中文名 | 點火燒嘴 | 外文名 | Burning mouth |
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學(xué)????科 | 冶金工程 | 領(lǐng)????域 | 鋼鐵 |
作????用 | 燃料的著火和火焰的穩(wěn)定 | 缺????點 | 容易造成蠕變、高溫變形和損壞 |
我單位是燃?xì)忮仩t,所使用的燃料是高、焦?fàn)t混合煤氣,燃燒器入口處煤氣壓力≥2000Pa , 燃燒器入口處煤氣溫度35℃。根據(jù)高爐煤氣和焦?fàn)t煤氣的成分可知, 焦?fàn)t煤氣中含有60%左右的H2,惰性氣體含量少,所以有燃燒速度快、熱值高、燃點低、易著火的特點。而高爐煤氣中含有大量惰性氣體,含塵量大,且含有相當(dāng)量的飽和水蒸汽,所以有火焰長、熱值低、著火和穩(wěn)定燃燒都比較困難的特點。
在實際生產(chǎn)過程中, 我們所使用的燃料是鋼鐵生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品,煤氣壓力及其配比時常發(fā)生很大變化;又因為我們處于煤氣用戶末端, 前端煤氣用戶使用量的突然增加或減少,引起了鍋爐的燃料性質(zhì)頻繁大幅度變化,從而,惡化了點火燒嘴的工作環(huán)境 。
根據(jù)燃燒器的工作原理和所使用燃料的特性, 結(jié)合運行現(xiàn)狀,我們分析出了點火燒嘴損壞的主要原因:
1)當(dāng)燃料量增強后,造成燃燒器區(qū)域壁面熱強度過大,點火燒嘴長時間的處于高溫火焰中,得不到冷卻;
2)當(dāng)燃料中焦?fàn)t煤氣配比的增多,燃燒得到了強化,燃燒器局部溫度升高,點火燒嘴被燒壞;
3)當(dāng)燃料量減少時,熱風(fēng)量沒有相應(yīng)的減少,使燃燒器區(qū)域含氧量增多,從而使點火燒嘴高溫富氧燒蝕損壞;
4)燃料中含焦油成分過多,在點火燒嘴處結(jié)渣,使得燒嘴傳熱熱阻增加而損壞 。
點火燒嘴是燃燒設(shè)備的重要組成部分, 它有助于燃料的著火和火焰的穩(wěn)定,其性能的優(yōu)劣將直接影響到鍋爐的安全運行、能耗和環(huán)境。然而,鍋爐點火燒嘴的工作條件比較惡劣,長期受爐膛高溫輻射和火焰沖刷,容易造成蠕變、高溫變形和損壞。
在實際應(yīng)用中,我車間燃?xì)忮仩t的點火燒嘴頻頻損壞。燒嘴的損壞往往引起周邊水冷璧損壞、燃燒不穩(wěn)定和燃燒效率降低。而我車間所使用的燃料是鋼鐵生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品,且處于煤氣用戶的末端, 其煤氣壓力及配比經(jīng)常大幅度的變化,當(dāng)煤氣壓力及配比突變時,損壞的燒嘴極易引起過鍋爐燃燒的不穩(wěn)定,尤其在低負(fù)荷運行時,易造成煤氣滅火或爆燃的嚴(yán)重后果,給鍋爐的安全運行帶來極大的安全隱患。
因此,在運行中如何合理調(diào)整燃燒,避免點火燒嘴損壞,是我們運行人員急需解決的一大課題 。
煤氣經(jīng)過煤氣電動調(diào)節(jié)閥,調(diào)整到所需流量后,經(jīng)煤氣噴管以一定的速度向燃燒室噴出, 空氣經(jīng)過熱風(fēng)電動調(diào)節(jié)閥,調(diào)整到相應(yīng)的流量后,經(jīng)旋流器向燃燒室噴出。于是,煤氣與熱風(fēng)保持一定的角度與速度差均勻的混合,在燃燒室里進行劇烈的燃燒反應(yīng)。燃燒速度與燃燒完全度主要取決于煤氣和空氣的混合速度。
當(dāng)煤氣流速大于空氣流速時, 煤氣中心的射流影響起主導(dǎo)作用,空氣環(huán)狀射流在較短的時間被完全吸收,著火燃燒點在燃燒器出口處就迅速燃燒,易形成回火;當(dāng)煤氣流速小于空氣流速時,著火燃燒點在燃燒器出口遠(yuǎn)距離處燃燒,火焰閃爍不穩(wěn),易形成脫火;當(dāng)煤氣流速等于空氣流速時,著火燃燒點就會在距燃燒器出口的定距離處燃燒,火焰剛直有力 。
針對點火燒嘴損壞的原因, 總結(jié)出合理的調(diào)整煤氣量與配風(fēng)比的方法:
1.當(dāng)鍋爐負(fù)荷增加時,相應(yīng)的增加煤氣量,此時,要相應(yīng)的增加送引風(fēng)量,避免燃燒器區(qū)域壁面熱強度過大,點火燒嘴長時間的處于高溫火焰中,因高溫而損壞。
2.燒器區(qū)域含氧量增多,從而使點火燒嘴高溫富氧燒蝕損壞。
3. 利用鍋爐停爐檢修期間, 定期對點火燒嘴清理結(jié)渣污垢。
4.在操作中,我們要穩(wěn)定煤氣量與氧量比,避免瞬時局部富氧超溫,同時避免發(fā)生長時間嚴(yán)重過氧情況,從而,有效保護和延長燒嘴本身使用壽命。
5. 當(dāng)燃料中焦?fàn)t煤氣配比增多時, 由于焦?fàn)t煤氣的熱值高,所以,在關(guān)小煤氣電動調(diào)節(jié)閥的同時,減少送引風(fēng)量;當(dāng)燃料中高爐煤氣配比增多時,燃料的熱值減少,在開大煤氣電動調(diào)節(jié)閥的同時,相應(yīng)增大送引風(fēng)量。
在增加煤氣量時,先增加引風(fēng)量,再增加送風(fēng)量,然后增加煤氣量;在減少煤氣量時,先減少煤氣量,再減少送風(fēng)量,然后減少引風(fēng)量。從而使得火焰穩(wěn)定燃燒, 爐膛負(fù)壓在-10~-30Pa, 含氧量在2%~4%安全經(jīng)濟運行。通過合理調(diào)整燃燒工況,在爐膛中心形成四角切圓穩(wěn)定燃燒 。
通過分析點火燒嘴損壞的原因, 總結(jié)出根據(jù)爐內(nèi)不同的燃燒工況,合理的調(diào)整煤氣量與配風(fēng)比的方法,并在實際運行中加以應(yīng)用,有效地保護和延長燒嘴本身使用壽命,減少了點火燒嘴的損壞率,在很大程度上消除了由于燒嘴損壞帶來的安全隱患,確保了鍋爐的安全穩(wěn)定運行 。2100433B
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人工費 材料 機械費 人工費 材料 1 2 B-48 100m2 88.2 8344.54 678.5 7666.04 735988.43 59843.70 676144.73 3 B-057 100m2 88.2 887.95 186.56 701.39 78317.19 16454.59 61862.60 4 B-60 m3 1526.2 247.14 81.09 158.08 7.79 377185.07 123759.6 241261.70 5 B-97 100m 12.21 690.87 591.55 99.32 8435.52 7222.83 1212.70 6 塊 2442 48 48 117216.00 0.00 117216.00 7 B-97 100m 5.85 690.87 591.55 99.32 4041.59 3460.57 581.02 8 塊 585 30
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三、工作原理 1. 高空點火裝置 當(dāng)放空火炬需排放時,首先使用該裝置??稍诂F(xiàn)場或控制室控制柜上操作電磁閥 開關(guān)及點火開關(guān),使天燃?xì)馑椭烈鹜?,引火筒上電嘴打火將其點燃。引火筒火焰將 火炬氣引燃,同時可在遠(yuǎn)程控制柜上顯示引火筒火焰溫度信號。 2. 外傳火點火裝置 該裝置為火炬?zhèn)溆命c火裝置 當(dāng)火炬站場因故停電或高空點火裝置發(fā)生故障時 ,可在現(xiàn)場打開外傳火燃?xì)夤芫€ 上手動閥,操作就地控制柜上點火開關(guān),電嘴打火將引火管點燃,火焰迅速傳至火炬頭 將火炬引燃。 四、操作規(guī)程 1.系統(tǒng)操作前首先檢查燃?xì)夤芫€是否暢通 ,保證點火用天然氣壓力在 0.2-0.4MPa,同時檢查并 排掉管線中的冷凝液。電磁閥前后的截止閥常開,旁路閥處于常閉狀態(tài)。 2.控制室操作 (1) 將遠(yuǎn)程控制柜上電源開關(guān)轉(zhuǎn)換至遠(yuǎn)程 ,此時遠(yuǎn)程指示燈亮。 (2)在遠(yuǎn)程控制柜上按下電磁閥按鈕 (帶自鎖)。電磁閥打開, 再按下點火按鈕 (不帶自
開工燒嘴點火是氣化爐點火的關(guān)鍵, 也是難點。據(jù)悉,國內(nèi)大部分殼牌氣化爐在首次開車時都頻繁發(fā)生開工燒嘴被燒壞現(xiàn)象,有時點一次火連續(xù)燒壞3~4 次,導(dǎo)致不停地拆裝燒嘴。此外,若開工燒嘴點火失敗,必須立即停止氣化開車程序,重新執(zhí)行氣化爐吹掃程序(因為從燒嘴中噴出的油氧混合物將殘留在氣化爐內(nèi),若不將其吹掃干凈,再次點火時很容易發(fā)生爆燃現(xiàn)象),費時費力,嚴(yán)重影響了開車進程。
那么開工燒嘴為何如此容易燒壞呢? 從設(shè)計原理上分析, 最關(guān)鍵因素在于其燃燒方式為純氧燃燒。因開工燒嘴點火時,氣化爐內(nèi)充滿了氮氣,此時只有用純氧作為助燃劑才能將大功率的開工燒嘴點燃,但純氧燃燒很難控制,主要是氧氣與柴油的混合比例(即通常說的“氧油比”)以及到達(dá)燒嘴頭的同步性不好調(diào)整, 氧氣偏多火焰溫度就會瞬間劇增,氧氣偏少又會導(dǎo)致滅火。
第二個因素在于其噴頭的材質(zhì)選擇,殼牌選擇用紫銅來制作燒嘴噴頭,通常簡稱為“銅頭”,其原因有兩個:一是銅具有良好的熱傳導(dǎo)性能,這樣噴頭因高溫火焰輻射而快速增加的熱量能迅速地被冷卻水帶走,以防止噴頭因高溫而燒毀;二是銅具有良好的抗氧化性,這樣流經(jīng)噴頭四周的純氧不會輕易將噴頭氧化腐蝕,從而延長了燒嘴的壽命。但是,銅用作噴頭也存在一個致命的弱點,就是其熔點偏低,不耐高溫,很容易被燒毀。
客觀地說,針對氣化爐特殊的運行工況, 殼牌對開工燒嘴采取以上的設(shè)計理念還是很先進的(目前仍沒有更好的設(shè)計方案來替代), 只要充分掌握了純氧燃燒的特性和銅頭的特點,在實際操作中采取有效的、針對性的預(yù)防措施,還是能大大降低開工燒嘴的故障率。但由于經(jīng)驗上的不足,國內(nèi)大多數(shù)殼牌爐在開工初期總是頻繁出現(xiàn)開工燒嘴點火故障,其原因是多方面的,由于篇幅有限,以下只列舉幾個典型案例加以分析:
根據(jù)殼牌工藝要求,開工燒嘴點火時最關(guān)鍵的一點是要保證氧氣和柴油同時到達(dá)燒嘴噴頭,如果氧氣比柴油先到, 噴出的氧氣一遇到點火燒嘴火焰,瞬間將產(chǎn)生約3000℃的高溫火焰,很快就會將銅頭燒化。但實際操作中不可能做到氧油絕對同步,為確保氧氣滯后于柴油,實際操作中往往采取讓柴油先到的辦法,因為柴油若比氧氣先到,柴油將被氧管線里的高壓吹掃氮霧化而噴出,對燒嘴沒有影響,但早到時間也不能偏長,否則大量的柴油噴入爐膛,極易發(fā)生事故。
具體時間應(yīng)通過試驗來測定。通常的做法是通過做試驗(用水代替油、用氮氣代替氧氣)來測定氧氣和柴油開關(guān)閥動作時間和各自到達(dá)噴嘴頭的時間( 用秒表測定),再將測定的時間值輸入到DCS的開工燒嘴順控程序中(氧氣在管內(nèi)的流速比柴油快,它到達(dá)噴頭的時間肯定比柴油短,可通過DCS組態(tài)在順控程序中進行延時設(shè)定)。但在實際操作中,由于時間測量上的誤差,經(jīng)常會發(fā)生氧比油先到的現(xiàn)象,致使銅頭因高溫而燒毀。
開工燒嘴正常工作時,氧氣開關(guān)閥13XV0023 和柴油開關(guān)閥13XV0024 為全開狀態(tài), 氧管線吹掃閥13XY0027 和油管線吹掃閥13XV0025、13XV0026 處于關(guān)閉狀態(tài)。開工燒嘴正常退出時,由DCS 執(zhí)行順控程序,先開啟13XV0025、13XV0026 和13XY0027,將高壓吹掃氮氣先補進氧油管線, 然后再關(guān)閉13XV0023 和13XV0024, 切斷氧氣和柴油, 目的是防止燒嘴退出時燒嘴里的油和氧被爐膛的高背壓往回頂,產(chǎn)生回火現(xiàn)象而將燒嘴燒壞。
以上指的是燒嘴的正常退出程序,按理說非正常退出時也應(yīng)如此,但有些氣化爐在開工燒嘴因聯(lián)鎖保護動作而發(fā)生跳車時,經(jīng)常將燒嘴燒壞,后經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn), 每當(dāng)燒嘴非正常退出( 跳車) 時,13XV0025、13XV0026 和13XY0027 的開啟總是比13XV0023 和13XV0024 的關(guān)閉晚,即氧油已切斷而高壓吹掃氮氣來不及補上,導(dǎo)致回火而燒毀燒嘴。
為何會發(fā)生這樣的現(xiàn)象呢? 有經(jīng)驗的技術(shù)人員從DCS 與ESD 之間找到了原因: 燒嘴系統(tǒng)正常退出時由DCS 控制, 而跳車時則由ESD 通過DCS 向13XV0025、13XV0026 和13XY0027 發(fā)出“開” 的命令, 同時直接向13XV0023 和13XV0024 發(fā)出“ 關(guān)”命令,可ESD 與DCS 之間通訊需要時間,致使高壓吹掃氮滯后(約1.3s)補進,造成開工燒嘴回火被燒壞。后來將以上3 個閥門全部改為由ESD 直接控制后,問題得以解決。
殼牌爐的柴油泵一般都設(shè)在零米,且大都采用往復(fù)泵,往復(fù)泵的優(yōu)點是揚程大,缺點是出口壓力不穩(wěn),為保持柴油管線的壓力穩(wěn)定,在泵的出口都設(shè)計了柴油緩沖罐(也稱作阻尼器或蓄能器),目的是隨時調(diào)整柴油管線的壓力,防止開工燒嘴因油壓不穩(wěn)而跳車。但由于柴油緩沖罐也安裝在零米,而開工燒嘴安裝在43m 層, 兩者之間連接管線太長、且高度相差大, 制約了緩沖罐的壓力調(diào)節(jié)能力,致使開工燒嘴經(jīng)常因油壓不穩(wěn)導(dǎo)致氧油比超限而跳車。據(jù)悉,龍宇煤化工通過調(diào)整柴油緩沖罐的位置而圓滿解決了這一問題,具體整改方案概述如下:把位于零米的柴油緩沖罐移至38m 的平臺上。
在緩沖罐投用前,先用高壓氮氣向罐內(nèi)充25~30kgf(1kgf 約等于9.806N,下同)的壓力,使罐內(nèi)的液位達(dá)到5cm 左右,當(dāng)柴油管線內(nèi)的壓力大于30kgf 時再投用緩沖罐。這樣不僅縮短了緩沖罐與開工燒嘴的距離,而且可使罐內(nèi)有足夠可壓縮的氣體,從而讓緩沖罐起到了很好的穩(wěn)壓作用。
殼牌氣化爐設(shè)置了專門的火焰探測器(通常稱為火檢),用來檢測開工燒嘴點火是否成功,此檢測信號既用來保護開工燒嘴,同時又給粉煤燒嘴的投放提供了條件。火焰探測器是通過紫外線探測火焰強度的,檢測的是電離信號,并輸出給DCS(開關(guān)量信號)。
當(dāng)氧氣開關(guān)閥13XV0023 開啟后, 開工燒嘴順控程序?qū)⒀舆t幾秒來檢測火檢信號,如果未檢測到火焰,開工燒嘴將立即跳車,以保護燒嘴。
因氧氣從開關(guān)閥到燒嘴噴頭需要時間,且燒嘴剛點著時,氧油混合燃燒并不穩(wěn)定,且火焰強度也不高,所以在順控程序中對火檢信號設(shè)置了延遲時間,以確保檢測信號的準(zhǔn)確。這一設(shè)計是非常合理的,關(guān)鍵是如何確定合適的延遲時間,若時間偏短,燒嘴還未點著或點著后火焰還沒穩(wěn)定就跳車了,屬誤停車;若時間偏長,燒嘴如果確實未點燃而沒有及時跳車,很容易把燒嘴燒壞,而且柴油留在爐內(nèi),在下次點火時會出現(xiàn)爆燃,危害到設(shè)備安全。
據(jù)技術(shù)人員介紹,火檢信號的延遲檢測時間一般設(shè)置為3~5s 較合適, 具體準(zhǔn)確時間需現(xiàn)場做試驗測定,各燒嘴略有不同 。
開工燒嘴是氣化爐點火系統(tǒng)中最復(fù)雜、最關(guān)鍵的設(shè)備,它在殼牌氣化爐的整個啟動過程中起著至關(guān)重要的作用,也是氣化爐開車的難點所在,而且價格昂貴,為此建議國內(nèi)殼牌爐用戶加強相互間的交流,總結(jié)經(jīng)驗,從開工燒嘴安裝開始直到投產(chǎn)運行, 各階段都能積極采取有針對性的預(yù)防措施,少走彎路,盡量降低開工燒嘴點火的故障率。
此外,鑒于開工燒嘴昂貴的價格和被外商壟斷的局面,建議國內(nèi)殼牌爐用戶積極配合國內(nèi)相關(guān)企業(yè)做好開工燒嘴的自主創(chuàng)新工作,盡快實現(xiàn)開工燒嘴的國產(chǎn)化,降低設(shè)備成本,打破外商的壟斷 。
按氣化工藝要求,氣化爐內(nèi)需用高壓氮氣和燒嘴燃燒的煙氣充壓到約1MPa 后才投入煤粉,如此高的壓力和高密度的惰性環(huán)境,無疑將給氣化爐點火造成很大難度。因此,與常規(guī)火電負(fù)壓燃燒的燃煤鍋爐相比, 殼牌氣化爐的點火系統(tǒng)設(shè)計比較復(fù)雜, 共設(shè)計了三級點火, 并對應(yīng)設(shè)置了點火燒嘴(IB)、開工燒嘴(SUB)、粉煤燒嘴(CB),以此來克服爐內(nèi)高壓和高濃度氮氣對點火的影響。燒嘴數(shù)量共6個:其中點火燒嘴1 個,燃燒介質(zhì)為燃料氣(天然氣或液化石油氣)加儀表空氣;開工燒嘴1 個,燃燒介質(zhì)為純氧加柴油;粉煤燒嘴4 個,燃燒介質(zhì)為粉煤、純氧加水蒸氣。開工燒嘴功率約為10MW(為粉煤燒嘴功率的6%),點火燒嘴功率約為100kW(為開工燒嘴功率的1%)。
燒嘴點火和開工燒嘴位于同一個垂直平面,均為插入式結(jié)構(gòu),開工階段,開工和點火燒嘴暫時插入氣化爐內(nèi),之后隨即撤出,其伸縮過程全部由DCS 控制。4 個粉煤燒嘴與點火燒嘴位于同一水平面,均勻分布,為固定式結(jié)構(gòu),安裝在水冷壁上的隔焰罩內(nèi)。
下面簡述殼牌氣化爐的三級點火過程:
當(dāng)高壓氮氣完成對氣化爐的吹掃后,系統(tǒng)先通過電子點火裝置將點火燒嘴IB 點燃, 隨后啟動系統(tǒng)的引氧程序,待引氧程序第一階段( 即氧氣引至SUB 閥前)完成后,啟動開工燒嘴SUB 的點火順控程序13KS0003,若SUB 點火成功,點火燒嘴立即退出,并啟動煤燒嘴的粉煤循環(huán),同時氣化系統(tǒng)開始升壓(在SUB 點火成功后,一旦燃燒煙氣中氧氣含量小于0.5%, 系統(tǒng)放空方式隨即從大氣放空切換至火炬燃燒排放),壓力調(diào)節(jié)閥B(粗合成氣去火炬總管排放閥)由手動變?yōu)樽詣诱{(diào)節(jié)模式來調(diào)節(jié)氣化爐的壓力,當(dāng)氣化爐壓力達(dá)到0.65MPa 時開始啟動激冷氣循環(huán)壓縮機并調(diào)整穩(wěn)定(根據(jù)各型號壓縮機不同的特性,有的用戶已改為常壓啟動),當(dāng)壓力接近1.0MPa 時開始投入第一個粉煤燒嘴CB,穩(wěn)定幾分鐘后開始投人第二個粉煤燒嘴(與第一個燒嘴相對), 當(dāng)?shù)诙€粉煤燒嘴點燃后, 開工燒嘴立即退出,隨后再依次點燃剩下的兩個粉煤燒嘴,至此氣化爐點火過程結(jié)束 。