為進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益,2000年煉鋼廠在吸取以往經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)的基礎(chǔ)上,在確保冶煉初期爐渣化早、化好、堿度合理、渣中氧化鐵和MgO含量較高、有利于去除P、S,有利于保護(hù)爐襯的條件下,對(duì)轉(zhuǎn)爐冶煉的全過(guò)程進(jìn)行了優(yōu)化。
1 原料系統(tǒng)優(yōu)化
原料系統(tǒng)優(yōu)化主要有三個(gè)方面:一是嚴(yán)格控制和掌握鐵水成份、溫度的波動(dòng),強(qiáng)化對(duì)廢鋼、生鐵塊、鐵合金的管理。對(duì)各類原材料的成份、清潔度等均應(yīng)做到心中有數(shù);二是以輕燒白云石代替菱鎂球和生白云石造渣;三是在沒(méi)有活性石灰的情況下,盡量穩(wěn)定石灰中CaO的有效成份,嚴(yán)格控制生過(guò)燒率。
2 裝入制度的優(yōu)化
裝入量的大小對(duì)轉(zhuǎn)爐冶煉的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)影響較大。裝入量過(guò)大,會(huì)導(dǎo)致造渣困難、噴濺嚴(yán)重、冶煉時(shí)間延長(zhǎng)、爐齡降低等危害;裝入量過(guò)小,爐底易受氧氣流股沖擊導(dǎo)致?lián)p壞。為此,通過(guò)大量實(shí)踐,對(duì)裝入量的優(yōu)化主要從以下三個(gè)方面著手。
(1)合理確定廢鋼比
在穩(wěn)定鐵水溫度及鐵水成份Si、P含量的基礎(chǔ)上,通過(guò)計(jì)算,將2000年前憑經(jīng)驗(yàn)確定的廢鋼比15~20%優(yōu)化為~15% 。
(2) 合理確定爐容比
為有利成渣和減少噴濺,將過(guò)去片面強(qiáng)調(diào)爐產(chǎn)量而確定的爐容比0.65m3/t鋼優(yōu)化為0.8 m]/t鋼。
(3)穩(wěn)定裝入量
為穩(wěn)定生產(chǎn)組織,穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐和連鑄操作,在整個(gè)爐役期均采用定量裝入制度,并將其精確度由過(guò)去的±1.0t/爐優(yōu)化為±0.3t/爐。從2000年5月起,將裝入量的合格率納入獎(jiǎng)懲條例。其合格率由2000年5~1 2月的69.32%提高到2001年的99.38%。
3 造渣制度的優(yōu)化
常言說(shuō):煉鋼即煉渣,所以,冶煉的整個(gè)過(guò)程就是為了煉好爐渣,以利于有效去除S、P,合理調(diào)節(jié)鋼的成份。
(1)爐渣堿度
在確保初渣早化、過(guò)程渣化好、終渣作粘的前提下,將爐渣堿度由過(guò)去的3-3.5優(yōu)化為2.6-3.0,終渣Mgo控制由過(guò)去的6-8%優(yōu)化為8 12%。終渣中FeO從小于23%降至小于18%。
(2) 螢石
螢石雖有促進(jìn)石灰快速熔解、提高爐渣流動(dòng)性等特點(diǎn),但其用量過(guò)大,卻增加噴濺,加速爐渣對(duì)爐襯的侵蝕。為此,對(duì)螢石用量從過(guò)去的噸鋼小于8kg優(yōu)化為噸鋼小于3kg。
(3)用輕燒白云石取代菱鎂球造渣
白云石造渣雖有利于早化渣和減輕初渣對(duì)爐襯侵蝕的作用,但其能耗大,且易引起爐底上漲;用輕燒菱鎂球效果好,但其成本較高。改用輕燒白云石造渣后效果更佳。終渣Mgo含量在9-12% ,可直接濺渣護(hù)爐,對(duì)降低成本意義更大。
4 供氧制度的優(yōu)化
(1) 合理確定供氧強(qiáng)度
在不造成過(guò)大噴濺的條件下,為有利于化渣和縮短純供氧時(shí)間,將供氧強(qiáng)度由過(guò)去的3.5-3.8m3/t.rain優(yōu)化為4.0 4.5 m3/t.min。
(2) 改進(jìn)槍頭及其參數(shù)
為達(dá)到操作過(guò)程穩(wěn)定順行的目的,對(duì)氧槍的槍頭及其工藝參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。氧槍喉口直徑由24.5mm優(yōu)化為26.5mm,出口直徑由30.5mm優(yōu)化為34ram,馬赫數(shù)由1.97調(diào)節(jié)為1.98。
(3) 氧槍操作制度的優(yōu)化
為確保氧氣流股對(duì)金屬熔池既要有一定的沖擊面積,又要有一定的沖擊深度,為此,必須尋求最佳的氧槍操作制度。槍位與氧壓的優(yōu)化配合,使其冶煉達(dá)到適時(shí)化渣,減少噴濺,縮短供氧時(shí)間,準(zhǔn)確拉碳的目的。氧槍操作制度優(yōu)化后,轉(zhuǎn)爐的冶煉周期由過(guò)去28min/爐縮短為21—22min/爐。
5 終點(diǎn)鋼水成分控制上的優(yōu)化
由于小轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)節(jié)奏快,爐內(nèi)化學(xué)反應(yīng)迅速且很復(fù)雜,鋼水成分大多依賴快速分析和人工憑操作經(jīng)驗(yàn)予以控制。因此,終點(diǎn)C和FeO的控制成為冶煉中最重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。
(1)改增碳法控制
為拉碳法控制為提高終點(diǎn)碳含量,降低鋼水氧化性和鋼中夾雜物含量,以提高合金和金屬收得率,提高爐襯壽命,減少鐵合金和增碳劑的消耗。經(jīng)過(guò)反復(fù)的對(duì)比試驗(yàn),從2000年5月起,將增碳法冶煉優(yōu)化為拉碳法控制,將其終點(diǎn)碳由過(guò)去的0.02—0.08% 提高到0.08 0.14% ,終渣FeO由過(guò)去的18 23%降到16%左右。
(2)脫氧工藝的優(yōu)化
脫氧工藝優(yōu)化主要有二個(gè)方面:一是為保證合金收得率的穩(wěn)定,出鋼初期使用一定量的多功能脫氧劑;二是對(duì)部分鋼種增加si、ca、Ba復(fù)合脫氧劑及其用量。
2001年,水城鋼鐵公司煉鋼廠在三座15t轉(zhuǎn)爐進(jìn)行逐個(gè)擴(kuò)容和3臺(tái)三機(jī)三流小方坯連鑄機(jī)進(jìn)行高效化改造,影響煉鋼生產(chǎn)125天的情況下,產(chǎn)鋼127萬(wàn)t。并在三座轉(zhuǎn)爐爐襯未達(dá)預(yù)期壽命和在2001年9月底才開(kāi)始實(shí)施濺渣護(hù)爐的前提下,使平均爐齡從2000年的7946爐提高到11705爐。在因礦石運(yùn)距長(zhǎng)、鐵水單價(jià)達(dá)960元/t的前提下,煉鋼成本2000年為1305.29元/t,2001年1300.89元/t,較1999年的生產(chǎn)成本分別降低33.04元/t和37.44元/t,因成本降低為公司創(chuàng)效分別為4866.8萬(wàn)元和4766萬(wàn)元。這些成績(jī)?nèi)〉玫年P(guān)鍵是近兩年來(lái)煉鋼廠對(duì)冶煉工藝、鋼水溫度控制、科學(xué)管理實(shí)施全面優(yōu)化的結(jié)果 。
為有效控制轉(zhuǎn)爐冶煉過(guò)程中熱量的合理收入和支出,通過(guò)熱平衡計(jì)算,對(duì)轉(zhuǎn)爐冶煉及各工序過(guò)程中的鋼水溫度進(jìn)行全方位的優(yōu)化控制。
1 冶煉過(guò)程中溫度的優(yōu)化控制
科學(xué)控制冶煉過(guò)程中爐內(nèi)溫度的變化是提質(zhì)降耗的關(guān)鍵。2000年5月以前,出鋼溫度雖已控制在1670℃以下,但其第一次倒?fàn)t溫度還經(jīng)常高達(dá)1680-1720℃,鐵耗仍然較高,爐齡仍然較低。1999年鋼鐵料消耗達(dá)1089kg/t,爐齡才5202爐/役。第一次倒?fàn)t溫度優(yōu)化為1600-1650℃后,并納入生產(chǎn)考核后,2001年其合格率達(dá)到98% 以上,鋼鐵料消耗降至1078kg/t,爐齡達(dá)11705爐/役。
2 出鋼溫度及其相關(guān)工序的優(yōu)化
(1)出鋼溫度的優(yōu)化
1999年4月以前,轉(zhuǎn)爐出鋼溫度一直居高不下,1998年出鋼溫度平均高達(dá)1723℃ ,大于1739℃ 的比例曾高達(dá)26% ,給煉鋼、連鑄帶來(lái)不少的麻煩。對(duì)相關(guān)工序科學(xué)優(yōu)化后,將出鋼溫度降低到:普碳鋼1640℃-1660℃ ,20MnSi鋼1650-1670℃ ,較過(guò)去降低50-100℃。經(jīng)過(guò)近3年的實(shí)踐,2000年低溫出鋼合格率達(dá)98.75%,2001年達(dá)到99.12% 。
(2)出鋼工藝的優(yōu)化
出鋼口采用整體更換碳芯的工藝技術(shù),并保持出鋼口大小和形狀的穩(wěn)定。出鋼時(shí)確保鋼水不散流。出鋼時(shí)間由過(guò)去的2.5-4.5min降至1.5-2.5rain,使出鋼溫降較過(guò)去減少約lO℃ 。
(3)鐵合金烘烤工序的優(yōu)化
原有鐵合金烘烤爐因其布置不合理和數(shù)量不足,加之運(yùn)距較長(zhǎng),導(dǎo)致鐵合金的入爐溫度較低,甚至達(dá)常溫。優(yōu)化后烘烤爐由原3個(gè)增加為6個(gè),合金從烘烤爐放出到加入鋼包由過(guò)去10-15rain降為5-8min,加入溫度可達(dá)400-60O℃ ,減少鋼水溫降約15-25℃ 。
(4) 鋼包管理及其烘烤工藝的優(yōu)化
為確保紅包出鋼工藝的高溫、穩(wěn)定,對(duì)其進(jìn)行了工藝技術(shù)上的優(yōu)化。
① 完善鋼包烘烤設(shè)備在原有8臺(tái)小火烘烤器、3臺(tái)臥式快速烘烤設(shè)備的基礎(chǔ)上,新增設(shè)3臺(tái)鋼包在線快速烘烤器,使鋼包內(nèi)襯可以在15rain內(nèi)由800℃左右快速加熱到1200℃。
② 建立科學(xué)的鋼包烘烤制度對(duì)新筑的鋼包,必須按其規(guī)定程序和烘烤制度進(jìn)行烘烤,使其達(dá)到800℃后再予以快速烘烤。
③加快鋼包周轉(zhuǎn),縮短空包等待時(shí)間通過(guò)強(qiáng)化管理,控制裝包時(shí)間,使鋼包周轉(zhuǎn)個(gè)數(shù)由過(guò)去的3O多個(gè)降到l2個(gè),鋼包空隙時(shí)間由過(guò)去的40 50rain縮短到1520rain。
(5) 鋼包吹氬工藝技術(shù)的優(yōu)化
吹氬工藝的優(yōu)化主要有兩個(gè)方面:一是
改頂吹為底吹,以減少因吹氬棒吸熱導(dǎo)致鋼水溫降;二是實(shí)現(xiàn)出鋼過(guò)程吹氬,這不僅使合金成份得以均勻,又縮短了過(guò)程溫降時(shí)間,可減少鋼水溫降約8-10℃。
(6) 鋼水鎮(zhèn)靜時(shí)間的優(yōu)化
強(qiáng)化調(diào)度管理后,鋼水鎮(zhèn)靜時(shí)間由以往的8-30rain降為8-12rain,鎮(zhèn)靜期溫降由10-40℃下降為10-l5℃。
(7) 鋼包保溫工序的優(yōu)化
保溫工序優(yōu)化有二個(gè)方面:一是出鋼完畢后分階段加足保溫劑,以減少鋼水輻射熱損;二是對(duì)鋼包和中間包堅(jiān)持加保溫蓋,這樣可確保澆注期溫降在0.5-0.7℃/rain以內(nèi)。
3 連鑄工藝技術(shù)的優(yōu)化
(1)澆注過(guò)熱度的優(yōu)化
連鑄中間包鋼水熱度的確定原則由過(guò)去重產(chǎn)量轉(zhuǎn)變?yōu)橹刭|(zhì)量、重市場(chǎng),為有利鋼質(zhì)的提高,盡可能減少鑄坯中心疏松、中心偏析和縮孔,盡可能抑制柱狀晶生長(zhǎng),擴(kuò)大鑄坯中心等軸晶。為此,我們將中間包鋼水過(guò)熱度由過(guò)去的20-50℃降為l0-2O℃ ,以實(shí)現(xiàn)真正的低過(guò)熱度澆注。
(2)中間包鋼液凈化技術(shù)的優(yōu)化
為確保鋼水在中間包內(nèi)有足夠的凈化時(shí)間,以利于夾雜物的上浮和溫度的均勻,對(duì)中間包容量和液面高度進(jìn)行了優(yōu)化:容量由早期的4.5t擴(kuò)大到14t,最大達(dá)到16t;液面高度由400mm加高到700ram,最大達(dá)到900ram。
(3)中間包內(nèi)襯保溫措施的優(yōu)化
為減少中間包包襯的散熱損失,將其內(nèi)襯由打結(jié)層加鎂質(zhì)涂抹層優(yōu)化為保溫層加打結(jié)層,再加可烘烤的鎂質(zhì)絕熱板層 。
經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的區(qū)別
如果是總圖的話:用地面積,建筑面積,建筑基底面積,住宅面積,公建面積,建筑密度,容積率,綠地率,停車位數(shù)量,戶數(shù),總?cè)藬?shù)等 如果是單體住宅的話:套內(nèi)面積,陽(yáng)臺(tái)面積,公攤面積,外保溫面積,單戶建筑面積;...
你好,廣州市造價(jià)站有發(fā)布《廣州市市政工程主要項(xiàng)目概算指標(biāo)及編制指引》(2017),你可以作為參考。https://www.gzcc.gov.cn/gzcc/dzsk/201806/b5f6869e10...
相對(duì)于脫硫來(lái)說(shuō),轉(zhuǎn)爐脫磷是比較輕松的一般脫磷率能達(dá)到80%以上。脫磷的條件是低溫,高堿度,高氧化鐵,大渣量。這幾個(gè)條件在一般的鐵水條件下,正常加料前期都能滿足。也就說(shuō)一般的情況下,脫磷是在前期進(jìn)行的,...
系統(tǒng)優(yōu)化實(shí)施三年以來(lái),煉鋼技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)迅速提高,經(jīng)濟(jì)效果十分顯著。
1 鋼產(chǎn)量成倍增加
鋼產(chǎn)量從1997年的56.17萬(wàn)t,迅速提高到2000年的147.2萬(wàn)t,提高近3倍。
2 綜合合格率提高
綜合合格率從1997年的99.12%提高到2000年的99.81% ,2001年的99.86%。與國(guó)內(nèi)同類型廠家相比,排名從原21名上升到第4名。
3 鋼鐵料消耗及鐵合金消耗大幅降低
鋼鐵料消耗從1997年的1162kg/t降至2000年的1076kg/t,2001年的4 1078kg/t。鐵合金消耗從1999年的23.99kg/t鋼降至2000年的22.55kg/t鋼、2001年的18.66kg/t鋼。相應(yīng)的鐵合金成本從75.57元/t鋼降至2000年的70.97元/t鋼和2001年的61.62元/t鋼。
4 爐齡高、爐襯消耗低
轉(zhuǎn)爐爐齡從1997年的1363爐/役提高到2000年的8742爐/役、2001年的11705爐/役。相應(yīng)的爐襯消耗從30.62kg/t鋼降到2000年的7.79kg/t鋼和2001年的6.64kg/t鋼,爐襯費(fèi)用從10.9元/t鋼降到2000年的5.9元/t鋼和2001年的5.6元/t鋼。
5 石灰消耗降低
石灰消耗由1997年的136kg/t鋼降到2000年的65kg/t鋼、2001年的61kg/t鋼。相應(yīng)的石灰費(fèi)用從l2.8元/t鋼降到2000年的5.33元/t鋼和2001年的5.00元/t鋼。
6 成本大幅降低,效益顯著提高
噸鋼成本從1997年的1664.59元/t降至2000年的1305.29元/t、2001年的l300.89元/t。降幅分別達(dá)359.3元/t和363.7元/t。成本降低總費(fèi)用2000年達(dá)52853萬(wàn)元,2001年達(dá)46226萬(wàn)元。
7 產(chǎn)品質(zhì)量大幅提高
隨著低溫出鋼、低過(guò)熱度澆注和系統(tǒng)工藝技術(shù)優(yōu)化的實(shí)施,鑄坯表面和內(nèi)在質(zhì)量大幅提高。2000年7月,對(duì)其冶煉的500爐HRB335 20MnSi螺紋鋼力學(xué)性能進(jìn)行統(tǒng)計(jì),共性能指標(biāo)平均達(dá)HRB400,其中抗拉強(qiáng)度平均達(dá)580MPa,屈服強(qiáng)度平均410MPa,延伸率平均為28% ,力學(xué)性能合格率達(dá)100% 。2100433B
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煉鋼工藝 一、 工藝 流程 圖 二、 煉鋼 主要設(shè) 備 1、 公 稱 容 量 35 噸 氧 氣 頂吹 轉(zhuǎn) 爐 2 座 ,配 3 5 噸 鋼水 包 ; 2、 公 稱 容 量 600 噸 混 鐵 爐 1 座; 3、 R60 00 m連 鑄機(jī) 2 臺(tái) , 6 機(jī) 6 流 三、 轉(zhuǎn)爐 煉鋼用 原材 料 1 主 要 原 料 : 煉鋼 用 生 鐵 ( 鐵水 、鐵 塊 ) 、 廢 鋼; 鋼 坯 鋼 水 鋼 水 鋼 水 合 金 溜 槽 廢 鋼 臺(tái) 秤 電 子 稱 鐵 水 爐 渣 煙 氣 造 渣 氧 氣 氮 氣 鎂 球 生 石 灰 石 灰 石 1 20 0 0 Nm3 / h 制 氧 兩 座 4 50 M3 高 爐 廢 鋼 料 場(chǎng) 鐵 合 金 2× 3 5t 轉(zhuǎn) 爐 6 0 0 t 混 鐵 加 料 跨 合 金 料 倉(cāng) 上 料 系 統(tǒng) 轉(zhuǎn) 爐 高 位 料 倉(cāng) 鋼 包 吹 氬 喂 絲 1 #、 2 #三 機(jī) 三
礦山技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是衡量礦山企業(yè)經(jīng)營(yíng)效果、生產(chǎn)技術(shù)、管理水平的重要依據(jù)。在復(fù)雜多變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下,礦山企業(yè)的生產(chǎn)成本、產(chǎn)品價(jià)格和銷售狀況等都隨市場(chǎng)波動(dòng)而變化,礦山技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)也應(yīng)隨之動(dòng)態(tài)變化,各指標(biāo)之間又彼此相關(guān)、制約,從而構(gòu)成一個(gè)復(fù)雜、動(dòng)態(tài)的系統(tǒng),所以技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的合理確定關(guān)系到礦山的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益 。
試驗(yàn)初期,有人根據(jù)國(guó)外氧氣頂吹和氧氣底吹轉(zhuǎn)爐爐內(nèi)氧流方向必須平行和基木對(duì)稱于滬子垂直中心線的原則,指出轉(zhuǎn)爐用全氧側(cè)吹法煉鋼“不科學(xué)”,“爐齡難于過(guò)關(guān)”。
三年來(lái)的實(shí)踐證明上述判斷是錯(cuò)誤的。從迄今已經(jīng)達(dá)到的爐齡水平以及對(duì)全氧側(cè)吹轉(zhuǎn)爐爐襯工作實(shí)際狀況的觀測(cè)和分析,可以認(rèn)為,在所有氧氣轉(zhuǎn)爐中,全氧側(cè)吹轉(zhuǎn)爐提高爐齡的潛力較大。這一點(diǎn)可以從唐鋼二煉8噸全氧側(cè)吹轉(zhuǎn)爐創(chuàng)造1043爐和國(guó)內(nèi)30噸氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐創(chuàng)造1029爐各自的最高紀(jì)錄的基本差別得到證實(shí)。將這兩座爐子的投產(chǎn)到破千爐的時(shí)間、鐵水條件、爐襯材質(zhì)、補(bǔ)爐情況及破損數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析。由表內(nèi)資料可見(jiàn),兩座爐子的提高爐齡潛力,全氧側(cè)吹轉(zhuǎn)爐更大。說(shuō)明在全氧側(cè)吹轉(zhuǎn)爐內(nèi),存在著比氧氣頂吹和氧氣底吹更有利于提高爐齡的某些因素 。
據(jù)2020年3月14日中國(guó)知網(wǎng)顯示,《煉鋼》共出版文獻(xiàn)3512篇 。
據(jù)2020年3月14日萬(wàn)方數(shù)據(jù)知識(shí)服務(wù)平臺(tái)顯示,《煉鋼》共載文2182篇、基金論文量為287篇 。
《煉鋼》是CA化學(xué)文摘(美)(2014)來(lái)源期刊、北京大學(xué)《中文核心期刊要目總覽》來(lái)源期刊(1992年第一版,1996年第二版,2000年版,2004年版,2008年版,2011年版,2014年版,2017年版)、中國(guó)學(xué)術(shù)期刊(光盤版)來(lái)源期刊、中國(guó)治金類中文核心期刊、美國(guó)劍橋科學(xué)文摘(CSA)核心期刊、美國(guó)烏利希期刊指南收錄期刊,是中國(guó)知網(wǎng)、萬(wàn)方數(shù)據(jù)知識(shí)服務(wù)平臺(tái)收錄期刊 。
據(jù)2020年3月14日中國(guó)知網(wǎng)顯示,《煉鋼》總被下載485899次、總被引17621次,(2019版)復(fù)合影響因子為0.759、(2019版)綜合影響因子為0.627 。
據(jù)2020年3月14日萬(wàn)方數(shù)據(jù)知識(shí)服務(wù)平臺(tái)顯示,《煉鋼》被引量為12834次、下載量為89687次;據(jù)2017年中國(guó)期刊引證報(bào)告(擴(kuò)刊版)數(shù)據(jù)顯示,該刊影響因子為0.8(機(jī)械制造工藝與設(shè)備刊均影響因子為0.42),在全部統(tǒng)計(jì)源期刊(6670種)中排第2012名 。
《煉鋼》雜志被評(píng)為中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)優(yōu)秀期刊、第五屆湖北省優(yōu)秀期刊。
《煉鋼》雜志曾獲得中國(guó)金屬學(xué)會(huì)優(yōu)秀期刊三等獎(jiǎng)(2002年) 。