書????名 | 煉鐵技術(shù) | 作????者 | 盧宇飛、楊桂生 |
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出版社 | 冶金工業(yè)出版社 | 出版時間 | 2010年1月 |
頁????數(shù) | 196 頁 | 定????價 | 29 元 |
開????本 | 16 開 | 裝????幀 | 平裝 |
ISBN | 9787502450922 |
為了突出高職教育的特點(diǎn),注重教材的針對性和適應(yīng)性,本書以煉鐵生產(chǎn)過程為主線,條理清晰、簡明扼要、循序漸進(jìn)、深入淺出,并注重理論聯(lián)系實(shí)踐。本書的理論內(nèi)容側(cè)重于煉鐵生產(chǎn)實(shí)用理論的介紹,以“必需、夠用”為度,打牢學(xué)生必要的基礎(chǔ)知識,提高學(xué)生的自學(xué)能力和再學(xué)習(xí)能力;本書的實(shí)踐內(nèi)容以生產(chǎn)過程、實(shí)用技術(shù)、生產(chǎn)實(shí)例的介紹為重點(diǎn),注意吸收國內(nèi)外有關(guān)的先進(jìn)技術(shù)成果和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),充實(shí)了實(shí)踐性教學(xué)內(nèi)容,以培養(yǎng)學(xué)生的職業(yè)能力、動手能力和基本操作技能。
1 高爐煉鐵概述
1.1 高爐煉鐵生產(chǎn)工藝流程與特點(diǎn)
1.1.1 高爐煉鐵生產(chǎn)工藝流程
1.1.2 高爐煉鐵生產(chǎn)特點(diǎn)
1.2 高爐煉鐵產(chǎn)品
1.2.1 生鐵
1.2.2 爐渣
1.2.3 煤氣
1.2.4 爐塵
1.3 高爐煉鐵技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
1.3.1 高爐有效容積利用系數(shù)
1.3.2 焦比、煤比、綜合焦比、綜合燃料比
1.3.3 冶煉強(qiáng)度
1.3.4 休風(fēng)率
1.3.5 生鐵合格率
1.3.6 生鐵成本
1.3.7 爐齡
復(fù)習(xí)思考題
2 高爐煉鐵原料和燃料
3 高爐內(nèi)爐料的蒸發(fā)、揮發(fā)和分解
4 高爐內(nèi)的還原過程
5 造渣和脫硫
6 高爐內(nèi)的燃料燃燒過程和熱交換
7 高爐內(nèi)爐料和煤氣的運(yùn)動
8 高爐煉鐵計算
9 高爐冶煉強(qiáng)化技術(shù)
10 煉鐵環(huán)境保護(hù)和資源利用——煙塵、煤氣、爐渣和廢水的處理
11 煉鐵技術(shù)發(fā)展
參考文獻(xiàn) 2100433B
《煉鐵技術(shù)》系統(tǒng)地介紹了煉鐵的原燃料、產(chǎn)品、煉鐵工藝流程及設(shè)備、高爐冶煉強(qiáng)化技術(shù)和高爐煉鐵工藝計算,同時簡明扼要地介紹了目前煉鐵的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備以及環(huán)境保護(hù)與綜合利用?!稛掕F技術(shù)》可供高等職業(yè)技術(shù)院校教學(xué)之用,也可作為職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)教材,還可供相關(guān)領(lǐng)域的工程技術(shù)人員和管理人員參考。
2C+O2=2CO Fe2O3+3CO=2Fe+3CO2 用高爐煉,先把C氧化成CO,在用CO還原氧化鐵
你好,很高興為你解答。這是為了除去生鐵中的雜質(zhì)。 石灰石加入后在高溫下分解成CO2和CaO,CO2和C反應(yīng)成CO參與煉鐵。CaO和鐵水中的硫、硅等雜質(zhì)生成CaS和CaSiO3等浮在鐵水上面,可以分離。...
煉鐵用石灰石主要是為了除硫還有就是為了排渣的時候容易些石灰石分解后生成了氧化鈣跟二氧化碳 主要是氧化鈣起作用,跟鐵爐中的硫元素反應(yīng)生成鈣,加入石灰石后可以有助于排爐渣。 石灰石...
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第 1頁 共 4頁 世界金屬導(dǎo)報 /2010 年 /6月 /15 日 /第 010版 原料煉鐵 幾種非高爐煉鐵技術(shù)現(xiàn)狀及其發(fā)展 王定武 1 概述 從 20世紀(jì) 70年代以來,熔融還原煉鐵技術(shù)開始得到重視和發(fā)展,所有熔融還原工藝的目標(biāo) 都是用非焦煤還原鐵礦 (首選粉礦、低品位鐵礦 )制造生鐵,經(jīng)過許多國家多年的努力,熔融還原 煉鐵工藝已開始進(jìn)行商業(yè)化生產(chǎn),并取得顯著成績和進(jìn)步。 ? Finex 韓國浦項公司和西門子奧鋼聯(lián)合作開發(fā)的 Finex 熔融還原煉鐵工藝已經(jīng)成熟地用于工業(yè)化生 產(chǎn),并正在連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)且初步顯示其明顯的優(yōu)越性。 ? ITmk3 日本神戶制鋼開發(fā)、 由神戶制鋼和美國動力鋼公司合資建立的 ITmk3 煉鐵廠順利運(yùn)營, 已逐 步達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能,預(yù)期在 2010年中期該廠產(chǎn)能達(dá)到 50萬 t/a。 ? COREX 奧鋼聯(lián)開發(fā)的 COREX 熔融還原煉鐵工藝已有四座工業(yè)化生產(chǎn)裝置在
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1 二高爐爐頂料罐受料控制程序優(yōu)化 單位:中冶寶鋼技術(shù)服務(wù)有限公司 作者:吳 為 【摘 要】: 本文對二高爐無料鐘爐頂設(shè)備的受料過程控制進(jìn)行了分析、研究,針對其控制方式的缺陷以及故障成 因的分析,對二高爐原有的爐頂罐料受料控制程序進(jìn)行了優(yōu)化、改進(jìn)。實(shí)踐證明,通過對爐頂料罐受料控制程序的 優(yōu)化及改進(jìn),能有效防止?fàn)t頂重料事故的發(fā)生,能確保高爐的穩(wěn)定與順行。 Two furnace top material can be optimized material control procedures 【關(guān)鍵詞】: 無料鐘 料罐受料控制程序 重料 【Abstract】:In this paper, two bell-less top blast furnace equipment carried by the material process control analysis, research,
記者 呂林
“我國鋼鐵工業(yè)在全球鋼鐵市場上的地位很高,粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)全球粗鋼產(chǎn)量的半壁江山,不應(yīng)該再一味追求數(shù)量,而應(yīng)該提高質(zhì)量,在提高煉鐵效率上下功夫,切實(shí)提高煉鐵技術(shù)水平,做煉鐵技術(shù)的領(lǐng)先者。”11月16日,2017年全國煉鐵廠廠長管理經(jīng)驗(yàn)交流座談會在武漢舉行,中國工程院院士張壽榮到會致辭,并強(qiáng)調(diào)了上述觀點(diǎn)。
此次會議由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會高爐生產(chǎn)技術(shù)專家委員會主辦,武鋼有限公司科協(xié)、武鋼煉鐵廠及相關(guān)行業(yè)企業(yè)協(xié)辦。來自國內(nèi)鋼鐵企業(yè)煉鐵廠的廠長、煉鐵專家以及煉鐵相關(guān)領(lǐng)域人士參加了會議,就高爐煉鐵技術(shù)與操作管理等問題展開了交流。
新形勢對高爐煉鐵提出新要求
鋼協(xié)副秘書長王穎生指出,2015年底,全國約有高爐1100座,其中小于1200立方米的高爐數(shù)量占75%。而2016年304家規(guī)范企業(yè)上報情況顯示,全國共有高爐963座。我國2016年淘汰高爐91座,2017年以來淘汰高爐30座。目前,我國約有高爐1000座,其中3000立方米以上的高爐有45座。
2017年1月~9月份,我國生鐵產(chǎn)量為5.46億噸,同比增加1697萬噸,增長3.3%;平均日產(chǎn)生鐵200.05萬噸,同比增加6.92萬噸;煉鋼生鐵制造成本為1991元/噸,廢鋼采購成本為1521元/噸,煉鋼生鐵制造成本比廢鋼采購成本高470元/噸。2016年以來,轉(zhuǎn)爐煉鋼噸鋼廢鋼消耗量呈增加趨勢。2016年噸鋼廢鋼消耗量為64.38千克,截至2017年8月份增加至93.73千克。
我國4000立方米以上大高爐的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)比較先進(jìn)。2015年我國4000立方米以上高爐的渣比平均為299.24千克/噸,2016年為297.5千克/噸,今年上半年為296.71千克/噸;近3年礦耗基本穩(wěn)定在1618千克/噸,入爐綜合品位為59%~60%。2017年上半年,20座3000立方米~4000立方米高爐的焦比平均為388.35千克/噸,煤比為137.80千克/噸;4000立方米以上22座高爐焦比平均為346.46千克/噸,煤比平均為156.48千克/噸。
王穎生指出,黨的十九大提出了建設(shè)富強(qiáng)民主和諧美麗的社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)國的目標(biāo)。新形勢下,隨著我國環(huán)保方面的要求越來越嚴(yán),我國對煉鐵系統(tǒng)的要求也會越來越高。這將促使我國煉鐵生產(chǎn)技術(shù)發(fā)生較大的變化。我國高爐煉鐵將朝著高爐座數(shù)減少、大型化、智能化、成本優(yōu)化、安全綠色、長期穩(wěn)定運(yùn)行的方向發(fā)展。
經(jīng)驗(yàn)交流促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步
鋼協(xié)市場調(diào)研部副處長姜曦就目前行業(yè)熱點(diǎn)問題——高爐冷卻壁的使用情況進(jìn)行了分析。來自寶武集團(tuán)、馬鋼、安鋼、沙鋼的煉鐵廠代表分別介紹了自己廠在生產(chǎn)技術(shù)、操作管理、設(shè)備維護(hù)等方面的經(jīng)驗(yàn)。
姜曦指出,銅冷卻壁狀態(tài)的好壞將對高爐的長壽和順行產(chǎn)生重要影響。國內(nèi)30余家鋼鐵企業(yè)83座高爐銅冷卻壁使用情況調(diào)研結(jié)果顯示,83座高爐中有30座高爐曾發(fā)生過銅冷卻壁損壞,占比高達(dá)36.14%;共1189塊銅冷卻壁損壞,損壞的銅冷卻壁平均使用年限僅為6.3年。如何進(jìn)一步改善銅冷卻壁運(yùn)行情況,并延長銅冷卻壁使用壽命,是鋼鐵企業(yè)要解決的一個重要問題。
她認(rèn)為,延長銅冷卻壁使用壽命是一項系統(tǒng)工程,鋼企需要從以下幾個方面努力——
努力方向
一是改善銅冷卻壁的設(shè)計工藝,提高制造質(zhì)量,主要包括改善冷卻壁的尺寸和材質(zhì)、水管的形狀和材質(zhì)、燕尾槽的尺寸、鑲磚材質(zhì)等;
二是提高冷卻壁安裝及鑲磚、搗料等的施工質(zhì)量;
三是優(yōu)化高爐內(nèi)型參數(shù),確保煤氣流合理分布;
四是提倡精料,完善高爐操作管理制度,調(diào)整氣流分布,提高銅冷卻壁渣皮穩(wěn)定性;
五是開發(fā)新技術(shù),提高冷卻壁的監(jiān)測及修復(fù)水平。
沙鋼煉鐵廠生產(chǎn)主任張勇總結(jié)了沙鋼5800立方米高爐中修更換銅冷卻壁的經(jīng)驗(yàn)。他介紹,2016年該廠5800立方米高爐冷卻壁出現(xiàn)漏水情況后,爐況的穩(wěn)定性很差,不易操控,爐身渣皮頻繁脫落,邊緣氣流不穩(wěn),爐體熱負(fù)荷指標(biāo)居高不下,盡管該廠嘗試了各種調(diào)整手段,卻收效甚微。今年5月份,沙鋼痛下決心,組織了中修,更換了六段、七段冷卻壁,徹底解決了冷卻壁漏水的問題。
寶武集團(tuán)寶鋼股份本部煉鐵廠高爐爐長居勤章介紹了寶鋼2號高爐爐役后期生產(chǎn)狀況。他表示,2號高爐(2代)投產(chǎn)已近11年,處于爐役后期;當(dāng)前在長壽維護(hù)方面面臨冷卻板破損增多、爐皮本體開裂、冷卻板根部焊縫開裂跑煤氣、爐缸側(cè)壁溫度升高等問題。針對這些問題,該廠采取了鐵板焊補(bǔ)或通水十字筋板、爐身噴涂和硬質(zhì)壓入、冷卻板查漏更換,以及一系列爐缸長壽維護(hù)措施,使高爐得以穩(wěn)定順行。
寶武集團(tuán)武鋼高爐分廠廠長李向偉介紹了武鋼有限煉鐵技術(shù)進(jìn)步的情況。他指出,2017年是寶武集團(tuán)重組、武鋼有限成立、鐵廠整合、勞動效率提升的一年。武鋼有限煉鐵廠對標(biāo)寶山基地,不斷優(yōu)化組織結(jié)構(gòu),理順管理流程,穩(wěn)步提質(zhì)增效,系統(tǒng)降低成本,兼顧現(xiàn)狀和后續(xù)規(guī)劃,按公司機(jī)構(gòu)改革的整體安排,分步、有序、穩(wěn)定推進(jìn)原煉鐵和原燒結(jié)(含代管工業(yè)港料場部分)的全面整合,并在此基礎(chǔ)上取得了技術(shù)進(jìn)步與成本降低的成效。在取得了消化熟料率降低、噴吹煤熱值降低、煤比提高等一系列好成績后,該廠第三季度燃料比降低到504.5千克/噸,前三季度累計燃料比為509千克/噸,同比降低13.4千克/噸。
馬鋼三鐵總廠高級技術(shù)主管高鵬分享的馬鋼4000立方米高爐長周期穩(wěn)定順行的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)獲得了與會者的好評。他表示,馬鋼創(chuàng)新體制機(jī)制,于2014年5月份成立了公司鐵前職能管理部門,推行高爐體檢制度,并建立鐵前體系預(yù)警機(jī)制,變事后被動調(diào)節(jié)為事先預(yù)警控制,同時優(yōu)化高爐操作制度,從而實(shí)現(xiàn)高爐穩(wěn)定順行、指標(biāo)提升、成本下降。2014年3月份至今,馬鋼三鐵總廠兩座4000立方米高爐同時穩(wěn)定運(yùn)行近1350天,高爐技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)提升。
安鋼煉鐵廠首席專家王雪峰介紹的該廠在環(huán)保限產(chǎn)形勢下高爐較長時間休風(fēng)(非計劃)時爐況恢復(fù)的經(jīng)驗(yàn)受到了與會者的關(guān)注。在頻繁地燜爐、開停爐和降料面搶修后開停爐的情況下,該廠制訂了科學(xué)合理的開停爐方案,確保了高爐的安全、穩(wěn)定、順利運(yùn)行,其間未發(fā)生任何生產(chǎn)安全事故,取得了良好的效果。
據(jù)2020年7月10日中國知網(wǎng)顯示,《煉鐵》共出版文獻(xiàn)5148篇 。
據(jù)2020年7月10日萬方數(shù)據(jù)知識服務(wù)平臺顯示,《煉鐵》共載文2270篇、基金論文量為43篇 。
《煉鐵》是北京大學(xué)《中文核心期刊要目總覽》來源期刊(1992年第一版,1996年第二版,2000年版,2004年版,2008年版,2011年版,2014年版,2017年版),被中國知網(wǎng)、萬方數(shù)據(jù)知識服務(wù)平臺等收錄 。
據(jù)2020年7月10日中國知網(wǎng)顯示,《煉鐵》總被下載388774次、總被引11089次,(2019版)復(fù)合影響因子為0.510、(2019版)綜合影響因子為0.343 。
據(jù)2020年7月10日萬方數(shù)據(jù)知識服務(wù)平臺顯示,《煉鐵》被引量為7095次、下載量為56691次;據(jù)2017年中國期刊引證報告(擴(kuò)刊版)數(shù)據(jù)顯示,《煉鐵》影響因子為0.41,在全部統(tǒng)計源期刊(6670種)中排第4011名 。
1995年—2017年,《煉鐵》連續(xù)九次被評為 “湖北省優(yōu)秀期刊” 。
1996年,該刊被評為“冶金工業(yè)部優(yōu)秀科技期刊” 。
1998年、2000年,該刊連續(xù)二次被評為“國家冶金工業(yè)局優(yōu)秀期刊” 。
2003年,該刊被中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會評為“全國冶金優(yōu)秀期刊” 。
2006年6月,該刊被湖北省印刷產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站認(rèn)定為“省優(yōu)產(chǎn)品” ;12月,該刊被新聞出版總署印刷產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心認(rèn)定為“署優(yōu)產(chǎn)品”。
2008年10月,該刊在首屆中冶傳媒發(fā)展研討會暨中冶報刊評選活動中獲得“最佳專業(yè)報道獎” 。
面對國際競爭以及環(huán)保的要求,國內(nèi)部分有遠(yuǎn)見的鋼鐵企業(yè)都在結(jié)合各自的實(shí)際情況尋求發(fā)展非高爐煉鐵技術(shù),并已經(jīng)走在了國際同行的前列。非高爐煉鐵包含直接還原和熔融還原。直接還原是指在低于熔化溫度之下還原成海綿鐵的煉鐵生產(chǎn)過程,其產(chǎn)品叫直接還原鐵,也稱海綿鐵(DRI),此類工藝有很多,國內(nèi)宜選用的是HYL-ZR工藝(希爾自重整法);熔融還原是指一切不用高爐冶煉液態(tài)生鐵的方法,國內(nèi)宜選用COREX,F(xiàn)INEX,HISMELT工藝。
目前,國內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)對上述工藝技術(shù)的關(guān)注度較高,從長遠(yuǎn)看這些技術(shù)都能大規(guī)模應(yīng)用生產(chǎn),也滿足國家環(huán)保的要求,帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,各自的工藝特點(diǎn)可為不同的企業(yè)結(jié)合自身特點(diǎn)所采用。
(1)HYL-ZR是目前成熟的使用煤氣還原球團(tuán)礦生產(chǎn)直接還原鐵的工藝,國內(nèi)有煤氣資源條件的、短流程電爐煉鋼的廠家值得考慮,投資也相對較低,但其對球團(tuán)礦的性能要求較高。
(2)COREX雖然是目前唯一成功應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)的熔融還原的成熟工藝,但目前由于對原燃料的性能要求較高甚至苛刻,其引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備費(fèi)用較高,后續(xù)仍需要解決的技術(shù)問題很多,發(fā)展受到一定限制,適合有一定經(jīng)濟(jì)、技術(shù)實(shí)力的企業(yè)。
(3)FINEX目前也已投人工業(yè)生產(chǎn),采用粉礦、粉煤、壓塊技術(shù),原燃料適應(yīng)性強(qiáng),生產(chǎn)操作穩(wěn)定性、作業(yè)率等有待浦項進(jìn)一步生產(chǎn)實(shí)踐驗(yàn)證。
(4)HISMELT直接使用粉礦、粉煤生產(chǎn)鐵水,原燃料適應(yīng)性強(qiáng),但目前作業(yè)率低,設(shè)備故障率較高,工藝可行,發(fā)展前景樂觀。