸力,貝塞麥回憶說: "這是導(dǎo)致他考慮去尋找新煉鋼方法的 "一個火花"。
隨后貝塞麥設(shè)計了一個爐子,高約1.22米,系固定式的垂直容器,下部有6個風(fēng)口,可加入熔融生鐵約350公斤。試驗時人們對此表示極大的懷疑。就連參加實驗的工匠們都警告他說,不加焦炭光吹空氣,會使鐵水在爐中凝固。但是,從爐底鼓進(jìn)空氣后,情況出人意料。首先將鐵水中的錳和硅氧化,形成褐色煙霧逸出,在這期間,鐵水中的碳也被氧化成二氧化碳。爐溫從倒入鐵水時的135。C大約上升到1600。C,反應(yīng)非常劇烈,象火山爆發(fā)一樣。整個過程約30分鐘,而且不需要任何燃料,就可以煉一爐鋼。接著,他將煉鋼爐從固定式結(jié)構(gòu)改為可向一側(cè)傾倒,以使煉好的鋼水易于倒出。使煉鋼爐成為可轉(zhuǎn)動的爐。即轉(zhuǎn)爐。1857年他取得了這項發(fā)明的專利。
貝塞麥的發(fā)明,引起世界各國的興趣,紛紛申請采用該法生產(chǎn)的專利。但是很快就出現(xiàn)了問題,不少鋼鐵企業(yè)用此法煉出的鋼太脆,一擊就碎,原因是礦石中含磷較高。而貝塞麥實驗用的礦石恰巧含磷較低。貝塞麥花了很大精力試圖解決這一問題,但未能取得成效,此法只限于吹煉含磷少的生鐵。
轉(zhuǎn)爐吹煉法還有另一個質(zhì)量問題,即鑄錠內(nèi)有許多氣孔。這一問題由貝塞麥的一位蘇格蘭朋友烏希特建議"鼓風(fēng)"之后加去氧劑(鐵錳合金)得以解決。
磷的問題是20多年后由英國人托馬斯解決的。他認(rèn)為生鐵中的磷被空氣氧化后,又被硅質(zhì)爐襯還原成磷,重新進(jìn)入鋼水。經(jīng)過一番努力,他發(fā)現(xiàn)石灰石能使鐵水脫磷,但必須把貝塞麥轉(zhuǎn)爐原先的酸性硅酸質(zhì)爐襯改為堿性爐襯。新的堿性耐火磚是用在高溫下燒成熟料的白云石與焦油混合燒成的。1877年托馬斯利用一個星期天的時間在南威爾煉鋼廠進(jìn)行了實驗,用堿性耐火磚砌襯,在轉(zhuǎn)爐冶煉過程中與鼓風(fēng)的同時添加石灰石使?fàn)t渣成為高堿性,結(jié)果煉出了脫磷的鋼。實驗大獲成功,創(chuàng)造了堿性轉(zhuǎn)爐煉鋼法,又稱貝塞麥一托馬斯法。
第二次世界大戰(zhàn)后,不少國家開始實驗用純氧代替空氣煉鋼。1948年奧地利首先取得了技術(shù)突破。此法是把生鐵水與廢鋼混合,倒入轉(zhuǎn)爐中,然后吹氧,將碳與雜質(zhì)迅速燒掉。用這種方法煉出的鋼,質(zhì)量可與平爐煉出的鋼相媲美,所需時間卻只有平爐的十分之一。