中文名 | CFB脫硫制粉 | 后????果 | 排入大氣中的87%SO2 |
---|---|---|---|
特????點 | 高效、低污染 | 技????術(shù) | 循環(huán)流化床鍋爐 |
柱磨機采用連續(xù)反復(fù)中壓力的輥壓粉磨原理,其工作原理見圖三,結(jié)構(gòu)簡單、科學(xué)。該機
上部傳動,帶動主軸旋轉(zhuǎn),使輥輪在環(huán)錐形內(nèi)襯中轉(zhuǎn)動(輥、襯之間間隙可調(diào),不接觸),物料從上部給入,靠自重下落,由于上部推料和下部堵料相互作用,物料在輥輪與襯板之間形成料層,料層受到輥輪的反復(fù)滾動碾壓而成粉末,最后從磨機的下部自動卸料。柱磨機輥輪只做規(guī)則的公轉(zhuǎn)和自轉(zhuǎn),而料層厚度可以根據(jù)物料特性和進(jìn)出料粒度要求進(jìn)行調(diào)整,其工作壓力主要來自于彈性裝置給予的壓力,從而避免了輥輪與襯板因撞擊而產(chǎn)生的能耗及磨損。
柱磨機采用上進(jìn)料、下出料,連續(xù)反復(fù)中壓力的料床擠壓粉碎原理,粉碎和分級分別進(jìn)行。該設(shè)備能通過調(diào)整堵料高度、彈簧壓力和碾磨間隙很方便的控制出料粒級范圍。它的粉碎和分級方式使其最適于生產(chǎn)1~0.1mm粒度的產(chǎn)品。柱磨機粉磨脫硫石灰石具有以下特點:
1、柱磨機“料擠料”的輥壓粉磨原理及中等工作壓力(3-5MPa)使其未經(jīng)分級的一次性出磨產(chǎn)品中50%以上粒徑小于1mm,用其加工-1mm石灰石脫硫劑,其效率和經(jīng)濟性是一般設(shè)備不可比擬的,鄂破、錘破等粒度太粗,立磨、球磨等粒度太細(xì),即使通過分級機能得到-1mm的區(qū)間產(chǎn)品,也缺乏效率和經(jīng)濟性。
2、由于柱磨機獨特的工作原理,在粉磨石灰石粉的過程中,物料經(jīng)過反復(fù)的碾壓與搓揉,破壞了石灰石的內(nèi)應(yīng)力,使石灰石粉產(chǎn)生大量的微裂紋,顆粒里面的孔隙率增多,增加了比表面積,加大了石灰石粉的活性,并使石灰石受熱后易自碎,加速了CaO與SO2反應(yīng)生成CaSO4的機會,使脫硫效果更徹底。(柱磨機粉磨后石灰石微觀效果圖見附件一)。此外柱磨機產(chǎn)品的顆粒一般呈多角形的片狀,使其表面積增大,這也增大了其石灰石粉的活性。
3、柱磨機粒級分布集中,粒徑調(diào)節(jié)方便。
為了保證脫硫效率,控制石灰石粉的用量,對特定的CFB鍋爐采用特定的石灰石粒徑分布時,存在一個最佳的石灰石粒徑及其分布范圍。柱磨機能通過調(diào)整堵料筒的高度、彈簧壓力和碾磨間隙的方式很方便地控制出料粒度及分布范圍,可使大部分顆粒粒徑集中在d50附近區(qū)域(見表一、表二)。
表一是柱磨機在天津石化3×420t/hCFB鍋爐爐內(nèi)脫硫項目中粉磨石灰石的粒徑及分布情況(鍋爐燃料:石油焦,含硫6.67%,用粉量45.6萬噸/年,配套ZMJ1150柱磨機三臺)
表一:CFB鍋爐對石灰石粉粒度要求與柱磨機加工產(chǎn)品對比表:
項 目 |
dmax |
d50 |
d99 |
d90 |
d80 |
d30 |
d25 |
d12 |
d7 |
鍋爐要求(mm) |
1.00 |
0.15 |
0.70 |
0.25 |
0.20 |
0.10 |
0.044 |
||
柱磨產(chǎn)品(mm) |
0.70 |
0.12 |
0.63 |
0.32 |
0.25 |
0.053 |
0.044 |
注:為使石灰石粉粒級分布更接近其CFB鍋爐要求,天津石化將其柱磨機產(chǎn)品最大粒徑確定為0.5-0.7mm。
從上表可知,柱磨機粉磨石灰石時,d50=0.1mm,0.044mm的細(xì)粉占12%,成品粒度已經(jīng)基本接近所用CFB鍋爐的粒級分布要求。
表二是柱磨機在廣州石化自備電廠(廣州正良脫硫有限公司)根據(jù)其CFB鍋爐要求生產(chǎn)的石灰石粉檢驗分析報告,從表中可看出,d50≈0.45mm,產(chǎn)品中0.15-1.5mm的顆粒達(dá)77.4%。
分析編號 |
DATA-07-11-26-001 |
分析日期 |
2007年11月26日 |
|||||||
樣品名稱 |
石灰石粉 |
生產(chǎn)日期 |
2007年11月26日 |
|||||||
樣品編號 |
生產(chǎn)廠家 |
廣州正良脫硫有限公司 |
||||||||
取樣位置 |
篩后成品 |
樣品重量(g) |
1000 |
|||||||
序號 |
篩孔(mm) |
目數(shù) |
通篩量(g) |
篩余率(%) |
通篩率(%) |
備注 |
||||
1 |
0.10 |
150 |
117 |
86.6 |
13.4 |
|||||
2 |
0.15 |
100 |
197 |
77.4 |
22.6 |
|||||
3 |
0.20 |
80 |
298 |
65.8 |
34.2 |
|||||
4 |
0.30 |
60 |
361 |
58.6 |
41.4 |
|||||
5 |
0.45 |
40 |
456 |
47.7 |
52.3 |
|||||
6 |
0.50 |
35 |
476 |
45.4 |
54.6 |
|||||
7 |
0.63 |
28 |
604 |
30.7 |
69.3 |
|||||
8 |
0.80 |
24 |
614 |
29.6 |
70.4 |
|||||
9 |
1.00 |
18 |
728 |
16.5 |
83.5 |
|||||
10 |
1.25 |
16 |
833 |
4.5 |
95.5 |
|||||
11 |
1.43 |
14 |
872 |
0 |
100 |
|||||
檢驗結(jié)論 |
合格率(015mm-1.5mm):78.00% |
|||||||||
檢驗員 |
劉偉 |
日期 |
2007年11月26日 |
|||||||
批準(zhǔn)人 |
羅軍 |
日期 |
2007年11月26日 |
|||||||
表二:廣州石化自備電廠(廣州正良脫硫有限公司)石灰石粉檢驗分析報告
4、柱磨機適用多種工藝配置
1)柱磨機與瀑流式選粉機配套工藝
破碎機貯料倉給料柱磨機瀑流式選粉機成品 1.5mm
該工藝系統(tǒng)產(chǎn)能大、效率高,系列化的產(chǎn)品能很好地滿足熱電廠各類循環(huán)流化床鍋爐需要。瀑流式選粉機是專門針對柱磨機粉磨特征而開發(fā)的粗粉分級設(shè)備,適宜分離上限為1.5-0.5mm的產(chǎn)品,它克服了離心式、轉(zhuǎn)子式選粉機只能選細(xì)粉、振動篩篩分效率低磨損大且易糊篩的缺點。在實際應(yīng)用中,系統(tǒng)負(fù)壓循環(huán),布置緊湊,噪音低,揚塵少。
2)柱磨機與篩子配套工藝
破碎機貯料倉給料柱磨機振動篩成品 1.5mm
該工藝投資省,能耗低,工藝簡單,適應(yīng)給電廠配套的制粉企業(yè),缺點是粉塵大,篩子易磨損,振動篩篩分效率低且易糊篩。
能源與環(huán)境是當(dāng)今社會發(fā)展的兩大問題,在能源的利用中,礦物燃料的燃燒要排放出大量污染物。例如,我國每年排入大氣中的87%SO2、68%NOx和60%粉塵均來自于煤的直接燃燒,因此,發(fā)展高效、低污染的清潔煤燃燒技術(shù)、降低NOx和SO2的排放量是當(dāng)前亟待解決的問題。
一、關(guān)于脫硫罐的種類 目前,社會上有好幾種“脫硫罐”,不同的脫硫罐及安全系數(shù)是不同的,制造商在利益的驅(qū)動下有的企業(yè)會夸大安全系數(shù),有的把設(shè)備說成完美無缺,甚至說成“天下第一”,這是不正確的,任何事物只...
循環(huán)流化床煙氣脫硫技術(shù)(CFB)是干法脫硫還是半干法脫硫?
半干法 技術(shù)原理 從鍋爐尾部排出的含硫煙氣被引入循環(huán)流化床反應(yīng)器喉部,在這里與水、脫硫劑和還具有反應(yīng)活性的循環(huán)干燥副產(chǎn)物相混合,石灰以較大的表面積散布,并且在煙氣的作用下貫穿整個反應(yīng)器。然后進(jìn)入上部筒...
嘻嘻!后者是前者打碎了之后的樣子吧!
循環(huán)流化床脫硫機理
循環(huán)流化床鍋爐脫硫工藝是近年來迅速發(fā)展起來的一種新型脫硫技術(shù),通常采用向爐內(nèi)添加石灰石等脫硫劑在燃燒的同時實現(xiàn)脫硫,其工作原理是燃料和作為吸收劑的石灰石粉送入燃燒室下部,一次風(fēng)從布風(fēng)板下送入,二次風(fēng)從燃燒室中部送入,氣流使燃料顆粒、石灰石粉和循環(huán)灰一起在循環(huán)流化床內(nèi)強烈擾動并充滿燃燒室,天然石灰石是一種致密的不規(guī)則結(jié)構(gòu),主要成分是CaCO3,石灰石在爐內(nèi)經(jīng)過煅燒后分解,顆粒中CO2析出,CaCO3顆粒就變成多孔的CaO顆粒,孔隙率和比表面積均有極大增加,CaO顆粒中由于大量氣孔的存在,以及表面積的大大增加,一方面有利于貯集反應(yīng)產(chǎn)物,另一方面可以使反應(yīng)氣體穿透至顆粒內(nèi)部進(jìn)行反應(yīng),因此大大加速了CaO與SO2反應(yīng)生成CaSO4的機會,于是原煤中的硫就被固化為硫酸鈣進(jìn)入灰渣中,最后排出床層,以達(dá)到脫硫的目的。
二、流化床燃燒床內(nèi)加鈣脫硫石灰石粒徑的影響
流化床燃燒床內(nèi)加鈣脫硫的影響因素包括Ca/S比、床溫、料層厚度及流化速度、石灰石性能和石灰石顆粒直徑;在CFB鍋爐工程一定的情況下,石灰石的反應(yīng)能力決定了需要加入添加的石灰石的數(shù)量,其中石灰石的顆粒直徑對床內(nèi)脫硫反應(yīng)工況具有重大的甚至決定性的影響。如果顆粒太細(xì),它從床內(nèi)飛出后不能被氣固分離器捕捉送回,不能充分利用;顆粒太大,CaO和SO2反應(yīng)后在顆粒表面形成CaSO4,由于CaSO4的分子量比CaO大得多,所以顆粒外表面的致密的CaSO4層阻止了SO2與顆粒中心區(qū)域CaO的進(jìn)一步反應(yīng)。因此,循環(huán)流化床鍋爐脫硫過程中,對石灰石的顆粒尺寸具有嚴(yán)格的要求。一般,進(jìn)入爐膛的石灰石顆粒直徑應(yīng)小于1mm,從粒徑分布上講,大多數(shù)顆粒的直徑應(yīng)集中于d50附近區(qū)域。(如下:圖一)
圖一:石灰石粉粒度分布曲線
分級后的成品石灰石粉粒度: 0.1mm~1.5mm占60%以上,平均粒度0.40~0.55mm。
因此,減小顆粒粒徑可以提高脫硫效率。而過細(xì)的石灰石在沒有全利用之前就已經(jīng)從分離器出口逃逸出去,而無法參與循環(huán)過程。所以,存在一個最佳的石灰石顆粒粒徑,以達(dá)到最佳的石灰石利用率。最佳的石灰石粒徑分布應(yīng)與通過的熱循環(huán)回路循環(huán)物料典型顆粒分布(40μm~1.0mm)相對應(yīng)。CFB鍋爐用石灰石的典型的粒度:最大粒徑為1mm,d50=90μm~200μm。國外多數(shù)CFB鍋爐基本上采用0~1mm粒徑范圍的石灰石,并盡可能減小細(xì)粉的份額。
床內(nèi)最佳粒徑并不是一個固定值,它與床內(nèi)的流化速度、料層壓差、循環(huán)倍率、分離器特性等工況參數(shù)密切相關(guān)。從國外資料看,幾家大型循環(huán)流化床鍋爐制造商提供的最佳顆粒直徑各不相同,法國通用電氣阿爾斯登工業(yè)公司(GASI)認(rèn)為d50應(yīng)是120~
150μm,美國福斯特惠勒(Foster Wheeler)公司認(rèn)為300μm,美國ABB-CE公司認(rèn)為500μm。柱磨機以其獨特的工作原理使其粉磨的產(chǎn)品在產(chǎn)能、細(xì)度、粒級分布等方面比其它粉磨設(shè)備更適合CFB鍋爐脫硫劑的生產(chǎn)。目前有17家CFB鍋爐的火電廠和熱電廠中采用柱磨機配套生產(chǎn)石灰石脫硫劑,并取得了良好的效果。
產(chǎn)品型號 |
ZMJ- 500 |
ZMJ- 750 |
ZMJ- 900 |
ZMJ- 1050 |
ZMJ- 1150 |
ZMJ- 1600 |
生產(chǎn)能力(T/ h) |
3-5 |
8-10 |
15-20 |
25-30 |
45-50 |
70-75 |
最大給料粒度(mm) |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
產(chǎn)品細(xì)度(mm) |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
-1 |
電機功率(KW) |
55 |
75 |
110 |
185 |
250 |
450 |
設(shè)備外型尺寸 |
ф1.84×2.5 |
ф1.9×2.7 |
ф2.5×3.3 |
ф2.9×4.4 |
ф3.4×4.7 |
ф4.4×6.5 |
循環(huán)流化床鍋爐是近年來發(fā)展的高效、低污染的清潔燃燒新技術(shù),但其對脫硫劑石灰石的粒級要求較為嚴(yán)格,且其粒級區(qū)間主要局限于0.1~1.5mm之內(nèi),這種粒級的產(chǎn)品對于傳統(tǒng)磨機來說太粗,難于生產(chǎn),對于傳統(tǒng)破碎機來說,粒級太細(xì),采用破碎機生產(chǎn)的產(chǎn)品不但產(chǎn)量低、成本高、設(shè)備維修量大,而且其產(chǎn)品粒級分布也較難滿足循環(huán)流化床鍋爐的要求。通過柱磨機在多家大型電廠的較長時間的運行,證明其設(shè)備可靠性高,產(chǎn)量大、能耗低、易損件消耗很少,尤其是產(chǎn)品粒度分布曲線與循環(huán)流化床鍋爐的最佳曲線十分接近,此外其產(chǎn)品顆粒的特有裂紋和較大比表面積的形狀使其作為脫硫劑的活性進(jìn)一步增加。
七、柱磨機制粉系統(tǒng)在CFB鍋爐脫硫石灰石制粉行業(yè)中的業(yè)績表
序號 |
應(yīng)用公司名稱 |
機組大小 |
制粉系統(tǒng) |
制粉能力 |
使用時間 |
1 |
國電云南開遠(yuǎn) 發(fā)電有限公司 |
6×100MW |
ZMJ900A系統(tǒng)一套 (配轉(zhuǎn)子式選粉機) |
臺時出力18t/h(石灰粉,-150目) |
2001年1月投產(chǎn) |
2 |
國電云南開遠(yuǎn) 發(fā)電有限公司 |
2×300MW |
ZMJ1150A系統(tǒng)一套 (配打散分級機) |
臺時-1mm石粉,40t/h |
2006年3月投產(chǎn) |
3 |
大唐秦皇島熱電 有限公司 |
2×300MW |
ZMJ1150A系統(tǒng)一套 (配振動篩) |
臺時-1mm石粉,35t/h |
2007年1月投產(chǎn) |
4 |
廣東石化 自備電廠 |
2×220MW |
ZMJ900A系統(tǒng)兩套 (配振動篩) |
臺時-1.5mm石粉,15t/h |
2007年9月投產(chǎn) |
5 |
洛陽石化 自備電廠 |
1×220MW |
ZMJ900A系統(tǒng)一套 (配瀑流式選粉機) |
-1mm石粉,臺時出力20 t/h |
2008年1月投產(chǎn) |
6 |
天津石化大港 自備電廠 |
3×220MW |
ZMJ1150A系統(tǒng)三套 (配瀑流式選粉機) |
-0.7mm石粉臺時出力32 t/h |
2009年8月投產(chǎn) |
7 |
山西臨汾河西熱電有限公司 |
2×150MW |
ZMJ900A系統(tǒng)一套 (配振動篩) |
-1mm石粉臺時出力15t/h |
2008年6月投產(chǎn) |
8 |
華電云南巡檢司 發(fā)電有限公司 |
2×300MW |
ZMJ1150A系統(tǒng)一套 (配瀑流式選粉機) |
-1.5mm石粉,臺時出力45 t/h |
2009年4月投產(chǎn) |
9 |
山西平朔矸石發(fā) 電有限公司 |
2×300MW |
ZMJ1150A系統(tǒng)一套 (配振動篩) |
-1.5mm石粉,臺時出力38 t/h |
2008年11月投產(chǎn) |
10 |
河南伊川天靈脫硫制粉有限公司 |
4×150MW |
ZMJ900A系統(tǒng)一套 (配球磨機) |
-325目石粉,年產(chǎn)能力35萬噸 |
2007年投產(chǎn) |
11 |
黑龍江黑河市熱電有限公司 |
3×50MW |
ZMJ900A系統(tǒng)一套 (配瀑流式選粉機) |
-1.5mm石粉,臺時出力22t/h |
2009年12月投產(chǎn) |
13 |
貴州畢節(jié)東華熱電有限公司 |
2×150MW |
ZMJ1150A系統(tǒng)一套 (配瀑流式選粉機) |
-1.5mm石粉,臺時出力設(shè)計45 t/h |
調(diào)試中 |
14 |
云南大唐紅河 發(fā)電有限公司 |
2×300MW |
ZMJ1150A系統(tǒng)一套 (配瀑流式選粉機) |
-1.5mm石粉,臺時出力45 t/h |
建設(shè)中 |
15 |
廣東坪石煤矸石 發(fā)電有限公司 |
2×300MW |
ZMJ1150A系統(tǒng)一套 (配瀑流式選粉機) |
-1.5mm石粉,臺時出力45t/h |
建設(shè)中 |
16 |
中國聯(lián)合工程公司越南煤頭項目 |
4×35MW |
ZMJ900A系統(tǒng)一套 (配瀑流式選粉機) |
-1mm石粉,臺時出力18-20 t/h |
建設(shè)中 |
17 |
法國達(dá)爾凱重慶長揚熱能有限公司 |
ZMJ1150系統(tǒng)一套 (配瀑流式選粉機和轉(zhuǎn)子式選粉機) |
-1mm石粉,臺時32t/h,-325目石粉,臺時出力5t/h |
建設(shè)中 |
格式:pdf
大?。?span id="etazawy" class="single-tag-height">2.0MB
頁數(shù): 3頁
評分: 4.7
某廠循環(huán)流化床鍋爐采用爐內(nèi)噴鈣干法脫硫的方式,脫硫原理是將爐內(nèi)的CaCO 4分解煅燒成CaO與煙氣中的SO 2發(fā)生反應(yīng)生成CaSO 4隨爐渣排出從而達(dá)到脫硫目的。有效地進(jìn)行脫硫系統(tǒng)改造以及實現(xiàn)自動方式控制使流化床鍋爐可以實現(xiàn)安全運行,獲得良好的經(jīng)濟及環(huán)保效益。
格式:pdf
大小:2.0MB
頁數(shù): 3頁
評分: 4.8
某廠循環(huán)流化床鍋爐采用爐內(nèi)噴鈣干法脫硫的方式,脫硫原理是將爐內(nèi)的CaCO_4分解煅燒成CaO與煙氣中的SO_2發(fā)生反應(yīng)生成CaSO_4隨爐渣排出從而達(dá)到脫硫目的。有效地進(jìn)行脫硫系統(tǒng)改造以及實現(xiàn)自動方式控制使流化床鍋爐可以實現(xiàn)安全運行,獲得良好的經(jīng)濟及環(huán)保效益。
備案信息
備案號:57777-2017
備案公告: 2017年第4號(總第208號)
為了保證制粉機的使用壽命,用戶要經(jīng)常對該機進(jìn)行保養(yǎng)。
1、制粉機器運轉(zhuǎn)點平穩(wěn),當(dāng)機器振動量突然增加時,應(yīng)立即停車查明原因消除。
2、在正常情況下,軸承的漫長不應(yīng)超過35度,最高溫度不應(yīng)超過70度,如超過70度時,應(yīng)立即停車,查明原因。
3、板錘磨損達(dá)到極限標(biāo)志時應(yīng)調(diào)頭使用或及時更換。
4、裝配或更換板錘后,必須保持轉(zhuǎn)子平衡,靜平衡不得超過0.25kg.m
5、當(dāng)機架襯板磨損后,應(yīng)及時更換,以免磨損機殼。
6、每次開機前需檢查所有螺栓的緊固狀態(tài)。
后上蓋啟閉 當(dāng)機架襯板,反擊襯板,板錘等易損件磨損后需要更換時,或機器發(fā)生故障需要消除時,采用棘輪裝置啟閉后上蓋,進(jìn)行更換和檢修。
1、開啟
在開戶后上蓋之前,應(yīng)先擰開鎖緊螺母和螺栓,然后在上蓋支臂下端放好墊塊。開啟時,需2人同時操作,扳動棘輪裝置,上蓋即徐徐 開啟。當(dāng)開啟接近終點時下端墊塊應(yīng)預(yù)先接觸支臂下端斜面,以保證安全牢靠。
2、關(guān)閉
在完成更換或檢修后,轉(zhuǎn)動在棘輪裝置上的小手柄在2人之間同時操作,能徐徐關(guān)閉后上蓋。在關(guān)閉后上蓋之前,關(guān)閉表面需要徹底清潔。
潤滑
1、經(jīng)常注意和及時做好摩擦面的潤滑工作。
2、本機所采用的潤滑油,應(yīng)根據(jù)破碎機機器使用的地點,氣溫等條件來決定,一般可采用鈣—鈉基潤滑油。 3、每工作八小時后往軸承內(nèi)加注潤滑油一次,每三個月更換潤滑脂一次,換油時應(yīng)用潔凈的汽油或煤油仔細(xì)清洗軸承,加入軸承座內(nèi)的潤滑脂為容積的50%。
對脫硫塔的煙氣脫硫的大型脫硫裝置稱為脫硫塔,而用于燃煤工業(yè)鍋爐和窯爐煙氣脫硫的小型脫硫除塵裝置多稱為脫硫除塵器。在脫硫塔和脫硫除塵器中,應(yīng)含SO2的煙氣,對煙氣中的SO2進(jìn)行化學(xué)吸收。為了強化吸收過程,提高脫硫效率,降低設(shè)備的投資和運行費用,脫硫塔和脫硫除塵器應(yīng)滿足以下的基本要求 :
(1)氣液間有較大的接觸面積和一定的接觸時間;
(2)氣液間擾動強烈,吸收阻力小,對SO2的吸收效率高;
(3)操作穩(wěn)定,要有合適的操作彈性;
(4)氣流通過時的壓降要??;
(5)結(jié)構(gòu)簡單,制造及維修方便,造價低廉,使用壽命長;
(6)不結(jié)垢,不堵塞,耐磨損,耐腐蝕;
(7)能耗低,不產(chǎn)生二次污染。
SO2吸收凈化過程,處理的是低濃度SO2煙氣,煙氣量相當(dāng)可觀,要求瞬間內(nèi)連續(xù)不斷地高效凈化煙氣。因而,SO2參加的化學(xué)反應(yīng)應(yīng)為極快反應(yīng),它們的膜內(nèi)轉(zhuǎn)化系數(shù)值較大,反應(yīng)在膜內(nèi)發(fā)生,因此選用氣相為連續(xù)相、湍流程度高、相界面較大的吸收塔作為脫硫塔和脫硫除塵器比較合適。通常,噴淋塔、填料塔、噴霧塔、板式塔、文丘里吸收塔等能滿足這些要求。其中,噴淋塔是使用最為廣泛的脫硫塔類型之一,噴淋塔具有結(jié)構(gòu)簡單,工藝成熟可靠的優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于大型電廠,中小型低硫煙氣治理;對于高硫煙氣治理,有色行業(yè)以氣動乳化脫硫塔、多層噴淋塔等為主。
常見吸收塔的性能
國內(nèi)外燃煤電廠常用的脫硫塔,主要有噴淋空塔、填料塔、雙回路塔及噴射鼓炮塔等四種。