中文名 | 針孔 | 包????含 | 不能將小孔流平 |
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所謂針孔攝像頭并不是整個攝像頭的體積跟針一樣小,針孔只是一種夸張的說法而已!
針孔攝像頭的大小最小也有中指那么大,針孔攝像頭它里面是有集成電板,和芯片等一些電子元件組成的,所以呢,針孔攝像頭的形狀有很多種,但大小體積都差不多,小也小不不過小拇指!
談到針孔攝像頭,首先得澄清一個常見的誤解:事實上,人們通常所說的針孔攝像機,用的并不是針孔鏡頭。針孔鏡頭是指利用小孔成像原理來得到影像的鏡頭,它造價低廉,原理簡單,但是有一個致命的弱點:透過小孔的光線太少而導致曝光時間過長。在陽光下使用針孔鏡頭拍攝照片需要花幾分鐘到十幾分鐘,在夜晚拍攝時曝光時間則要達到幾個小時。很顯然,對于每秒鐘要拍攝十幾張到幾十張的攝像機來說,是達不到要求的。針孔鏡頭是無法應用在攝像機上的,因而也就不存在嚴格意義上的“針孔”攝像機。
關(guān)于針孔攝像頭的第二個誤解是,人們往往會將“偷拍”、“暗訪”這樣的詞與針孔攝像頭聯(lián)系起來,隨之而來的是強烈的不安全感。然而,實際上,在大多數(shù)情況下,針孔攝像頭、針孔攝像機被應用在保護人們的生命、財產(chǎn)和隱私上,而不是起到相反的作用。
要想讓攝像頭持續(xù)為你服務(wù),在日常使用中,一些保護攝像頭的相關(guān)事項是必須做到的。由于攝像頭屬于容易被損壞的電子產(chǎn)品,使用中一定要注意。
1、不要將攝像頭直接對準陽光,以免損壞攝像頭的圖像感應器件;
2、避免攝像頭和油、蒸汽、水汽、濕氣和灰塵等接觸;
3、千萬不要用手指去摸鏡頭,如果鏡頭需要清潔時,可用軟刷和吹氣球清除塵埃,再用鏡頭紙擦拭。不要用硬紙、紙巾或餐巾紙來擦拭鏡頭。
4、在長期不使用攝像頭時,最好蓋上鏡頭蓋,或用布將攝像頭罩起來。對于選擇采用了CMOS鏡頭的攝像頭用戶來說,由于CMOS的光線通透性一般,因此在使用時環(huán)境光線不要太弱,否則將影響成像效果。
5、不要拉扯或扭轉(zhuǎn)連接線。
pinhole
在漆中或溶劑中含有微量水時,更易產(chǎn)生針孔。嚴格選用稀釋劑防止水分及其他雜物混入,同時控制施工黏度,可減輕或避免針孔的出現(xiàn)。 但如果是水性漆的針孔問題,那就將是配方的問題了。
pinholing
油墨不能適當?shù)貪櫇癯杏∥锏谋砻娑霈F(xiàn)珠狀小孔露底的現(xiàn)象。
針孔成像
在一個不透光的暗箱的前端開一個小孔,暗箱前面的景物就會在暗箱內(nèi)的后端形成影像,影像是倒轉(zhuǎn)的負像,這就是針孔成像的光學原理。照相機就是根據(jù)這個原理發(fā)明的。攝影術(shù)發(fā)明100多年來,物的影像,進而,有人將小孔改為鏡片,于是,照相機的結(jié)構(gòu)雛形就形成了。隨著現(xiàn)代科學技術(shù)的發(fā)展,照相機的功能和使用的制作材料也得到了不斷的改進和完善。但是,無論是早期的木箱照相機,還是目前最新的數(shù)碼照相機,同樣都是從最簡單的“針孔成像”的原理發(fā)展而來的。
與相機技術(shù)近乎瘋狂的發(fā)展狀況形成對照,有一批攝影師根本就不用相機,不需要昂貴的鏡頭與機身,只需要一個裝垃圾的紙箱子就可以當相機使用了。他們的具體做法是:在一個不透光的暗箱的前端開一個小孔,暗箱前面的景物就會在暗箱內(nèi)的后端形成影像,在影像形成處放置膠片或相紙曝光,沖洗出來之后就是針孔成像的攝影作品了。
針孔成像攝影,是電子技術(shù)發(fā)展到令人眼花繚亂之后的技術(shù)復古,可以說是數(shù)碼時代對原始手工藝時代的懷戀與致敬。
歷史
春秋戰(zhàn)國時期,墨翟所著《墨經(jīng)》記載了針孔成像的現(xiàn)象,并作了解釋,這是世界上對針孔成像的最早論述。北宋時期,沈括在前人研究針孔成像的基礎(chǔ)上,做了許多實驗,他所著的《夢溪筆談》對針孔成像有詳盡的記載。他在紙窗上開一個小孔,使窗外飛鳶的塔樓影子成像于室內(nèi)的紙屏上面。他指出:“……若鳶飛空中,其影隨鳶而移,或中間為窗所束,則鳶與影相連,鳶東則影西,鳶則影東。又如窗隙是樓塔之影,中間為窗所束,亦皆倒垂……”
17世紀,奧地利人開普勒制作了便攜式暗箱。18世紀,有人在暗箱裝上了透鏡,成了鏡箱,這即是照相機的雛形。1812年,英國威廉·海德·渥拉斯頓的新月形透鏡,使鏡箱提高了光通量。1839年,達蓋爾發(fā)明了銀版攝影術(shù)所用的照相機為雙重木結(jié)構(gòu),長10.5英寸,高125英寸,重11.0磅。鏡頭由二片渥拉斯頓新月形透鏡組成,鏡箱可前后聚集。自那以后,攝影術(shù)與照相機技術(shù)不斷發(fā)展,進入21世紀之后,傳統(tǒng)的機械相機的主流地位被電子數(shù)碼相機逐步取代。
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1 姓名: 趙 偉 班級:材 料 工 程 學號: 2010730023 雙零鋁箔針孔問題初探 當前鋁箔在電氣、儀表、航空、食品、醫(yī)藥包裝等工業(yè)方面得到了 廣泛的應用 ,成為日常生活中不可缺少的材料 ,其中包裝用鋁箔占全 部鋁箔消費的 65 %以上 ,且在厚度規(guī)格上正朝日益更薄的方向 發(fā)展。當前生產(chǎn)的雙零鋁箔針孔偏多 ,在使用過程中易斷 ,滿足不了戶 高速生產(chǎn)線的需求。優(yōu)質(zhì)雙零鋁箔已成為當今市場需求的主流 ,亦是 各個鋁箔生產(chǎn)企業(yè)搶占市場 ,提高效益所共同追求的目標和方向。提 高鋁箔質(zhì)量 ,降低鋁箔針孔的數(shù)目及大小 ,是當前國內(nèi)鋁箔廠急需決 的問題。本文對鋁箔針孔偏多的原因進行探討 ,并從鋁箔坯料狀況、 裝備水平、軋輥表面粗糙度、軋制油的過濾精度等方面進行控制 ,使 雙零鋁箔針孔數(shù)大幅度降低 ,斷頭率也相應減少。 1. 雙零鋁箔針孔的外貌 雙零鋁箔針孔是穿透鋁箔迎光可見的、 類似針尖的細
李 想, 孫傳金
(山東臨工工程機械有限公司,山東 臨沂 276023)
摘要:電泳針孔是材料表面處理中常見的一種缺陷,嚴重威脅產(chǎn)品防腐蝕性能,以某鏟運土方類工程機械廠駕駛室前處理電泳線解決某次電泳針孔缺陷為例,介紹了一種排查解決電泳針孔缺陷的思路。
關(guān)鍵詞:工程機械; 電泳; 針孔
0 引言
外觀件的質(zhì)量直接關(guān)系到產(chǎn)品品牌的美譽度,工程機械行業(yè)亦是如此,在競爭日益激烈的行業(yè)大環(huán)境下,外觀質(zhì)量的保證成為影響產(chǎn)品銷量的重要一環(huán),而如何保證外觀件的前處理及涂裝質(zhì)量,消除涂裝弊病尤為重要。本文以某鏟運土方類工程機械廠駕駛室前處理電泳線解決某次電泳針孔缺陷為例,介紹了一種排查解決電泳針孔缺陷的思路。
1 常見導致針孔缺陷原因分析
1.1 再溶解性針孔
電泳后的工件濕漆膜若沖洗不及時,會導致漆膜的再溶解,造成再溶解性針孔。
1.2 氣體針孔
電解反應劇烈會產(chǎn)生大量氣泡,若槽液攪拌不良會導致工件脫泡不良,大量氣泡殘留并被濕漆膜裹挾,工件經(jīng)烘干后氣泡破裂,造成氣體針孔。如果電源濾波值太高(即交流成分多),電源整流器輸出不穩(wěn)定,而槽液溫度過低,循環(huán)效果差或在循環(huán)過程中吸入了空氣,都易造成此類針孔。
1.3 帶電入槽階梯式針孔
浸入電泳槽液的工件若在之前水洗工序表面濕潤不良且電泳時電解過程反應劇烈,則會產(chǎn)生大量的氣泡,漆膜沉積后易裹挾氣泡,烘干時漆膜下的氣泡炸裂,形成針孔。此類針孔缺陷多發(fā)生于連續(xù)式電泳線。
1.4 電泳槽液造成的針孔
電泳溶劑含量低會導致電泳過程中漆膜的流動性差,之前過程若產(chǎn)生針孔則不易被自然流平消除掉;而溶劑含量過高又會導致溶劑性爆孔,涂層表干后,過量的溶劑若被包裹在漆膜里,在烘干時到達一定壓力后破開漆膜造成針孔,因此,保持溶劑含量在適宜范圍內(nèi)波動是避免漆膜針孔缺陷的重要措施。此外,槽液pH過低可能導致返溶過度,形成針孔。雜質(zhì)混入,槽液電導率過高,也會影響電泳過程形成針孔??偟膩碚f,電泳槽液本身參數(shù)的控制至關(guān)重要。
1.5 前處理導致的針孔
金屬材料在加工、運輸、貯存過程中會產(chǎn)生一系列的雜質(zhì)、異物,對于未來涂層的結(jié)合力與保護性是重大威脅,因此我們需要在涂裝前通過前處理將這些物質(zhì)去除,并通過諸如磷化等表面化學轉(zhuǎn)化以增加涂層附著力,增強涂層的抗蝕能力,對于電泳涂裝來說,前處理還可提高涂料的濕潤性,為電泳過程提供良好的基體表面環(huán)境。作為電泳前的基礎(chǔ)工序,創(chuàng)造一個良好的基體前處理是對電泳漆膜質(zhì)量的重要保障,反之,不
良的前處理會造成一系列漆膜缺陷,針孔即是常見的一種。
脫脂不良會造成磷化膜表面被油脂污染,電泳時電沉積過程遇阻,油脂污染區(qū)形成針孔、凹坑的中心;除銹效果不良則會造成銹蝕殘留甚至氧化皮殘留,導致基體表面易裹挾氣泡,形成后續(xù)針孔;磷化效果差、磷化后工件在空氣中暴露時間長、水洗過程時間過長會造成磷化膜返銹,影響電泳時底材表面,并加劇電解反應導致針孔??刂埔粋€優(yōu)良的前處理環(huán)境,是避免針孔缺陷的重要保障。
1.6 底材造成的針孔
疏松的底材表面可能因表面結(jié)構(gòu)而裹挾氣體,不良材質(zhì)的表面電解質(zhì)太多也可能導致針孔,此外鍍鋅板也極易發(fā)生針孔。
2 針孔缺陷解決實例
2.1 背景
某鏟運土方類工程機械廠隨著新產(chǎn)品的不斷研發(fā),產(chǎn)品線不斷豐富,配套高端駕駛室前處理電泳線,根據(jù)現(xiàn)場統(tǒng)計,利用排列圖發(fā)現(xiàn)電泳缺陷數(shù)量明顯增多,占到所有前處理電泳缺陷的83%,已成為影響生產(chǎn)的主要因素,迫切需要解決。
2.2 分析排查
2.2.1 現(xiàn)場調(diào)查
該前處理電泳線處理工件為薄板覆蓋件及高端駕駛室,基本工藝流程為:上線、水洗、預脫脂、脫脂、水洗(2道)、酸洗(2道)、水洗、中和、水洗、表調(diào)、磷化、水洗、去離子水洗、電泳、超濾水洗(2道)、去離子水洗、下線、烘干、強制冷卻。
針對現(xiàn)場為程控行車控制的間歇浸漬式生產(chǎn)線,且現(xiàn)場電泳工序?qū)嵭幸欢?00 ~ 150 V、二段150 ~ 250 V的分段電壓,首先排除了帶電入槽階梯式針孔的可能性。利用抽樣調(diào)查與現(xiàn)場落實發(fā)現(xiàn),電泳針孔無規(guī)律分布,循環(huán)泵工作正常,循環(huán)良好,排除設(shè)備導致針孔的可能。
2.2.2 參數(shù)檢測
對可能導致針孔的脫脂、酸洗、磷化、電泳工序槽液取樣檢測參數(shù),同時現(xiàn)場觀察處理效果。檢測結(jié)果如表1所列。
結(jié)合數(shù)據(jù)及現(xiàn)場可以發(fā)現(xiàn),脫脂效果較好,磷化后無返銹發(fā)生,而電泳溶劑含量偏低,酸洗參數(shù)正常,但現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)工件表面有黑色殘留物,需進一步確認。
2.2.3 對比試驗
根據(jù)檢測數(shù)據(jù)設(shè)計對比試驗,A組試驗驗證溶劑含量是否為此次針孔缺陷誘因。保持相同前處理條件,溶劑含量調(diào)整前后分別統(tǒng)計調(diào)查工件電泳針孔發(fā)生率,結(jié)果顯示溶劑含量恢復正常范圍后針孔有明顯下降趨勢,但仍有針孔缺陷存在。
根據(jù)現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn),酸洗后工件表面的黑色殘留物皆發(fā)生于材料為板厚4 mm以上的工件局部,所以B組試驗驗證是否為底材酸洗不良導致針孔缺陷。分別用Q235B 2種板厚(T2、T4)樣板進行相同條件的前處理及電泳操作,對比電泳效果,結(jié)果顯示T2板未出現(xiàn)針孔缺陷,而T4板出現(xiàn)密集分布針孔,且分布區(qū)域與酸洗后黑色殘留物區(qū)域高度重合,如圖1所示。
由試驗結(jié)果可以推斷,溶劑含量低和T4及以上板厚工件表面氧化皮酸洗不徹底是造成本次工件批量針孔缺陷的主要原因。進一步分析發(fā)現(xiàn)黑色疏松殘留物為沒有完全溶解的氧化皮,由于酸洗不徹底,造成工件表面殘留疏松氧化皮,裹挾進氣體,同時溶劑含量偏低造成漆膜流動性差,2個因素的共同作用形成針孔缺陷。
2.3 制定對策
溶劑含量低于正常波動范圍的因素已在對比試驗中通過添加溶劑消除,試驗結(jié)果也證明措施有效,而酸洗后存在殘留氧化皮的現(xiàn)象尚未解決。通過檢測發(fā)現(xiàn)酸洗參數(shù)未見異常,進一步分析發(fā)現(xiàn),該生產(chǎn)線設(shè)計時主要針對T2及以下板厚的冷軋板材料產(chǎn)品,同時考慮到設(shè)備的承受能力,選用純磷酸系酸洗液足以完成工件除銹工作,而隨著公司產(chǎn)品的豐富以及布局規(guī)劃的轉(zhuǎn)變,大量T4及以上板厚的熱軋板成為某些工件的重要板材,現(xiàn)有工藝參數(shù)下的純磷酸系酸洗液已不能滿足需求,要解決板材針孔缺陷需要通過調(diào)節(jié)現(xiàn)有酸洗液參數(shù)提高酸洗能力,徹底去除未完全溶解的氧化皮,為此設(shè)計正交試驗尋找現(xiàn)階段產(chǎn)品板材酸洗處理適宜的參數(shù)范圍,試驗由現(xiàn)階段參數(shù)與若干組游離酸或溫度調(diào)節(jié)后的參數(shù)組合共同組成,試驗結(jié)果見表2所列。
綜合考慮設(shè)備承受能力及能源消耗水平,將酸洗的溫度控制下限調(diào)整為65 ℃,游離酸控制下限調(diào)整為10.0。
調(diào)整后的1周每個工作日隨機抽樣調(diào)查,再未出現(xiàn)電泳針孔缺陷,問題得以解決,生產(chǎn)線趨于穩(wěn)定。
3 結(jié)語
電泳針孔缺陷是材料表面處理中常見的一種缺陷,嚴重威脅產(chǎn)品防腐蝕性能,如何控制、避免針孔缺陷的發(fā)生是保障產(chǎn)品外觀質(zhì)量的重要一環(huán)。導致針孔缺陷的因素復雜多樣,且不同的設(shè)備、工藝流程、藥劑搭配都會產(chǎn)生未知影響,在生產(chǎn)線發(fā)生批量針孔缺陷時,我們可以按照本文所舉實例中“一查二檢三對比”的思路,結(jié)合常見導致針孔缺陷原因的經(jīng)驗,來排查確定原因,并制定對策解決問題。
(參考文獻略,詳情見《現(xiàn)代涂料與涂裝》2017-11期)
關(guān)于汽車噴涂清漆后產(chǎn)生針孔的原因,以及如何才能預防產(chǎn)生針孔呢?下面就是無錫汽車漆廠家跟大家分析的:
我們在噴涂清漆之后,靜置20分鐘后進烤箱升溫烘烤,漆膜開始受熱、漆膜從表面到內(nèi)層逐漸干燥。,但是你們可能忽略了一點,漆膜中任然含有未蒸發(fā)的溶劑,空氣的水分,清漆和固化劑反應的氧化氣體,這些氣體成分會通過漆膜的間隙處,慢慢的揮發(fā)。所以如果快速的升溫烘烤的話,氣體成分會大量產(chǎn)生,漆膜間隙不容易全部通過,就會沖破漆膜表層。假如現(xiàn)在漆膜表面并沒有全部干燥,那么沖破漆膜的穴狠就會隨著清漆表面張力作用下流動,消失掉;但是如果漆膜已經(jīng)干燥了,那么氣體突破的穴狠就無法自動修復了,就成為了針孔。
預防方法:
為了抑制漆膜的干燥速度,需使用干燥速度慢的稀釋劑,或者調(diào)整內(nèi)層和漆膜外表的干燥平衡;控制烘烤溫度的上升速度,避免產(chǎn)生大量氣體;漆膜噴涂薄一點,不宜太厚,因為相同面積,越厚的漆膜,溶劑量越大,產(chǎn)生的氣體就會越多,也就越容易產(chǎn)生針孔了。
電火花針孔檢測儀
※廣泛應用于油、氣田防腐絕緣廠,油建公司管道安裝隊,石油儲罐建設(shè)部門的防腐質(zhì)量監(jiān)理部門的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督;
※應用于燃氣公司,自來水公司的金屬管道的防腐質(zhì)量檢測;
※造船廠、石化廠、軍工廠、機械廠、搪瓷廠及大型橋梁工程建設(shè)單位的涂敷防腐質(zhì)量檢測;
※管道運輸企業(yè),防腐層老化程度檢測及大修涂敷質(zhì)量檢測
1、采用國外微電子一體化高壓發(fā)生器,克服了靜電現(xiàn)象。
2、采用平面化設(shè)計,全鍵盤操作,提高了儀器的性能;
3、針孔數(shù)自動記錄;
4、高壓輸出可根據(jù)需要連續(xù)調(diào)節(jié),且能夠自動存儲輸出高壓值;
5、數(shù)字顯示高壓探極的實際測試電壓,能確保涂層的安全;
6、配置三種探極,可適應各種不同場合的檢測;
7、電壓不足時,自動關(guān)機,提高了電池的使用壽命;
8、快速智能充電,充足自停,無需人工控制;
9、儀器線路采用模塊化結(jié)構(gòu),三防設(shè)計,從而大大提高儀器野外使用的壽命和可靠性。