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脫硫用攪拌式干式石灰消化器內(nèi)容簡介
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本標準由中國機械工業(yè)聯(lián)合會提出。
本標準由機械工業(yè)環(huán)境保護機械標準化技術(shù)委員會歸口。
本標準起草單位:福建龍凈環(huán)保股份有限公司、浙江大學(xué)、浙江菲達環(huán)??萍脊煞萦邢薰尽⑽錆h凱迪電力環(huán)保股份有限公司。
本標準主要起草人:饒益龍、張哲平、謝美華、章俊華、高翔、葛介龍、李雄浩、王惠英、林國鑫、林春源。
本標準為首次發(fā)布。
前言
1 范圍
2 規(guī)范性引用文件
3 術(shù)語和定義
4 分類與標記
4.1 產(chǎn)品型式
4.2 結(jié)構(gòu)型式
4.3 產(chǎn)品標記
5 基本要求
5.1 使用條件
5.2 結(jié)構(gòu)
5.3 主要零部件
5.4 配套電氣控制
5.5 制造、加工、裝配和安裝
5.6試運行要求
6 性能要求
6.1 使用性能
6.2 安全性能
7 試驗方法
7.1 試驗條件
7.2 試驗準備及試樣制備
7.3 消化器生石灰額定消化能力測試
7.4 消石灰含水率測試
7.5轉(zhuǎn)化率測試
7.6 消石灰比表面積測定
7.7 消化器、電動機及控制柜接地電阻測定
7.8 運轉(zhuǎn)噪聲測量
7.9 防銹及外觀要求檢驗
7.10 安裝要求測試
7.11 焊接質(zhì)量檢驗
7.12 配套電氣控制設(shè)備的試驗方法
7.13 電動機測試
7.14 其他檢驗
8 檢驗規(guī)則
8.1 檢驗分類
8.2 出廠檢驗
8.3 安裝檢驗
8.4 型式檢驗
……
9 標志、包裝、運輸和貯存
附錄A (規(guī)范性附錄)消化器配套電氣控制設(shè)備的試驗法
表1 消化器檢驗項目及要求
生石灰從進料口進入環(huán)保型生石灰消化器進行加水,接著進行雙螺旋消化。此時產(chǎn)生大量帶粉塵的蒸汽。通達環(huán)保型生石灰消化器是通過風(fēng)機給水箱產(chǎn)生負壓,然后把外來含有粉塵的蒸汽通過引風(fēng)管吸入水箱,這樣粉塵遇水沉淀...
環(huán)保型生石灰消化器價格是300元哦。 三級干式生石灰消化器的原理有主要以下幾點: 1.能夠控制CaO在消化器內(nèi)的消化反應(yīng)時間,可以達到15~20分鐘的要求,使CaO充分消化。 2.消化器具有良...
石灰消化器也叫化灰機、石灰消和機,是將生石灰(氧化鈣)消化成石灰乳或消石灰粉的專用設(shè)備,主要用于煉鋼、化工、冶金、造紙、電廠脫硫、氧化鋁、鈦白粉、制糖、生物制藥、純堿制造等行業(yè)。 石灰消化機(化灰機)...
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評分: 4.4
以某公司生產(chǎn)的生石灰作為脫硫劑,密相半干法脫硫工藝在某煉鐵廠燒結(jié)煙氣脫硫工程的應(yīng)用為例,對生石灰的消化反應(yīng)和調(diào)質(zhì)改性進行實驗,考察其滿足脫硫要求的最佳消化條件和燒結(jié)機頭灰作為改性劑的比重。實驗表明,當水灰比在1.5~1.7、生石灰粒徑在200μm以下、消化溫度在55℃左右、攪拌軸轉(zhuǎn)速在15~25 r/min的范圍內(nèi),可以保證生石灰有最佳的轉(zhuǎn)化率,燒結(jié)機頭灰占比重的5%時為最佳改性劑量;同時對實驗的工程運行成本和脫硫效果進行分析,使用自制改性脫硫劑即可以節(jié)約運行成本和水電資源,又能提高脫硫效果,為脫硫設(shè)備的長期穩(wěn)定運行提供了可靠依據(jù)。
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頁數(shù): 1頁
評分: 4.8
一、前言 在千法煙氣脫硫工藝中,脫硫劑的品質(zhì)和反應(yīng)性能至關(guān)重要,直接影響到脫硫的效果。目前,干法煙氣脫硫工藝的脫硫劑多采用熟石灰作為脫硫劑使用,而熟石灰的市場價格高于生石灰。出于經(jīng)濟性、完整性等方面的考慮,在千法煙氣脫硫工藝中應(yīng)設(shè)置生石灰消化裝置。
滾筒式攪拌罐是在20世紀60年代后期發(fā)展起來的,是人們設(shè)想從工藝和結(jié)構(gòu)上進行改革,進而消除間歇式攪拌設(shè)備的缺點而誕生的。它的特點是混合料的生產(chǎn)采用冷料連續(xù)配料、連續(xù)計量、順流式加熱烘干、連續(xù)攪拌的工藝。滾筒式攪拌設(shè)備改變了傳統(tǒng)烘干筒逆流式的進料方式,使冷料從安裝噴燃器的同一端進入烘干筒(順流式),并將烘干筒延長而分為2部分(前半部為烘干區(qū),后半部為拌和區(qū)),讓烘干和拌和工序在一個滾筒內(nèi)完成,從而取消了熱料提升和篩分工序,使烘干和拌和過程得以連續(xù)進行。
與間歇式攪拌設(shè)備相比,雙滾筒攪拌設(shè)備在生產(chǎn)再生料方面有著獨特的優(yōu)勢,主要表現(xiàn)在以下方面:1)由于可將新骨料加熱至很高的溫度(370℃),又可利用烘干筒燃氣的抽吸作用將油煙、蒸汽、臭氣統(tǒng)統(tǒng)吸入烘干筒內(nèi)加以焚燒而保證排煙的清潔性,再加上很長的拌和時間,因此在保證再生混合料獲得與新混合料同等品質(zhì)的前提下,雙滾筒攪拌設(shè)備接受再生料的能力要比現(xiàn)有任何類型的攪拌設(shè)備都強,而且不需要專門的脫臭爐。2)排煙的清潔性還可為用戶帶來附加的好處,即不會發(fā)生因廢氣中的油氣冷凝成油滴而污染、堵塞布袋的情況,從而延長了布袋的使用壽命。3)由于再生料和新集料的烘干在同一個滾筒內(nèi)完成,因而不會像間歇式攪拌設(shè)備配備再生料和新集料2個烘干筒時,所發(fā)生的氣流間相互干擾的情況。4)雙滾筒攪拌設(shè)備不需要做重大的改裝即可生產(chǎn)高比例的再生料,而間歇式攪拌設(shè)備有龐大的攪拌塔樓,本身就比雙滾筒攪拌設(shè)備復(fù)雜,如再加上第2烘干筒,結(jié)構(gòu)就更為復(fù)雜。
在混合料攪拌設(shè)備的發(fā)展中,最早出現(xiàn)的是間歇式攪拌罐,所以也常稱它為傳統(tǒng)式攪拌設(shè)備。這種設(shè)備采用冷料配料、加熱烘干、熱料篩分、熱料配料、批量計量、強制拌和的生產(chǎn)工藝。由于采用逆流式烘干工藝,這種設(shè)備的熱效率高,骨料中的水分清除得比較充分,隨著燃燒技術(shù)和控制系統(tǒng)的日趨完善,只要正確地調(diào)試和使用間歇式攪拌設(shè)備就可以獲得優(yōu)質(zhì)的混合料。但是,間歇式攪拌設(shè)備也存在下述缺點:結(jié)構(gòu)復(fù)雜,容易發(fā)生故障;燃料的消耗大;生產(chǎn)率低等 。
立式干粉攪拌機已經(jīng)過優(yōu)化設(shè)計,從增加的防堵料引料螺旋、分散纖維的高速飛刀(可選配置)到改進的出料與底部泄料蝶閥,確保立式干粉攪拌機比傳統(tǒng)的立式攪拌機更適用于內(nèi)外墻膩子粉及干粉砂漿粉料的攪拌混合.
(注:立式干粉攪拌機不建議用于?;⒅楸厣皾{的混合,垂直上升的螺旋結(jié)構(gòu)對?;⒅橛袛D壓作用,產(chǎn)生破碎效果,影響玻化微珠的保溫性能)