弱磁性貧雜鐵礦石的高效低成本分選提純是后續(xù)冶煉過程的前提,也是選冶領域的焦點和難點問題。采用物理方法預先拋除部分脈石礦物,將極大地提高后續(xù)破碎磨礦、磁選、浮選等工藝的分選效率,降低分選成本。本項目提出將濃相氣固流態(tài)化分選技術引入鐵礦石分選回收領域,具有對礦石選擇性好、分選精度高、無需用水、污染小、應用范圍廣等優(yōu)勢。本項目深入研究了弱磁性赤鐵礦石的元素組成、物相組成、脈石嵌布規(guī)律等,通過選取代表性的弱磁性赤鐵礦石獲得了鐵礦石的鐵品位-密度分布規(guī)律,指出了弱磁性赤鐵礦石在不同分選密度下的理論分選指標。選取氣霧化鐵粉和鋯英砂組成的混合加重質作為粗粒級弱磁性赤鐵礦石的分選介質,實現(xiàn)了流化床的床層密度在2.6-3.8g/cm3的范圍內(nèi)調(diào)控。考察了不同加重質配比對二元加重質流化床床層密度的影響規(guī)律,建立了床層密度的可靠預測模型,可以準確調(diào)控流化床的床層密度。通過單因素分選試驗確定了流化床操作條件對鐵礦石分選效果的影響,通過進行多因素響應曲面法試驗研究了操作參數(shù)對分選效果影響規(guī)律及其交互作用,確定了鐵礦石的最佳分選條件,粗精礦全鐵品位高于51%,回收率高于79%。通過對不同粒度級的鐵礦石的分選結果試驗表明:隨著鐵礦石粒度級的減小,鐵礦石分選精度降低,分選得到的精礦品位和鐵回收率均減小,得到傳統(tǒng)氣固流化床分選鐵礦石的粒度下限為大于10mm。提出改善細粒級鐵礦石分選效果需要引入其它外力場,如振動力場,機械攪拌等,以改善流化床的床層密度穩(wěn)定性。研究了振動力場與氣流場耦合作用下,1-6 mm細粒級弱磁性赤鐵礦石的流化特性與分離規(guī)律,結果表明:通過脫除細粒級脈石尾礦,基于密度離析的干法振動分選技術能夠實現(xiàn)細粒級弱磁性赤鐵礦石的高效分選提質,在適宜的操作條件下,能夠保證較高的粗精礦品位及回收率,分別高于52%與65%。項目研究成果能夠拓展到其它貧雜礦石的拋尾及煤系共伴生礦物的分選提質等領域,為貧雜礦產(chǎn)資源的分選回收提供一條新途徑。
針對弱磁性鐵礦石的分選提純難題,提出將濃相氣固流態(tài)化分選技術引入鐵礦石分選回收領域,具有對礦石選擇性好、分選精度高、無需用水、污染小、應用范圍廣等優(yōu)勢。本課題以弱磁性赤鐵礦石為研究對象,以原礦的礦物學特性及加重質顆粒的介質屬性為基礎,擬采用試驗表征及測試、理論分析、計算機數(shù)值模擬、分選試驗相結合的方法,研究準散式鼓泡流態(tài)化分選體系中的非線性動力學特性,揭示流化床三維空間內(nèi)時均穩(wěn)定分選體系的形成機理及演化規(guī)律;通過設備結構、分選工藝及擾動因子等因素的耦合及協(xié)同優(yōu)化,揭示多組分多尺度鐵礦石顆粒在流態(tài)化穩(wěn)定分選體系中的運動規(guī)律與分選機理,建立強化流態(tài)化穩(wěn)定性及分選可靠性的關鍵因素協(xié)同優(yōu)化的調(diào)控機制,為我國干旱缺水地區(qū)的鐵礦石干法分選提純提供一條新途徑。
將金屬鐵從含鐵礦物(主要為鐵的氧化物)中提煉出來的工藝過程,主要有高爐法,直接還原法,熔融還原法,等離子法。 高爐煉鐵是指把鐵礦石和焦炭,,氫氣等燃料及熔劑(從理論上說把活動性比鐵的金屬和礦石混合后高...
卡粉:卡拉加斯粉的簡稱,英文簡稱SFCJ粉,全稱SINTER FEED Carajas,鐵含量在65%以上(65-67%),硅含量在1%-2%。鋁1%左右,磷0.033-0.045%,燒損1.6%左右...
需要的設備有:(1)反擊式破碎機 (2)板式給料機 (3)移動式上料機 (4)埋藏式刮板上料機 (5)震動篩選機 (6)輸送機.帶 (7)洗礦機 (8)磁選機 流程有:礦床開采新模式與勘...
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評分: 4.5
鋼球分選機 鋼球挑選機在水泥廠中的作用, 主要是可以把直徑大小不一樣的鋼球, 挑選 出來,這個給很多水泥廠節(jié)省了大量的時間, 減少了很多人一個一個去挑選鋼球 的繁瑣工序,只要把鋼球通過其他的設備輸送到鋼球挑選機中, 鋼球挑選機就可 以按鋼球直徑的大小給挑選出來, 這不僅節(jié)省了時間更節(jié)省了成本, 一次購機終 身為客戶服務, 我有一個客戶他的水泥廠很大,一次挑選鋼球就需要 20多名工人,工作 20 多天才能把鋼球給挑選出來, 一次就需要自付工人工資四五萬元, 每年需要一次 到兩次人工費用就需要八九萬元, 再網(wǎng)上看到我公司有鋼球挑選機就從他公司來 我公司考察了, 見到客戶的時候寒暄了幾句, 我們就坐車去廠里了, 在去廠里的 路上客戶問我, 我的鋼球有 7種,直徑是 60mm,50mm,40mm,30mm,20mm, 17mm,15mm 都能一次給分我嗎?我說可以的一點問題都沒有,一定會讓您滿 意
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評分: 4.4
闡述了重介質淺槽分選機的工作原理。分析了潘三選煤廠主要存在合格介質循環(huán)泵設計選型偏大、上升流工藝不完善,淺槽管道布置不合理、上升流流量難以穩(wěn)定控制,管路揚程大、循環(huán)介質泵工況點偏離最大效率工作區(qū)等問題。通過在原上升流管道加一路放料管、同時安裝配套閘閥和數(shù)顯壓力表,調(diào)整上升流壓力為0.033 MPa、保證槽內(nèi)煤顆粒按密度分選,穩(wěn)定懸浮液濃度、確定前部漏斗上升流壓力為0.040 MPa,控制管道閘閥及壓力表、確保壓力準確,檢查淺槽分選機運行狀況、保持上升流壓力的連續(xù)性等措施對選煤廠上升流工藝進行優(yōu)化改造。改造后,選煤廠矸中帶煤情況得到遏制,提高了精煤產(chǎn)率;實現(xiàn)了手動無極調(diào)節(jié)上升流流量,降低了分選密度和磁鐵礦粉用量;每月增加銷售收入300余萬元,提高了選煤利潤。
造成離析的原因可能是澆筑,振搗不當,集料最大粒徑過大,粗集料比例過高,膠凝材料和細集料的含量偏低,與細集料比粗集料的密度過大,或者拌合物過干或者過稀等。使用礦物摻合料或引氣劑可降低離析傾向。
批準號 |
50601010 |
項目名稱 |
軸承外圈PIIID復合處理的強化層均勻性及強化機理研究 |
項目類別 |
青年科學基金項目 |
申請代碼 |
E0103 |
項目負責人 |
王浪平 |
負責人職稱 |
教授 |
依托單位 |
哈爾濱工業(yè)大學 |
研究期限 |
2007-01-01 至 2009-12-31 |
支持經(jīng)費 |
28(萬元) |
采用全方位離子注入與沉積(PIIID)技術強化處理GCr15材料,計算試件在承受接觸載荷時亞表面層的應力/應變分布,綜合接觸疲勞壽命測試結果,借鑒接觸疲勞壽命預測經(jīng)驗公式得到PIIID強化處理后預測接觸疲勞壽命的數(shù)學模型。采用脈沖高壓自輝光放電技術實現(xiàn)內(nèi)表面PIIID復合強化處理,并對這一過程進行數(shù)值模擬,研究工藝參數(shù)對內(nèi)部等離子體形成過程的影響規(guī)律,獲得提高等離子體密度分布均勻性的工藝途徑。利用高結合力類金剛石(DLC)膜強化處理能夠大幅度提高軸承材料接觸疲勞壽命的優(yōu)點,采用內(nèi)表面PIIID復合處理方法實現(xiàn)軸承外套圈滾道表面均勻的高能離子注入與沉積,并根據(jù)接觸疲勞壽命預測的理論模型設計所合成的DLC膜應該具備的結構和性能參數(shù),優(yōu)化軸承外套圈滾道的內(nèi)表面PIIID復合處理工藝,獲得具有高接觸疲勞壽命的強化層,為大幅度提高國產(chǎn)軸承性能和使用壽命提供一種可靠的技術途徑。 2100433B