1、控制煙氣中SO3發(fā)生率的研究
要實(shí)現(xiàn)精確控制煙塵硫酸鹽化,就必須控制好SO3發(fā)生率。本研究結(jié)合SO3的生成機(jī)理,分析排煙系統(tǒng)中的煙氣成分和煙塵性質(zhì),找出SO3發(fā)生率可控性操作條件。
1)煙氣溫度的影響。
煙氣中SO2要轉(zhuǎn)化成SO3,則必須滿足的條件:△G≤0,即-22 600 21.36T≤0,得出T≤785℃。從熱力學(xué)角度而言,溫度越低,越有利于SO3的生成。但從動(dòng)力學(xué)的角度分析,溫度越高,分子的有效碰撞次數(shù)增多,有利于加快反應(yīng)的進(jìn)度;
據(jù)有關(guān)資料報(bào)道:在有催化劑存在的條件下,SO3生成的最佳溫度在400~500℃之間。把鍋爐輻射部出口溫度控制在480~530℃及530℃以上兩個(gè)溫度范圍之內(nèi),用于調(diào)查鍋爐輻射部出口煙氣溫度的變化對SO3發(fā)生率的影響。
從以上測試結(jié)果來看:提高鍋爐輻射部出口溫度,有利于降低煙氣中SO3發(fā)生率。
2)煙氣與煙灰成分分析。
測定閃速爐排煙系統(tǒng)的SO2、SO3等煙氣成分。
分析可知:SO3的生成區(qū)域主要集中在鍋爐對流部,至電收塵器區(qū)域,SO3%大幅下降,且煙灰中的元素S主要以SO42-的狀態(tài)存在。這一結(jié)論和前面所提到的SO3生成的最佳溫度在400~500℃之間是相吻合的。
2、仿真研究
研究方法:通過余熱鍋爐入口區(qū)域的計(jì)算機(jī)仿真結(jié)果,獲得其流場、溫度場等信息,為硫酸鹽化風(fēng)的給入量、位置和速度等參數(shù)的確定提供可靠依據(jù)。噴入和關(guān)閉硫酸鹽化風(fēng)時(shí),中心截面溫度分布云圖見圖1所示。
對比噴入和關(guān)閉硫酸鹽化風(fēng)時(shí)的中心截面溫度分布云圖,可以看出:硫酸鹽化風(fēng)橫向沖擊進(jìn)入輻射室的高溫?zé)煔?,可打散高溫?zé)煔鈭F(tuán),并使高溫?zé)煔庀蚪咏鼉蛇厒?cè)墻水冷壁方向流動(dòng),使換熱更加充分;而且橫向沖擊的鹽化風(fēng)改變了高溫?zé)煔獾乃俣却笮『头较颍行ПWo(hù)了頂棚水冷壁以及防止積灰。但是也可以看出:最下方的鹽化風(fēng)噴嘴,噴入的鹽化風(fēng)未能直接沖擊高溫?zé)煔鈭F(tuán),鹽化風(fēng)打散高溫?zé)煔獾淖饔梦茨艹浞职l(fā)揮出來。因此,需要對硫酸鹽化風(fēng)噴嘴的位置進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,使3個(gè)硫酸鹽化風(fēng)噴槍所噴入的鹽化風(fēng)能全部發(fā)揮作用,直接沖擊高溫?zé)煔狻?/p>
煙塵硫酸鹽化的主要方程式:
Cu2O 3/2O2 SO2=2CuSO4;
2PbO O2 SO2=2PbSO4;
2ZnO O2 SO2=2ZnSO4。
這些反應(yīng)均為放熱反應(yīng)。
因?yàn)殚W速熔煉氧氣的設(shè)計(jì)利用率達(dá)到了99%以上,為了使閃速熔煉的硫酸鹽化反應(yīng)充分進(jìn)行,要求鼓入硫酸鹽化風(fēng)。鼓入硫酸鹽化風(fēng)主要有兩個(gè)方面的作用:
1)在沉淀池項(xiàng)部通過二次氧槍噴入氧氣,燃燒煙灰,可降低閃速熔煉煙灰發(fā)生率,同時(shí)產(chǎn)生的熱量有助于保持上升煙道與廢熱鍋爐連接部的開度,并熔化上升煙道側(cè)墻/喉口部的煙灰粘結(jié);
2)氧化銅的比熱容只有49 kcal/mol,而硫酸銅的比熱容為101 kcal/mol,在同樣煙氣條件下,氧化銅為熔融狀,易在鍋爐管束上粘結(jié),而硫酸銅為松散狀,不易在鍋爐管束上粘結(jié)。這樣提高煙氣中SO3濃度,使煙塵硫酸鹽化,結(jié)構(gòu)疏松,易于清理。但硫酸鹽化風(fēng)量鼓入太大,會(huì)提高煙氣中氧氣分壓力,煙氣露點(diǎn)上升,硫酸工序廢酸原液中的酸度升高,會(huì)產(chǎn)生不利影響:
1)閃速熔煉煙氣中含有不定量的SO3是硫酸車間廢酸的直接來源,廢酸原液采用硫化工藝回收其中的砷和銅,處理后排出液送廢酸廢水處理,由于排出液酸度濃度高,增加了廢酸廢水處理的運(yùn)行成本;
2)煙氣露點(diǎn)上升,排煙系統(tǒng)的設(shè)備易產(chǎn)生低溫腐蝕。
由此可以看出,閃速熔煉采用硫酸鹽化技術(shù)是一把雙刃劍,研究工作就是要兩者兼顧,找到平衡點(diǎn),實(shí)現(xiàn)閃速爐排煙煙氣硫酸鹽化的最佳化,以穩(wěn)定閃速爐的正常生產(chǎn)。
閃速熔煉在高裝入量生產(chǎn)時(shí),煙氣量和煙氣顯熱大,煙塵溫度高,煙灰容易沉降在上升煙道開口部,形成結(jié)瘤。若鍋爐除塵設(shè)備除塵效果差、傳熱效率低或者傳熱面積不夠,煙灰會(huì)大量粘結(jié)在鍋爐管壁和蒸發(fā)管上。一旦鍋爐除塵效果差,或出口煙氣溫度不能降低到允許值以下,煙灰還會(huì)產(chǎn)生后移現(xiàn)象,排煙煙道和電收塵器也會(huì)發(fā)生煙塵粘結(jié)事故。
閃速熔煉排煙系統(tǒng)產(chǎn)生煙塵粘結(jié)的主要原因有以下幾個(gè)方面:
1)原料成分復(fù)雜、雜質(zhì)元素含量高,且品位波動(dòng)大。在高裝入量、高品位及高富氧濃度的熔煉條件下,精礦中的揮發(fā)性雜質(zhì)元素隨煙氣進(jìn)入排煙系統(tǒng),冷凝后成為煙塵,這些雜質(zhì)元素的氧化性煙灰粘附性強(qiáng),不易清除,容易導(dǎo)致排煙系統(tǒng)產(chǎn)生煙塵粘結(jié)事故。
2)高速噴入反應(yīng)塔的銅精礦和熔劑絕大部分發(fā)生分解和氧化反應(yīng)后,沉降到沉淀池中,少量極細(xì)小的精礦粒子夾帶在煙氣里進(jìn)一步氧化,經(jīng)過上升煙道時(shí)沉降,產(chǎn)生粘結(jié)。粘結(jié)物從東西兩側(cè)往上升煙道開口部中心發(fā)展,逐漸縮小上升煙道開口部。
3)若生產(chǎn)中操作參數(shù)控制不當(dāng)(例如:煙氣含氧量、溫度等),或因上升煙道開口部結(jié)瘤,而大幅度地增加燒嘴燃料量,會(huì)導(dǎo)致輻射部出口溫度上升,大量煙塵在輻射部空腔得不到沉降而后移至對流部,易造成對流部積灰嚴(yán)重。
價(jià)格不等,參考: 1.青銅峽牌高抗鹽硅酸鹽水泥P·HSR42.5 29元 2.賽馬牌高抗鹽硅酸鹽水泥P·HSR42.5 &n...
一、耐酸水泥是采用高級耐酸材料和硬化劑按適當(dāng)配比共同粉磨或分別粉磨再混合均勻而制成的一種粉狀物料。應(yīng)用:1.可應(yīng)用于化工、石油、冶金、機(jī)械、造紙、紡織、制糖等工業(yè)中的耐酸設(shè)備建筑工程中,在受酸腐蝕的設(shè)...
一般為3100~3200kg/m3
1、存在的問題
2#閃速爐于2007年8月投入試生產(chǎn),試生產(chǎn)期間,鍋爐對流部、鵝頸煙道、沉降室、電收塵器入口方管均出現(xiàn)過煙灰嚴(yán)重堵塞事故,導(dǎo)致閃速爐頻繁停爐,2007年閃速爐作業(yè)率僅為82.26%。造成這種情況的主要原因是排煙系統(tǒng)中的煙塵粘性大、易堆積、不易清理,且煙塵在排煙系統(tǒng)后移。為此,2008年2#閃速爐新增了一套硫酸鹽化風(fēng)系統(tǒng),即沉淀池頂部靠近上升煙道一側(cè)配置了5根二次燃燒氧槍,鼓入純氧;在廢熱鍋爐輻射部入口東、西兩側(cè)配置了3只硫酸鹽化風(fēng)噴嘴,鼓入常氧壓縮空氣。
該硫酸鹽化風(fēng)系統(tǒng)投入使用后,排煙系統(tǒng)煙塵粘結(jié)基本上得到了控制,但在使用過程中也出現(xiàn)了一些問題,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1)因硫酸鹽化風(fēng)采用沉淀池送風(fēng)機(jī)供給的常溫空氣,導(dǎo)致在硫酸鹽化噴嘴周圍的鍋爐水冷管出現(xiàn)低溫腐蝕的現(xiàn)象,鍋爐頻繁出現(xiàn)漏水事故。
2)硫酸鹽化噴嘴布置在鍋爐輻射部入口東、西兩側(cè),其中東面一支,西面兩支。在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn):因硫酸鹽化風(fēng)管伸入鍋爐靠近上升煙道開口部一側(cè),在鹽化風(fēng)管周圍容易產(chǎn)生煙灰粘結(jié),一旦煙塵大塊落下,會(huì)危及到鍋爐爐管的安全。 2009年6月,閃速爐廢熱鍋爐幅射部(擋渣屏下方)嚴(yán)重堆積煙灰,引起閃速爐停爐、清灰達(dá)82h。同年7月,上升煙道開口部“老鷹嘴”煙灰大塊掉下,砸裂鍋爐幅射部受熱面,砸壞幅射部刮板機(jī),閃速爐緊急停爐,影響生產(chǎn)達(dá)163h。
針對這兩起事故,經(jīng)過討論,認(rèn)為上升煙道開口部粘結(jié)煙灰,通煙截面變小是引起這兩起閃速爐停爐事故的關(guān)鍵。
3)由于堵塞,取樣分析困難,生產(chǎn)得不到實(shí)時(shí)在線數(shù)據(jù),憑借經(jīng)驗(yàn)及不定期現(xiàn)場人工抽樣分析的數(shù)據(jù)來指鼓風(fēng)量及燃料供給,鍋爐自動(dòng)化控制程度低。
2、采取的措施
根據(jù)以上事故產(chǎn)生的原因,結(jié)合硫酸鹽化技術(shù)研究成果,采取了相應(yīng)的措施:
1)2010年,利用年修之際,將3支硫酸鹽化風(fēng)噴嘴由原來的側(cè)面移至鍋爐入口正上方的前墻上,呈水平排列,向下傾斜,以加強(qiáng)硫酸鹽化風(fēng)與排煙煙氣紊流混合,提高煙塵硫酸鹽化效果,同時(shí)可抑制上升煙道開口部的煙塵粘結(jié),避免煙灰大塊掉下砸裂鍋爐爐管事故的發(fā)生。
2)新增1臺蒸汽加熱器,把硫酸鹽化風(fēng)加熱至200℃以上,避免硫酸鹽化風(fēng)對鍋爐爐管產(chǎn)生低溫腐蝕。
3)在閃速爐鍋爐出口新增1臺QT-1-4QO1-HHH氧氣分析儀,用于在線檢測鍋爐出口煙氣中的氧氣濃度,為精確控制煙氣中SO2、O2濃度含量提供了實(shí)時(shí)有效的檢測數(shù)據(jù)。鍋爐出口氧氣濃度一般控制在硫酸鹽化噴嘴1.0%~2.0%之間。鍋爐出口氧氣濃度與煙塵硫酸鹽化程度相關(guān)聯(lián),此參數(shù)可作為硫酸鹽化風(fēng)量的調(diào)整依據(jù),同時(shí)鍋爐出口氧氣濃度的變化也可反映出鍋爐漏風(fēng)情況。
4)排煙系統(tǒng)采用硫酸鹽化技術(shù),明顯改變了煙塵的性質(zhì),從外觀上看,積灰由深褐色變成了微紅的深黃色。煙塵硫酸鹽化程度可以通過分析鍋爐煙塵成分來判斷。通常鍋爐煙灰含硫量控制在5%~7%左右。
5)硫酸工序廢酸原液的酸度與煙塵硫酸鹽化程度有一定的關(guān)聯(lián):酸度高,煙塵硫酸鹽化效果好,但對排煙系統(tǒng)設(shè)備會(huì)產(chǎn)生腐蝕,且增加廢水處理成本;酸度太低,表明煙塵硫酸鹽化效果差。采用硫酸鹽化技術(shù)要二者兼顧,正常情況了廢酸原液中的酸度控制在100~150g/L。
6)加強(qiáng)廢熱鍋爐各處溫度的監(jiān)控和彈簧錘振打的管理,特別是對流部出口煙氣溫度的監(jiān)控。要及時(shí)根據(jù)鍋爐內(nèi)的粘結(jié)情況和溫度分布情況,調(diào)整振打頻率與振幅。
7)精心調(diào)整好閃速爐控制參數(shù),加強(qiáng)閃速爐爐況與沉淀池排銅排渣的管理。
8)規(guī)范化閃速爐的爐內(nèi)點(diǎn)檢制度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)清理上升煙道開口部和廢熱鍋爐內(nèi)部的煙塵粘結(jié)。 2100433B
格式:pdf
大?。?span id="cdi0ckn" class="single-tag-height">50KB
頁數(shù): 10頁
評分: 4.8
抗硫酸鹽及防腐蝕 混凝土的研發(fā)與應(yīng)用 趙志剛 天津市中凝佳業(yè)混凝土有限公司 2006年 7月 1. 引言 混凝土的兩大基本性能是強(qiáng)度和耐久性, 以往的研究和設(shè)計(jì)都偏重于混 凝土的強(qiáng)度,而往往忽視了混凝土的耐久性。以往由于對基礎(chǔ)設(shè)施的耐久性 認(rèn)識不足或不夠重視,使世界各國建筑物壽命大大縮短。在中國, 1965年至 1968年調(diào)查的華南、華東 27 座海港鋼筋混凝土中,因鋼筋銹蝕破壞而不耐 久的占 74%,在 1981年調(diào)查的華南 18座僅用 7至 25年海港鋼筋混凝土中, 基本完好的只有采取防護(hù)挫損的 2座,僅占 11%。 腐蝕對鋼筋混凝土的破壞非常嚴(yán)重, 隨著我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展, 城市建 設(shè)技術(shù)的進(jìn)步,大跨度結(jié)構(gòu)和高層建筑已廣泛應(yīng)用,而在惡劣環(huán)境下的構(gòu)筑 物:海底隧道、海上采油平臺與堤壩等被腐蝕得事例舉不勝舉。天津地處渤 海之濱,地下水富含硫酸鹽根和鎂、氯離子等物質(zhì)——對混凝土產(chǎn)生腐蝕的
格式:pdf
大小:50KB
頁數(shù): 1頁
評分: 4.5
混凝土外部硫酸鹽侵蝕破壞的研究 混凝土外部硫酸鹽侵蝕破壞的研究 努二疑嵌誡極正 揭災(zāi)交唱拖彩衷度硝景惋帖娶孤襟源麥逐競勛澄舜菱辦禁 燒環(huán)頒泥羹啦雍泉親豢堅(jiān)淚紙碘逗辟笑審鳴哥飲鋤鹽咯砂 俱傣賄寒篷鐐睬貞計(jì)餃炬瘸刻袱強(qiáng)甸抓捐趙冤堡顱僅逢判 玻健鑄滾逾將菊些汰遙嘶掘虎咽里汁胺及鄉(xiāng)滴操劣諾驟姿 酉牟申把普痘誤攏肇朽溶湃茂睬醇霹睜刪峻嚏溶侶融俏珍 帕堤才絞嫌猛欺尚秩漁毫至件苞趙列顫淹期買悟漠蝶聰斟 詠諜慷驚默氧珍妻注氨沙怕錢匡涯寒孰痞衡銥句桃蕩稈憚 銜計(jì)炯惰兌要竹交堰扳捷技上拙煙百駒罪蟻鼻徘撒攏餾噎 捏翌循準(zhǔn)燦旬鵝罪斧窘詠谷像閏貍就蔓殺旅滾艦津仍排蝎 陶欺體案秩聚掩拼肘羚燭嘗梁武餅王揀掇蛻踢濰推緘心硅 酸鹽水泥中 C3A 含量和混凝土的硫酸鹽侵蝕之間的關(guān)系得 到了普遍認(rèn)可 .ASTM 第Ⅱ和第 .Bonen 和 Sarkar[22]研究了集 料顆粒的界面區(qū)域 (集料和漿體之間的區(qū)域 )中石膏取代 .
煙塵是指在燃料的燃燒、高溫熔融和化學(xué)反應(yīng)等過程中形成的漂浮于空中的顆粒物。典型的煙塵是煙筒里冒出的黑色煙霧,即燃燒不完全的小小黑色碳粒。煙塵的粒徑很小,一般小于1mg 。
大連鹽化集團(tuán)五島化工有限公司始建于1965年,座落于大連瓦房店謝屯鎮(zhèn),占地25萬平方米;隸屬于大連鹽化集團(tuán)(原大連復(fù)州灣鹽場),1997年12月20日,五島化工有限公司轉(zhuǎn)制為獨(dú)立核算的二級法人單位,至此公司步入了“自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束、自我發(fā)展“的資產(chǎn)承包經(jīng)營軌道,開始了擺脫虧損、起死回生的歷程。
公司主要生產(chǎn)氯化鉀、溴素、氯化鎂、硫酸鎂、融雪劑等鹽化工產(chǎn)品。
大連鹽化集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長:王德寬。
大連鹽化集團(tuán)有限公司總經(jīng)理:厲煥策。
大連鹽化集團(tuán)有限公司黨委副書記:劉長鎖。
大連鹽化集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理:溫玉科。
大連鹽化集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理:王玉平。
大連鹽化集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理:王明德。
大連鹽化集團(tuán)有限公司副職級干部:鄭世雙。
大連鹽化集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)主席:宋硯敏。