中文名 | 噴石灰粉頂吹氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼 | 外文名 | oxygen lime process,LD-AC process |
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一級(jí)學(xué)科 | 材料科學(xué)技術(shù) | 二級(jí)學(xué)科 | 金屬材料 |
它們的區(qū)別體現(xiàn)在:原料不同:電爐對(duì)原料沒有要求,轉(zhuǎn)爐鐵水要占90%。能耗不同:轉(zhuǎn)爐消耗的是氧氣,而電爐消耗電能和氧氣。出鋼不同:轉(zhuǎn)爐內(nèi)不留鋼,電爐是留鋼操作。產(chǎn)品穩(wěn)定性不同:電爐的出鋼鋼液成分比較穩(wěn)定...
區(qū)別有很多的啊,首先是原料:電爐全部廢鋼都行,但轉(zhuǎn)爐鐵水占到90%。其次能耗不同,轉(zhuǎn)爐消耗的是氧氣,而電爐消耗電能和氧氣。其次出鋼也不同,轉(zhuǎn)爐爐內(nèi)不可留鋼,但電爐通常是留鋼操作。還有很多不同,比如出鋼...
生石灰和熟石灰都可以。
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教案 第 1 頁(yè) 共 92 頁(yè) 第四章 氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝 內(nèi)容提要 一爐鋼的吹煉過程 裝入制度 供氧制度 造渣制度 溫度制度 終點(diǎn)控制和出鋼 脫氧合金化 吹損與噴濺 操作事故及處理 轉(zhuǎn)爐煉鋼仿真操作訓(xùn)練 §4—1 一爐鋼的吹煉過程 一 .鋼與鐵的區(qū)別及煉鋼的任務(wù) 1. 鋼與鐵的性能比較 鋼和鐵都是鐵碳合金,同屬于黑色金屬,但它們的性質(zhì)有明顯不同。生 鐵硬而脆,焊接性差。鋼具有很好的物理化學(xué)性能與力學(xué)性能,可進(jìn)行拉、 壓、軋、沖、拔等深加工,其用途十分廣泛; 用途不同對(duì)鋼的性能要求也不同,從而對(duì)鋼的生產(chǎn)也提出了不同的要 求。 2. 鋼與鐵性能差別的原因: 教案 第 2 頁(yè) 共 92 頁(yè) 碳和其它合金元素的含量不同。在鋼中碳元素和鐵元素形成 Fe3C 固熔 體,隨著碳含量的增加,其強(qiáng)度、硬度增加,而塑性和沖擊韌性降低。 鋼和生鐵含碳量的界限通常是: 生鐵: [C]=1.7 ~4.5%
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隨著近幾年對(duì)轉(zhuǎn)爐煉鋼廠高效性、連續(xù)性和安全性要求不斷提高,要求轉(zhuǎn)爐關(guān)鍵設(shè)備之一的氧槍系統(tǒng)設(shè)備必須高效率、低故障率運(yùn)行。本文通過對(duì)氧槍系統(tǒng)存在的問題進(jìn)行分析,提出在不改造氧槍傳動(dòng)裝置的情況下,增加一套制動(dòng)輪,提高氧槍制動(dòng)的可靠性;改造氧槍橫移傳動(dòng)裝置,增強(qiáng)氧槍橫移的穩(wěn)定性等措施,滿足煉鋼生產(chǎn)的要求。
通過轉(zhuǎn)爐頂部的噴槍把氧氣或空氣吹入爐內(nèi)從而強(qiáng)化煉鋼過程并改善熔池?cái)嚢璧霓D(zhuǎn)爐煉鋼工藝。
應(yīng)用學(xué)科:材料科學(xué)技術(shù)(一級(jí)學(xué)科),金屬材料(二級(jí)學(xué)科),鋼鐵材料(三級(jí)學(xué)科),鋼鐵材料生產(chǎn)技術(shù)(四級(jí)學(xué)科)
氧氣純度在99%以上。吹入氧氣的方式有頂吹、側(cè)吹、底吹三種。1952年,頂吹氧氣轉(zhuǎn)爐最早研究開發(fā)成功(見圖)。頂吹時(shí),氧氣噴嘴不埋入鐵水中,和液面有1米左右的距離,可以用水冷卻噴嘴。為了使氧流達(dá)到液面時(shí)仍有必要的動(dòng)能和動(dòng)量,噴嘴出口的氧氣壓力達(dá)0.81~1.22兆帕,噴出的氧流為超聲速(450~500米/秒)。帶有巨大動(dòng)能的氧流把熔池中心沖成一個(gè)旋轉(zhuǎn)拋物面形的凹坑,通過對(duì)凹坑表面的摩擦把動(dòng)量傳遞給熔池,使熔池形成環(huán)流;另外,摩擦力又把金屬液體撕碎,形成大量小液滴彌散分布在渣中,成為乳化狀態(tài)。由于液滴有極大的界面積,反應(yīng)速率極高。據(jù)實(shí)際測(cè)定,當(dāng)熔池平均含碳1.0%~1.5%時(shí),液滴中含碳量已降低到0.1%~0.7%;大量液滴是煉鋼反應(yīng)速率高的原因。由于反應(yīng)速率高,放出化學(xué)熱的反應(yīng)速率也高,熱損失少,再加上空氣中的氮(占4/5)未進(jìn)入熔池帶走熱量,因而氧氣轉(zhuǎn)爐熱量有富余,可以用來熔化廢鋼。另外,高速脫碳使熔池沸騰非常激烈,沸騰的CO氣泡將溶解在鋼中的氫、氮、氧帶出來,此外由于可用計(jì)算機(jī)進(jìn)行自動(dòng)控制,使終點(diǎn)鋼的成分和溫度更為精確,所以鋼的質(zhì)量?jī)?yōu)良。再加上轉(zhuǎn)爐煉鋼有極高的生產(chǎn)率(30~40分鐘產(chǎn)出一爐鋼),煉鋼不消耗能量,甚至產(chǎn)生二次能源。由于上述優(yōu)點(diǎn),使氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼發(fā)展極快;由1952年誕生到1970年不到20年的時(shí)間,氧氣轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)量就超過了平爐鋼;20世紀(jì)90年代末期,氧氣轉(zhuǎn)爐鋼年產(chǎn)量達(dá)3.5億~4.0億噸,已超過總產(chǎn)鋼量的50%。1965年加拿大空氣液化公司研究成功用烴類(柴油、丙烷)裂解吸熱可以冷卻吹氧噴嘴的技術(shù),于是法國(guó)、聯(lián)邦德國(guó)等國(guó)利用這一技術(shù)開發(fā)底吹氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼。底吹轉(zhuǎn)爐向熔池供氧可以不局限在一處,吹煉更平穩(wěn),噴濺少,金屬收得率高。中國(guó)的冶金工作者利用該技術(shù)改造側(cè)吹堿性轉(zhuǎn)爐,也研發(fā)成功世界特有的側(cè)吹氧氣轉(zhuǎn)爐煉鋼。在研究底吹氧氣轉(zhuǎn)爐中發(fā)現(xiàn),只需將20%~30%的氧由爐底吹入,70%~80%的氧仍由頂部吹入,效果和全部底吹差不多。于是產(chǎn)生了頂?shù)讖?fù)合吹煉轉(zhuǎn)爐。更多類型的復(fù)吹轉(zhuǎn)爐只從爐底吹入氮、氬等惰性氣體,全部氧保持頂吹,這樣也可以改進(jìn)熔池的攪拌,減少金屬氧化損失。所以,幾乎所有的氧氣轉(zhuǎn)爐都改造成這種類型的復(fù)吹轉(zhuǎn)爐;而生產(chǎn)超低碳鋼種的轉(zhuǎn)爐,采用部分氧底吹、部分氧頂吹的方法。單純的頂吹轉(zhuǎn)爐和底吹轉(zhuǎn)爐已不復(fù)存在。
為了克服空氣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐煉鋼熱效率低、鋼中含氮量高的缺點(diǎn),用氧氣代替空氣吹煉是惟一的出路,但一般耐火材料噴嘴承受不了吹氧煉鋼時(shí)的強(qiáng)烈侵蝕。1973年,中國(guó)東北工學(xué)院(冶金系、沈陽第一鋼廠、唐山鋼廠參照氧氣底吹轉(zhuǎn)爐使用油、氧噴嘴的經(jīng)驗(yàn),將側(cè)吹轉(zhuǎn)爐的風(fēng)嘴改為油、氧噴嘴,解決了吹氧煉鋼的噴嘴壽命問題。于是空氣側(cè)吹堿性轉(zhuǎn)爐煉鋼法被改造成為氧氣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐煉鋼法。氧氣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐煉鋼的工藝操作和空氣側(cè)吹堿性轉(zhuǎn)爐煉鋼基本相同。只是由于不再把空氣中大量的氮吹入爐內(nèi),熱效率提高,原料中廢鋼比可達(dá)10%~25%,鋼鐵料消耗降低30~100kg/t鋼,鐵損減少使?fàn)t齡也有了提高。油、氧噴嘴的構(gòu)造如圖4所示。它由兩根同心套管組成,外管為無縫鋼管,內(nèi)管為紫銅管。銅管內(nèi)通氧氣,外壁切削出幾條細(xì)的螺旋油槽,和外層鋼管構(gòu)成輕柴油的通路。輕柴油和氧同時(shí)吹入爐內(nèi),輕柴油在噴嘴出口受熱氣化和裂解,吸收了很多熱量,使噴嘴受到冷卻,噴嘴出口溫度保持在200~250℃,使噴嘴能正常吹氧而保持較長(zhǎng)的壽命。
從1974年到1976年,中國(guó)有26座空氣側(cè)吹堿性轉(zhuǎn)爐改造成氧氣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐,總?cè)萘窟_(dá)150t。在推廣應(yīng)用吹氧后,發(fā)現(xiàn)氧氣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐容量仍然不能增大。側(cè)吹轉(zhuǎn)爐的除塵設(shè)備大(因?yàn)樾枰诖禑挄r(shí)傾動(dòng)爐身,8t側(cè)吹轉(zhuǎn)爐和25t頂吹轉(zhuǎn)爐的除塵設(shè)備相當(dāng));氧氣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐消耗輕柴油4~8L/t;鋼鐵料消耗比頂吹轉(zhuǎn)爐高10~20kg/t。由于存在這些缺點(diǎn),到90年代初,除唐山鋼廠一個(gè)氧氣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐車間還在繼續(xù)生產(chǎn)外,其余的氧氣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐或改為頂吹氧氣轉(zhuǎn)爐,或者停止了生產(chǎn)。
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