中文名 | 硫酸鹽化煙塵 | 本????質(zhì) | 煙塵硫酸鹽化技術(shù) |
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煙塵硫酸鹽化的主要方程式:
Cu2O 3/2O2 SO2=2CuSO4;
2PbO O2 SO2=2PbSO4;
2ZnO O2 SO2=2ZnSO4。
這些反應(yīng)均為放熱反應(yīng)。
因為閃速熔煉氧氣的設(shè)計利用率達到了99%以上,為了使閃速熔煉的硫酸鹽化反應(yīng)充分進行,要求鼓入硫酸鹽化風(fēng)。鼓入硫酸鹽化風(fēng)主要有兩個方面的作用:
1)在沉淀池項部通過二次氧槍噴入氧氣,燃燒煙灰,可降低閃速熔煉煙灰發(fā)生率,同時產(chǎn)生的熱量有助于保持上升煙道與廢熱鍋爐連接部的開度,并熔化上升煙道側(cè)墻/喉口部的煙灰粘結(jié);
2)氧化銅的比熱容只有49 kcal/mol,而硫酸銅的比熱容為101 kcal/mol,在同樣煙氣條件下,氧化銅為熔融狀,易在鍋爐管束上粘結(jié),而硫酸銅為松散狀,不易在鍋爐管束上粘結(jié)。這樣提高煙氣中SO3濃度,使煙塵硫酸鹽化,結(jié)構(gòu)疏松,易于清理。但硫酸鹽化風(fēng)量鼓入太大,會提高煙氣中氧氣分壓力,煙氣露點上升,硫酸工序廢酸原液中的酸度升高,會產(chǎn)生不利影響:
1)閃速熔煉煙氣中含有不定量的SO3是硫酸車間廢酸的直接來源,廢酸原液采用硫化工藝回收其中的砷和銅,處理后排出液送廢酸廢水處理,由于排出液酸度濃度高,增加了廢酸廢水處理的運行成本;
2)煙氣露點上升,排煙系統(tǒng)的設(shè)備易產(chǎn)生低溫腐蝕。
由此可以看出,閃速熔煉采用硫酸鹽化技術(shù)是一把雙刃劍,研究工作就是要兩者兼顧,找到平衡點,實現(xiàn)閃速爐排煙煙氣硫酸鹽化的最佳化,以穩(wěn)定閃速爐的正常生產(chǎn)。
1、存在的問題
2#閃速爐于2007年8月投入試生產(chǎn),試生產(chǎn)期間,鍋爐對流部、鵝頸煙道、沉降室、電收塵器入口方管均出現(xiàn)過煙灰嚴重堵塞事故,導(dǎo)致閃速爐頻繁停爐,2007年閃速爐作業(yè)率僅為82.26%。造成這種情況的主要原因是排煙系統(tǒng)中的煙塵粘性大、易堆積、不易清理,且煙塵在排煙系統(tǒng)后移。為此,2008年2#閃速爐新增了一套硫酸鹽化風(fēng)系統(tǒng),即沉淀池頂部靠近上升煙道一側(cè)配置了5根二次燃燒氧槍,鼓入純氧;在廢熱鍋爐輻射部入口東、西兩側(cè)配置了3只硫酸鹽化風(fēng)噴嘴,鼓入常氧壓縮空氣。
該硫酸鹽化風(fēng)系統(tǒng)投入使用后,排煙系統(tǒng)煙塵粘結(jié)基本上得到了控制,但在使用過程中也出現(xiàn)了一些問題,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
1)因硫酸鹽化風(fēng)采用沉淀池送風(fēng)機供給的常溫空氣,導(dǎo)致在硫酸鹽化噴嘴周圍的鍋爐水冷管出現(xiàn)低溫腐蝕的現(xiàn)象,鍋爐頻繁出現(xiàn)漏水事故。
2)硫酸鹽化噴嘴布置在鍋爐輻射部入口東、西兩側(cè),其中東面一支,西面兩支。在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn):因硫酸鹽化風(fēng)管伸入鍋爐靠近上升煙道開口部一側(cè),在鹽化風(fēng)管周圍容易產(chǎn)生煙灰粘結(jié),一旦煙塵大塊落下,會危及到鍋爐爐管的安全。 2009年6月,閃速爐廢熱鍋爐幅射部(擋渣屏下方)嚴重堆積煙灰,引起閃速爐停爐、清灰達82h。同年7月,上升煙道開口部“老鷹嘴”煙灰大塊掉下,砸裂鍋爐幅射部受熱面,砸壞幅射部刮板機,閃速爐緊急停爐,影響生產(chǎn)達163h。
針對這兩起事故,經(jīng)過討論,認為上升煙道開口部粘結(jié)煙灰,通煙截面變小是引起這兩起閃速爐停爐事故的關(guān)鍵。
3)由于堵塞,取樣分析困難,生產(chǎn)得不到實時在線數(shù)據(jù),憑借經(jīng)驗及不定期現(xiàn)場人工抽樣分析的數(shù)據(jù)來指鼓風(fēng)量及燃料供給,鍋爐自動化控制程度低。
2、采取的措施
根據(jù)以上事故產(chǎn)生的原因,結(jié)合硫酸鹽化技術(shù)研究成果,采取了相應(yīng)的措施:
1)2010年,利用年修之際,將3支硫酸鹽化風(fēng)噴嘴由原來的側(cè)面移至鍋爐入口正上方的前墻上,呈水平排列,向下傾斜,以加強硫酸鹽化風(fēng)與排煙煙氣紊流混合,提高煙塵硫酸鹽化效果,同時可抑制上升煙道開口部的煙塵粘結(jié),避免煙灰大塊掉下砸裂鍋爐爐管事故的發(fā)生。
2)新增1臺蒸汽加熱器,把硫酸鹽化風(fēng)加熱至200℃以上,避免硫酸鹽化風(fēng)對鍋爐爐管產(chǎn)生低溫腐蝕。
3)在閃速爐鍋爐出口新增1臺QT-1-4QO1-HHH氧氣分析儀,用于在線檢測鍋爐出口煙氣中的氧氣濃度,為精確控制煙氣中SO2、O2濃度含量提供了實時有效的檢測數(shù)據(jù)。鍋爐出口氧氣濃度一般控制在硫酸鹽化噴嘴1.0%~2.0%之間。鍋爐出口氧氣濃度與煙塵硫酸鹽化程度相關(guān)聯(lián),此參數(shù)可作為硫酸鹽化風(fēng)量的調(diào)整依據(jù),同時鍋爐出口氧氣濃度的變化也可反映出鍋爐漏風(fēng)情況。
4)排煙系統(tǒng)采用硫酸鹽化技術(shù),明顯改變了煙塵的性質(zhì),從外觀上看,積灰由深褐色變成了微紅的深黃色。煙塵硫酸鹽化程度可以通過分析鍋爐煙塵成分來判斷。通常鍋爐煙灰含硫量控制在5%~7%左右。
5)硫酸工序廢酸原液的酸度與煙塵硫酸鹽化程度有一定的關(guān)聯(lián):酸度高,煙塵硫酸鹽化效果好,但對排煙系統(tǒng)設(shè)備會產(chǎn)生腐蝕,且增加廢水處理成本;酸度太低,表明煙塵硫酸鹽化效果差。采用硫酸鹽化技術(shù)要二者兼顧,正常情況了廢酸原液中的酸度控制在100~150g/L。
6)加強廢熱鍋爐各處溫度的監(jiān)控和彈簧錘振打的管理,特別是對流部出口煙氣溫度的監(jiān)控。要及時根據(jù)鍋爐內(nèi)的粘結(jié)情況和溫度分布情況,調(diào)整振打頻率與振幅。
7)精心調(diào)整好閃速爐控制參數(shù),加強閃速爐爐況與沉淀池排銅排渣的管理。
8)規(guī)范化閃速爐的爐內(nèi)點檢制度,及時發(fā)現(xiàn)、及時清理上升煙道開口部和廢熱鍋爐內(nèi)部的煙塵粘結(jié)。 2100433B
閃速熔煉在高裝入量生產(chǎn)時,煙氣量和煙氣顯熱大,煙塵溫度高,煙灰容易沉降在上升煙道開口部,形成結(jié)瘤。若鍋爐除塵設(shè)備除塵效果差、傳熱效率低或者傳熱面積不夠,煙灰會大量粘結(jié)在鍋爐管壁和蒸發(fā)管上。一旦鍋爐除塵效果差,或出口煙氣溫度不能降低到允許值以下,煙灰還會產(chǎn)生后移現(xiàn)象,排煙煙道和電收塵器也會發(fā)生煙塵粘結(jié)事故。
閃速熔煉排煙系統(tǒng)產(chǎn)生煙塵粘結(jié)的主要原因有以下幾個方面:
1)原料成分復(fù)雜、雜質(zhì)元素含量高,且品位波動大。在高裝入量、高品位及高富氧濃度的熔煉條件下,精礦中的揮發(fā)性雜質(zhì)元素隨煙氣進入排煙系統(tǒng),冷凝后成為煙塵,這些雜質(zhì)元素的氧化性煙灰粘附性強,不易清除,容易導(dǎo)致排煙系統(tǒng)產(chǎn)生煙塵粘結(jié)事故。
2)高速噴入反應(yīng)塔的銅精礦和熔劑絕大部分發(fā)生分解和氧化反應(yīng)后,沉降到沉淀池中,少量極細小的精礦粒子夾帶在煙氣里進一步氧化,經(jīng)過上升煙道時沉降,產(chǎn)生粘結(jié)。粘結(jié)物從東西兩側(cè)往上升煙道開口部中心發(fā)展,逐漸縮小上升煙道開口部。
3)若生產(chǎn)中操作參數(shù)控制不當(例如:煙氣含氧量、溫度等),或因上升煙道開口部結(jié)瘤,而大幅度地增加燒嘴燃料量,會導(dǎo)致輻射部出口溫度上升,大量煙塵在輻射部空腔得不到沉降而后移至對流部,易造成對流部積灰嚴重。
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1、控制煙氣中SO3發(fā)生率的研究
要實現(xiàn)精確控制煙塵硫酸鹽化,就必須控制好SO3發(fā)生率。本研究結(jié)合SO3的生成機理,分析排煙系統(tǒng)中的煙氣成分和煙塵性質(zhì),找出SO3發(fā)生率可控性操作條件。
1)煙氣溫度的影響。
煙氣中SO2要轉(zhuǎn)化成SO3,則必須滿足的條件:△G≤0,即-22 600 21.36T≤0,得出T≤785℃。從熱力學(xué)角度而言,溫度越低,越有利于SO3的生成。但從動力學(xué)的角度分析,溫度越高,分子的有效碰撞次數(shù)增多,有利于加快反應(yīng)的進度;
據(jù)有關(guān)資料報道:在有催化劑存在的條件下,SO3生成的最佳溫度在400~500℃之間。把鍋爐輻射部出口溫度控制在480~530℃及530℃以上兩個溫度范圍之內(nèi),用于調(diào)查鍋爐輻射部出口煙氣溫度的變化對SO3發(fā)生率的影響。
從以上測試結(jié)果來看:提高鍋爐輻射部出口溫度,有利于降低煙氣中SO3發(fā)生率。
2)煙氣與煙灰成分分析。
測定閃速爐排煙系統(tǒng)的SO2、SO3等煙氣成分。
分析可知:SO3的生成區(qū)域主要集中在鍋爐對流部,至電收塵器區(qū)域,SO3%大幅下降,且煙灰中的元素S主要以SO42-的狀態(tài)存在。這一結(jié)論和前面所提到的SO3生成的最佳溫度在400~500℃之間是相吻合的。
2、仿真研究
研究方法:通過余熱鍋爐入口區(qū)域的計算機仿真結(jié)果,獲得其流場、溫度場等信息,為硫酸鹽化風(fēng)的給入量、位置和速度等參數(shù)的確定提供可靠依據(jù)。噴入和關(guān)閉硫酸鹽化風(fēng)時,中心截面溫度分布云圖見圖1所示。
對比噴入和關(guān)閉硫酸鹽化風(fēng)時的中心截面溫度分布云圖,可以看出:硫酸鹽化風(fēng)橫向沖擊進入輻射室的高溫煙氣,可打散高溫煙氣團,并使高溫煙氣向接近兩邊側(cè)墻水冷壁方向流動,使換熱更加充分;而且橫向沖擊的鹽化風(fēng)改變了高溫煙氣的速度大小和方向,有效保護了頂棚水冷壁以及防止積灰。但是也可以看出:最下方的鹽化風(fēng)噴嘴,噴入的鹽化風(fēng)未能直接沖擊高溫煙氣團,鹽化風(fēng)打散高溫煙氣的作用未能充分發(fā)揮出來。因此,需要對硫酸鹽化風(fēng)噴嘴的位置進行優(yōu)化調(diào)整,使3個硫酸鹽化風(fēng)噴槍所噴入的鹽化風(fēng)能全部發(fā)揮作用,直接沖擊高溫煙氣。
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煙塵是指在燃料的燃燒、高溫熔融和化學(xué)反應(yīng)等過程中形成的漂浮于空中的顆粒物。典型的煙塵是煙筒里冒出的黑色煙霧,即燃燒不完全的小小黑色碳粒。煙塵的粒徑很小,一般小于1mg 。
大連鹽化集團五島化工有限公司始建于1965年,座落于大連瓦房店謝屯鎮(zhèn),占地25萬平方米;隸屬于大連鹽化集團(原大連復(fù)州灣鹽場),1997年12月20日,五島化工有限公司轉(zhuǎn)制為獨立核算的二級法人單位,至此公司步入了“自主經(jīng)營、自負盈虧、自我約束、自我發(fā)展“的資產(chǎn)承包經(jīng)營軌道,開始了擺脫虧損、起死回生的歷程。
公司主要生產(chǎn)氯化鉀、溴素、氯化鎂、硫酸鎂、融雪劑等鹽化工產(chǎn)品。
大連鹽化集團有限公司黨委書記、董事長:王德寬。
大連鹽化集團有限公司總經(jīng)理:厲煥策。
大連鹽化集團有限公司黨委副書記:劉長鎖。
大連鹽化集團有限公司副總經(jīng)理:溫玉科。
大連鹽化集團有限公司副總經(jīng)理:王玉平。
大連鹽化集團有限公司副總經(jīng)理:王明德。
大連鹽化集團有限公司副職級干部:鄭世雙。
大連鹽化集團有限公司監(jiān)事會主席:宋硯敏。