轉(zhuǎn)爐煉鋼廠冶煉工藝路線為:轉(zhuǎn)爐—LF精煉—連鑄。因鋼液吸氮貫穿于轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)的全過(guò)程。煉鋼過(guò)程需要在每一個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)增氮進(jìn)行控制。要降低最終鋼液中的氮含量, 必須控制爐料中的原始氮含量和熔煉過(guò)程、轉(zhuǎn)爐爐出鋼過(guò)程、LF 精煉過(guò)程、中間包及結(jié)晶器中的增氮。
轉(zhuǎn)爐鋼按爐襯的耐火材料性質(zhì)可分為堿性轉(zhuǎn)爐鋼和酸性轉(zhuǎn)爐鋼。按氣體吹入爐內(nèi)的部位可分為頂吹轉(zhuǎn)爐鋼、底吹轉(zhuǎn)爐鋼和側(cè)吹轉(zhuǎn)爐鋼,還有頂吹、底吹復(fù)合轉(zhuǎn)爐鋼等?,F(xiàn)在氧氣轉(zhuǎn)爐鋼生產(chǎn)效率高,質(zhì)量也很好,己被廣泛應(yīng)用,成為世界上的主要鋼類(lèi)。轉(zhuǎn)爐鋼的主要品種有碳素鋼、低合金鋼和少量合金鋼。
在通常情況下, 鋼中氮被認(rèn)為是有害元素。鋼中的氮對(duì)鋼的影響主要有以下幾個(gè)方面:氮在晶界析出, 造成鋼質(zhì)出現(xiàn)藍(lán)脆;氮與鋼中Ti 或A1 結(jié)合為(TiN)或(AlN), 弱化晶界強(qiáng)度, 使得鋼的脆性區(qū)發(fā)生變化, 易造成鑄坯表面出現(xiàn)裂紋;鋼中氮存在,降低了鋼的韌性、焊接性能、熱應(yīng)力區(qū)韌性, 使鋼材脆性增加 。
目前,轉(zhuǎn)爐的工藝路線中, 轉(zhuǎn)爐爐料主要是80 ~ 85 %的鐵水, 其余為廢鋼。原料情況較為穩(wěn)定, 保證了轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氮含量較穩(wěn)定。因此, 增氮的環(huán)節(jié)為轉(zhuǎn)爐出鋼過(guò)程中合金增氮及鋼水吸氮, 精煉過(guò)程增氮及連鑄澆注過(guò)程中吸氮。根據(jù)鋼中氮含量的影響環(huán)節(jié), 在各個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行取樣, 通過(guò)美國(guó)LECO 公司的TCH600 氧氮?dú)溥B測(cè)儀分析。
轉(zhuǎn)爐出鋼前鋼中的氮含量為0.0244 %, 出鋼過(guò)程及合金化增氮0.0132 %, 精煉過(guò)程氮增加量為0.0364 %, 連鑄過(guò)程增氮為0.0194 %(主要是精煉出站到中包增加)。通過(guò)取樣分析, 說(shuō)明鋼液增氮貫穿于整個(gè)煉鋼生產(chǎn)過(guò)程。
而最主要的增氮環(huán)節(jié)為精煉過(guò)程增氮。因此精煉過(guò)程增氮是目前杭鋼轉(zhuǎn)爐煉鋼的限制性環(huán)節(jié)。如能合理改善LF 精煉工藝則可以有效地控制鋼中氮含量 。
節(jié)能減排已成為鋼鐵工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展最重要的科技創(chuàng)新任務(wù)之一。轉(zhuǎn)爐煉鋼在當(dāng)代煉鋼生產(chǎn)中依然占據(jù)主導(dǎo)地位的局面,在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)也不可能改變。雖然轉(zhuǎn)爐煉鋼是當(dāng)代鋼鐵生產(chǎn)中耗能最少,且是唯一可以實(shí)現(xiàn)總能耗為“負(fù)...
(1)電爐煉鋼法電爐煉鋼法主要利用電弧熱,在電弧作用區(qū),溫度高達(dá)4000℃。冶煉過(guò)程一般分為熔化期、氧化期和還原期,在爐內(nèi)不僅能造成氧化氣氛,還能造成還原氣氛,因此脫磷、脫硫的效率很高。以廢鋼為原料的...
它們的區(qū)別體現(xiàn)在:原料不同:電爐對(duì)原料沒(méi)有要求,轉(zhuǎn)爐鐵水要占90%。能耗不同:轉(zhuǎn)爐消耗的是氧氣,而電爐消耗電能和氧氣。出鋼不同:轉(zhuǎn)爐內(nèi)不留鋼,電爐是留鋼操作。產(chǎn)品穩(wěn)定性不同:電爐的出鋼鋼液成分比較穩(wěn)定...
1 精煉工序氮來(lái)源分析
從上述分析可知, 精煉工序增氮為轉(zhuǎn)爐煉鋼全程增氮的限制性環(huán)節(jié)。而精煉工序增氮的影響因素主要有:原輔材料帶入、喂線工藝鋼水外翻吸氮、通電過(guò)程鋼水吸氮。
為搞清楚精煉工序增氮的變化規(guī)律, 特將精煉過(guò)程分為進(jìn)站、中間樣、鈣處理前、出站四個(gè)節(jié)點(diǎn)分析鋼中氮含量的變化規(guī)律。
增氮過(guò)程貫穿于整個(gè)精煉過(guò)程, 最主要的節(jié)點(diǎn)為進(jìn)站到取中間樣及通電結(jié)束成分微調(diào)、鈣處理兩個(gè)階段。分析精煉工藝過(guò)程,第一個(gè)增氮環(huán)節(jié)主要因素有造渣初期, 大量的原輔料加入帶入的氮, 泡沫化白渣未成形造成鋼水吸氮。第二個(gè)增氮環(huán)節(jié)為鋼水成分微調(diào)喂入碳線、鈣線帶入的氮及喂線過(guò)程鋼水大翻吸氮。因此, 原輔料帶入氮及鋼液吸氮為精煉工序增氮因素。
2 精煉工序原輔料分析
對(duì)目前精煉工序原輔料中可能帶來(lái)氮的原輔料逐一取樣排查。分析出其中造渣劑、碳芯線氮含量較高, 生產(chǎn)工程加入量較大。
1)造渣劑:為檢驗(yàn)其中的氮含量,造渣劑中氮含量較高,且批次間含量極不穩(wěn)定。為研究造渣劑中的氮的存在方式, 利用XRD -6100 衍射儀定性分析。
從XRD 分析可知, 造渣劑中的氮主要以AlN 形式存在。通過(guò)下式進(jìn)入鋼中, 從而使鋼水增氮。用于精煉結(jié)束成分微調(diào), 取樣分析,碳芯線中氮含量較高。因此通過(guò)一定速度達(dá)到一定深度要求喂入含氧較低的鋼液, 碳芯線中氮直接進(jìn)入鋼中, 從而使鋼水增氮。
1 工藝改進(jìn)措施
根據(jù)上述分析, 控制轉(zhuǎn)爐鋼中氮含量, 主要控制精煉環(huán)節(jié)原輔料增氮, 及整個(gè)轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)過(guò)程鋼液吸氣增氮。鋼中的氮即可得到有效控制。具體改進(jìn)工藝如下:
1)精煉過(guò)程的吹氬、供電制度進(jìn)行完善, 盡量減少鋼水不裸露吸氮;
2)減少精煉造渣劑使用量, 由原來(lái)3kg/噸降低到0 .6kg/噸鋼, 減少造渣劑增氮;
3)改進(jìn)精煉成分微調(diào)的碳芯線, 降低碳芯線中氮含量。要求達(dá)到0 .05 %以下;
4)做好連鑄全程保護(hù)澆注, 控制鋼水在澆注過(guò)程中吸氮。
2 實(shí)施效果
通過(guò)以上改進(jìn)措施, 跟蹤成材中圓鋼中氮含量, 結(jié)果明顯下降。取轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)40Cr 、20Cr 、A105 三鋼種。
經(jīng)過(guò)工藝改進(jìn)后, 轉(zhuǎn)爐鋼中氮含量明顯下降(下降比例達(dá)到40 %~ 50 %)。跟蹤后續(xù)圓鋼, 圓鋼表面鱗狀裂紋的基本消除。
1)轉(zhuǎn)爐煉鋼增氮的主要環(huán)節(jié)為L(zhǎng)F 精煉工序,而LF 精煉工序增氮主要為前期造渣階段及后期成分微調(diào)階段;
2)LF 精煉工序前期造渣階段主要是大量的造渣劑加入, 造渣劑中AlN 進(jìn)入鋼中增氮;
3)LF 精煉成分微調(diào)主要是碳芯線中大量的氮進(jìn)入鋼中增氮及鋼液裸露吸氣增氮;
4)通過(guò)工藝改進(jìn), 圓鋼中氮含量明顯降低, 裂紋基本消除 。2100433B
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- 1 - ——任務(wù)要求:含 C 3.9%,Si 0.6%,50t 復(fù)吹轉(zhuǎn)爐 專(zhuān)業(yè)班級(jí): 冶金工程 3 班 學(xué)生姓名: 李源祥 指導(dǎo)教師: 楊吉春 完成時(shí)間: 2011年 11月 25日 - 2 - 1.煉鋼課程設(shè)計(jì)目的與內(nèi)容 一、煉鋼課程設(shè)計(jì)的目的 煉鋼課程設(shè)計(jì)屬于鋼鐵冶金專(zhuān)業(yè)的實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節(jié), 要求 學(xué)生查閱相關(guān)資料, 在指導(dǎo)老師的具體指導(dǎo)下, 合理選擇工藝 參數(shù)、配料,使物料平衡、熱平衡等工藝過(guò)程,及其繪圖等, 使學(xué)生經(jīng)物料平衡計(jì)算, 了解加入爐內(nèi)參與煉鋼過(guò)程的全部物 料與產(chǎn)物之間的平衡關(guān)系。 經(jīng)熱平衡計(jì)算后, 了解煉鋼過(guò)程的 全部熱量來(lái)源與支出之間的平衡關(guān)系。 經(jīng)爐型設(shè)計(jì)和繪圖, 掌 握爐型對(duì)尺寸的計(jì)算方法。 對(duì)提高學(xué)生工程實(shí)踐及獨(dú)立分析解 決問(wèn)題的能力, 培養(yǎng)創(chuàng)新意識(shí), 同時(shí),加深了學(xué)生對(duì)煉鋼原理, 煉鋼工藝等專(zhuān)業(yè)知識(shí)的理解,提高專(zhuān)業(yè)水平具有重要意義。 二、煉鋼課程設(shè)計(jì)的內(nèi)容
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洗 ,確保額定氣體流量 。 3. 3 平整液方面 為了控制黃斑產(chǎn)生 ,從平整液角度 應(yīng)該 盡可能在電化學(xué)腐蝕反應(yīng)開(kāi)始之間迅速地在 鋼板表面形成致密 、均勻的防銹膜 。 圖 6 不同平整液在鋼板表面的成膜速度 4 結(jié)語(yǔ) a.導(dǎo)致黃斑 產(chǎn)生的因素有 :空氣的 濕度 和溫度 、乳化液各項(xiàng)指標(biāo)的控制 ,帶鋼表面乳 化液的殘留 、退火溫度的控制 、平整液的成膜 速度等 。 b.改善措施有 :提高軋機(jī)出口的吹掃效 果 ;適當(dāng)加大罩式爐飽和氣體的流量及進(jìn)出 管道的清洗 ;對(duì)乳化液和平整液的各項(xiàng)指標(biāo) 參數(shù)加強(qiáng)檢查 。使用合 適的罩 式爐退火曲 線 ;軋機(jī)末機(jī)架盡量使用低濃度乳化液 。 上述措施在實(shí)際 生產(chǎn)中運(yùn)用以后 ,黃斑 大面積的減少 ,得到消除 。 參考文獻(xiàn) 1 王延傅 .板帶材生產(chǎn)原理與工藝 M ,冶金工業(yè)出 版社 , 1995 2 梁愛(ài)生 ,孫斌煜 ,李玉貴 ,楊曉明 .軋鋼生產(chǎn)新技 術(shù) 600問(wèn)
轉(zhuǎn)爐煉鋼我國(guó)轉(zhuǎn)爐
1951年堿性空氣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐煉鋼法首先在我國(guó)唐山鋼廠試驗(yàn)成功,并于1952年投入工業(yè)生產(chǎn)。1954年開(kāi)始開(kāi)展小型氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼 的試驗(yàn)研究工作,1962年將首鋼試驗(yàn)廠空氣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐改建成3t氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐,開(kāi)始了工業(yè)性試驗(yàn)。在試驗(yàn)取得成功的基礎(chǔ)上,我國(guó)第一個(gè)氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼車(chē)間(2×30t)在首鋼建成,于1964年12月26日投入生產(chǎn)。以后,又在唐山、上海、杭州等地改建 了一批3.5~5t的小型氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐。1966年上鋼一廠將原有的一個(gè)空氣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐煉鋼車(chē)間,改建成3座30t的氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼車(chē)間,并首次采用了先進(jìn)的煙氣凈化回收系統(tǒng),于當(dāng)年8月投入生產(chǎn),還建設(shè)了弧形連鑄機(jī)與之相配套,試驗(yàn)和擴(kuò)大了氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼 的品種。這些都為我 國(guó)日后氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼技術(shù)的發(fā)展提供了寶貴經(jīng)驗(yàn)。此后,我國(guó)原有的一些空氣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐車(chē) 間逐漸改建成中小型氧氣頂吹煉鋼車(chē) 間,并新建了一批中、大型氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐車(chē) 間。小型頂吹轉(zhuǎn)爐有天津鋼廠20t轉(zhuǎn)爐、濟(jì)南鋼廠13t轉(zhuǎn)爐、邯鄲鋼廠15t轉(zhuǎn)爐、太原鋼鐵公司引進(jìn) 的50t轉(zhuǎn)爐、包頭鋼鐵公司50t轉(zhuǎn)爐、武鋼50t轉(zhuǎn)爐、馬鞍山鋼廠50t轉(zhuǎn)爐等;中型的有鞍鋼150t和180t轉(zhuǎn)爐、攀枝花鋼鐵公司120t轉(zhuǎn)爐、本溪鋼鐵公司120t轉(zhuǎn)爐等;20世紀(jì)80年代寶鋼從日本引進(jìn)建成具70年代末技術(shù)水平的300t大型轉(zhuǎn)爐3座、首鋼購(gòu)入二手設(shè)備建成210t轉(zhuǎn)爐車(chē)間;90年代寶鋼又建成250t轉(zhuǎn)爐車(chē)間,武鋼引進(jìn)250轉(zhuǎn)爐,唐鋼建成150轉(zhuǎn)爐車(chē)間,重鋼和首鋼又建成80t轉(zhuǎn)爐煉鋼車(chē)間;許多平爐車(chē)間改建成氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐車(chē)間等。到1998年我國(guó)氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐共有221座,其中100t以下的轉(zhuǎn)爐有188座,(50~90t的轉(zhuǎn)爐有25座),100-200t的轉(zhuǎn)爐有23座,200t以上的轉(zhuǎn)爐有10座,最大公稱(chēng)噸位為300t,頂吹轉(zhuǎn)爐鋼占年總鋼產(chǎn)量的82.67% 。
為了克服空氣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐煉鋼熱效率低、鋼中含氮量高的缺點(diǎn),用氧氣代替空氣吹煉是惟一的出路,但一般耐火材料噴嘴承受不了吹氧煉鋼時(shí)的強(qiáng)烈侵蝕。1973年,中國(guó)東北工學(xué)院(冶金系、沈陽(yáng)第一鋼廠、唐山鋼廠參照氧氣底吹轉(zhuǎn)爐使用油、氧噴嘴的經(jīng)驗(yàn),將側(cè)吹轉(zhuǎn)爐的風(fēng)嘴改為油、氧噴嘴,解決了吹氧煉鋼的噴嘴壽命問(wèn)題。于是空氣側(cè)吹堿性轉(zhuǎn)爐煉鋼法被改造成為氧氣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐煉鋼法。氧氣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐煉鋼的工藝操作和空氣側(cè)吹堿性轉(zhuǎn)爐煉鋼基本相同。只是由于不再把空氣中大量的氮吹入爐內(nèi),熱效率提高,原料中廢鋼比可達(dá)10%~25%,鋼鐵料消耗降低30~100kg/t鋼,鐵損減少使?fàn)t齡也有了提高。油、氧噴嘴的構(gòu)造如圖4所示。它由兩根同心套管組成,外管為無(wú)縫鋼管,內(nèi)管為紫銅管。銅管內(nèi)通氧氣,外壁切削出幾條細(xì)的螺旋油槽,和外層鋼管構(gòu)成輕柴油的通路。輕柴油和氧同時(shí)吹入爐內(nèi),輕柴油在噴嘴出口受熱氣化和裂解,吸收了很多熱量,使噴嘴受到冷卻,噴嘴出口溫度保持在200~250℃,使噴嘴能正常吹氧而保持較長(zhǎng)的壽命。
從1974年到1976年,中國(guó)有26座空氣側(cè)吹堿性轉(zhuǎn)爐改造成氧氣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐,總?cè)萘窟_(dá)150t。在推廣應(yīng)用吹氧后,發(fā)現(xiàn)氧氣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐容量仍然不能增大。側(cè)吹轉(zhuǎn)爐的除塵設(shè)備大(因?yàn)樾枰诖禑挄r(shí)傾動(dòng)爐身,8t側(cè)吹轉(zhuǎn)爐和25t頂吹轉(zhuǎn)爐的除塵設(shè)備相當(dāng));氧氣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐消耗輕柴油4~8L/t;鋼鐵料消耗比頂吹轉(zhuǎn)爐高10~20kg/t。由于存在這些缺點(diǎn),到90年代初,除唐山鋼廠一個(gè)氧氣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐車(chē)間還在繼續(xù)生產(chǎn)外,其余的氧氣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐或改為頂吹氧氣轉(zhuǎn)爐,或者停止了生產(chǎn)。
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出鋼口是熔融鋼水從轉(zhuǎn)爐流向鋼包的通道,它是轉(zhuǎn)爐的關(guān)鍵耐火元件之一。 出鋼口使出鋼過(guò)程實(shí)現(xiàn)了鋼渣分離,減少鋼渣流入鋼包所造成的鋼水污染,也減輕了合金元素?zé)龘p;同時(shí),出鋼口鋼流對(duì)鋼包鋼水強(qiáng)攪拌,促進(jìn)了夾渣和脫氧產(chǎn)物上浮,不僅影響了鋼水冶煉的生產(chǎn)效率,也影響鋼水的質(zhì)量。 國(guó)內(nèi)外轉(zhuǎn)爐煉鋼企業(yè)均將轉(zhuǎn)爐出鋼相關(guān)技術(shù)(出鋼口及擋渣出鋼工藝技術(shù))置于十分重要的位置。