中文名 | 脫水系統(tǒng) | 外文名 | Dehydration system |
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學????科 | 煤炭工程 | 領????域 | 開采 |
特????點 | 煤漿中的煤水分開 | 作????用 | 煤中殘留的水分達到國家規(guī)定標準 |
通過對影響中煤產(chǎn)品水分的因素分析,引起中煤產(chǎn)品水分偏高的主要原因是脫水系統(tǒng)設備老化,處理能力低,針對上述原因,提出以下改造方案:
1、選用新型、高效煤泥脫水設備替代現(xiàn)有高頻篩
USLbl642型直線振動篩具有振動強度高,處理能力強,篩分效率高,結(jié)構(gòu)簡單,運行平穩(wěn),噪聲低,使用壽命長等優(yōu)點。根據(jù)洗煤廠中煤泥脫水系統(tǒng)現(xiàn)行生產(chǎn)工藝實際,決定選用處理量大、脫水效果好的USLbI642脫水篩,替換老化的電磁高頻篩對中煤泥產(chǎn)品進行脫水,提高設備運行效率,降低中煤產(chǎn)品水分。
2、增加濃縮旋流器能力.提高底流濃度
FXJ-350型旋流器具有以下特點:
(1)旋流器采用耐磨特種聚氨酯制作,耐流體沖刷、磨蝕,使用壽命長。
(2)給礦口的形狀采用漸開線進料,礦流橫斷面從圓管形逐漸向矩形過渡,因此在進料過程中能獲得預分離作用,有利于提高旋流器的分級效率與分級精度。
(3)、合理的流道結(jié)構(gòu)、光滑的內(nèi)表面、盡可能少的泄漏點等,使得旋流器分級效果好,安裝簡單,維修方便。根據(jù)現(xiàn)場工藝系統(tǒng)及濃縮旋流器設備特點,確定選用5組FXJ-350型旋流器替代原使用的FXJ-300型旋流器作為中煤泥濃縮旋流器,以提高濃縮處理能力和分選效果,提高旋流器底流濃度,降低溢流濃度 。
1、濃縮旋流器底流濃度明顯提高
通過改造中煤泥濃縮旋流器,濃縮效果明顯改善,旋流器的底流濃度高達700g/L,溢流濃度降至30g/L。新旋流器組的處理能力大,杜絕了撈坑跑溢流的現(xiàn)象,減少了中煤泥的損失,同時降低了由30米濃縮池的人料煤泥量,有力保障了洗煤正常生產(chǎn)。
2、煤泥脫水篩效果好.降低了中煤水分。
USL1642型中煤泥脫水篩投入使用后,中煤產(chǎn)品水分明顯降低。原中煤泥篩下水中 80網(wǎng)目含量近35%,設備優(yōu)化改造后,篩下水中 50網(wǎng)目含量僅為15%,篩上物含量的增加,提高了中煤泥的回收率,增加了洗煤經(jīng)濟效益。同時,由于脫水篩面積增大到6.7m ,脫水能力增強,消除了高頻篩“跑水 現(xiàn)象,在生產(chǎn)過程中,可完全實現(xiàn)一臺脫水篩替代原系統(tǒng)內(nèi)兩臺脫水篩,并且達到最佳的脫水效果,降低了系統(tǒng)電力消耗。
通過系統(tǒng)內(nèi)設備優(yōu)化改造,中煤產(chǎn)品水分明顯降低。系統(tǒng)改造前,最終中煤產(chǎn)品水分在13.5%以上,改造后最終中煤產(chǎn)品水分可有效控制在12%以下,提高了產(chǎn)品發(fā)熱量,經(jīng)濟效益顯著。
脫水是指把煤漿中的煤水分開,使煤中殘留的水分達到國家規(guī)定的銷售標準,并使脫出的水能夠循環(huán)使用。水采礦井的脫水系統(tǒng)有以下三種方式:
(1)與選煤廠相結(jié)合;
(2)地面專用脫水車間;
(3)簡易脫水系統(tǒng)。
與選煤廠相結(jié)合的脫水方式是將煤漿經(jīng)管路直接輸送到本礦井或附近的選煤廠,結(jié)合選煤藝進行脫水,這樣既產(chǎn)精煤,又達到脫水的目的。這種方式具有脫水效果好、可提高煤質(zhì)、經(jīng)濟效益顯著等優(yōu)點,是水采脫水較理想的方式,是今后的發(fā)展趨勢。我國水采礦井除少數(shù)外均已采用這種脫水方式。
地面專用脫水車間是為沒有選煤廠的水采礦井而設置的,其脫水設備和脫水工藝與選煤廠似,但沒有煤的洗選設備。與選煤廠相比,兩者的總投資和生產(chǎn)費用相差不多,由于它沒有洗選環(huán)節(jié),煤質(zhì)和經(jīng)濟效益不如選煤廠。因此,除特殊情況外,今后不采用這種脫水方式。
在簡易脫水系統(tǒng)中,塊煤用振動篩(或刮板篩)進行脫水,而粒度較小的末煤和粉煤則分別用撈煤機和沉淀池進行脫水。該脫水方式具有設備簡單、投資少、建設期短等優(yōu)點。但由于其脫水效果較差、含水率偏高、水質(zhì)的凈化處理效果不好、沉淀池占地多及清理沉淀池作條件較差等缺點,一般限用在儲量和產(chǎn)量都比較小的水采井(區(qū))或水力復采區(qū) 。
一般現(xiàn)場安裝的高度都是在1米左右的。我結(jié)算的幾個項目差不多都是這樣的
中水處理及回用需按市政條件分三種情況考慮:1、有市政中水管網(wǎng),有市政排水管網(wǎng):小區(qū)內(nèi)排水采用污廢合流(雨水系統(tǒng)單獨考慮),排水經(jīng)化糞池簡單處理后排入市政污水管網(wǎng)。中水系統(tǒng)水源為市政中水。2、無市政中水...
你好,這要看圖紙設計規(guī)范情況,規(guī)范的話,好用,不規(guī)范,還不如手動布置的快。 你可以自己試一下就知道了
中煤產(chǎn)品組成包括兩部分:中煤脫介篩的0.5mm以上塊煤和0.5mm以下的中煤泥高頻篩物料。最終影響中煤產(chǎn)品水分偏高的主要因素是中煤泥高頻篩物料,這部分物料水分在32-34%左右,比例約占總量的20%-30%。中煤泥回收系統(tǒng)工藝流程為:中煤脫介篩篩下水由泵打人中煤泥濃縮旋流器組,濃縮后的旋流器底流進人中煤泥高頻篩脫水后.經(jīng)刮板運輸機運送至中煤產(chǎn)品堆。現(xiàn)有煤泥脫水系統(tǒng)存在的主要問題是:
1、中煤泥濃縮旋流器效果差,底流濃度偏低
原中煤泥系統(tǒng)濃縮旋流器為7組FXJ-300型旋流器,由于系統(tǒng)煤泥量的增加,旋流器處理能力不能滿足系統(tǒng)需要,并且旋流器老化,底流口磨損嚴重,設備性大大能降低,濃縮效果變差,造成中煤泥集料撈坑池溢流增大,旋流器底流濃度降低,溢流濃度增高,部分中煤泥隨溢流及撈坑溢流進入尾礦壓濾系統(tǒng),為后續(xù)系統(tǒng)增加壓力。由于旋流器底流濃度降低,進人中煤泥高頻篩后經(jīng)常造成篩子“跑水”現(xiàn)象,導致中煤產(chǎn)品水分升高。
2、中煤泥高頻篩脫水效果差
中煤泥脫水設備原使用兩臺電磁振動高頻篩,設備老化嚴重.而且篩面面積3.6m ,偏小,脫水處理能力低,效果差,產(chǎn)品水分偏高,中煤產(chǎn)品煤場積水嚴重,影響了最終中煤產(chǎn)品的質(zhì)量。并且篩網(wǎng)損壞頻繁,造成部分低灰物料進入30米濃縮池去尾礦壓濾系統(tǒng),給后續(xù)生產(chǎn)帶來壓力。篩網(wǎng)使用周期短,造成維修更換頻繁,增加了材料消耗。
脫水系統(tǒng)改造后,系統(tǒng)處理能力明顯增強,降低了中煤水分,提高了產(chǎn)品發(fā)熱量,經(jīng)濟效益顯著。中煤產(chǎn)品水分由優(yōu)化改造前13.5%以上降至12.0%以下,水分每降低1%,熱值提高60大卡,系統(tǒng)改造后,效益顯著。每年增加經(jīng)濟效益約為150萬元。系統(tǒng)改造后,可實現(xiàn)一臺脫水篩替代原系統(tǒng)內(nèi)兩臺脫水篩,每年節(jié)約電費約5萬元。系統(tǒng)使用新型設備,體積小,效能高,節(jié)省了廠房空間,改善作業(yè)環(huán)境,降低了工人勞動強度,對于老廠改造具有積極意義 。2100433B
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針對辛置選煤一車間原浮選精煤脫水系統(tǒng)存在的問題,對浮精脫水系統(tǒng)進行了改造,引入2臺KZG500/1500×2000-U型高效快開隔膜壓濾機替換了原圓盤真空過濾機??扉_隔膜壓濾機投入運行后,降低了精煤水分和濾液濃度,提高了精煤產(chǎn)率和煤泥灰分,改善了作業(yè)環(huán)境,降低了職工勞動強度。
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"旋流器+濃密機"的兩級脫水流程,在低濃度、粗顆粒尾礦的脫水中應用較為廣泛。該工藝具有尾礦濃度高、占地面積小等優(yōu)點。但生產(chǎn)實踐中,由于礦以渣漿泵壓力給入,動力消耗及材料損耗較大。而尾礦自壓給礦脫水系統(tǒng)則很好地克服了這些缺點。
沼氣脫硫脫水系統(tǒng)脫硫脫水過程
在沼氣工程、沼氣設備、軟體沼氣池無論哪種方式,利用前都必須對沼氣進行必要的脫硫、脫水、除塵等處理。為了保證沼氣產(chǎn)生過程中用戶的安全,沼氣脫硫脫水系統(tǒng)是沼氣生產(chǎn)中必不可少的設備,脫硫脫水設備凈化沼氣中的有害氣體,保證在這一過程中沼氣有效安全的產(chǎn)出,濟寧力揚環(huán)保公司生產(chǎn)的沼氣工程設備,具有完善的技術和質(zhì)量要求,是您放心的選擇。
一、沼氣脫硫脫水系統(tǒng)工藝流程:
沼氣----脫水----脫硫----阻火----發(fā)電或鍋爐燃燒
二、沼氣脫硫脫水系統(tǒng)高效脫硫塔的技術參數(shù)
1、脫硫效率:≥98% 脫硫劑:氧化鐵及其復合物
三、沼氣脫硫脫水系統(tǒng)塔內(nèi)主要結(jié)構(gòu)及脫硫過程
根據(jù)用戶的實際氣體氣量和氣體中硫化qing含量,專門量身設計外形尺寸和內(nèi)部結(jié)構(gòu)。不同類型的氣體,不同氣體中硫化qing含量,不同氣體壓力設計的脫硫設備尺寸不同,內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同。為實時監(jiān)控再生過程中硫化物及多硫化物與空氣中的氧氣反應速度,增加溫度監(jiān)控設備,避免因再生過程中通入空氣量過大,放熱反應劇烈,溫度超過脫硫劑的燃點,發(fā)生意外火災。
四、沼氣脫硫脫水系統(tǒng)需要的設備和材料脫硫塔、脫水塔、阻火器、管道、閥門
五、沼氣脫硫脫水系統(tǒng)更換方法
沼氣脫硫劑使用6個月,必須更換。首先關閉沼氣凈化調(diào)壓器開關,打開沼氣凈化脫硫塔進出料口,將脫硫劑在出口掏凈,關閉出料口,在進料口填裝新脫硫塔,填滿后封閉進料口。 更換下的脫硫劑還可再使用,方法是:將更換下來的脫硫劑先除去碎沫,再把顆粒型劑放在陰涼、通風、干燥處2-4天,等到脫硫劑的顏色變成褐色,用塑料袋密封起來,不要受潮、曝曬、壓碎,等下次更換使用。換下來的脫硫劑最多只能再用兩次,但再次使用時間只能在3-4個月。
沼氣脫硫脫水系統(tǒng)組成由水封器,脫硫器和汽水分離器三部分組成。沼氣脫硫脫水系統(tǒng)參數(shù)水封器的作用脫硫這一環(huán)節(jié),沼氣脫硫脫水系統(tǒng)中會用到一個保證安全,不baozha、不著火的中間小設備,這就是水封器,防止回水。一旦瓦斯管內(nèi)發(fā)生baozha或燃燒,由于baozha波和火焰被水封所隔絕,同時使防爆蓋自動沖開,baozha能量得到釋放,因此可以保護礦井上下、抽放泵站設備及用戶的安全。
沼氣脫硫脫水系統(tǒng)的主要作用是生物氣體生產(chǎn)過程中起到優(yōu)化純化生物氣體,提高熱直效率。如氣體純度要求更高可使用雙塔。材料鋼制或玻璃,用于沼氣中硫化qing的置換,脫硫效率可以達到99%。汽水分離器的主要作用去除沼氣中的水分,增加產(chǎn)出沼氣的質(zhì)量。
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脫水是指把煤漿中的煤水分開,使煤中殘留的水分達到國家規(guī)定的銷售標準,并使脫出的水能夠循環(huán)使用。水采礦井的脫水系統(tǒng)有以下三種方式:
(1)與選煤廠相結(jié)合;
(2)地面專用脫水車間;
(3)簡易脫水系統(tǒng)。
與選煤廠相結(jié)合的脫水方式是將煤漿經(jīng)管路直接輸送到本礦井或附近的選煤廠,結(jié)合選煤藝進行脫水,這樣既產(chǎn)精煤,又達到脫水的目的。這種方式具有脫水效果好、可提高煤質(zhì)、經(jīng)濟效益顯著等優(yōu)點,是水采脫水較理想的方式,是今后的發(fā)展趨勢。我國水采礦井除少數(shù)外均已采用這種脫水方式。
地面專用脫水車間是為沒有選煤廠的水采礦井而設置的,其脫水設備和脫水工藝與選煤廠似,但沒有煤的洗選設備。與選煤廠相比,兩者的總投資和生產(chǎn)費用相差不多,由于它沒有洗選環(huán)節(jié),煤質(zhì)和經(jīng)濟效益不如選煤廠。因此,除特殊情況外,今后不采用這種脫水方式。
在簡易脫水系統(tǒng)中,塊煤用振動篩(或刮板篩)進行脫水,而粒度較小的末煤和粉煤則分別用撈煤機和沉淀池進行脫水。該脫水方式具有設備簡單、投資少、建設期短等優(yōu)點。但由于其脫水效果較差、含水率偏高、水質(zhì)的凈化處理效果不好、沉淀池占地多及清理沉淀池作條件較差等缺點,一般限用在儲量和產(chǎn)量都比較小的水采井(區(qū))或水力復采區(qū) 。2100433B
污泥脫水系統(tǒng)有哪些主要的技術指標?
污泥處理量:8噸/天。
脫水前污泥濃度:3%.
脫水后污泥濃度:20%.