中文名 | 鍋爐節(jié)油技術(shù) | 外文名 | Boiler fuel saving technology |
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簡(jiǎn)????介 | 節(jié)省原油 | 原????理 | 3個(gè) |
方法及措施 | 4個(gè) |
目前,很多大型燃煤機(jī)組都在探索機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)中汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)前投粉以節(jié)省燃油的方法,其中的難點(diǎn)主要是:
①煤種與爐膛溫度是否允許,煤粉的揮發(fā)份直接關(guān)系到煤粉的著火溫度,采取措施提高啟動(dòng)初期的爐膛的溫度和一、二次風(fēng)溫,確保煤粉著火和穩(wěn)燃是實(shí)現(xiàn)早投粉的關(guān)鍵。在布置多臺(tái)機(jī)組的電站中,可以引出臨爐高溫?zé)煔鈦?lái)加熱提高啟動(dòng)鍋爐的爐膛及一、二次溫度。
②投粉后汽溫汽壓增長(zhǎng)較快,如何有效控制汽輪機(jī)脹差的問(wèn)題??梢試L試增加汽缸夾層法蘭螺栓加熱系統(tǒng),使缸脹加快,以適應(yīng)提前投粉后轉(zhuǎn)子的較快的膨脹。
③為了避免鍋爐受熱面超溫?fù)p壞及煤粉積聚在空預(yù)器處,應(yīng)減少磨煤機(jī)啟動(dòng)后最低煤量值,采用投入部分噴燃器的方式,改善配風(fēng)以優(yōu)化煤粉燃燒狀況,減少不完全燃燒帶來(lái)的火焰上移。
進(jìn)一步提高鍋爐燃燒穩(wěn)定性,降低不投油穩(wěn)燃負(fù)荷至設(shè)計(jì)值
目前由于鍋爐依然存在一定程度的結(jié)焦,該電站仍未實(shí)現(xiàn)最低不投油穩(wěn)燃負(fù)荷50%BMCR的設(shè)計(jì)值,隨著設(shè)備治理的加強(qiáng),鍋爐結(jié)焦進(jìn)一步減輕,鍋爐燃燒愈加穩(wěn)定,實(shí)現(xiàn)最低斷油穩(wěn)燃負(fù)荷330MW的目標(biāo)后,將進(jìn)一步降低穩(wěn)燃油耗。
改造油槍,降低油槍耗油量
隨著油槍技術(shù)的飛速發(fā)展,耗油量小,易于點(diǎn)火穩(wěn)燃的小油槍成為市場(chǎng)的主流,今后在設(shè)備改造中,將逐步選用節(jié)油、經(jīng)濟(jì)的油槍,以節(jié)約燃油。
大型機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)過(guò)程是一個(gè)復(fù)雜的不穩(wěn)定的傳熱、流動(dòng)過(guò)程。由于冷態(tài)啟動(dòng)前鍋爐、汽輪機(jī)各部件壓力、溫度接近環(huán)境壓力、溫度,鍋爐升溫升壓、汽輪機(jī)暖缸、暖機(jī)需要一定的時(shí)間,檢修后的機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)過(guò)程中,發(fā)電機(jī)和汽輪機(jī)需要做多項(xiàng)試驗(yàn),鍋爐只能維持在低參數(shù)狀態(tài)下運(yùn)行,需要消耗大量燃油。因此,研究設(shè)備特點(diǎn),合理安排機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)步驟,盡量縮短啟動(dòng)時(shí)間,可以節(jié)約大量燃油。
(1)采用滑參數(shù)啟動(dòng),機(jī)組充分利用低壓、低溫蒸汽均勻加熱汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子和汽缸,減少了熱應(yīng)力和啟動(dòng)損失,鍋爐過(guò)、再熱器的冷卻條件亦得到改善。由于鍋爐、汽輪發(fā)電機(jī)同時(shí)啟動(dòng),縮短了整機(jī)啟動(dòng)時(shí)間,減少了燃油消耗。
(2)汽包上水時(shí),在汽包壁溫差允許的情況下(該機(jī)組汽包壁溫差要求任意兩點(diǎn)不大于36℃),盡量提高除氧器給水溫度,保證省煤器出口給水溫度高于汽包壁溫20~30℃,縮短汽包起壓時(shí)間,利于機(jī)組節(jié)油。
(3)試運(yùn)中,一度存在鍋爐油槍冷態(tài)點(diǎn)火著火困難的問(wèn)題,經(jīng)常出現(xiàn)油槍點(diǎn)燃后燃燒不穩(wěn)而滅火,不得不頻繁點(diǎn)火,燃油消耗增加。經(jīng)不斷摸索,根據(jù)油槍投入時(shí)火焰形狀及油煙顏色,找到了霧化蒸汽壓力、二次風(fēng)量、燃油壓力、燃油溫度的最佳匹配關(guān)系,控制燃油壓力0.7-0.8MPa,霧化汽壓力0.8Mpa左右,冬季提高燃油伴熱溫度,修改步序使中心風(fēng)檔板開啟平緩,經(jīng)這些調(diào)整使冷態(tài)油槍點(diǎn)火能夠順暢、穩(wěn)定,同時(shí)減少了燃油不完全燃燒損失。
(4)該機(jī)組汽輪機(jī)中壓轉(zhuǎn)子預(yù)暖通過(guò)軸封漏氣進(jìn)行,中壓轉(zhuǎn)子中心溫度達(dá)到54.4℃為合格,預(yù)暖需時(shí)4h左右。為了縮短中壓轉(zhuǎn)子預(yù)暖時(shí)間,技術(shù)人員將預(yù)暖時(shí)軸封蒸汽壓力由0.03Mpa提高到0.04MPa,適當(dāng)開啟軸封疏水門以提高軸封蒸汽溫度,適當(dāng)提高凝汽器壓力至15kpa以減少外界冷空氣吸入,使中壓轉(zhuǎn)子預(yù)暖時(shí)間縮短到2h左右。
經(jīng)實(shí)施以上措施,縮短了機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)的時(shí)間,冷態(tài)啟動(dòng)一次耗油量由原來(lái)的260t以上減少到130-150t。
機(jī)組溫、熱態(tài)啟動(dòng)節(jié)油機(jī)組溫、熱態(tài)啟動(dòng)節(jié)油措施主要是提前投入煤粉燃燒。在冷態(tài)啟動(dòng)中,由于鍋爐維持低負(fù)荷時(shí)間較長(zhǎng),相應(yīng)爐內(nèi)燃燒強(qiáng)度及爐膛火焰溫度均較低,投粉過(guò)早、粉量過(guò)多很容易造成爐膛燃燒不充分,使火焰中心上移,鍋爐升壓快,主汽溫度、再熱汽溫難于控制;同時(shí)未燃盡煤粉積聚在空氣預(yù)熱器波紋板上,在一定條件下會(huì)產(chǎn)生二次燃燒,燒損空預(yù)器。因此,冷態(tài)啟動(dòng)投粉一般選擇在發(fā)電機(jī)并網(wǎng)后、鍋爐所產(chǎn)蒸汽已可經(jīng)汽輪機(jī)泄放后進(jìn)行,以利于汽壓、汽溫的控制。在機(jī)組溫、熱態(tài)啟動(dòng)中,根據(jù)汽溫、汽壓及汽輪機(jī)脹差情況,電站技術(shù)人員將啟磨投粉時(shí)間提前到機(jī)組沖轉(zhuǎn)前,投粉后即進(jìn)行汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)、發(fā)電機(jī)并網(wǎng)操作,既加快了機(jī)組代負(fù)荷速度,同時(shí)也節(jié)省了燃油。
該機(jī)組配置的雙進(jìn)雙出一次風(fēng)正壓直吹式制粉系統(tǒng)是現(xiàn)代大型火電廠廣泛采用的制粉系統(tǒng),它適應(yīng)了大型機(jī)組鍋爐容量大、燃煤量大的需要,充分體現(xiàn)了雙進(jìn)雙出球磨機(jī)出力大,磨內(nèi)存粉量多、出力易于調(diào)節(jié)、系統(tǒng)簡(jiǎn)單靈活等一系列特點(diǎn)。但這種制粉系統(tǒng)也普遍存在磨煤機(jī)啟動(dòng)助燃油消耗大這一缺點(diǎn)。按照該機(jī)組磨煤機(jī)啟動(dòng)邏輯要求,為了保證燃燒的穩(wěn)定、充分,啟動(dòng)磨煤機(jī)必須滿足一定的火焰聯(lián)鎖條件。即使在鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行中,如需要啟動(dòng)磨謀機(jī),仍需投入該磨煤機(jī)對(duì)應(yīng)的燃燒器層或相鄰層的部分或全部油槍,由油槍點(diǎn)燃煤粉燃燒器并為其助燃,直至煤粉燃燒器出力正常、燃燒穩(wěn)定,才允許油槍退出運(yùn)行。
在鍋爐啟動(dòng)過(guò)程中,由于燃料量小、爐溫低、燃燒不穩(wěn)定,油槍對(duì)煤粉著火的支持是必須的,但鍋爐穩(wěn)定運(yùn)行中,鍋爐底層爐溫已達(dá)1000℃以上,且鍋爐配置了易于點(diǎn)火穩(wěn)燃的低氮型DS旋流燃燒器,磨煤機(jī)啟動(dòng)時(shí)煤粉不需要油槍來(lái)點(diǎn)燃。經(jīng)研究試驗(yàn),在鍋爐正常運(yùn)行中,沒有油槍助燃的情況下,磨煤機(jī)啟動(dòng)順利,煤燃燒器著火迅速,火焰穩(wěn)定。在充分考慮安全的基礎(chǔ)上,技術(shù)人員將磨煤機(jī)啟動(dòng)必須投油助燃的邏輯做了修改:當(dāng)機(jī)組負(fù)荷高于360MW時(shí),磨煤機(jī)允許不投油啟動(dòng)。
啟動(dòng)順利,煤燃燒器著火迅速,火焰穩(wěn)定。在充分考慮安全的基礎(chǔ)上,技術(shù)人員將磨煤機(jī)啟動(dòng)必須投油助燃的邏輯做了修改:當(dāng)機(jī)組負(fù)荷高于360MW時(shí),磨煤機(jī)允許不投油啟動(dòng)。
此項(xiàng)措施,使該機(jī)組在日常調(diào)峰運(yùn)行中,啟磨不再消耗燃油,按原來(lái)日常啟磨每次燒油2~5t計(jì)算,每年至少可節(jié)約助燃油600t。
改進(jìn)原熱控保護(hù)邏輯,消除磨煤機(jī)不必要跳閘
直吹式制粉系統(tǒng)中,磨煤機(jī)跳閘對(duì)鍋爐的安全、穩(wěn)定運(yùn)行威脅很大。一旦發(fā)生磨煤機(jī)運(yùn)行中跳閘,鍋爐燃燒迅速惡化,不得不投油穩(wěn)燃。該機(jī)組投產(chǎn)初期,由于磨煤機(jī)油站邏輯設(shè)計(jì)不盡合理,原設(shè)計(jì)磨煤機(jī)頂瓦油壓低無(wú)延時(shí)跳,頂瓦油泵出口濾網(wǎng)堵塞無(wú)法實(shí)現(xiàn)在線清理,磨煤機(jī)頻繁跳閘增大了燃油消耗。經(jīng)過(guò)多次攻關(guān)試驗(yàn)和分析論證,技術(shù)人員將磨煤機(jī)頂瓦油系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造,將熱控保護(hù)邏輯中增加了50min延時(shí),實(shí)現(xiàn)了頂瓦油泵出口濾網(wǎng)堵塞在線清理,減少了磨煤機(jī)因油系統(tǒng)故障跳閘次數(shù),降低了助燃油消耗,保證了鍋爐燃燒穩(wěn)定。
加強(qiáng)設(shè)備治理,降低鍋爐不投油穩(wěn)燃負(fù)荷
由于該電站鍋爐水冷壁設(shè)計(jì)了大面積和衛(wèi)燃帶,在機(jī)組投產(chǎn)后,一度存在嚴(yán)重的鍋爐結(jié)焦,并且火焰監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可靠性差,爐膛落焦經(jīng)常造成鍋爐燃燒惡化、火檢閃動(dòng)而滅火,初期僅能實(shí)現(xiàn)450MW負(fù)荷不投油穩(wěn)燃,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于不投油穩(wěn)燃負(fù)荷50%BMCR的設(shè)計(jì)值。
為此,該電站采取了一系列減輕鍋爐結(jié)焦,保證鍋爐燃燒穩(wěn)定性的措施:
①去除一部分衛(wèi)燃帶,保留的穩(wěn)衛(wèi)燃帶用隔離帶分割成小塊,避免大焦塊的形成。
②改造燃料配煤系統(tǒng),結(jié)合鍋爐結(jié)焦情況和運(yùn)行參數(shù)選擇該鍋爐適用的煤種。
③安裝遠(yuǎn)射程大力吹灰器,及時(shí)清除爐膛積渣。
④進(jìn)行噴燃器葉片調(diào)整、燃燒配風(fēng)等優(yōu)化燃燒調(diào)整。
⑤更換更加可靠靈敏的火檢裝置。
通過(guò)這些措施,該機(jī)組爐膛結(jié)焦得到有效控制,鍋爐燃燒穩(wěn)定性極大增強(qiáng),最低不投油穩(wěn)燃負(fù)荷降低到400MW,使機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中全部停油的時(shí)間得以提前,同時(shí)也減少了運(yùn)行中降負(fù)荷投油的幾率。
在燃煤機(jī)組運(yùn)行中,助燃油一般用于鍋爐點(diǎn)火及運(yùn)行穩(wěn)燃。國(guó)內(nèi)30萬(wàn)kW及60萬(wàn)kW機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)機(jī)組平均用油量分別為908.24t/臺(tái)和451.62t/臺(tái),其年平均穩(wěn)燃用油量分別為546.8t/臺(tái)及359.8t/臺(tái)。隨著國(guó)際能源需求的迅猛增長(zhǎng),原油價(jià)格迅速上揚(yáng),挖掘燃煤機(jī)組節(jié)油潛力、節(jié)能降耗不僅有利于世界不可再生資源的綜合有效利用,更是降低企業(yè)生產(chǎn)成本,增強(qiáng)自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段之一。
國(guó)內(nèi)某大型燃煤機(jī)組設(shè)備概述及其燃油消耗情況
機(jī)組額定負(fù)荷660MW,鍋爐為德國(guó)產(chǎn)亞臨界參數(shù)自然循環(huán)汽包爐,單爐膛,r型布置,一次中間再熱,平衡通風(fēng),固態(tài)連續(xù)排渣。鍋爐采用0號(hào)柴油點(diǎn)火助燃,配有24支蒸汽霧化油槍,單支油槍耗油量1.8~3.6t/h.鍋爐燃燒系統(tǒng)按雙進(jìn)出磨煤機(jī)冷一次風(fēng)機(jī)正壓直吹式系統(tǒng)設(shè)計(jì),在爐膛前墻、后墻上分別分三層布置有24只旋流式DS燃燒器,單支燃燒器的額定容量為83.7MW.煤粉和空氣從前后墻送入,在爐膛中呈對(duì)沖燃燒(前后墻各3排垂直錯(cuò)列布置)。前、后墻燃燒器上布置有兩層燃盡風(fēng)噴嘴。
機(jī)組于2002年10月投產(chǎn)發(fā)電。投產(chǎn)初期,由于鍋爐存在嚴(yán)重的爐膛結(jié)焦,運(yùn)行不穩(wěn)定,啟停次數(shù)多。機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)一次需耗油260~300t,磨煤機(jī)啟動(dòng)停助燃每月需60~100t.僅2002年10~12月,機(jī)組共消耗0號(hào)柴油960t,按當(dāng)時(shí)油價(jià)3000元/t計(jì)算,燃油成本288萬(wàn)元,在一定程度上影響了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)效益。為此,電站技術(shù)人員深入研究主、輔機(jī)設(shè)備技術(shù)特點(diǎn),深挖節(jié)油潛力,在降低助燃油方面采取了一系列技術(shù)措施。
富氧燃燒就是將空氣經(jīng)過(guò)處理后,將原21%的氧濃度提高到28—32%的濃度,用于燃燒過(guò)程補(bǔ)養(yǎng)助燃,達(dá)到節(jié)能減排和企業(yè)增效目的。(需要資料我可以傳給你)最好的鍋爐節(jié)能技術(shù)?沒有最好的,只有更好的。給鍋爐做...
為什么越來(lái)越多的 企業(yè)選擇高分子鍋爐脫硝技術(shù),我公司是專業(yè)的脫硝設(shè)備脫硝劑生產(chǎn)廠家不是中間商,詳細(xì)信息和技術(shù)方案歡迎來(lái)電或來(lái)廠考察13011997763一般的環(huán)保設(shè)備公司用的脫硝方法都是SNCR爐內(nèi)脫...
富氧情況下,只能增加煤的消耗,增加水冷部件磨損,對(duì)除灰也有大影響。另外其它方面也是很多,還要看是什么爐型??!
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480T/H循環(huán)流化床鍋爐啟動(dòng)節(jié)油技術(shù)探討 在循環(huán)流化床鍋爐機(jī)組運(yùn)行中,助燃油一般用于鍋爐點(diǎn)火及運(yùn)行穩(wěn)燃。因?yàn)?鍋爐結(jié)構(gòu)特性造成啟動(dòng)用油量多, 隨著國(guó)際能源需求的迅猛增長(zhǎng), 原油價(jià)格迅速 上揚(yáng),挖掘燃煤機(jī)組節(jié)油潛力、 節(jié)能降耗有利于降低企業(yè)生產(chǎn)成本, 增強(qiáng)自身市 場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 一.480T/H 的循環(huán)流化床簡(jiǎn)介 鍋爐由哈鍋廠生產(chǎn),主要由爐膛、高溫絕熱分離器、自平衡“ U”形回料閥 和尾部對(duì)流煙道組成。 采用床上床下聯(lián)合點(diǎn)火的啟動(dòng)方式, 冷渣器采用風(fēng)水聯(lián)合 冷渣器,由錐形閥控制排渣。油燃燒器共 10只,床上 6只(額定出力 1850KG/H), 床下 4只(額定出力 500KG/H)。床上油槍為簡(jiǎn)單機(jī)械霧化油槍,床下油槍為回 油式機(jī)械霧化油槍,各燃燒器燃用 0#輕柴油。 兩臺(tái) 480T/H 的鍋爐搭配 150MW 發(fā)電機(jī)分別于 2004年 7月、10月份投產(chǎn), 運(yùn)行初期,由于鍋爐存在較多的故障
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火力發(fā)電廠煤粉鍋爐節(jié)油點(diǎn)火技術(shù)分析及應(yīng)用
節(jié)油劑的清凈活化因子能促燃油中的膠質(zhì)物以及發(fā)動(dòng)機(jī)積碳等有害物質(zhì),連續(xù)5次添加后,排氣管上的積碳明顯減少,濾清器、排氣闊、燃油系統(tǒng)等均非常清潔。
節(jié)油劑中的納米成份,能吸附、包裹膠質(zhì)物及少量水分,在高溫作用下在燃燒室產(chǎn)生氣體性“微爆”,使燃油二次霧化,引發(fā)完全燃燒,提升引擎動(dòng)力。
節(jié)油劑憑借納米分子材料,直接攻擊油分子中的長(zhǎng)鏈碳鍵,
在燃油室產(chǎn)生“微爆”,使燃油二次霧化,引發(fā)完全燃燒,提高熱效率、降低油耗。實(shí)車對(duì)比試驗(yàn),能節(jié)省10~18%燃油。特別是長(zhǎng)距離高速行駛,比平時(shí)更省,能直觀感受到。
節(jié)油劑由有機(jī)納米分子及清凈活化因子、抗氧、防腐、破乳等10多
種材料組成。針對(duì)于油品中硫、膠質(zhì)物以及發(fā)動(dòng)機(jī)積碳等有害成份研制,具有抗氧、清洗、分散、破乳、防腐、潤(rùn)滑等功效。
發(fā)動(dòng)機(jī)噪音過(guò)大,除了由于汽車密封性不佳,還因?yàn)榘l(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部積碳、油泥之類的雜質(zhì)加速了發(fā)動(dòng)機(jī)的磨損。節(jié)油劑中清洗、抗氧、潤(rùn)滑等功效能大大改善這一現(xiàn)象,積碳、膠質(zhì)的清除能明顯減少發(fā)動(dòng)機(jī)磨損,從而降低發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音,延長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)使用壽命。
油品因霧化不良,燃燒不完全,形成大量黑煙,節(jié)油劑可有效降低燃燒活化能,改善霧化效率,使油品中不可燃的膠質(zhì)也能充分燃燒,從而達(dá)到消除黑煙,降低排放的功效。2100433B
有效提升燃油辛烷值,使燃油雙重霧化,使其燃燒更加充分,節(jié)約燃油;
燃油在儲(chǔ)運(yùn)及工作過(guò)程中,不可避免會(huì)混入水分,給油路系統(tǒng)及發(fā)動(dòng)機(jī)造成腐蝕,節(jié)油劑可有效防止燃油對(duì)油路和發(fā)動(dòng)機(jī)的腐蝕;
節(jié)油劑中含有氧化劑組分,使燃油在發(fā)動(dòng)機(jī)里的燃燒更加充分,而且還能使燃油中的水分子微乳化成極小的顆粒,在燃燒室高溫燃燒的時(shí)候,能產(chǎn)生微爆效應(yīng),節(jié)約燃油。
節(jié)油劑中含有清凈分散的組分,可有效抑制高溫油泥的產(chǎn)生,清除油路及發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部所產(chǎn)生的積碳,使油路更暢通,燃燒更加充分,節(jié)約燃油。
循環(huán)流化床鍋爐的預(yù)熱冷態(tài)啟動(dòng)時(shí),鍋爐上水溫度一般控制于70℃左右,上水過(guò)程由于受熱面的散熱冷卻,實(shí)際進(jìn)入鍋爐汽包的水溫約35℃左右(根據(jù)環(huán)境溫度變化有所變化),遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于70℃,進(jìn)入汽包的水溫越低,七水硫酸亞鐵鍋爐啟動(dòng)時(shí)間即越長(zhǎng),燃油耗量也越大。因此,在確定啟動(dòng)并網(wǎng)時(shí)間后,提前于合理的時(shí)間投入爐底加熱預(yù)熱鍋爐可縮短啟動(dòng)時(shí)間。
對(duì)于循環(huán)流化床鍋爐投入爐底加熱還可以對(duì)床料有一定的預(yù)熱作用河北濾板,這樣可以在啟動(dòng)過(guò)程中使床溫的起點(diǎn)較高,縮短床料的加熱時(shí)間。所以循環(huán)流化床鍋爐投入爐底加熱的意義要大于煤粉爐。
燃料鍋爐啟動(dòng)時(shí)隨著床溫的升高,單位耗油量大幅增加,因此啟動(dòng)過(guò)程中,投煤的時(shí)間越早,啟動(dòng)節(jié)油的效果越大,如上所述投煤溫度過(guò)低容易出現(xiàn)爐內(nèi)爆燃結(jié)焦,所以必須根據(jù)實(shí)際情況選擇合理的投煤溫度,一般揮發(fā)份高的煤投煤溫度低一點(diǎn),揮發(fā)份低的煤投煤溫度高一點(diǎn)。
因此在有條件的廠,如啟動(dòng)時(shí)間可控、燃料有選擇的余地,應(yīng)儲(chǔ)備部分揮發(fā)分高、著火點(diǎn)低的煙煤或褐煤作為啟動(dòng)燃料。待啟動(dòng)正常后,再轉(zhuǎn)換為常規(guī)燃料。