目前困擾水泥生產(chǎn)一大難題是,水泥生產(chǎn)企業(yè)的生料庫和水泥庫在使用一定時間后,因庫內(nèi)儲料被壓實造成板結(jié),導(dǎo)致下料口下料不暢,嚴(yán)重時會發(fā)生堵塞,影響正常生產(chǎn),并直接影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。因各種儲存庫必須經(jīng)常清理。為此, 生產(chǎn)廠家不得不抽調(diào)專人定時清庫, 臨時捅堵、炸拱。且不說大量水泥外泄造成浪廢, 也不說費(fèi)工費(fèi)力直接影響生產(chǎn),因水泥庫清庫工作屬于高風(fēng)險作業(yè),近來 不斷有因清庫發(fā)生的安全事故就說勞動條件惡化, 時有人身傷亡事故發(fā)生, 在報紙,網(wǎng)絡(luò)登載。使得生產(chǎn)廠家傷透了腦筋。所以水泥庫清理不是唯一解決的辦法。需從根本解決水泥庫出現(xiàn)的癥狀。
水泥灰在倉庫內(nèi)長期存放的過程中,有些水泥灰會因為長期擠壓或受潮等方面的原因,會凝結(jié)成塊。如果不及時進(jìn)行清理,灰塊將越積越大,不但占了倉庫內(nèi)的有交效空間,同時對于水泥庫中正常的進(jìn)庫和出庫作業(yè)也帶來非常不便的影響。
水泥庫長期清理不是唯一解決的辦法。水泥清庫不能解決根本問題?,F(xiàn)今是科技發(fā)展時代。要不斷創(chuàng)新、不斷吸取經(jīng)驗。為圍繞這一主題研制出新的解決辦法。對原建水泥庫進(jìn)行改造,在灰?guī)靸?nèi)安裝流化裝置,使水泥進(jìn)行加氣后形成流化狀態(tài),減小水泥的密度。使水泥內(nèi)聚,達(dá)到最后出料的效果。出庫率達(dá)到90%以上。流化裝置與自動化結(jié)合更加出神入化,效果更佳、為企業(yè)解決了重大難題。
一、流化裝置 它主要用于干燥粉狀物料的水平輸送,其工作原理是:利用通過孔隙密布的低壓空氣將物料均勻氣化,使之改變摩擦角,并在重力的切向分力作用下形成流動狀態(tài),沿斜度下滑而達(dá)到輸送目的的一種輸送裝置。具有結(jié)構(gòu)簡單、維修方便、成本低、磨損小、出力大、運(yùn)行可靠、易于改變輸送方向和多點(diǎn)裝卸等優(yōu)點(diǎn)。
二、流化裝置 它是用于水泥灰?guī)鞄斓椎囊环N具有一定安裝斜度(一般為10°)的氣化裝置。通入經(jīng)過加熱的氣化空氣,使干灰處于流態(tài)化,從而沿斜度下滑至卸料口。使用流化管的平底灰?guī)?,可以有效地降低灰?guī)斓慕ㄖ叨?,?jié)省投資,因此被工程設(shè)計單位和水泥廠單位廣泛使用。
三、流化裝置 它主要用于盛裝粉煤灰、水泥等粉狀物料的料倉、料庫或料斗中。經(jīng)凈化加熱的空氣進(jìn)入氣室后,通過孔隙密布的氣化板與料倉、料庫或料斗中的物料混合,使物料流態(tài)化,增加物料的流動性,防止起拱,為粉粒料的順利卸料或輸送創(chuàng)造條件。
氣化管、氣化板、增壓器加工、制作、安裝、銷售。
氣化系統(tǒng)安裝、調(diào)試
舊庫出料系統(tǒng)改造
業(yè)生產(chǎn)加工氣化管、氣化板等水泥散裝設(shè)備、主要以鋼板倉氣化出料系統(tǒng)主,氣均化系統(tǒng)用于水泥倉、粉煤灰?guī)靸?nèi)的庫底均化系統(tǒng)及其管道輸送,排空率95%以上。負(fù)責(zé)安裝,調(diào)試。為水泥筒倉排料解決難題。
水泥生產(chǎn)線設(shè)備有破碎機(jī)、原料磨、回轉(zhuǎn)窯、水泥磨等。1、水泥:粉狀水硬性無機(jī)膠凝材料。加水?dāng)嚢韬蟪蓾{體,能在空氣中硬化或者在水中更好的硬化,并能把砂、石等材料牢固地膠結(jié)在一起。cement一詞由拉丁文c...
可參照特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門制訂的《特種設(shè)備目錄》(網(wǎng)上可搜到),對比一下本廠的設(shè)備就能理出臺賬的目錄,《特種設(shè)備目錄》中與水泥廠相關(guān)的大約有:余熱發(fā)電用的蒸汽鍋爐、壓力容器(壓縮空氣儲氣罐等)、壓...
單獨(dú)電桿屬于材料。如果架上了電線開始了輸電就屬于供電系統(tǒng)設(shè)備的一部分了。
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試生產(chǎn)調(diào)試的主要工作是解決由建設(shè)、設(shè)備安裝階段遺留的問題以及試生產(chǎn)過程中遇到的一系列技術(shù)問題,以為工程早日投入可靠、穩(wěn)定的正常生產(chǎn)運(yùn)行打下基礎(chǔ)?,F(xiàn)根據(jù)筆者承擔(dān)華潤水泥(貴港)有限公司二期水泥庫工程設(shè)備的試生產(chǎn)調(diào)試工作實踐,就其中所遇問題及其從電氣、工藝和機(jī)械三方面著力解決的情況作一總結(jié)介紹。
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0前言我公司2500t/d新型干法水泥生產(chǎn)線熟料燒成采用Φ4.0m×60m回轉(zhuǎn)窯帶五級旋風(fēng)預(yù)熱器和高原型NDSP52分解爐。2007年11月點(diǎn)火試生產(chǎn)以來,經(jīng)過對工藝設(shè)備的技術(shù)改造和工藝參數(shù)的不斷優(yōu)