印度塔塔鋼鐵公司對(duì)其小方坯連鑄機(jī)進(jìn)行改造
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國(guó) 外 信 息 ·45· 坯為1.9m/min。結(jié)晶器采用的技術(shù)包括輕夾緊技術(shù),用于 漏鋼預(yù)報(bào)的溫度傳感器和銅板帶有窄冷卻水縫。結(jié)晶器組 件的這種設(shè)計(jì),使其整體更換的時(shí)間縮短50%以上。 袁曉鵬摘自{MPT))2004,4月. 提高連鑄結(jié)晶器寬面壽命的陶瓷涂層技術(shù) 結(jié)晶器窄面銅板磨損是影響連鑄結(jié)晶器壽命的主要因 素。然而,隨著陶瓷涂層在結(jié)晶器窄面應(yīng)用的發(fā)展,取而代 之的是結(jié)晶器寬面銅板的磨損成為影響結(jié)晶器壽命的重要 因素。為了減少結(jié)晶器寬面的磨損,康力斯公司研究部門(mén)一 直在從事不同液體涂層和涂層系統(tǒng)對(duì)結(jié)晶器寬面壽命影響 的研究,但沒(méi)有取得成功。因此該公司決定將陶瓷涂層技術(shù) 應(yīng)用到結(jié)晶器寬面。 為了進(jìn)行對(duì)比,該公司蒂賽德廠將生產(chǎn)碳鋼的兩流連鑄 機(jī)中一個(gè)結(jié)晶器的寬面上采用陶瓷涂層板,另一個(gè)結(jié)晶器的 寬面仍使用原銅板。在試驗(yàn)過(guò)程中,陶瓷板面上只產(chǎn)生很小 的磨損,并且保持了工藝尺寸。陶瓷涂層特性帶
塔塔鋼鐵公司將改造方坯連鑄機(jī)
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·46·連鑄2004年第5期 210mm×210mm方坯,鋼種包括高碳鋼、硼鋼、彈簧鋼、軸承 鋼和易切削鋼等。這是該廠正在進(jìn)行項(xiàng)目改造的核心部分, 此連鑄機(jī)對(duì)康力斯集團(tuán)來(lái)說(shuō)具有重要的地位。較小斷面的 大方坯將由新連鑄機(jī)取代現(xiàn)有的r16m的大方坯連鑄機(jī)(可 澆鑄560ram×400ram矩形坯)進(jìn)行生產(chǎn),并繞過(guò)現(xiàn)有的連鑄 機(jī),將鑄坯直接送入熱軋機(jī)中。 新連鑄機(jī)的關(guān)鍵是獨(dú)立橫向中間罐小車(chē)交換系統(tǒng)緊鄰 新生產(chǎn)線,這將能進(jìn)行無(wú)間斷操作。第一、二級(jí)自動(dòng)控制系 統(tǒng)也由達(dá)涅利提供。該連鑄生產(chǎn)線計(jì)劃2005年1月運(yùn)行。 謝艷峰摘自(mfr)2004,2. 塔塔鋼鐵公司將改造方坯連鑄機(jī) 奧鋼聯(lián)與印度塔塔鋼鐵公司簽訂了改造6流方坯連鑄 機(jī)的合同,改造包括轉(zhuǎn)爐車(chē)間的2號(hào)連鑄機(jī)和賈姆謝布爾廠 的1號(hào)連鑄機(jī),從而改變方坯連鑄機(jī)的現(xiàn)狀。改造后可高速 澆鑄130mm×130ram和150mm×150mm的方坯,同
希爾薩公司改造小方坯連鑄機(jī)
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·44·連鑄2002年第6期 ·國(guó)外信息· 希爾薩公司改造小方坯連鑄機(jī) 為提高鑄機(jī)生產(chǎn)能力及鑄坯質(zhì)量,墨西哥希爾薩公司蒙 特雷廠對(duì)原有的小方坯連鑄機(jī)進(jìn)行現(xiàn)代化改造。改造由意 大利達(dá)涅利公司承包,包括用多錐度長(zhǎng)度為1000mm的帶電 磁攪拌裝置的高速結(jié)晶器取代原結(jié)晶器,并改造二冷系統(tǒng)。 改造后,連鑄機(jī)為五流、鑄機(jī)半徑6m,鑄坯尺寸為100mmx 100mm~130mmx130mm、定尺長(zhǎng)度為6~13m,使用氧氣切割 裝置,根據(jù)所生產(chǎn)的鋼種不同,鑄機(jī)生產(chǎn)率為123~132t/h。 馬續(xù)香摘自《stahlundeisen)2001,9:19。 神戶加古川廠改造3號(hào)連鑄設(shè)備 最近,日本神戶鋼鐵公司加古川鋼鐵廠決定對(duì)3號(hào)連鑄 設(shè)備進(jìn)行改造,以提高鑄坯質(zhì)量。該連鑄機(jī)投產(chǎn)已近20年, 生產(chǎn)的板坯尺
安鋼小方坯連鑄機(jī)的改造
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4.6
通過(guò)對(duì)德馬克鑄機(jī)進(jìn)行高效化改造,鑄機(jī)滿足了爐機(jī)匹配需求,鑄坯質(zhì)量及鑄機(jī)產(chǎn)量均有明顯提高。
SMI鋼公司4流小方坯連鑄機(jī)現(xiàn)代化改造
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1前言1998年4月,奧鋼聯(lián)工程技術(shù)公司(vai)的子公司、位于美國(guó)匹茲堡的奧鋼聯(lián)工業(yè)有限公司(vai-i),從美國(guó)smi鋼公司獲得一項(xiàng)合同,對(duì)其cayce廠的4流小方坯連鑄機(jī)進(jìn)行現(xiàn)代化改造。該項(xiàng)目的主要目標(biāo)是提高連鑄機(jī)的產(chǎn)量并增加一個(gè)新的斷面規(guī)格。
小方坯連鑄機(jī)斷面快速互換改造實(shí)踐
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介紹了拉坯斷面為120mm2小方坯連鑄機(jī)通過(guò)對(duì)振動(dòng)裝置、結(jié)晶器、二冷系統(tǒng)、剛性引錠桿、拉矯機(jī)等設(shè)備進(jìn)行改造從而實(shí)現(xiàn)了小方坯連鑄機(jī)多種斷面互換功能的改造過(guò)程及經(jīng)驗(yàn).實(shí)踐證明改造后的小方坯連鑄機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)斷面互換的功能,并能滿足工藝生產(chǎn)的要求,達(dá)到了改造的預(yù)期目的.
SMI鋼公司4流小方坯連鑄機(jī)現(xiàn)代化改造
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1前言 1998年4月,奧鋼聯(lián)工程技術(shù)公司(vai)的子公司、位于美國(guó)匹茲堡的奧鋼聯(lián)工業(yè)有限公司(vai-i),從美國(guó)smi鋼公司獲得一項(xiàng)合同,對(duì)其cayce廠的4流小方坯連鑄機(jī)進(jìn)行現(xiàn)代化改造.該項(xiàng)目的主要目標(biāo)是提高連鑄機(jī)的產(chǎn)量并增加一個(gè)新的斷面規(guī)格. 該連鑄機(jī)配備了下列高性能部件,它們都屬于改造方案包中的內(nèi)容. ①diamold鉆石型高效結(jié)晶器; ②dynaflex液壓振動(dòng)裝置; ③奧鋼聯(lián)的二次冷卻技術(shù); ④帶人機(jī)界面的先進(jìn)自動(dòng)化系統(tǒng).
合鋼3號(hào)小方坯連鑄機(jī)高效改造
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介紹了合鋼3號(hào)小方坯連鑄機(jī)高效改造的主要內(nèi)容及效果。3號(hào)小方坯連鑄機(jī)經(jīng)改造后,溢漏率減少,鑄坯質(zhì)量明顯提高,消耗大幅下降
萊鋼小方坯連鑄機(jī)出坯系統(tǒng)適應(yīng)性改造
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主要介紹萊鋼五號(hào)六機(jī)六流連鑄機(jī)出坯系統(tǒng)在投產(chǎn)初期出現(xiàn)的出坯能力不足、鑄坯移送機(jī)強(qiáng)度不夠等問(wèn)題及原因,以及針對(duì)這些問(wèn)題提出的應(yīng)對(duì)措施,對(duì)提高設(shè)備使用壽命,降低設(shè)備故障率起到積極地作用。
馬鋼小方坯連鑄機(jī)工藝與設(shè)備改造
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199]年第2期安徽冶金57 馬鋼小方坯連鑄機(jī)工藝與設(shè)備改造 馬鋼三鋼廠烏力平 馬鋼三鋼廠r5.25米四機(jī)四流demag 型小方坯連錈機(jī)出demag公司與大連重 機(jī)廠共同制造,設(shè)計(jì)澆注斷面為150xj50 、 120×120和90×90ram~}核定設(shè)計(jì)能力分 別為年產(chǎn)坯20萬(wàn)噸l8萬(wàn)噸和167y噸。與 其配合的50噸轉(zhuǎn)爐平均出鋼量為65噸。自 1983年6月投產(chǎn)以來(lái),基本上只生產(chǎn) 20mnsi、90x90ram斷面的單一鋼種、規(guī) 格。由于小斷面連鑄難度較大,生產(chǎn)水平 一直較低。為此,我們?cè)谂μ岣呔C合管 理水平的同時(shí),在連鑄機(jī)工藝設(shè)備方面斂 了大量的改進(jìn)工作,使連鑄生產(chǎn)逐步走向 正常,為1990年連鑄產(chǎn)量達(dá)到“.6萬(wàn)噸, 由等外機(jī)躍入二等機(jī)做出了貢獻(xiàn)。 i、抓溫度關(guān)鍵,進(jìn)一步完善紅包出 鋼 套水管及悶頭楣
蒂森鋼鐵公司大方坯連鑄機(jī)的改造
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一2 違鑄,巾l { 湘鋼譯叢第2期l997目 一疏礅~一 蒂森鋼鐵公司7-/,∈ 大方坯連鑄機(jī)的改造 苧=一。ke 德jjerha】dsowka,burckhardandte等著 徐之彪譯周奇校 確定目標(biāo) 杜伊斯哲爾區(qū)蒂森例鐵公司2#大方 坯連鑄機(jī)正在實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化其日標(biāo)在于消除 鑄坯表面缺陷、【善其純度,使它的凝固 組織均衡,進(jìn)一步減少{r心偏析和提高澆鑄 速度 概述 為j實(shí)現(xiàn)電磁攪拌,在走機(jī)六流大方坯 連鑄機(jī)結(jié)f器七都配備i'1動(dòng)fi_0步lu磁感應(yīng) 器。連鑄機(jī)采用j’輕壓l、技術(shù)最后提到的 措施可從根率r改善備鋼種的ij{部結(jié)構(gòu), 圯其是商碳鋼連鑄fj『上酃簧駛一臺(tái)鋼 坯導(dǎo)翻支架,_){ilj恐lv刪.譬曲馥般倆彎 曲。通過(guò)造jm投資將‘唧優(yōu)吶詩(shī)坯質(zhì)量
小方坯連鑄機(jī)高效改造和工藝優(yōu)化
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4.7
根據(jù)安鋼第二煉鋼廠生產(chǎn)要求,對(duì)2號(hào)小方坯連鑄機(jī)的中間包、結(jié)晶器、振動(dòng)、二冷進(jìn)行高效改造和工藝優(yōu)化,取得了較好效果,鑄坯平均拉速達(dá)到3.6m/min,實(shí)現(xiàn)了爐機(jī)匹配,提升了多項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)。
小方坯連鑄機(jī)高效化技術(shù)改造
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介紹了河北敬業(yè)集團(tuán)煉鋼廠對(duì)小方坯連鑄機(jī)的結(jié)晶器、中間包、二冷配水系統(tǒng)進(jìn)行高效化改造過(guò)程,采用了窄水縫技術(shù)和長(zhǎng)壽命中包快速更換定徑水口技術(shù),實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐與連鑄機(jī)生產(chǎn)能力的匹配,提高了鑄坯產(chǎn)量和質(zhì)量,減少了漏鋼事故,收益可觀。
小方坯連鑄機(jī)定徑澆鑄的改造及應(yīng)用
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為提高中間包使用壽命,八鋼第一煉鋼廠采用連鑄中間包快速更換定徑水口技術(shù).文章介紹了連鑄中間包快速更換定徑水口技術(shù)的改造及應(yīng)用情況,中包平均使用壽命由原來(lái)8小時(shí)提高到約24小時(shí).
小方坯連鑄機(jī)結(jié)晶器供水泵改造
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4.3
通過(guò)對(duì)高效化小方坯連鑄機(jī)結(jié)晶器水泵電機(jī)經(jīng)常跳閘或燒壞、導(dǎo)致連鑄拉速提不上來(lái)的原因的分析,根據(jù)相關(guān)流體力學(xué)理論和水泵的特性曲線圖,采取對(duì)水泵的結(jié)構(gòu)性能參數(shù)進(jìn)行修改的措施,解決了電機(jī)經(jīng)常跳閘或燒壞等設(shè)備問(wèn)題,穩(wěn)定了鑄坯質(zhì)量,取得了顯著效果。
邯鋼三煉鋼廠小方坯連鑄機(jī)澆鑄斷面改造
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4.4
國(guó)內(nèi)動(dòng)態(tài)·43· ·國(guó)內(nèi)動(dòng)態(tài)· 連鑄簡(jiǎn)訊 1)寶鋼轉(zhuǎn)爐二分廠1450雙流板坯連鑄機(jī)自2000年10 月至2003年底已實(shí)現(xiàn)連續(xù)38個(gè)月澆鑄39600爐無(wú)漏鋼的紀(jì) 錄,而且現(xiàn)在仍在繼續(xù)。(注:平均爐產(chǎn)量250t) 2)武鋼二鋼廠3號(hào)板坯連鑄機(jī)2003年多品種、異斷面 連澆突破379爐,創(chuàng)全國(guó)新紀(jì)錄。(注:平均爐產(chǎn)量80t) 3)攀鋼公司自2004年4月1日起按全連鑄組織生產(chǎn)。 攀鋼2003年連鑄比<60%,2004年1月連鑄比達(dá)84.63%,3 月進(jìn)行全連鑄拉練。500萬(wàn)t級(jí)規(guī)模實(shí)現(xiàn)全連鑄難度較大, 實(shí)現(xiàn)全連鑄對(duì)全行業(yè)具有重要意義。 4)重鋼煉鋼廠1號(hào)方坯連鑄機(jī)(5流),2004年前兩個(gè)月 產(chǎn)量已達(dá)loo萬(wàn)l/年水平,合格率99.9%、作業(yè)率92.16%、 溢漏率0.04%,平均連澆51.35爐、平均連澆32.69h。該連 鑄機(jī)原設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為50萬(wàn)t/a,2002年技改后增為90萬(wàn)
杜伊斯堡蒂森鋼鐵公司大方坯連鑄機(jī)的現(xiàn)代化改造
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2d大方坯諍蜻,-躊軌,改 1996年2月 feb.1996’ 武鋼技術(shù) wiscotechnoi0gy·25· · 煉鋼·搿 杜伊斯堡蒂森鋼鐵公司大方坯 連鑄機(jī)的現(xiàn)代化改造 [饕]eberhardsowkasoe ’ 圣崩 ,抽要位干杜伊斯豎的蒂森鋼莰套司對(duì)2號(hào)太方坯連諱帆.璉杼了現(xiàn)代化垃過(guò).以選到消除表面 缺陷、改善燉凈度.琦勻凝固蛆織,進(jìn)一步降慨中心偏析和提禹澆注迪度竹目的. 大方連琦機(jī)的全部六條*漉都配有對(duì)墻晶器冉銅術(shù)避抒電j蕾毪拌竹奠轉(zhuǎn)磁埽感應(yīng)器.此 外,連鑄上連采用1輕廷下海.可以天改善鋼的內(nèi)鄙特性,剮是禹蕞鋼的冉年特性.斑鋅帆 上郜安有蛔坯支撐裝王,并靜一捉丘向哮由茂為兩次丘向彎曲.通過(guò)這幾嘎扭費(fèi)礙l1篙靖董舉 和提高了生產(chǎn)率。_ , ’ _ l現(xiàn)代化改造程序 蒂森鋼
轉(zhuǎn)爐煉鋼廠1#小方坯連鑄機(jī)高效化改造
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本文介紹了漣鋼轉(zhuǎn)爐煉鋼廠1#連鑄機(jī)存在的主要問(wèn)題和在高效化改造過(guò)程中采取的措施以及改造后所取得的明顯效果。
優(yōu)化設(shè)計(jì)在小方坯連鑄機(jī)高效化改造中的應(yīng)用
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4.3
通過(guò)對(duì)小方坯連鑄凝固過(guò)程的理論分析,詳細(xì)論述了結(jié)晶器、二冷區(qū)對(duì)小方坯連鑄凝固過(guò)程的影響,提出了高效化改造時(shí)結(jié)晶器、二冷區(qū)的設(shè)計(jì)基本原則。在四川川威集團(tuán)方坯連鑄機(jī)高效化改造中對(duì)結(jié)晶器、二冷區(qū)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),并得到了成功應(yīng)用。結(jié)合理論分析和實(shí)際應(yīng)用事例,提出了小方坯連鑄機(jī)高效化改造的基本思路。
小方坯連鑄機(jī)高效化技術(shù)改造及工藝優(yōu)化
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4.6
根據(jù)安陽(yáng)鋼鐵公司第二煉鋼廠實(shí)際,對(duì)羅可普小方坯連鑄機(jī)進(jìn)行了高效化改造。改造取得了良好的效果,鑄坯平均拉速達(dá)3.5mmin,實(shí)現(xiàn)了爐機(jī)匹配;轉(zhuǎn)爐出鋼溫度降低了20℃左右,大大降低了耐火材料消耗;優(yōu)化了連鑄工藝
杜伊斯堡蒂森鋼鐵公司大方坯連鑄機(jī)的現(xiàn)代化改造
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4.5
位于杜伊斯堡的蒂森鋼鐵公司對(duì)2號(hào)大方坯連鑄機(jī)進(jìn)行了現(xiàn)代化改造,以達(dá)到消除表面缺陷、改善純凈度、均勻凝固組織,進(jìn)一步降低中心偏析和提高澆注速度的目的。大方坯連鑄機(jī)的全部六條鑄流都配有時(shí)結(jié)晶器內(nèi)鋼水進(jìn)行電磁攪拌的旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)感應(yīng)器。此外,連鑄機(jī)上還采用了輕壓下法,可以大大改善鋼的內(nèi)部特性,特別是高碳鋼的內(nèi)部特性。連鑄機(jī)上部安有鋼坯支撐裝置,并將一次反向彎曲改為兩次反向彎曲。通過(guò)這幾項(xiàng)投資,得到高質(zhì)量鋼坯和提高了生產(chǎn)率。
R5.25m小方坯連鑄機(jī)高效化改造
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4.5
通過(guò)對(duì)結(jié)晶器內(nèi)腔錐度的改善和振動(dòng)裝置機(jī)械結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,使連鑄機(jī)的生產(chǎn)能力和鑄坯質(zhì)量得到了穩(wěn)步提升。
SINEC-L2在小方坯連鑄機(jī)改造工程中的應(yīng)用
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4.5
以西門(mén)子公司的simatics7-400plc在馬鋼第三煉鋼廠小方坯連鑄機(jī)改造工程的應(yīng)用為例,分析了現(xiàn)場(chǎng)總線在工業(yè)控制中如何實(shí)現(xiàn)及發(fā)揮的作用。
瑞典鋼鐵公司板坯連鑄機(jī)改造
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4.6
國(guó)外信息 ·國(guó)外信息· 高速澆注獲得優(yōu)質(zhì)薄板坯 1999年冉叢涅利公司為意大剁h川塒e公司制造的薄 板坯連鑄機(jī)中試設(shè)備的鑄速為8m/rain。兩年來(lái)該公司用此 設(shè)備進(jìn)行r·系列試驗(yàn),井得到最佳的技術(shù)參數(shù)和一致的板 坯質(zhì)量。凌連鑄機(jī)結(jié)晶器的澆注厚度為62ram.經(jīng)輕壓下板 坯減薄到40ram。進(jìn)行的主要參數(shù)評(píng)定和研究,包括結(jié)晶器 冷卻、結(jié)晶器/板坯交互作用、潤(rùn)滑|生保護(hù)渣、鋼水在結(jié)晶器 內(nèi)的流體力學(xué)、板坯沿連鑄生產(chǎn)線的熱/j學(xué)行為、輕壓下和 =次拎卻等, 目前,連鑄上藝穩(wěn)定可靠,鑄坯質(zhì)量令人滿意。通過(guò)試 驗(yàn),潑公司已找出連鑄工藝對(duì)質(zhì)量影響的一般件規(guī)律,即在 提高鑄速情況下板壞表面質(zhì)量小會(huì)變差.反而在某些方面會(huì) 使質(zhì)量得到改善.如振痕深度隨鑄速的提高而減小;輕壓r 和冷卻參數(shù)的最佳化可眥改進(jìn)板坯的內(nèi)部質(zhì)量,而不會(huì)使其 橫向幾何形狀變差;此外還做了更大輕壓下量的試驗(yàn)。鑄速 8m/rain時(shí)鑄
蒂森公司魯爾奧特鋼廠大方坯連鑄機(jī)的改造
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4.5
由于試驗(yàn)取得良好結(jié)果,蒂森公司杜依斯堡魯爾奧特廠的2號(hào)六流大方坯連鑄機(jī)在1994年1月均裝備了輕壓下設(shè)備,它大大改善了鑄坯內(nèi)部質(zhì)量,特別是高碳鋼。為進(jìn)一步改善鑄坯質(zhì)量,連鑄機(jī)結(jié)晶器內(nèi)安裝了旋轉(zhuǎn)型電磁攪拌裝置。增加的新措施包括連鑄機(jī)上部的支承扇形段,將一點(diǎn)矯直改為二點(diǎn)矯直。上述項(xiàng)目為提高鑄坯質(zhì)量、增加產(chǎn)量提供了先決條件。
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職位:注冊(cè)環(huán)境影響評(píng)價(jià)師
擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林