中文名 | 煉鋼技術(shù)經(jīng)濟指標 | 外文名 | Economic indicators of steelmaking technology |
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學(xué)????科 | 冶金工程 | 領(lǐng)????域 | 冶煉 |
基????礎(chǔ) | 煉鋼工藝優(yōu)化 | 核????心 | 過程溫度系統(tǒng)優(yōu)化 |
為進一步提高經(jīng)濟效益,2000年煉鋼廠在吸取以往經(jīng)驗和教訓(xùn)的基礎(chǔ)上,在確保冶煉初期爐渣化早、化好、堿度合理、渣中氧化鐵和MgO含量較高、有利于去除P、S,有利于保護爐襯的條件下,對轉(zhuǎn)爐冶煉的全過程進行了優(yōu)化。
1 原料系統(tǒng)優(yōu)化
原料系統(tǒng)優(yōu)化主要有三個方面:一是嚴格控制和掌握鐵水成份、溫度的波動,強化對廢鋼、生鐵塊、鐵合金的管理。對各類原材料的成份、清潔度等均應(yīng)做到心中有數(shù);二是以輕燒白云石代替菱鎂球和生白云石造渣;三是在沒有活性石灰的情況下,盡量穩(wěn)定石灰中CaO的有效成份,嚴格控制生過燒率。
2 裝入制度的優(yōu)化
裝入量的大小對轉(zhuǎn)爐冶煉的技術(shù)經(jīng)濟指標影響較大。裝入量過大,會導(dǎo)致造渣困難、噴濺嚴重、冶煉時間延長、爐齡降低等危害;裝入量過小,爐底易受氧氣流股沖擊導(dǎo)致?lián)p壞。為此,通過大量實踐,對裝入量的優(yōu)化主要從以下三個方面著手。
(1)合理確定廢鋼比
在穩(wěn)定鐵水溫度及鐵水成份Si、P含量的基礎(chǔ)上,通過計算,將2000年前憑經(jīng)驗確定的廢鋼比15~20%優(yōu)化為~15% 。
(2) 合理確定爐容比
為有利成渣和減少噴濺,將過去片面強調(diào)爐產(chǎn)量而確定的爐容比0.65m3/t鋼優(yōu)化為0.8 m]/t鋼。
(3)穩(wěn)定裝入量
為穩(wěn)定生產(chǎn)組織,穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐和連鑄操作,在整個爐役期均采用定量裝入制度,并將其精確度由過去的±1.0t/爐優(yōu)化為±0.3t/爐。從2000年5月起,將裝入量的合格率納入獎懲條例。其合格率由2000年5~1 2月的69.32%提高到2001年的99.38%。
3 造渣制度的優(yōu)化
常言說:煉鋼即煉渣,所以,冶煉的整個過程就是為了煉好爐渣,以利于有效去除S、P,合理調(diào)節(jié)鋼的成份。
(1)爐渣堿度
在確保初渣早化、過程渣化好、終渣作粘的前提下,將爐渣堿度由過去的3-3.5優(yōu)化為2.6-3.0,終渣Mgo控制由過去的6-8%優(yōu)化為8 12%。終渣中FeO從小于23%降至小于18%。
(2) 螢石
螢石雖有促進石灰快速熔解、提高爐渣流動性等特點,但其用量過大,卻增加噴濺,加速爐渣對爐襯的侵蝕。為此,對螢石用量從過去的噸鋼小于8kg優(yōu)化為噸鋼小于3kg。
(3)用輕燒白云石取代菱鎂球造渣
白云石造渣雖有利于早化渣和減輕初渣對爐襯侵蝕的作用,但其能耗大,且易引起爐底上漲;用輕燒菱鎂球效果好,但其成本較高。改用輕燒白云石造渣后效果更佳。終渣Mgo含量在9-12% ,可直接濺渣護爐,對降低成本意義更大。
4 供氧制度的優(yōu)化
(1) 合理確定供氧強度
在不造成過大噴濺的條件下,為有利于化渣和縮短純供氧時間,將供氧強度由過去的3.5-3.8m3/t.rain優(yōu)化為4.0 4.5 m3/t.min。
(2) 改進槍頭及其參數(shù)
為達到操作過程穩(wěn)定順行的目的,對氧槍的槍頭及其工藝參數(shù)進行了優(yōu)化。氧槍喉口直徑由24.5mm優(yōu)化為26.5mm,出口直徑由30.5mm優(yōu)化為34ram,馬赫數(shù)由1.97調(diào)節(jié)為1.98。
(3) 氧槍操作制度的優(yōu)化
為確保氧氣流股對金屬熔池既要有一定的沖擊面積,又要有一定的沖擊深度,為此,必須尋求最佳的氧槍操作制度。槍位與氧壓的優(yōu)化配合,使其冶煉達到適時化渣,減少噴濺,縮短供氧時間,準確拉碳的目的。氧槍操作制度優(yōu)化后,轉(zhuǎn)爐的冶煉周期由過去28min/爐縮短為21—22min/爐。
5 終點鋼水成分控制上的優(yōu)化
由于小轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)節(jié)奏快,爐內(nèi)化學(xué)反應(yīng)迅速且很復(fù)雜,鋼水成分大多依賴快速分析和人工憑操作經(jīng)驗予以控制。因此,終點C和FeO的控制成為冶煉中最重要的一個環(huán)節(jié)。
(1)改增碳法控制
為拉碳法控制為提高終點碳含量,降低鋼水氧化性和鋼中夾雜物含量,以提高合金和金屬收得率,提高爐襯壽命,減少鐵合金和增碳劑的消耗。經(jīng)過反復(fù)的對比試驗,從2000年5月起,將增碳法冶煉優(yōu)化為拉碳法控制,將其終點碳由過去的0.02—0.08% 提高到0.08 0.14% ,終渣FeO由過去的18 23%降到16%左右。
(2)脫氧工藝的優(yōu)化
脫氧工藝優(yōu)化主要有二個方面:一是為保證合金收得率的穩(wěn)定,出鋼初期使用一定量的多功能脫氧劑;二是對部分鋼種增加si、ca、Ba復(fù)合脫氧劑及其用量。
系統(tǒng)優(yōu)化實施三年以來,煉鋼技術(shù)經(jīng)濟指標迅速提高,經(jīng)濟效果十分顯著。
1 鋼產(chǎn)量成倍增加
鋼產(chǎn)量從1997年的56.17萬t,迅速提高到2000年的147.2萬t,提高近3倍。
2 綜合合格率提高
綜合合格率從1997年的99.12%提高到2000年的99.81% ,2001年的99.86%。與國內(nèi)同類型廠家相比,排名從原21名上升到第4名。
3 鋼鐵料消耗及鐵合金消耗大幅降低
鋼鐵料消耗從1997年的1162kg/t降至2000年的1076kg/t,2001年的4 1078kg/t。鐵合金消耗從1999年的23.99kg/t鋼降至2000年的22.55kg/t鋼、2001年的18.66kg/t鋼。相應(yīng)的鐵合金成本從75.57元/t鋼降至2000年的70.97元/t鋼和2001年的61.62元/t鋼。
4 爐齡高、爐襯消耗低
轉(zhuǎn)爐爐齡從1997年的1363爐/役提高到2000年的8742爐/役、2001年的11705爐/役。相應(yīng)的爐襯消耗從30.62kg/t鋼降到2000年的7.79kg/t鋼和2001年的6.64kg/t鋼,爐襯費用從10.9元/t鋼降到2000年的5.9元/t鋼和2001年的5.6元/t鋼。
5 石灰消耗降低
石灰消耗由1997年的136kg/t鋼降到2000年的65kg/t鋼、2001年的61kg/t鋼。相應(yīng)的石灰費用從l2.8元/t鋼降到2000年的5.33元/t鋼和2001年的5.00元/t鋼。
6 成本大幅降低,效益顯著提高
噸鋼成本從1997年的1664.59元/t降至2000年的1305.29元/t、2001年的l300.89元/t。降幅分別達359.3元/t和363.7元/t。成本降低總費用2000年達52853萬元,2001年達46226萬元。
7 產(chǎn)品質(zhì)量大幅提高
隨著低溫出鋼、低過熱度澆注和系統(tǒng)工藝技術(shù)優(yōu)化的實施,鑄坯表面和內(nèi)在質(zhì)量大幅提高。2000年7月,對其冶煉的500爐HRB335 20MnSi螺紋鋼力學(xué)性能進行統(tǒng)計,共性能指標平均達HRB400,其中抗拉強度平均達580MPa,屈服強度平均410MPa,延伸率平均為28% ,力學(xué)性能合格率達100% 。2100433B
2001年,水城鋼鐵公司煉鋼廠在三座15t轉(zhuǎn)爐進行逐個擴容和3臺三機三流小方坯連鑄機進行高效化改造,影響煉鋼生產(chǎn)125天的情況下,產(chǎn)鋼127萬t。并在三座轉(zhuǎn)爐爐襯未達預(yù)期壽命和在2001年9月底才開始實施濺渣護爐的前提下,使平均爐齡從2000年的7946爐提高到11705爐。在因礦石運距長、鐵水單價達960元/t的前提下,煉鋼成本2000年為1305.29元/t,2001年1300.89元/t,較1999年的生產(chǎn)成本分別降低33.04元/t和37.44元/t,因成本降低為公司創(chuàng)效分別為4866.8萬元和4766萬元。這些成績?nèi)〉玫年P(guān)鍵是近兩年來煉鋼廠對冶煉工藝、鋼水溫度控制、科學(xué)管理實施全面優(yōu)化的結(jié)果 。
你好,廣州市造價站有發(fā)布《廣州市市政工程主要項目概算指標及編制指引》(2017),你可以作為參考。https://www.gzcc.gov.cn/gzcc/dzsk/201806/b5f6869e10...
技術(shù)經(jīng)濟指標一般分為:1、價值指標與實物指標。前者是以價值形態(tài)反映出來的指標,后者是以實物形態(tài)反映出來的指標。2、綜合指標與單項指標。前者如成本指標包括了原材料、燃料動力、折舊、工資等各種消耗費用,后...
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為有效控制轉(zhuǎn)爐冶煉過程中熱量的合理收入和支出,通過熱平衡計算,對轉(zhuǎn)爐冶煉及各工序過程中的鋼水溫度進行全方位的優(yōu)化控制。
1 冶煉過程中溫度的優(yōu)化控制
科學(xué)控制冶煉過程中爐內(nèi)溫度的變化是提質(zhì)降耗的關(guān)鍵。2000年5月以前,出鋼溫度雖已控制在1670℃以下,但其第一次倒?fàn)t溫度還經(jīng)常高達1680-1720℃,鐵耗仍然較高,爐齡仍然較低。1999年鋼鐵料消耗達1089kg/t,爐齡才5202爐/役。第一次倒?fàn)t溫度優(yōu)化為1600-1650℃后,并納入生產(chǎn)考核后,2001年其合格率達到98% 以上,鋼鐵料消耗降至1078kg/t,爐齡達11705爐/役。
2 出鋼溫度及其相關(guān)工序的優(yōu)化
(1)出鋼溫度的優(yōu)化
1999年4月以前,轉(zhuǎn)爐出鋼溫度一直居高不下,1998年出鋼溫度平均高達1723℃ ,大于1739℃ 的比例曾高達26% ,給煉鋼、連鑄帶來不少的麻煩。對相關(guān)工序科學(xué)優(yōu)化后,將出鋼溫度降低到:普碳鋼1640℃-1660℃ ,20MnSi鋼1650-1670℃ ,較過去降低50-100℃。經(jīng)過近3年的實踐,2000年低溫出鋼合格率達98.75%,2001年達到99.12% 。
(2)出鋼工藝的優(yōu)化
出鋼口采用整體更換碳芯的工藝技術(shù),并保持出鋼口大小和形狀的穩(wěn)定。出鋼時確保鋼水不散流。出鋼時間由過去的2.5-4.5min降至1.5-2.5rain,使出鋼溫降較過去減少約lO℃ 。
(3)鐵合金烘烤工序的優(yōu)化
原有鐵合金烘烤爐因其布置不合理和數(shù)量不足,加之運距較長,導(dǎo)致鐵合金的入爐溫度較低,甚至達常溫。優(yōu)化后烘烤爐由原3個增加為6個,合金從烘烤爐放出到加入鋼包由過去10-15rain降為5-8min,加入溫度可達400-60O℃ ,減少鋼水溫降約15-25℃ 。
(4) 鋼包管理及其烘烤工藝的優(yōu)化
為確保紅包出鋼工藝的高溫、穩(wěn)定,對其進行了工藝技術(shù)上的優(yōu)化。
① 完善鋼包烘烤設(shè)備在原有8臺小火烘烤器、3臺臥式快速烘烤設(shè)備的基礎(chǔ)上,新增設(shè)3臺鋼包在線快速烘烤器,使鋼包內(nèi)襯可以在15rain內(nèi)由800℃左右快速加熱到1200℃。
② 建立科學(xué)的鋼包烘烤制度對新筑的鋼包,必須按其規(guī)定程序和烘烤制度進行烘烤,使其達到800℃后再予以快速烘烤。
③加快鋼包周轉(zhuǎn),縮短空包等待時間通過強化管理,控制裝包時間,使鋼包周轉(zhuǎn)個數(shù)由過去的3O多個降到l2個,鋼包空隙時間由過去的40 50rain縮短到1520rain。
(5) 鋼包吹氬工藝技術(shù)的優(yōu)化
吹氬工藝的優(yōu)化主要有兩個方面:一是
改頂吹為底吹,以減少因吹氬棒吸熱導(dǎo)致鋼水溫降;二是實現(xiàn)出鋼過程吹氬,這不僅使合金成份得以均勻,又縮短了過程溫降時間,可減少鋼水溫降約8-10℃。
(6) 鋼水鎮(zhèn)靜時間的優(yōu)化
強化調(diào)度管理后,鋼水鎮(zhèn)靜時間由以往的8-30rain降為8-12rain,鎮(zhèn)靜期溫降由10-40℃下降為10-l5℃。
(7) 鋼包保溫工序的優(yōu)化
保溫工序優(yōu)化有二個方面:一是出鋼完畢后分階段加足保溫劑,以減少鋼水輻射熱損;二是對鋼包和中間包堅持加保溫蓋,這樣可確保澆注期溫降在0.5-0.7℃/rain以內(nèi)。
3 連鑄工藝技術(shù)的優(yōu)化
(1)澆注過熱度的優(yōu)化
連鑄中間包鋼水熱度的確定原則由過去重產(chǎn)量轉(zhuǎn)變?yōu)橹刭|(zhì)量、重市場,為有利鋼質(zhì)的提高,盡可能減少鑄坯中心疏松、中心偏析和縮孔,盡可能抑制柱狀晶生長,擴大鑄坯中心等軸晶。為此,我們將中間包鋼水過熱度由過去的20-50℃降為l0-2O℃ ,以實現(xiàn)真正的低過熱度澆注。
(2)中間包鋼液凈化技術(shù)的優(yōu)化
為確保鋼水在中間包內(nèi)有足夠的凈化時間,以利于夾雜物的上浮和溫度的均勻,對中間包容量和液面高度進行了優(yōu)化:容量由早期的4.5t擴大到14t,最大達到16t;液面高度由400mm加高到700ram,最大達到900ram。
(3)中間包內(nèi)襯保溫措施的優(yōu)化
為減少中間包包襯的散熱損失,將其內(nèi)襯由打結(jié)層加鎂質(zhì)涂抹層優(yōu)化為保溫層加打結(jié)層,再加可烘烤的鎂質(zhì)絕熱板層 。
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大?。?span id="117776a" class="single-tag-height">108KB
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評分: 4.4
1 造價指標 本工程名稱 對比工程名稱 本工程地點 對比工程地點 本工程建設(shè)年份 對比工程建設(shè)年份 本工程項目占地面積 m 2 對比工程項目占地面積 m2 本工程容積率 對比工程容積率 本工 程層 數(shù)及 面積 層數(shù) 層高m 面積 m2 總建筑面積 m2 本工程 結(jié)構(gòu)類型: □ 磚 混 □框 架 □ 剪 力墻 □ 框 剪 □ 筒 體 □ 鋼結(jié)構(gòu) 其他: 地下 標準 塔樓 對比 工程 層數(shù) 及面 積 層數(shù) 層高m 面積 m2 總建筑面積 m2 對比工程 結(jié)構(gòu)類型: □ 磚 混 □框 架 □ 剪 力墻 □ 框 剪 □ 筒 體 □ 鋼結(jié)構(gòu) 其他: 地下 標準 塔樓 本工程 工程總造價 (元) 單方造價 (元) 對比工程 工程總造價 (元) 單方造價 (元) 抗震烈度 抗震烈度 本工程 工程類型 □住宅 □商住 □辦公 □廠房 其他: 對比工程 工程類型 □住宅 □商住 □辦公 □廠房
礦山技術(shù)經(jīng)濟指標是衡量礦山企業(yè)經(jīng)營效果、生產(chǎn)技術(shù)、管理水平的重要依據(jù)。在復(fù)雜多變的市場經(jīng)濟條件下,礦山企業(yè)的生產(chǎn)成本、產(chǎn)品價格和銷售狀況等都隨市場波動而變化,礦山技術(shù)經(jīng)濟指標也應(yīng)隨之動態(tài)變化,各指標之間又彼此相關(guān)、制約,從而構(gòu)成一個復(fù)雜、動態(tài)的系統(tǒng),所以技術(shù)經(jīng)濟指標的合理確定關(guān)系到礦山的經(jīng)濟效益與社會效益 。
試驗初期,有人根據(jù)國外氧氣頂吹和氧氣底吹轉(zhuǎn)爐爐內(nèi)氧流方向必須平行和基木對稱于滬子垂直中心線的原則,指出轉(zhuǎn)爐用全氧側(cè)吹法煉鋼“不科學(xué)”,“爐齡難于過關(guān)”。
三年來的實踐證明上述判斷是錯誤的。從迄今已經(jīng)達到的爐齡水平以及對全氧側(cè)吹轉(zhuǎn)爐爐襯工作實際狀況的觀測和分析,可以認為,在所有氧氣轉(zhuǎn)爐中,全氧側(cè)吹轉(zhuǎn)爐提高爐齡的潛力較大。這一點可以從唐鋼二煉8噸全氧側(cè)吹轉(zhuǎn)爐創(chuàng)造1043爐和國內(nèi)30噸氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐創(chuàng)造1029爐各自的最高紀錄的基本差別得到證實。將這兩座爐子的投產(chǎn)到破千爐的時間、鐵水條件、爐襯材質(zhì)、補爐情況及破損數(shù)據(jù)進行對比分析。由表內(nèi)資料可見,兩座爐子的提高爐齡潛力,全氧側(cè)吹轉(zhuǎn)爐更大。說明在全氧側(cè)吹轉(zhuǎn)爐內(nèi),存在著比氧氣頂吹和氧氣底吹更有利于提高爐齡的某些因素 。
據(jù)2020年3月14日中國知網(wǎng)顯示,《煉鋼》共出版文獻3512篇 。
據(jù)2020年3月14日萬方數(shù)據(jù)知識服務(wù)平臺顯示,《煉鋼》共載文2182篇、基金論文量為287篇 。
《煉鋼》是CA化學(xué)文摘(美)(2014)來源期刊、北京大學(xué)《中文核心期刊要目總覽》來源期刊(1992年第一版,1996年第二版,2000年版,2004年版,2008年版,2011年版,2014年版,2017年版)、中國學(xué)術(shù)期刊(光盤版)來源期刊、中國治金類中文核心期刊、美國劍橋科學(xué)文摘(CSA)核心期刊、美國烏利希期刊指南收錄期刊,是中國知網(wǎng)、萬方數(shù)據(jù)知識服務(wù)平臺收錄期刊 。
據(jù)2020年3月14日中國知網(wǎng)顯示,《煉鋼》總被下載485899次、總被引17621次,(2019版)復(fù)合影響因子為0.759、(2019版)綜合影響因子為0.627 。
據(jù)2020年3月14日萬方數(shù)據(jù)知識服務(wù)平臺顯示,《煉鋼》被引量為12834次、下載量為89687次;據(jù)2017年中國期刊引證報告(擴刊版)數(shù)據(jù)顯示,該刊影響因子為0.8(機械制造工藝與設(shè)備刊均影響因子為0.42),在全部統(tǒng)計源期刊(6670種)中排第2012名 。
《煉鋼》雜志被評為中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會優(yōu)秀期刊、第五屆湖北省優(yōu)秀期刊。
《煉鋼》雜志曾獲得中國金屬學(xué)會優(yōu)秀期刊三等獎(2002年) 。